單 嶺
(安徽東升機電有限責任公司,安徽 合肥230000)
工業(yè)窯爐均勻性是該類設(shè)備的一項關(guān)鍵的評價指標,其優(yōu)劣直接影響設(shè)備的適用范圍以及所燒結(jié)產(chǎn)品的品質(zhì)。當前,改善均勻性方面,主要采用如下方法進行改善:
(1)更改加熱器功率分布。該方法主要基于標準爐膛下的設(shè)計經(jīng)驗,一旦結(jié)構(gòu)變化將會很難適應(yīng)。
(2)按爐膛截面劃分多個子區(qū)域,由多個控制器單獨控制。由于相鄰溫場耦合相互干擾,很容易造成控溫不穩(wěn)定。
因此本文提出了一種改善方法,可實現(xiàn)在線調(diào)整爐膛截面功率分布,達到改善均勻性的目的,且控制精度高穩(wěn)定性好。
爐膛截面示意圖如圖1。
將溫區(qū)加熱器按爐膛截面從左到右細分為多個子區(qū)域(本文以上、下加熱器各三個區(qū)域為例),每個區(qū)域通過固態(tài)繼電器單獨驅(qū)動,固態(tài)控制端由相互獨立的PLC輸出信號分別給定。控制線路示意如圖2。
圖1 爐膛截面示意
圖2 控制線路示意
控制軟件主要為溫度控制器溫控算法、以及控制信號輸出處理。下圖為控制部分功能框圖(圖3):
圖3 控制軟件框圖
上位工控計算機通過OPC通訊寫入控制器溫度設(shè)定值,控制器采集當前溫度,進行PID計算得出輸出功率百分比OUT,輸出率經(jīng)過分配環(huán)節(jié),將輸出率OUT乘以比例系數(shù)K1-K6后分配給PWM生成器,PWM生成器根據(jù)輸入百分比生成PWM信號,由輸出接口送至相應(yīng)的固態(tài)繼電器控制加熱。其中K1-K6可通過上位軟件進行修改,因此達到了通過修改K系數(shù)改變爐膛加熱功率分布,進而達到改善均勻性的目的。
該方法已經(jīng)應(yīng)用于多臺燒結(jié)爐,效果顯著。以帶寬1m網(wǎng)帶燒結(jié)爐為例,介紹該方法的應(yīng)用。
該網(wǎng)帶爐供有6個溫區(qū),每溫區(qū)加熱器細分為6各子區(qū)域。圖4、圖5、圖6為不同K系數(shù)(見表1、表2、表3所列K值)情況下,爐膛截面左、中、右三點溫度曲線。
圖4 K系數(shù)為表1時爐膛曲線(恒溫區(qū)最大溫差12℃)
圖5 K系數(shù)為表2時爐膛曲線(恒溫區(qū)最大溫差8℃)
圖6 K系數(shù)為表3時爐膛曲線(恒溫區(qū)最大溫差3℃)
表1
表2
表3
實際結(jié)果來看,在K均為100時,即加熱器功率均勻分布,爐膛恒溫區(qū)最大溫差12℃,通過逐步調(diào)整K系數(shù),最終恒溫區(qū)最大溫差減小至3℃。
從實際應(yīng)用來看,本文介紹的方法能夠有效改善溫度均勻性,且操作簡單,精度高。但依然存在不足和有待改進的空間。K系數(shù)調(diào)整需要了解操作人員比較了解爐膛溫場特性,且需要多次曲線測試進行修正。今后考慮增加智能算法調(diào)節(jié)K系數(shù)值,將人的經(jīng)驗直接賦予控制器實現(xiàn)爐膛均勻性的自動調(diào)節(jié)。