■ 劉海軍,李永華,夏貴光
隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鋁合金鑄件被廣泛地應(yīng)用到汽車上。傳統(tǒng)的鑄件開(kāi)發(fā)模式逐漸不能跟上生產(chǎn)的需求,迫切需要一個(gè)開(kāi)發(fā)速度快、開(kāi)發(fā)周期短的生產(chǎn)模式。傳統(tǒng)的鑄件開(kāi)發(fā)是依靠長(zhǎng)期積累的經(jīng)驗(yàn)先設(shè)計(jì)出一個(gè)鑄造工藝,然后在生產(chǎn)中試驗(yàn)該工藝是否合理,對(duì)不合理的地方逐漸改進(jìn)直至生產(chǎn)出合格的鑄件。這種開(kāi)發(fā)模式既延長(zhǎng)了鑄件開(kāi)發(fā)周期,又浪費(fèi)了開(kāi)發(fā)資金。CAE模擬分析可以預(yù)先模擬鑄件的流場(chǎng)及凝固場(chǎng),根據(jù)預(yù)先設(shè)定的邊界條件,可以模擬出鑄件在澆注時(shí)會(huì)出現(xiàn)哪些缺陷,為設(shè)計(jì)者提供直觀的參考,這樣就可以提出針對(duì)性的預(yù)案。
搖臂室材料為ZL101A,需T6熱處理,該產(chǎn)品凈重16.5kg。長(zhǎng)度為983mm,寬度為350mm,長(zhǎng)寬比約為3:1。產(chǎn)品一側(cè)有一個(gè)水道型腔用于對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行冷卻,水道型腔下表面及型腔內(nèi)的各個(gè)搭子較厚大,造成補(bǔ)縮困難,易產(chǎn)生縮松缺陷,該產(chǎn)品的氣密性要求較高,在0.3MPa壓力下保壓2min不能泄漏,產(chǎn)品如圖1、圖2所示。
從結(jié)構(gòu)上分析,該產(chǎn)品熱節(jié)主要集中在鑄件反面及水道型腔內(nèi)部,根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),我們?cè)O(shè)計(jì)成頂注式澆注工藝,補(bǔ)縮冒口放置在鑄件頂部,內(nèi)澆道開(kāi)設(shè)在兩邊冒口上,通過(guò)水道型腔內(nèi)的一系列搭子作為補(bǔ)縮通道對(duì)下面的熱節(jié)進(jìn)行補(bǔ)縮,鑄造工藝如圖3所示。該澆注方式使鑄件能形成由下到上的的順序凝固梯度,有利于對(duì)熱節(jié)部位進(jìn)行補(bǔ)縮。
把設(shè)計(jì)好的三維工藝導(dǎo)入分析軟件進(jìn)行鑄造工藝模擬。從溫度梯度看,上面溫度高,下面溫度低,基本體現(xiàn)了設(shè)計(jì)思想,實(shí)現(xiàn)了鑄件的順序凝固,但充型時(shí)間長(zhǎng)達(dá)16s。充型時(shí)間過(guò)長(zhǎng),鋁液在澆注過(guò)程中易卷入氣體,導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生氣孔及氧化渣缺陷,直接影響水道內(nèi)腔試壓漏。
為此,我們加大了澆注系統(tǒng)內(nèi)澆道截面積,使充型時(shí)間控制在12s,同時(shí)在直澆道下面放置過(guò)濾網(wǎng),對(duì)鋁液進(jìn)行過(guò)濾,防止鋁液中的一次渣進(jìn)入。
為避免二次渣對(duì)水道內(nèi)腔造成影響,將內(nèi)澆道開(kāi)設(shè)在水道腔對(duì)面的一邊冒口上,并在產(chǎn)品底部增加了兩處澆道補(bǔ)貼,使水道腔形成了底注式遠(yuǎn)端充型模式,不產(chǎn)生紊流,這樣不但保證了鑄件充型完整,而且又防止了水道腔處出現(xiàn)氣孔及氧化渣缺陷,更改后的澆注系統(tǒng)如圖4所示。
最終模擬結(jié)果顯示,更改澆注系統(tǒng)后的鑄件基本沒(méi)有出現(xiàn)氣孔及氧化渣缺陷,如圖5所示。
從圖6中可以看出,在鑄件凝固過(guò)程中有A、B、C、D4個(gè)孤立的液相區(qū),說(shuō)明這幾處是最后凝固的地方,其補(bǔ)縮通道已經(jīng)提前凝固,這4處凝固時(shí)的體收縮導(dǎo)致的體積虧損沒(méi)有得到外界鋁液補(bǔ)償。模擬結(jié)果顯示所設(shè)計(jì)的冒口系統(tǒng)對(duì)這4處的補(bǔ)縮不充分,鑄件會(huì)在這4處產(chǎn)生縮松缺陷。為此,我們對(duì)冒口系統(tǒng)作了更改,針對(duì)這4處增加冒口補(bǔ)貼,加強(qiáng)對(duì)這幾處的補(bǔ)縮。再次模擬結(jié)果顯示,這些區(qū)域的縮松缺陷消失,如圖7所示。
根據(jù)更改后的鑄造工藝,我們制作了模具。實(shí)際生產(chǎn)中,澆注結(jié)果和模擬分析基本吻合,充型較穩(wěn)定,鑄件基本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)縮松、裂紋缺陷,產(chǎn)品一次試壓合格率達(dá)到90%,滿足了客戶的要求,并成功送樣。
從搖臂室產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中可以發(fā)現(xiàn),CAE模擬分析使鑄造缺陷在工藝設(shè)計(jì)階段就得到了預(yù)防,很好地指導(dǎo)了生產(chǎn),可在開(kāi)發(fā)過(guò)程中少走很多彎路,確保產(chǎn)品一次性開(kāi)發(fā)成功。
圖1
圖2
圖3
圖4
圖5
圖6
圖7