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        除氧器水位及凝汽器熱井水位的控制策略

        2015-04-21 01:29:03王光輝
        冶金動力 2015年11期
        關(guān)鍵詞:沖量除氧器凝結(jié)水

        王光輝

        1 前言

        熱電機(jī)組系統(tǒng)內(nèi),凝汽器及除氧器承擔(dān)機(jī)組低壓汽缸排除的蒸汽回收、蒸汽冷凝、凝結(jié)水補(bǔ)給、凝結(jié)水加熱與除氧的任務(wù)。其中,凝汽器熱井是整個機(jī)組唯一補(bǔ)給凝結(jié)水的容器;除氧器是整個單元機(jī)組給水加熱系統(tǒng)中唯一的緩沖環(huán)節(jié)。除氧器與凝汽器熱井水位是機(jī)組運(yùn)行需監(jiān)控的幾個最重要的參數(shù)之一。因此,精準(zhǔn)且快速地控制除氧器與凝汽器熱井水位對單元機(jī)組的正常運(yùn)行是必須的,先進(jìn)的控制策略和相應(yīng)的精確控制參數(shù)是實現(xiàn)除氧器與凝汽器熱井水位正常的保證。

        2 通用的除氧器水位及凝汽器熱井水位控制方案介紹

        2.1 普通的除氧器水位控制方案

        除氧器水位是通過控制除氧器入口調(diào)節(jié)閥或凝結(jié)水泵的轉(zhuǎn)速,直接改變進(jìn)入除氧器的凝結(jié)水流量實現(xiàn)的。以往的除氧器水位控制模式,采用的是單沖量和串級三沖量相結(jié)合的控制方案。

        除氧器水位控制系統(tǒng)原理說明:以DEA1_PID和DEA2_PID為核心組成串級三沖量控制系統(tǒng),DEA1_PID是主調(diào)器,DEA2_PID是副調(diào)器;以DEA3_PID為核心組成單沖量控制系統(tǒng),所有的PID均全程工作在CloseLoop模式,外配置一個三沖量、單沖量切換功能塊DEA_SW完成三沖量、單沖量自動選擇或直接切換到手動模式。除氧器水位(三選中)是主信號,該信號與運(yùn)行人員設(shè)置的水位定值信號的偏差,分別送到單沖量和串級三沖量主調(diào)器的入口,給水流量和凝結(jié)水流量是系統(tǒng)的輔助信號:給水流量為除氧器的所有流出量的總和,為省煤器入口給水流量與過熱器一、二級噴水流量之和;凝結(jié)水流量是除氧器的流入量。在三沖量模式下,主調(diào)器DEA1_PID接受除氧器水位設(shè)定值與檢測值(三選中)的偏差信號,經(jīng)比例積分PI運(yùn)算后的輸出與給水流量的前饋量之和,減去凝結(jié)水流量,其偏差值送至副調(diào)器DEA2_PID,副調(diào)器的輸出去控制除氧器入口的凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)閥開度,作用于凝結(jié)水流量的改變以穩(wěn)定除氧器水位;在單沖量模式下,DEA3_PID直接根據(jù)水位的偏差信號控制凝結(jié)水流量以調(diào)節(jié)除氧器的水位。

        三沖量與單沖量模式的切換邏輯(以300 MW機(jī)組為例)是:

        a、當(dāng)凝結(jié)水流量<200T/H,為單沖量模式;

        b、當(dāng)凝結(jié)水流量>300T/H,為串級三沖量模式;

        c、當(dāng)200 t/h<凝結(jié)水流量<300 t/h,維持當(dāng)前的控制模式不變

        除氧器水位控制系統(tǒng)原理圖如圖1所示。

        圖1 除氧器水位控制系統(tǒng)原理圖

        2.2 普通的凝汽器熱井水位控制方案

        凝汽器水位是通過控制凝汽器補(bǔ)給水調(diào)節(jié)閥直接改變補(bǔ)給到凝汽器的凝結(jié)水流量實現(xiàn)的。以往的凝汽器水位控制模式,采用的是一個單回路的控制方案。

        凝汽器熱井水位控制系統(tǒng)原理(見圖2)說明:凝汽器熱井水位(三選中)與運(yùn)行人員的水位設(shè)定值的偏差信號,送至CND_PID調(diào)節(jié)器入口,經(jīng)PI運(yùn)算后,直接控制熱井補(bǔ)水門的開度,改變補(bǔ)給到熱井的凝結(jié)水流入量,穩(wěn)定熱井水位。

        2.3 普通的除氧器及凝汽器熱井水位控制方式的不足

        圖2 凝汽器熱井水位控制系統(tǒng)原理圖

        在通用的除氧器和凝汽器水位控制策略中,除氧器的水位控制策略與汽包水位控制類似,采用單沖量和串級三沖量相結(jié)合的控制方案;而凝汽器熱井水位控制系統(tǒng)是一個簡單的單回路控制系統(tǒng),并且兩個控制系統(tǒng)沒有作解耦運(yùn)算處理。在實際的現(xiàn)場運(yùn)行過程中,頻繁出現(xiàn)水位超高/超低的報警,凝汽器水位過高,將直接影響凝汽器的真空,嚴(yán)重時將導(dǎo)致汽輪機(jī)低壓缸進(jìn)水,凝汽器熱井水位過低,也將危及凝結(jié)水泵的安全運(yùn)行和整個熱力系統(tǒng)的水循環(huán);除氧器水位過高,影響凝結(jié)水的除氧效果,除氧器水位過低又將危及給水泵的安全運(yùn)行,并且上述的控制方案無法實現(xiàn)全程水位CloseLoop模式,主要的設(shè)計缺陷如下:

        a、除氧器的截面容積與凝結(jié)水瞬時入口流量的比值過大,改變凝結(jié)水流量后至PID檢測到的偏差開始變化存在較大的滯后,除氧器水位的偏差恢復(fù)到正常值的過程中,除氧器水位存在振蕩的可能性;

        b、同樣的問題也存在與凝汽器熱井水位的控制中,凝汽器的截面容積與其補(bǔ)水瞬時流量比值過大,改變其補(bǔ)水流量后至PID檢測到的偏差變化存在非常大的滯后,而且影響凝汽器熱井水位變化的因素太多,包括:機(jī)組負(fù)荷、除氧器水位目標(biāo)預(yù)期值、凝汽器水位目標(biāo)預(yù)期值、除氧器補(bǔ)給水的流量、凝汽器補(bǔ)給水的流量等因素,一個單回路控制模式是無法正常工作在全程凝汽器水位CloseLoop模式,并且導(dǎo)致凝汽器熱井水位的偏差恢復(fù)到正常值的過程中,凝汽器熱井水位存在振蕩的可能性。

        3 全新的除氧器水位、凝汽器熱井水位控制系統(tǒng)策略

        針對上述的除氧器、凝汽器水位控制系統(tǒng)的不足,通過分析除氧器、凝汽器在機(jī)組中所承擔(dān)的任務(wù)和設(shè)備工藝特性,我們開發(fā)了全新的控制策略,以便滿足機(jī)組全工況運(yùn)行過程中,除氧器、凝汽器水位的調(diào)節(jié)模式均工作在CloseLoop模式(閉環(huán)),同步也可以相應(yīng)地簡化兩個控制系統(tǒng)組態(tài)邏輯及控制參數(shù)的整定。

        3.1 形成相應(yīng)控制策略的理論基礎(chǔ)

        a)機(jī)組運(yùn)行過程中負(fù)荷增加時,凝補(bǔ)水系統(tǒng)工作介質(zhì)第一反應(yīng)為低壓缸來蒸汽增加,凝汽器熱井水位的升高,負(fù)荷增加延后一段時間,汽包水位開始下降而加大給水泵的出力,增加汽包給水,除氧器水位下降,除氧器入口的凝結(jié)水閥加大開度,增加凝結(jié)水量,穩(wěn)定除氧器水位,凝汽器水位下降。如果機(jī)組定壓運(yùn)行,熱井水位恢復(fù),保持相對穩(wěn)定;如果機(jī)組滑壓運(yùn)行,蒸汽管道內(nèi)的蒸汽量存續(xù)增加,熱井水位的設(shè)定值須升高,滿足機(jī)組對凝結(jié)水的總量增加的需求預(yù)期,才可以保持熱井水位相對穩(wěn)定;

        b)機(jī)組運(yùn)行過程中負(fù)荷降低時,凝補(bǔ)水系統(tǒng)工作介質(zhì)第一反應(yīng)為低壓缸來蒸汽減少,凝汽器熱井水位的下降,負(fù)荷降低延后一段時間,汽包水位升高而降低給水泵的出力,減少汽包給水,除氧器水位上升,除氧器入口的凝結(jié)水閥減小開度,降低凝結(jié)水量,穩(wěn)定除氧器水位,凝汽器水位上升如果機(jī)組定壓運(yùn)行,熱井水位恢復(fù),保持相對穩(wěn)定;如果機(jī)組滑壓運(yùn)行,由于機(jī)組蒸汽管道內(nèi)的蒸汽量存續(xù)降低,熱井水位的設(shè)定值須下降,滿足機(jī)組對凝結(jié)水的總量減少的需求預(yù)期,才可以保持熱井水位相對穩(wěn)定;

        3.2 全新控制策略的形成

        影響除氧器水位變化的因素有入口凝結(jié)水流量和除氧器出口的給水流量,影響凝汽器熱井水位變化的因素有低壓缸來蒸汽(機(jī)組負(fù)荷)、除氧器入口的凝結(jié)水流量和凝汽器補(bǔ)給水流量(代表運(yùn)行過程凝結(jié)水的損耗而需要及時補(bǔ)給量),再加上凝汽器熱井水位設(shè)定值(代表預(yù)期的機(jī)組工作介質(zhì)總量變化)、除氧器水位設(shè)定值(代表預(yù)期的機(jī)組運(yùn)行過程中對主給水量變化),機(jī)組運(yùn)行過程中所有上述介質(zhì)的變化都存在關(guān)聯(lián)的。我們通過機(jī)組運(yùn)行過程工作介質(zhì)的動態(tài)描述,可以看出,在單元機(jī)組運(yùn)行過程中,所有給水的補(bǔ)給均來自凝結(jié)水補(bǔ)水,凝結(jié)水的水-汽-水的汽液態(tài)的變化過程中,剔除凝結(jié)水的機(jī)組做功的正常損耗,只要沒有改變熱井水位設(shè)定值,整個機(jī)組的凝結(jié)水量應(yīng)該是平衡的,凝結(jié)水理論上是不存在額外的增補(bǔ)需求的。并且除氧器水位設(shè)定值、凝汽器熱井水位設(shè)定值之間需要耦合,做到同步響應(yīng),才可能及時消除傳統(tǒng)的三沖量、單沖量模式(除氧器水位)、單回路控制模式(凝汽器熱井水位)中控制動作的滯后和過調(diào)的現(xiàn)象。

        通過上述的分析,我們設(shè)計了全新的控制策略,基于凝汽器與除氧器的耦合特性,將熱井和除氧器虛擬為一個大的“容器”,并且“容器”分成上下2格,分別表示凝汽器水位和除氧器水位;通過凝汽器熱井水位調(diào)節(jié)閥控制“容器”的總水位(除氧器水位+熱井水位),通過控制調(diào)節(jié)除氧器主水位調(diào)節(jié)閥、除氧器副水位調(diào)節(jié)閥來達(dá)到控制“容器”上下2格之間的水位差(除氧器水位-熱井水位)。

        3.3 相應(yīng)的控制系統(tǒng)原理說明

        參見圖3。

        (1)除氧器水位調(diào)節(jié)與凝汽器水位調(diào)節(jié)看作一個“容器”的兩個設(shè)備,兩個PID同步投/切CloseLoop模式;

        (2)將除氧器水位設(shè)定DEA_SP乘以除氧器面積系數(shù)DEA_SK與凝汽器水位CND_SP設(shè)定之和作為凝汽器水位調(diào)節(jié)CND_PID的設(shè)定;

        圖3 除氧器/凝汽器水位控制

        (3)將凝汽器水位CND_SP設(shè)定乘以凝汽器面積系數(shù)CND_SK與除氧器水位設(shè)定DEA_SP之差作為除氧器水位調(diào)節(jié)DEA_PID的設(shè)定;

        (4)將除氧器水位DEA_L乘以除氧器面積系數(shù)DEA_SK與凝汽器水位CND_L之和作為凝汽器水位調(diào)節(jié)CND_PID的測量值;

        (5)將凝汽器水位DEA_L乘以凝汽器面積系數(shù)CND_SK與除氧器水位DEA_L之差作為除氧器水位調(diào)節(jié)DEA_PID的測量值;

        (6)除氧器主水位調(diào)節(jié)閥、除氧器副水位調(diào)節(jié)閥同時接受除氧器水位的動作指令,但設(shè)計了動作的順序:當(dāng)副閥的閥位≯86%,主閥的增加動作閉鎖;當(dāng)主閥的閥位>3%,副閥的減小動作閉鎖;

        相應(yīng)的控制策略如除氧器、凝汽器水位一體化控制圖。

        圖3 除氧器、凝汽器水位一體化控制圖

        3.4 除氧器水位與凝汽器水位調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)回路中的相應(yīng)的邏輯保護(hù)

        (1)除氧器水位DEA_PID或凝汽器熱井水位CND_PID如果存在投CloseLoop模式的動作,將自動地將凝汽器熱井水位CND_PID或除氧器水位DEA_PID投入CloseLoop模式;

        (2)除氧器水位DEA_PID或凝汽器熱井水位CND_PID如果存在切CloseLoop模式的動作,將自動地將凝汽器熱井水位CND_PID或除氧器水位DEA_PID切至OpenLoop模式;

        (3)除氧器水位或凝汽器水位信號質(zhì)量碼如果有存在“壞值”判斷碼,將同步切除控制器DEA_PID、CND_PID至OpenLoop模式;

        (4)除氧器水位DEA_PID及凝汽器熱井水位CND_PID的過程控制保護(hù)中,當(dāng)控制目標(biāo)值SP與測量值PV偏差過大時,采用閉鎖相應(yīng)PID增加/減少的方式,閉鎖閥門向更加惡劣的方向動作,來保護(hù)水位調(diào)節(jié)器的輸出方向,不設(shè)計切除CloseLoop模式的動作命令。

        4 優(yōu)化后的控制系統(tǒng)的實際運(yùn)行效果

        通過100多套運(yùn)行的300 MW以上機(jī)組的實踐,采用我們提出和整定參數(shù)的除氧器水位&凝汽器熱井水位一體化控制策略,可以完全實現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行過程中除氧器、凝汽器熱井水位的全程自動,完全可以適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷的快速變化和頻繁變化,除氧器和凝汽器熱井水位在3個動作周期內(nèi)均可以達(dá)到平衡,沒有出現(xiàn)振蕩的情況,運(yùn)行效果優(yōu)良。

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