魯文靜,胡孝敬
(中國(guó)石化江漢油田分公司江漢采油廠,湖北 潛江433123)
從2010年6月開始加工反扣油管以來,反扣油管在江漢油田打撈作業(yè)中發(fā)揮的作用越來越大,隨著打撈作業(yè)對(duì)反扣打撈油管需求量的增大,反扣打撈油管在油水井打撈工藝中正逐步取代打撈鉆桿,使用頻次逐年增加,成為打撈作業(yè)常用工具。2010年管桿隊(duì)使用N80E舊管加工350根反扣油管試用成功后,每年以50% 左右的加工量遞增。而目前江漢油田利用數(shù)控車床加工反扣打撈油管的加工工藝還存在不足,生產(chǎn)效率不高,僅油管螺紋這一道工序加工就需6分鐘,面對(duì)臨時(shí)任務(wù)時(shí),就力不從心了。
在這個(gè)背景下,江漢采油廠對(duì)數(shù)控車床的反扣加工進(jìn)行了改進(jìn),經(jīng)過反復(fù)論證,提出了反刀反車思路,通過部分改進(jìn),使加工一步到位,提高了反扣油管加工效率,為反扣加工找到了新方法。
對(duì)2010-2013年4年間反扣打撈油管加工情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),2010年初次加工350根,2011年加工500根,2012年加工700根,2013年加工850根。加工生產(chǎn)反扣打撈油管大部分是臨時(shí)性任務(wù),時(shí)間緊任務(wù)重且任務(wù)逐年增加。
在數(shù)控車床上加工反扣油管,雖然達(dá)到了基本技術(shù)要求,但是生產(chǎn)效率并不高,加工一根油管需要反復(fù)啟停3次車床,啟停等待時(shí)間累計(jì)在125秒左右。通過現(xiàn)場(chǎng)對(duì)2013年造成反扣油管加工效率低下的各項(xiàng)因素進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)(表1)。
表1 2013年影響反扣油管加工效率低下的次數(shù)統(tǒng)計(jì)表
根據(jù)數(shù)據(jù),不難看出,車床啟停次數(shù)影響效率,加工工藝的缺陷是關(guān)鍵問題。造成反扣油管反復(fù)啟停,耗時(shí)長(zhǎng)的原因?yàn)椋?/p>
1)原加工方式不合理導(dǎo)致啟停反復(fù)。原加工反扣油管的工藝路線:平端面-車錐面-倒角-車螺紋-倒角。平端面、車錐面和倒角都是主軸正轉(zhuǎn)的情況下正刀車削完成,只有在車削反扣的時(shí)候是主軸反轉(zhuǎn)反刀車削。按照此加工路線車削,機(jī)床在平端面-車錐面-倒角時(shí)啟動(dòng)一次(正傳),車反扣螺紋時(shí)啟動(dòng)一次反轉(zhuǎn),換到車倒角時(shí)候再啟動(dòng)一次,這樣車削一端反扣油管螺紋,機(jī)床就要反復(fù)啟動(dòng)3次,造成啟動(dòng)機(jī)床占用了大量時(shí)間。
2)轉(zhuǎn)塔式刀架安裝局限導(dǎo)致加工刀具安全受限。目前,江漢采油廠管桿隊(duì)加工反扣的數(shù)控車床采用的刀架為轉(zhuǎn)塔式刀架,車削反扣油管共需要3把車刀(90°外圓車刀、螺紋車刀和倒角刀),采取主軸反轉(zhuǎn)正車削的方法,螺紋車刀需要反裝,車削方向仍由床頭方向進(jìn)給。由于轉(zhuǎn)塔式刀架的安裝局限性,又沒有專用的刀具,反裝時(shí)只有將原刀桿上部洗去一半左右,才能夠使刀尖反安裝后能在中心高的位置。但是這樣造成刀桿變薄剛性不足,強(qiáng)度不夠,在車削過程中產(chǎn)生振動(dòng),很容易影響工件加工質(zhì)量。
1)加工方式由反轉(zhuǎn)正車方式改為反轉(zhuǎn)反車的思路,一次啟動(dòng)完成所有加工。反刀反車思路為:走刀路線由活動(dòng)前主軸反轉(zhuǎn)正車,即只有螺紋車刀反裝改為3把刀具均反裝,一次主軸反轉(zhuǎn)配合3把刀具反車就可完成整個(gè)反扣油管的加工(圖1)。
圖1 反刀反車走刀路線圖
2)因反扣待加工管保留了原有管螺紋的一部分(增加反扣管抗拉性),在反扣加工時(shí),90°外圓刀與工件軸向成90°,由于工件上螺紋存在,造成質(zhì)地不均,使得90°外圓刀行進(jìn)過程中受到軸向沖擊力過大,刀頭很易被打斷,因此我們選擇45°外圓車刀代替90°外圓車刀(45°車刀行進(jìn)時(shí)與工件軸向成45°,可分解沖擊力),避免因原正扣螺紋質(zhì)地不均,對(duì)外圓車刀刀頭沖擊力過大造成斷刀現(xiàn)象(圖2)。
圖2 反扣待加工管
3)對(duì)反刀反車方式所用刀具進(jìn)行改造,將倒角刀和外圓刀(45°外圓車刀)洗去一半后,全部實(shí)行反裝。
采用反刀反車后,刀具反裝,刀頭在下方,由于車床轉(zhuǎn)塔式刀架局限性,為了使刀頭在中心高的位置,必須刀桿洗去一部分,安裝時(shí)刀頭才能得到升高,使刀具符合加工要求(圖3)。
圖3 改造前后刀具對(duì)比
4)對(duì)改造后的加工方式進(jìn)行試驗(yàn),效果良好。
對(duì)于轉(zhuǎn)塔式刀架安裝局限造成刀具振動(dòng)考慮了多種方案,綜合考慮后,選擇了對(duì)刀具進(jìn)行重新設(shè)計(jì)的方案(圖4)。
圖4 轉(zhuǎn)塔式刀架安裝局限造成刀具振動(dòng)選擇圖
1)對(duì)前面改造變薄的刀具,在滿足加工需求的前提下,盡量把刀桿洗到刀頭外露最短處,這樣安裝時(shí)可以盡量使刀頭露出長(zhǎng)度縮短,減小工作時(shí)因力臂太長(zhǎng),造成刀頭因刀桿變薄,剛性不足造成的顫動(dòng)(圖5)。
圖5 完善后的刀具
2)為調(diào)節(jié)刀具中心高度,在刀桿下方增加墊片,使其滿足加工需要,并將墊片盡量外露至刀頭下方,防止刀頭在加工時(shí)向下顫動(dòng);同時(shí)在刀頭上方部位增加防震壓塊,進(jìn)一步防止刀頭在加工過程中因刀桿變薄而產(chǎn)生向上顫動(dòng),造成反扣螺紋質(zhì)量問題(圖6,7)。對(duì)改造完成后的刀具進(jìn)行實(shí)際加工驗(yàn)證,效果良好。
圖6 增設(shè)的刀墊
圖7 增設(shè)的壓塊
通過對(duì)反扣加工刀具和走刀路線進(jìn)行優(yōu)化后,進(jìn)行了400多根的反扣油管加工測(cè)試,加工時(shí)間比改造前有明顯的改善,通過對(duì)生產(chǎn)過程和成品反扣管進(jìn)行檢測(cè),沒有發(fā)現(xiàn)刀頭振動(dòng)、絲扣上有波紋現(xiàn)象?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)表明,此加工方式效果良好。
刀具和加工工藝改造后實(shí)際運(yùn)行情況看,效果明顯,主要表現(xiàn)在:
1)改造后啟停次數(shù)變少,操作更方便。
2)刀頭沒有出現(xiàn)受力抖動(dòng)的情況,反扣管加工質(zhì)量明顯提高。
3)通過對(duì)改造后試驗(yàn)的400多根反扣管加工時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),在設(shè)備人員正常的情況下,每小時(shí)平均可加工15根反扣管(表2)。
表2 改造前后對(duì)比表
4)改造后,400根反扣管加工節(jié)約時(shí)間所生產(chǎn)修復(fù)管效益合計(jì)為7 850元,相比使用反絲鉆桿節(jié)約費(fèi)用合計(jì)為1 320 000元。
1)數(shù)控車床上加工反扣油管工藝優(yōu)化后效率的提升,改變了面對(duì)臨時(shí)任務(wù)時(shí)緊張的加工局面,有效確保了反扣油管的生產(chǎn)質(zhì)量。
2)跳出傳統(tǒng)的加工方式,采用新的加工思路是關(guān)鍵,結(jié)合數(shù)控刀具的改進(jìn),促進(jìn)了本次工藝改進(jìn)的成功。
3)反扣油管加工工藝改進(jìn),解決了現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中存在的實(shí)際問題,消除了設(shè)備隱患,設(shè)備運(yùn)行可靠性大大提高,節(jié)約了大量檢修勞動(dòng)力,提高了反扣油管加工效率,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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