安百光
【摘 要】棒材精整區(qū)域電氣控制系統(tǒng)一般采用傳統(tǒng)接觸器控制,控制方法單一,系統(tǒng)落后,而且全部是手動操作,故障率高,檢修更換時間比較長,自動化水平低,無法實現(xiàn)區(qū)域的自動控制以及相關(guān)操作連鎖控制,造成工人勞動強度比較高,一旦操作失誤將會產(chǎn)生熱停工時或設(shè)備損壞,因此,本文技術(shù)改造旨在提高后部收集自動化程度,提高收集效率和質(zhì)量,節(jié)約人力資源,降低勞動強度,達到低成本、高效率、高質(zhì)量生產(chǎn),最大限度提高產(chǎn)品市場競爭力。
【關(guān)鍵詞】電氣控制 系統(tǒng)設(shè)計 應(yīng)用
1 系統(tǒng)設(shè)計
此控制系統(tǒng)的控制核心是西門子S7-400 PLC,主處理器模塊412-2DP CPU執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)上與軋線系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸處理和執(zhí)行主控用戶程序,根據(jù)工藝要求完成控制系統(tǒng)的動作過程及軋線系統(tǒng)的相互通訊和數(shù)據(jù)傳送,主控系統(tǒng)與軋線系統(tǒng)的通訊方式是以太網(wǎng),與ET200M遠程控制站之間的通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)通信;監(jiān)控畫面是采用西門子OP277操作面板,通過以太網(wǎng)與PLC進行通信。系統(tǒng)配置如下:
后部收集區(qū)電氣傳動系統(tǒng)采用變頻器和交流無觸點電子控制器,變頻器采用西門子6SE70變頻器,其控制裝置采用全數(shù)字控制技術(shù),功率部分采用IGBT 的電壓源型PWM交流變頻傳動裝置。它給傳動裝置帶來快速性,更高的精度,更高的可靠性,同時效率也更高。
該系統(tǒng)交流無觸點電子控制器采用標準型柜架,抽屜式結(jié)構(gòu),1~5#為主控抽屜,安裝有可控硅、控制板、基板等,可控制100 kW線繞式電動機。抽屜裝有電流整定、保險、電流整定電位器、模擬復(fù)位按扭、能耗整定、電位器、電源開關(guān),用來調(diào)整各種參數(shù)。6#為輔助抽屜,裝有電流整定、報警顯示、檢查選擇、風機控制。主柜最低層裝有冷卻風機。
監(jiān)控畫面程序設(shè)計采用西門子OP277操作面板,運用組態(tài)軟件WinCC flexible 2008進行組態(tài)。WinCC flexible 2008通過提供各種組件進行組態(tài),使用戶可以用觸摸屏上的組合文字、按鈕、圖形和數(shù)字信息等,來處理或監(jiān)控不斷變化的信息;并且能夠和編程軟件STEP7集成,控制系統(tǒng)使用統(tǒng)一的通信協(xié)議、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)一的編程組態(tài)工具。
2 功能實現(xiàn)
通過STEP7編寫程序FC120,F(xiàn)C121,F(xiàn)C122,并在OB1中調(diào)用,實現(xiàn)各個控制功能。系統(tǒng)操作方式分2種:手動方式、自動方式。通過各個操作臺的操作按鈕進行選擇,在手動方式,設(shè)備可在PLC正常、安全連鎖允許的情況下可以實現(xiàn)電子開關(guān)柜、控制液壓氣動閥、變頻器等設(shè)備的點動及連續(xù)運行;在自動方式下,PLC采集現(xiàn)場編碼器、限位開關(guān)、光電開關(guān)、冷金屬探測器等現(xiàn)場檢測元器件的反饋信號,通過PLC程序的編寫可以實現(xiàn)布料運輸鏈、輥道及鏈條、擋板、電磁分離、旋轉(zhuǎn)托鋼裝置等現(xiàn)場設(shè)備的自動運行。
根據(jù)點數(shù)機的工藝要求,1、2段鏈根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置一個速度即可,3段鏈變頻器需要有兩個速度,速度的控制采用多段速度控制。6SE70系列變頻器的CUVC板共提供了9個輸入/輸出端子,其中3-6(IN1-IN4)屬于雙向開關(guān)量端子,既能做輸入用也能做輸出用;7-9(IN5-IN7)僅能做輸入端子來使用。3-9( IN1-IN7 )均為多功能端子,可以通過改變參數(shù)來改變它們的功能,把它們中的任意端子設(shè)置成多速端子。
選擇頻率源: P443→40(多段速給定),P554、P571/P572設(shè)為10。
速度組合:
多速1輸入:P580→B10
多速2輸入:P581→B12
P417→0、P418→0(多速輸入的第3、4位,因只有2檔速度沒必要設(shè)置,改為0),X101端子排上3、4、5、6端子即可做輸入也可做輸出,做輸入時P651、P652、P653、P654必須設(shè)為0。
速度值: P401、P402的值對應(yīng)于一檔、二檔速度,設(shè)置P401→45Hz, P402→30Hz,可以根據(jù)生產(chǎn)需要進行修改。
WinCC flexible是西門子一種面向機器的自動化概念的HMI軟件,具有舒適而高效的設(shè)計,它綜合了直接的處理方式、透明性、靈活性等優(yōu)點,可用于工廠和機械工程中機器級的操作員控制和自動化過程監(jiān)測。這種工程軟件允許對基于視窗的所有SIMATIC HMI操作員面板進行集成組態(tài)——從最小型的微型面板到PC解決方案。
后部收集區(qū)包括8幅畫面,每幅畫面頂部都有相同的標題、日期時間,底部有可以進入各界面的相同按鈕。為避免重復(fù)工作,采用畫面模板將各畫面中相同的內(nèi)容列出,如果需要改動,只需打開模板更改一次。
通過此HMI可以實現(xiàn)軋線參數(shù)的共享、及時調(diào)整3#飛剪的倍尺的長度、此區(qū)域電氣設(shè)備的分合閘操作、傳動參數(shù)的設(shè)置、各個傳感器狀態(tài)的監(jiān)控等等功能,并且能夠?qū)Τ3霈F(xiàn)的故障問題進行相應(yīng)監(jiān)控,及時準確的查找故障點、排除故障。
Wincc flexible使用通訊管理變量與連接,通訊的任務(wù)是從過程中取出請求的變量值,這個過程通過集成在Wincc flexible項目中的通訊驅(qū)動程序來完成,通訊驅(qū)動程序通過連接構(gòu)成Wincc flexible與過程處理之間的接El。檢查好連接后,將項目傳送到HMI設(shè)備,這樣就可以在HMI上完成操作。Wincc flexible提供與SIMATIC S7 PLC的通訊網(wǎng)絡(luò),PPI(點對點接口)、MPI(多點接口)、PROFIBUS(過程現(xiàn)場總線)、以太網(wǎng)。本系統(tǒng)中與PLC的通訊中采用以太網(wǎng)將OP277連接到系統(tǒng)中。
3實施效果
通過此項目的實施后,有效降低了工人的勞動強度,提高了鋼材的收集速度,縮短了因為收集速度跟不上產(chǎn)生的熱停工時,完善車間自動化控制系統(tǒng)水平,預(yù)留部分輸入輸出控制,方便實現(xiàn)收集區(qū)各個部分自動控制,完善的網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng),為日增加自動化控制及傳動控制提供了良好的接口技術(shù),為實現(xiàn)后部收集區(qū)自動控制提供了基礎(chǔ)。