龔 偉
(清河采油廠作業(yè)設計監(jiān)督站,山東壽光262714)
八面河油田目前有套管變形井812口,占總井數的44%,其中只有111口成功修復,其余井被迫上返或報廢。在修復的111口井中,修復套管穿孔井占了87%,而套管錯斷、彎曲變形和穿孔變形等情況僅修復了7口,側鉆4口。側鉆成本比較高,同時側鉆井徑小于4″,后續(xù)生產管理、作業(yè)等都受到嚴重制約。針對這一情況,通過攻關,研究了成本低、作業(yè)周期短、設備要求低、修復后井徑大于4″的小套管完井技術。
在不大面積損傷套管的情況下,打通井眼,保證小套管能順利下入人工井底(或灰面),是該項修套技術的關鍵。打通道主要工藝技術磨銑,即用磨鞋銑到錯斷點、變形井段,主要存在以下問題:
(1)套管變形破裂、甚至斷開,用磨鞋磨銑時易開窗,形成套管外通道,造成卡鉆工程重大事故。
(2)磨銑工具的強度不足,磨銑點少。
(3)彎曲套管是一段變形,很容易銑掉大面積套管,造成井壁坍塌,正常循環(huán)洗井建不起來,造成修井失敗。
針對存在的問題,我們進行了磨銑工具、磨銑工藝和臨時防砂工藝研究。
1.1.1 研制新型磨銑工具
1)結構改進:對原來普通的平底磨鞋,單循環(huán)液流結構加以改進,制做成多刃平底磨鞋。一方面使其具有較大面積的液流通道,讓碎屑能夠順利地排出;另一方面多刃結構使載荷集中作用于被磨銑的局部,提高磨銑速度。
2)YD合金的堆焊:由原來普通銅焊條鋪焊改為采用鎳銀焊條來進行底焊,YD合金焊條來進行堆焊。底焊溫度控制在590℃~700℃,研制出多刃系列磨鞋、犁形系列磨鞋;采用了石墨制作的模型,提高需要堆焊的厚度,從而提高磨鞋的使用壽命;
泥沙來量和沖淤部位對于河道采砂至關重要,為了作好三峽水庫蓄水后的長江河道采砂規(guī)劃和管理,首先要加強對三峽水庫蓄水后的水沙條件變化及河勢變化的研究,摸清沿程各站的泥沙來量、補給情況以及沖淤部位的變化。同時,由于水沙條件直接影響到河勢的變化,對于淺灘及航道條件也具有重要的影響,因此,對其進行研究是三峽水庫蓄水后長江中下游河道采砂規(guī)劃和管理的基礎。
1.1.2 研究適用的磨銑工藝
1)針對普通三刃或單刃磨鞋易開窗的問題,我們改進了管柱結構,在磨鞋上接10m鉆桿,之上接長Φ140mm (針對7″套管)或Φ110mm(針對51/2″套管)×10m扶正管,保證磨鞋一直在原套管內鉆進,
2)磨銑時加大了沖洗排量,從300L/min提高到500L/min,一方面增加了攜砂能力,另一方面降低磨銑點的溫度,提高了磨鞋使用壽命。
3)研制了方鉆桿自封,改變洗井方式,提高攜砂能力。
研制了方鉆桿自封,井口動態(tài)最高承壓達15MPa,自封的軸承盤和方鉆桿相連,里面裝有特殊自封膠皮,既能將方鉆桿外壁密封,又能將井口環(huán)形空間密封,大大提高了修井綜合效率。
常規(guī)小套管完井技術7″套管使用5″套管,51/2″套管使用4″套管。由于5″套管和4″套管比常規(guī)套管尺寸小,沒有配套的防砂工具、分層采油、泵抽管柱等,增加了油水井使用時因不可預見的管卡而報廢的可能性,同時加大了作業(yè)的難度。
壁厚7.72mm的51/2″套管本體外徑139.7mm,套管節(jié)箍外徑153.7mm,與7″套管間隙僅有5.7mm。不僅影響固井施工,易造成節(jié)流壓差。我們改變了套管連接方式,將51/2″套管采取雙級梯形扣連接。雙級梯形扣接箍,比雙級梯形扣套管本體厚1~2mm,一方面因絲扣部分壁加厚,加大連接扣的強度,另一方面因減少套管通徑的要求,減少了打通道的工作量,增加修井成功的可能性。
小套管下入井內預計位置后,進行固井施工。主要存在兩個難點:一是由于小套管與套管間隙小,且由于井身軌跡的影響,小套管貼邊,導致固井時水泥漿上返不均勻,影響固井質量;二是八面河油田部分區(qū)塊存在負壓現象,在固井過程中,由于壓差作用,水泥漿進入油層,形成水泥漿錐入。
1.3.1 臨時屏蔽液
經過室內研究結果,設計并研制出ZD系列水溶性暫堵劑。ZD水溶性暫堵劑主要成份為微溶于水的化合物和無機鹽類,在常溫下不溶于水或微溶于水,在地層溫度下,可通過架橋、充填和變形等作用,在地層表而形成一條低滲透性的暫堵帶,從而阻止入井流體的浸入和傷害,作業(yè)完成后,ZD可被水逐漸溶解而自行解堵。
1.3.2 套管扶正器
套管扶正器在一根 27/8″鉆桿焊接 Ф140mm(7″)或 Ф114mm(51/2″)壁厚9.17mm的鋼管,磨鞋工作時不會貼邊,也就不會磨銑套管,保證了磨銑施工可靠進行,同時還能修復彎曲變形部分套管。
面14-509井,2003年4月作業(yè)時發(fā)現井筒內全部是泥漿,泵下2根21/2″油管彎曲變形,改撈油。根據生產要求,進行修套施工。
打通道:下Φ150mm×1m銑棒進行磨銑,從1053m磨銑至1059m,下Φ140mm×1m、Φ140mm×1m通井規(guī)順利下至預計深度。
壓井:于該井出砂嚴重,增加井筒壓力,配制比重1.2的鹽水壓井,起下管柱時不停向井筒內補充鹽水,保持液面在井口,保證井筒壓力,成功防止地層出砂。
下小套管:為保證后繼生產的順利進行,下入51/2″套管。小套管結構由下至上為導錐+小套管+丟手接頭+油管+油管短節(jié)+懸掛器。
固井:由于該井輕微負壓,為了防止水泥漿進入地層,在固井前,先替入一定量的暫堵劑,將地層屏閉,再進行固井施工。
角12-斜233井,由于套管在1001.37~1208.8m破裂,要求撈出在1601.0m處丟手封隔器,下小套管固井。
打通道:下Φ117mm鉛模至1105.92m沖砂至1107.34m,打印,鉛模邊緣有刮痕,先后下鉆桿帶Φ117mm多刃磨鞋、Φ116mm銑錐、Φ118mm銑棒磨銑至1620.22m。
下小套管固井:下21/2″加大油管下接41/2″模擬套管650.1m,正替臨時屏蔽液10方,用清水90方洗井,擠灰漿8m3,替清水6.77m3,泵壓14MPa,懸重13T↓至9T倒扣15圈丟手,上提油管6m替出多余灰漿,起出丟手接頭,關井候凝。Φ86mm刮刀鉆頭鉆至灰面1620.0m,試壓,打壓5min,泵壓15.0MPa未降,完井合格。
通過八面河油田現場13口井試驗,證明小套管完井技術對套管錯斷、變形等情況有較好的適應性,挽救了一些待報廢井,修復一批高產井,取得了可觀的經濟和社會效益。
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