?!×?劉 博(山西京玉發(fā)電有限責任公司,山西右玉037200)
循環(huán)流化床機組節(jié)能減排改造與優(yōu)化
常亮,劉博
(山西京玉發(fā)電有限責任公司,山西右玉037200)
作為電廠生產的關鍵設備,循環(huán)流化床機組的高效運行對于改善電力企業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟性和可持續(xù)性具有重要的作用。本文首先介紹了不同運行指標對循環(huán)硫化床機組運行經(jīng)濟性的影響,然后具體探討了循環(huán)流化床機組節(jié)能減排改造與優(yōu)化措施。
循環(huán)流化床;機組;節(jié)能減排
自20世紀60年代以來,循環(huán)流化床機組鍋爐的研究不斷發(fā)展,而國內也早已掌握大型循環(huán)流化床機組的制造能力。循環(huán)流化床機組具有綜合利用性能高、煤種適應范圍廣、環(huán)保、負荷調節(jié)范圍大、優(yōu)良的調峰經(jīng)濟性等有點,其在火電廠中應用十分廣泛。然而因循環(huán)硫化床機組燃燒系統(tǒng)具有一定的特殊性和復雜性,當前投運的機組大量存在能耗過高的問題。因此,加強有關循環(huán)硫化床機組節(jié)能減排改造與優(yōu)化的研究,具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
1.1入爐煤水分的影響
煤炭中水分含量的多少,會在一定程度上影響機組運行的經(jīng)濟性。水分并非會降低燃燒效率,適量的水分還可加快揮發(fā)份析出和焦炭燃燒。但當水分超高時,將會明顯降低床溫,影響燃燒。在煤中水分高于8%時,會增大煤的粘性,容易引發(fā)煤系統(tǒng)機械故障機原煤斗可能發(fā)生堵煤、棚煤等問題。同時水分會增大機組的排煙熱損失。而水分過低時則容易導致輸煤系統(tǒng)產生大量飛灰,污染周圍環(huán)境。在機組運行時4%~7%的水分含量是相對合理的[1]。
1.2煤種的影響
燃燒效率高、煤種適應性好是循環(huán)流化床機組的優(yōu)點,但對單臺機組來說,其自身對煤種的適應性也存在一定的范圍,所以只有當使用煤種與機組設計煤種相匹配時,燃燒效率才能盡可能高。一般而言,煤質相對疏松、揮發(fā)份較好的煤種,在機組內部揮發(fā)份析出速度會較快,煤粒很容易形成多孔的松散結構,使大量氧分子可進入到煤粒內部,燃燒產物迅速擴散至外部,因而具有較高的燃燒效率和速率。而對于結構相對緊密、揮發(fā)份相對較小的矸石煤、無煙煤等煤種,當煤熱解后很難形成松散結構,內部揮發(fā)份難以析出,燃燒效率相對較低。
1.3入爐煤粒徑的影響
給煤粒度分布的影響主要表現(xiàn)在兩方面:一是當煤粒徑低于0.1mm,即小于分離器捕捉臨界直徑時,細煤粒大量存在,分離器會難以收集到飛灰,飛灰被煙氣卷走而增大其不完全燃燒損失;二是當煤粒徑過大時,煤??偙砻娣e會降低,這會增加煤粒燃盡時間,減小煤粒燃燒效率;并且床料層飛出的細顆粒數(shù)目會降低,機組難以保持標準的循環(huán)灰量,稀相區(qū)燃燒份額會減少,由此造成機組出力不足;同時較大煤塊還可能擁擠到布風裝置底部,影響流化水平,進而引發(fā)結焦事故[2]。
2.1改造機組設備,降低廠電用電率
(1)調整爐煤粒徑。對于300MW左右的循環(huán)流化床機組,燃煤通常為揮發(fā)份比較高的褐煤,機組選用入爐粒徑一般不高于8mm。然而實際運行時因褐煤揮發(fā)性較高,若將爐煤粒徑增加至不大于50mm,則不僅能提高爐膛內煤粒的停留時間,且能增加機組密相區(qū)大粒徑物料量,保證機組內物料進行充分的內外循環(huán)。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,有效調整爐煤粒徑,可有效減小床料工作量,提高鍋爐燃燒效率,同時每小時可節(jié)約1000Kw的電量。
(2)增設凝結水泵運行的變頻器裝置。機組運行時,只有當凝結水泵滿負荷工作才能使其達到最經(jīng)濟狀態(tài),而當機組負荷在一半時,其調節(jié)性能最差。為避免凝結水母管發(fā)生超壓問題,實際運行中會將凝結水泵再循環(huán),利用再循環(huán)門凝結水的流動使水泵處于滿負荷工作狀態(tài),然而此種方式很容易導致電機發(fā)熱嚴重,同時浪費大量電能。由此,可在凝結水泵處增設變頻器,以改善凝結水泵的調節(jié)性能,優(yōu)化凝結水泵運行方式。
2.2調整燃用煤種
(1)當使用質地密實、熱值小、揮發(fā)份低的劣質煤時,易產生燃燒困難、床溫較低的問題。機組工作中可對二級反料實施放灰以降低飛灰循環(huán)量。使用較小的一次風量,適宜增大二次風量,并增加過??諝庀禂?shù),同時將床溫調整在900~950℃范圍內,由此可改善燃燒效率。
(2)當使用質地疏松、熱之高、揮發(fā)份高的優(yōu)質煤時,可能出現(xiàn)帶負荷較難、床溫較高問題。機組工作中可通過使用煙氣再循環(huán)風機來增大飛灰循環(huán)流量;合理增大一次風壓,將床溫調整在850~900℃范圍內,并通過降低二次風量的方式來減小過??諝庀禂?shù),提高燃燒效率。
2.3優(yōu)化機組運行方式
調整并優(yōu)化機組低負荷狀態(tài)下的風機系統(tǒng)。在機組負荷小于200MW時,因供煤燃燒系統(tǒng)中單臺二次風機便可提供充足氧量,所以可逐漸減小停運側運行的二次風機,直到空載后進行停運。在運行單側風機時,需實時監(jiān)控風煙系統(tǒng)的運行狀況,特別要控制運行風機的過電流問題。當鍋爐空氣預熱器內沉積過多灰塵時,在空氣預熱器前后二次風機會出現(xiàn)較大壓差,由此會增大風機的功耗。實際運行中可調整空氣預熱器入口煙氣溫度,使其高于設定值,并及時清除預熱器內的積塵,由此可降低空氣預熱器前后壓差,減小風機電耗[3]。
2.4控制床溫及床層高度
通常而言,800~1000℃是循環(huán)流化床機組運行安全的溫度范圍。在安全床溫范圍內,當床溫增大時,燃燒效率也會稍微增加,但此種效率變化非常微小。實際運行時應依據(jù)煤種特性對床溫進行調整。如當燃燒高硫煤時,床溫控制在較低范圍內可確保脫硫溫度達到最佳水平。床層高度對機組的運行穩(wěn)定性有重要影響。當床層厚度較大時,風機壓頭會增高,同時電耗會增大,運行經(jīng)濟性會受到影響;而當床層較薄時,床層很容易被吹穿,流化質量會受到影響。工作中可為確保料層差壓正常,應盡量選用機械連續(xù)排渣,以促使機組維持在最佳料位工作。
循環(huán)流化床機組的節(jié)能減排水平將直接關系電廠生產的經(jīng)濟性和效益,因此,相關技術與研究人員應加強有關循環(huán)硫化床機組節(jié)能減排優(yōu)化與改造研究,總結機組節(jié)能減排措施及關鍵系統(tǒng)優(yōu)化方法,以逐步提升循環(huán)硫化床機組運行質量。
[1]孟磊.大型循環(huán)流化床機組節(jié)能優(yōu)化運行技術研究[D].華北電力大學,2013.
[2]龔仁杰.循環(huán)流化床機組一次調頻控制方案優(yōu)化研究[D].華北電力大學,2014.
[3]劉媛.國產化300MW循環(huán)流化床機組鍋爐燃燒系統(tǒng)研究[D].華北電力大學,2012.
常亮(1988-),男,山西忻州人,本科。