雷慧杰,李正斌,張艷偉
LEI Hui-jie1 , LI Zheng-bin1, ZHANG Yan-wei2
(1.安陽工學院 電子信息與電氣工程學院,安陽 455000;2.安陽鋼鐵集團公司,安陽 455000)
隨著制造業(yè)的迅速發(fā)展,對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的要求越來越高,需要對金屬工件的表面缺陷進行嚴格探傷,同時把有表面缺陷的次品準確的檢測并分揀出來。不銹鋼錠精加工過程中在它的表面會出現(xiàn)一些表面損傷,比如磨損、劃傷、裂紋和砂眼等,這些是不合格的,需要把這些有表面損傷的不銹鋼錠及時檢測并分揀出來。
本文根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)對不銹鋼錠的質(zhì)量要求,設(shè)計了一套以PLC和變頻器為控制核心,同時綜合利用氣動技術(shù)和傳感器技術(shù)等的檢測與分揀自動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)能連續(xù)、大批量的對不繡鋼錠進行表面探傷并自動分揀,誤差率低,效率高,能顯著提高企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏和效率。
本系統(tǒng)檢測的不銹鋼錠為正方體規(guī)格,其中正方體不銹鋼錠的邊長為30cm;皮帶的寬度為35cm,分揀滑道的寬度為80cm。分揀系統(tǒng)(如圖1所示)采用皮帶傳送,由三相異步電動機、氣缸、電磁閥、氣體壓縮機、氣體過濾器、變頻器、傳感器等部件組成。電渦流傳感器和電感式接近開關(guān),分別都安裝在皮帶一側(cè),其中電渦流傳感器在氣缸上游安裝并且緊貼氣缸推板,電感式接近開關(guān)則安裝在氣缸下游,磁力式接近開關(guān)1和磁力式接近開關(guān)2則分別安裝在氣缸的兩個上下極限位置上。
圖1 分揀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
分揀系統(tǒng)工作原理如下:
1)設(shè)備上電以后,按下啟動按鈕,當氣缸縮回到位以后“正常工作”綠燈亮,PLC控制變頻器驅(qū)動電動機運行,不銹鋼錠在皮帶上向前傳送。
2)當不銹鋼錠接近電渦流傳感器SA時,如果鋼錠的側(cè)面有表面缺陷,電機延時3s后停止運行,然后控制氣缸動作的電磁閥得電,氣缸動作將不銹鋼錠推進直線式分揀滑道里,待氣缸完全伸出和縮回以后電動機才會重新運行。否則,當傳感器SA在鋼錠完全通過時依然沒有檢測到表面損傷,氣缸不動作,電動機繼續(xù)運行。
3)當不銹鋼錠移動到傳感器SB的位置時,傳感器SB會把響應信號傳給PLC,PLC會控制電動機繼續(xù)運行,當傳感器SB持續(xù)三分鐘沒有檢測到不銹鋼錠時,則PLC會通過內(nèi)部的定時器自動使電動機停止運行。
4)無論任何時候人為按下紅色“停止”按鈕,系統(tǒng)立刻停止運行。
1)電機的選型
本系統(tǒng)電動機選用型號為JW7136的三相交流異步電動機,額定功率0.55kW,額定電壓380V,額定轉(zhuǎn)速910rpm,6極,B級絕緣,外殼防護等級為IP44,其中電動機主動軸的直徑d=30mm,則電動機每旋轉(zhuǎn)一周,皮帶上的工件移動距離L= 3.14×30=94.2mm。
2)變頻器單元
選用西門子MM420變頻器,以便調(diào)節(jié)三相交流電動機速度,同時達到節(jié)能效果。此過程需要對變頻器MM420進行相關(guān)參數(shù)的設(shè)置[1],如表1所示。
表1 MM420變頻器參數(shù)設(shè)置
3)PLC的選型及I/O分配
根據(jù)控制要求,輸入端有2個按鈕信號,1個電渦流傳感器信號和1個電感式接近開關(guān)信號,以及2個汽缸運動極限位置的磁力式接近開關(guān)信號,共計6個輸入信號;輸出端包括1個正常指示燈信號、1個控制變頻器運行的信號和1個控制汽缸動作的電磁閥信號,總共3個輸出信號。共需I/O點9個,其中6個輸入,3個輸出。
根據(jù)上述所確定的I/O點數(shù),選用一般的小型機即可滿足要求,故選用西門子S7-200系列CPU224XP型[2]。
系統(tǒng)通過PLC程序的執(zhí)行以及變頻器相關(guān)接線端子的選擇和參數(shù)的設(shè)置可以聯(lián)機實現(xiàn)對電動機啟動、調(diào)速和停止的控制,如圖2所示。
圖2 PLC與變頻器接線圖
4)傳感器單元
電渦流傳感器[3]:渦流探傷是以交流電磁線圈在金屬構(gòu)件表面感應產(chǎn)生渦流的無損探傷技術(shù)。由于渦流探傷,在檢測時不要求線圈與構(gòu)件緊密接觸,從而容易實現(xiàn)檢驗自動化。它僅適用于導電材料,包括鐵磁性和非鐵磁性金屬材料構(gòu)件表面和近表面的缺陷檢測。
本系統(tǒng)采用型號為RP6660的電渦流傳感器,探頭直徑Φ60mm,量程80mm,輸出方式0~10VDC,工作電壓200~240VAC。
當電渦流傳感器探頭處沒有不銹鋼錠時輸出為0;當沒有表面損傷的不銹鋼錠接近電渦流的傳感器的探頭,傳感器依然有電壓輸出,為0~3V,可確定為合格品;當有表面損傷的不銹鋼錠接近電渦流傳感器時,傳感器的輸出電壓在3~10V,可確定為次品。
電感式接近開關(guān):是非接觸型的位置傳感器,用來檢測有無金屬物體接近,從而控制器件的通或斷[4],達到非接觸檢測的目的。本系統(tǒng)選用M18X1X40電感傳感器。
磁力式接近開關(guān):是一種非接觸式位置檢測開關(guān),用于氣缸活塞的到位檢測。本系統(tǒng)采用CS1-M磁性開關(guān),采用共陰極接法,有兩根引出線,一根接PLC輸入端,另一根接公共端。
5)氣動控制單元
本系統(tǒng)采用S C Q G B I 系列輕型氣缸,型號為SC50*100-S-FA。氣源氣壓范圍是:0.5MPa~0.8MPa,當氣源接通時,在氣體壓力的作用下,氣缸中的活塞位于最初極限位置,當需要氣缸動作時,PLC給Y信號使電磁閥得電,氣壓回路改變,氣缸動作;氣缸推出到位以后由磁感應接近開關(guān)B1檢測,通過PLC程序的執(zhí)行給Y信號使電磁閥失電,氣動回路再次改變,氣缸縮回,氣壓缸回到最初的狀態(tài)。
根據(jù)不銹鋼錠自動控制系統(tǒng)的控制要求及工藝流程,分析各個設(shè)備的功能和操作順序,可畫出程序流程圖,如圖3所示。
圖3 PLC程序流程圖
本文采用S7-200 PLC和MM420變頻器設(shè)計了一套不銹鋼錠自動分揀系統(tǒng),結(jié)合電渦流傳感器,在不接觸不銹鋼錠的情況下對不銹鋼錠的表面實現(xiàn)無損檢測并且把不合格的產(chǎn)品分揀出來。該系統(tǒng)已經(jīng)安鋼某鋼錠生產(chǎn)線進行了測試,實踐結(jié)果表明,能大批量、連續(xù)地分揀不銹鋼錠,工作穩(wěn)定,分揀精度高,誤差小,大大提高了工作效率,降低工人的勞動強度,具有很強的實用價值和應用前景。
[1] 陶權(quán),吳尚慶.變頻器應用技術(shù)[M].廣州:華南理工大學出版社,2007.
[2] 王淑英.S7-200西門子PLC基礎(chǔ)教程[M].北京:人民郵電出版社,2009.
[3] 尹靜文.FOERSTER渦流探傷儀檢測能力研究[J].機電技術(shù),2012(3):154~156.
[4] 宋雪臣,單振清,郭永欣,等.傳感器與檢測技術(shù)[M].北京:人民郵電出版社,2011.