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        提高發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣燒量的研究與應(yīng)用

        2015-04-21 01:29:01
        冶金動力 2015年11期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電站燃燒器煤氣

        胡 鋒

        1 引言

        在攀鋼三期工程建設(shè)中,發(fā)電站建設(shè)兩套55 MW汽輪發(fā)電機組,配套兩臺240 t/h燃?xì)忮仩t。鍋爐燃燒高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣,生產(chǎn)蒸汽額定溫度540℃、壓力9.8 MPa。兩臺鍋爐均為自然循環(huán)汽包爐、燃燒器四角布置、切圓燃燒、平衡通風(fēng)。鍋爐構(gòu)架采用全鋼全懸吊結(jié)構(gòu)、“∏”型布置汽包鍋爐室外布置。9#鍋爐燃燒器噴口從上到下布置為轉(zhuǎn)爐-焦?fàn)t-高爐-焦?fàn)t-高爐-焦?fàn)t,假象切圓直徑φ562,設(shè)計轉(zhuǎn)爐煤氣燒量為27 km3/h。10#鍋爐燃燒器噴口從上到下布置為轉(zhuǎn)爐-高爐-焦?fàn)t-轉(zhuǎn)爐-高爐-焦?fàn)t,假象切圓直徑φ800,設(shè)計轉(zhuǎn)爐煤氣燒量為51×103m3/h。

        發(fā)電站建成后,攀鋼成功實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用。但是隨著生產(chǎn)的進行,發(fā)生了轉(zhuǎn)爐煤氣煤量持續(xù)下降趨勢,于是如何提高轉(zhuǎn)爐煤氣燒量就成了發(fā)電站生產(chǎn)運行管理的重要課題之一。

        2 存在的問題

        發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣回收熱量基本在0.40 GJ/t鋼左右,遠(yuǎn)低于西昌鋼釩0.50 GJ/t噸鋼的回收水平。該系統(tǒng)主要存在以下問題:

        (1)9#鍋爐在投產(chǎn)初期轉(zhuǎn)爐煤氣燒量可達27×103m3/h,在2013年4月停爐對燃燒器進行疏通處理后的燒量也可達26×103m3/h,但2014年上半年平均燒量僅19.2×103m3/h,回收量低于正常水平。

        (2)當(dāng)9#鍋爐2#轉(zhuǎn)爐煤氣調(diào)節(jié)閥大于一定開度時,熱風(fēng)箱振動劇烈,因此控制其開度不超過40%,減少了轉(zhuǎn)爐煤氣燒量。

        (3)10#鍋爐設(shè)計有兩層轉(zhuǎn)爐煤氣火咀,因回收量不足平常上層只開兩個火咀,8個火咀中有6個處于運行狀態(tài),剩余兩個火咀未充分發(fā)揮作用。

        9#鍋爐和10#鍋爐2014年上半年轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量如表1。

        3 原因分析

        3.1 9#鍋爐火咀堵塞嚴(yán)重

        9#鍋爐在投產(chǎn)初期轉(zhuǎn)爐煤氣燒量可達設(shè)計值,至2014年5月轉(zhuǎn)爐煤氣的平均燒量在19×103m3/h左右,相差較大,除2#火咀調(diào)節(jié)閥開度因振動大開度小于40%外,其他轉(zhuǎn)爐煤氣火咀調(diào)節(jié)閥的開度均在85%以上,而調(diào)節(jié)閥40%的開度其通過轉(zhuǎn)爐煤氣的流量也應(yīng)該在最大流量的60%左右,同時通過調(diào)整1#和3#火咀調(diào)節(jié)閥開度,發(fā)現(xiàn)開度在60%至90%變化的過程中,轉(zhuǎn)爐煤氣流量基本無變化,可以判斷火咀堵塞較嚴(yán)重。

        表1 2014年1~6月轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量103m3/h

        3.2 9#爐2#轉(zhuǎn)爐煤氣熱風(fēng)流道設(shè)計存在缺陷

        熱空氣在風(fēng)道中流動時出現(xiàn)嚴(yán)重的紊流現(xiàn)象,局部阻力過大,產(chǎn)生共振,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥開度超過40%以上時振動較大,威脅整個爐體的安全運行。

        3.3 12#支架至發(fā)電站管徑小,輸送能力不足影響了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收利用

        轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機出口管道為DN1400,在煤氣加壓站后變徑為DN1100,在12#支架后就變徑為DN1000,之后到14#管道支架處分別送至9#、10#鍋爐使用,其中兩臺爐的轉(zhuǎn)爐煤氣管道分別為DN800、DN1000,再分別進入各支管和轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器燃燒利用。由于9#、10#鍋爐節(jié)點使用壓力要求不低于8 kPa,在增加輸送量時,受管道輸送能力制約,轉(zhuǎn)爐煤氣最大輸送量只能達到55×103m3/h,即不能滿足用戶燒嘴使用壓力要求,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煤氣使用量不能繼續(xù)提高,嚴(yán)重制約了轉(zhuǎn)爐煤氣的回收與使用的平衡,導(dǎo)致冶煉中的轉(zhuǎn)爐煤氣不能完全回收利用。理論計算和實際檢測值如表2[1}和表3。

        表2 理論計算轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管道分段流速及壓力損失情況

        表3 實際檢測轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管道分段管道壓力情況

        通過以上理論與實際數(shù)據(jù)比較,說明以下問題:

        (1)轉(zhuǎn)爐煤氣加壓站站外到12#支架眼鏡閥處管道阻力損失基本正常,該段管道長度約500 m,阻力損失只有 1.4~1.6 kPa。

        (2)12#支架眼鏡閥前到9#、10#鍋爐總管前管道約200 m,管道壓損較大,達到3 kPa左右,其原因是該段管道只有DN1000,在與前端管道在同樣的輸送能力下,流速增加,導(dǎo)致管道阻損增加,兩端管道的流通截面積相差21%,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煤氣使用量不斷增加時,壓力損失增加更大,進而不能滿足用戶使用點的壓力要求,是導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煤氣冶煉中回收量增加但不能充分利用的主要原因.

        3.4 轉(zhuǎn)爐煤氣調(diào)整安全余量過大

        原來對轉(zhuǎn)爐煤氣柜位的規(guī)定是當(dāng)?shù)陀?萬m3時就開始減少燒量,設(shè)計柜位為8萬m3,即在柜位低于設(shè)計值的37.5%時就開始減少轉(zhuǎn)爐煤氣的燒量,此值偏高,即安全余量過大;對轉(zhuǎn)爐煤氣母管壓力而言,規(guī)定當(dāng)壓力低于9.5 kPa時開始減少燒量,而焦?fàn)t煤氣總管壓力通常在6 kPa左右,仍然可以安全燃燒,所以壓力的安全余量相對于焦慮煤氣高出58.3%,安全余量同樣過大。

        3.5 轉(zhuǎn)爐煤氣含水量大

        轉(zhuǎn)爐煤氣采用濕式除塵方式,導(dǎo)致煤氣中含水量大。隨著輸送溫度的降低,將有大量的水因溫度低于飽和溫度而析出,沿途排水器的位置和數(shù)量將直接影響排水量,排水不暢水將堵塞通道,降低系統(tǒng)壓力,減少燒量。同時,水進入爐膛后也將消耗更多的燃料,通過尾部煙道時產(chǎn)生低溫腐蝕。

        4 對策

        根據(jù)以上問題和原因分析,能動中心于2014年4月開始有針對性對提高轉(zhuǎn)爐煤氣燒量進行了研究,具體措施如下。

        4.1 停爐疏通噴咀并擴孔

        利用4#發(fā)電機組定修的機會,進入爐膛對各層火咀進行檢查清掃,并請藍(lán)星專業(yè)清洗公司對轉(zhuǎn)爐煤氣火咀進行清洗。從現(xiàn)場情況來看,轉(zhuǎn)爐煤氣火咀堵塞嚴(yán)重,近一半的面積被淡黃色的固體堵塞,嚴(yán)重影響了轉(zhuǎn)爐煤氣的燒量,見圖1。同時,將9#爐轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器火咀口徑擴充至φ20mm,見圖2。還分解檢查煤氣調(diào)節(jié)閥門和快關(guān)閥,清理閥瓣積垢。

        圖2 轉(zhuǎn)爐煤氣火咀疏通擴孔后

        4.2 9#爐2#轉(zhuǎn)爐煤氣風(fēng)道增設(shè)導(dǎo)流板

        通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),2#轉(zhuǎn)爐煤氣風(fēng)道從母管取出后形成“L”型管道進入噴咀,因位于最上層彎頭前后的直線距離短,突然彎曲,局部阻力損失過大。根據(jù)文獻[2]的說明,為了降低風(fēng)管系統(tǒng)的局部阻力,對不采用曲率半徑為一個平面邊長的內(nèi)外同心弧形彎管,其平面邊長大于500 mm的,須設(shè)置導(dǎo)流片。轉(zhuǎn)爐煤氣熱風(fēng)管最長邊約800 m,超過了500 mm的限制,須設(shè)置導(dǎo)流板以減少局部阻力。增設(shè)兩塊導(dǎo)流板后,調(diào)門開度可以隨意開啟,增加轉(zhuǎn)爐煤氣燒量,徹底消除了風(fēng)管振動的現(xiàn)象。

        4.3 增加一條DN800轉(zhuǎn)爐煤氣管道

        從送8#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣管道上新建一根DN800管道至10#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣總管插板閥前,長約200m,形成轉(zhuǎn)爐煤氣的環(huán)狀管網(wǎng),如圖3所示。

        圖3 發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)圖

        4.4 制定管控措施,優(yōu)化運行調(diào)整增大轉(zhuǎn)爐煤氣燒量。盡量多回收轉(zhuǎn)爐煤氣,避免因柜位高而拒收的情況發(fā)生,最終實現(xiàn)“零”拒收。

        (1)將轉(zhuǎn)爐煤氣總管壓力低開始減量的值由9.5 kPa降為8.5 kPa,將轉(zhuǎn)爐煤氣柜位低開始減量的值由3.0萬m3降為2.5萬m3。當(dāng)柜位回升時逐漸增加燒量:當(dāng)柜位為4萬m3時,發(fā)電站鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣總燒量不低于50×103m3/h;當(dāng)柜位大于4.5萬m3時,轉(zhuǎn)爐煤氣總燒量不低于55×103m3/h;當(dāng)柜位大于5萬m3時,轉(zhuǎn)爐煤氣總燒量不低于60×103m3/h。

        (2)轉(zhuǎn)爐煤氣柜位低解列值由原來的1.0萬m3降為0.8萬m3。

        (3)增減量主要由10#鍋爐來完成,保持9#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣燒量穩(wěn)定。

        (4)轉(zhuǎn)爐煤氣減量過程中若參數(shù)異常,可調(diào)整焦?fàn)t煤氣穩(wěn)定工況。

        (5)司爐操作過程中不斷摸索轉(zhuǎn)爐煤氣的回收規(guī)律,盡量小開小關(guān),避免增減量大起大落,降低頻繁的熱交變應(yīng)力對鍋爐受熱部件的影響。

        4.5 增設(shè)排水器

        為增加排水量,在轉(zhuǎn)爐煤氣管道的垂直上升處,即圖3所示的①、②和③位置加裝排水器。增設(shè)排水器后,收集5 min的排水量:①處為4100 mL、②處2720 mL、③處 5340 mL,合即排水量 12.16 kg/h。增設(shè)排水器前后試驗的壓力比對情況見表4。

        表4 增設(shè)排水器前后試驗壓力對比

        5 效益

        5.1 參數(shù)比對

        以上措施全部在7月上旬實施完畢后,統(tǒng)計2014年7至12月轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量如表5所示。

        從表5與表1的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,9#爐增加燒量5.1×103m3/h,10#爐轉(zhuǎn)爐煤氣燒量減少 0.4×103m3/h,轉(zhuǎn)爐煤氣總的平均燒量增加4.7×103m3/h。

        表5 2014年7~12月轉(zhuǎn)爐煤氣平均燒量103m3/h

        5.2 效益

        (1)經(jīng)濟效益

        兩臺鍋爐增加轉(zhuǎn)爐煤氣燒量4.7×103m3/h,轉(zhuǎn)爐煤氣熱值 5.13 GJ/×103m3,結(jié)算價 27 元/GJ,則發(fā)電站轉(zhuǎn)爐煤氣燒量提高后全年(年運行8000 h)直接創(chuàng)經(jīng)濟效益:

        4.7 ×5.13×8000×27=5207976 元,約 520 萬元

        (2)社會效益

        多回收利用轉(zhuǎn)爐煤氣,減少熱排放和熱污染,提高了公司二次能源利用水平。同樣負(fù)荷條件下可相應(yīng)減少煤粉燒量,降低顆粒物、二氧化硫和氮氣化物排放量,也減少了煤灰的二次污染,有力地保護了生態(tài)環(huán)境。

        [參 考 文 獻]

        [1]《煤氣設(shè)計手冊》編寫組編.煤氣設(shè)計手冊[M],北京:中國建筑工業(yè)出版社,1983年8月.

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