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摘要:水泥攪拌樁是水閘工程軟基處理最為常用的方法之一,具有施工速度快、施工方便、工后沉降小等諸多優(yōu)點。本文主要針對水泥攪拌樁在水閘處理中的應用展開了探討,結合了具體的工程實例,對閘室結構設計和地基處理方案作了詳細的闡述,并系統(tǒng)分析了觀測成果,以期能為有關方面的需要提供參考借鑒。
關鍵詞:水泥攪拌樁;水閘;軟基處理
所謂水泥攪拌樁,是屬于復合地基處理方法中較常用的一種,是通過專用攪拌設備,將固化劑與地基土就地強制攪拌后,并在一定的時間通過水泥水化物與地基土間一系列的化學物理作用,從而形成有一定強度的水泥土固結體。而水泥攪拌樁在軟土地基的處理中有著極大的幫助,特別是在水閘軟基處理中?;诖耍疚木退鄶嚢铇对谒l處理中的應用進行了探討,相信對水閘軟基的處理有一定的幫助。
1工程簡介
某水閘主要功能是防洪、擋潮、排澇,解決本地區(qū)威脅最大的洪、潮和內澇等災害,并擔負灌溉及連接兩岸交通等作用。該水閘是在原來的水閘上重建,新閘軸線距外江約28m。閘址基巖埋深在33m左右,基巖為白堊系(K)砂礫巖?;鶐r上第四系屬海相沖積成因,為淤泥、淤泥質黏土、黏土、粉質黏土、粉細砂、中砂等。閘長為16.5m。水閘底板高程-2.50m。工作門選用直升平面鋼閘門。交通橋寬為8m,橋面高程為4.90m。閘外江側消力池長為8.0m,池深0.5m;內、外側海漫段長度分別為10.0m、18.0m;內、外側防沖槽寬均為6.0m。閘址場地的表層淤泥層很厚,抗滑、沖、震的穩(wěn)定性差,地基的承載力差,作為本工程堤岸的持力層需先進行地基加固處理。
2閘室結構設計
2.1結構布置
閘室采用鋼筋混凝土整體塢型結構,長16.5m,寬20.0m,中墩、邊墩厚均1.0m。底板高程-2.50m,底板厚1.0m,閘墩頂高程4.90m。兩邊孔設置胸墻以降低閘門的高度,胸墻底高程1.5m。閘頂交通橋布置在閘室的內河側,橋面寬8.0m。
2.2相關計算
2.2.1穩(wěn)定計算
閘室基礎底面高程為-3.50m,根據地質勘察,閘底板座落于淤泥層上,層厚8.20~13.25m,承載力建議值僅為40kPa?;A底面與地基土之間的摩擦系數取0.1。閘室的穩(wěn)定分析按根據SL256-2001《水閘設計規(guī)范》進行。閘室各工況穩(wěn)定計算結果見表1。
表1閘室穩(wěn)定、應力計算結果
計算結果表明,閘室地基承載力、抗滑穩(wěn)定均不滿足要求,檢修1、檢修2工況地基應力不均勻系數也不滿足要求,因此需進行地基加固處理。
2.2.2沉降計算
閘室沉降只驗算閘室地基的最終沉降量。按SL256-2001《水閘設計規(guī)范》進行,地基沉降量修正系數,可采用1.6。地基壓縮層計算深度按計算層面處土的附加應力與自重應力之比為0.1控制。經計算,加固前閘室地基最終沉降量為67.9cm,超過規(guī)范要求的15cm,需進行地基處理。
2.2.3防滲計算
閘底板座落于淤泥層上,該土層含較多粉砂薄層,滲透系數為4.99×10-6cm/s。根據《水閘設計規(guī)范》,需計算最大水頭差下的水平段和出口段的滲流坡降。最大水頭差為3.08m,閘室長16.5m,底板厚1.0m,下設1.2m深、1.0m厚齒坎。采用改進阻力系數法進行抗?jié)B穩(wěn)定性驗算,經計算,閘基水平段滲流坡降為0.11,出口段滲流坡降為0.33。地基為淤泥按軟黏土考慮,水平段、出口段規(guī)范允許值分別為0.35和0.65,故防滲設計滿足要求。
3地基處理方案
3.1處理方案比選
根據閘室相關設計計算,閘室基底基礎下的淤泥土的地基承載力不能滿足規(guī)范要求,因此,必須對其地基進行基礎處理?;A處理方案有:預應力混凝土管樁+水泥攪拌樁方案(方案一)、全套管灌注樁(方案二)及水泥攪拌樁方案(方案三)。各方案優(yōu)缺點見表2。
表2閘室地基處理方案優(yōu)缺點比較
經比較,水泥攪拌樁施工過程比較簡單,施工質量易于控制,因此,推薦水泥攪拌樁方案為本工程選定方案。
3.2攪拌樁布置
根據地質條件和當地已經實施的同類工程經驗,初步選用等級為42.5級的普通硅酸鹽水泥為固化劑,水泥摻量暫定為15%~20%。初定與攪拌樁樁身水泥土配比相同的室內加固土試塊,在標準養(yǎng)護條件下90d齡期的立方體抗壓強度平均值為1.2MPa。
攪拌樁在施工前應進行水泥土試驗,以確定合適的相關參數。水泥攪拌樁采用準600mm@1200mm×1000mm,面積置換率為23.6%,長12m,樁尖高程-15.80m,位于淤泥質黏土中。為增強閘基的抗?jié)B穩(wěn)定,閘室底板四周布置了準600mm、長12m的密排水泥攪拌樁,形成防滲圍封體系。
經計算,水泥攪拌樁單樁豎向承載力特征值138.3kPa,復合地基承載力特征值127.5kPa,復合地基沉降值為13.2cm。
根據工程經驗,處理后的閘室基礎底面與地基土之間的摩擦系數可達0.30以上,取0.30,則基礎處理后閘室穩(wěn)定分析成果見表3。
根據計算成果,經過水泥攪拌樁處理,閘室相關計算結果能滿足規(guī)范要求。
4觀測成果及分析
4.1測點布置
閘室底板上四角各布置沉降測點一只,編號為LD7′、LD8′、LD21′、LD22′,待閘室邊墩澆筑到頂部后將底板各沉降測點引測至對應的邊墩頂部,對應編號分別為LD7、LD8、LD21、LD22。
表3閘室穩(wěn)定計算結果
閘室底板上的沉降測點自底板澆筑完成后開始施測,待上部結構施工完畢后引測至對應閘墩頂部。監(jiān)測工作持續(xù)時間約為1年。
4.2觀測成果
閘室段測點沉降量過程線見圖1(2007-07-02,將底板的沉降引測至對應邊墩頂部;2007-10-10,水閘實現通水),不同階段測點發(fā)生的累計沉降量見表4。
4.3分析
(1)總體來說,水閘實現通水前后,閘底板各沉降測點沉降較為均勻,不均勻沉降量較小,通水前底板最大不均勻沉降量約23mm,通水后最大不均勻沉降量約25mm;通水后至監(jiān)測末期,閘底板各測點均有下沉,最大沉降量約30mm;監(jiān)測末期,閘底板各沉降測點的最大不均勻沉降量約27mm,底板累計最大沉降量約111mm,發(fā)生在LD21。閘室底板累計沉降量及不均勻沉降量滿足要求。
(2)監(jiān)測末期,閘室底板(閘墩)各測點的沉降測值趨于穩(wěn)定,過程線趨于收斂。
(3)從2007-04-27~2007-05-13之間的監(jiān)測成果來看,閘室底板(閘墩)的差異沉降主要由施工順序造成,南側閘室邊墩(對應測點LD21、LD22)較北側閘室邊墩(對應測點LD7、LD8)先行澆筑完成,在此期間底板發(fā)生的最大差異沉降約28mm,底板測點發(fā)生的差異沉降主要由此產生。
(4)閘室底板(閘墩)在施工期間的沉降主要由水閘上部結構荷載的施加及墻后填土所致,在整個水閘施工期間,水閘底板(閘墩)一直因為這些因素在緩慢下沉直至監(jiān)測末期趨于穩(wěn)定。
5結語
綜上所述,水泥攪拌樁是加固處理軟基的方法之一,其具有施工機械輕便,工程造價相對低廉,施工間歇期短等優(yōu)點,在水閘軟基的處理中有著廣泛應用。因此,我們必須要在施工過程中緊把質量關,并隨時檢查施工記錄,還要驗收水泥土攪拌樁的質量,以此保證施工質量,穩(wěn)固水閘軟基處理的進行。
參考文獻:
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