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        某320MW汽輪機(jī)組軸承油膜渦動(dòng)原因探索與處理

        2015-04-14 00:21:32楊森
        中國(guó)科技縱橫 2015年4期
        關(guān)鍵詞:處理

        楊森

        【摘 要】 對(duì)三門峽電廠#2汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子軸承突發(fā)性振動(dòng)情況進(jìn)行診斷,根據(jù)其振動(dòng)特征判斷為非典型油膜渦動(dòng),對(duì)油膜渦動(dòng)形成的原因與處理方法進(jìn)行深入的闡述,并通過(guò)調(diào)整軸承頂隙和標(biāo)高的方法解決該機(jī)組的問(wèn)題,取得良好的效果。

        【關(guān)鍵詞】 汽輪機(jī)組 油膜渦動(dòng) 處理

        1 機(jī)組簡(jiǎn)介

        三門峽電廠#2汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、純凝汽式,型號(hào)為N320-16.7/537/537-Ⅲ型,其軸系如圖1所示。該機(jī)組#3、4軸承為橢圓形軸承,軸承直徑480mm,長(zhǎng)度336mm,長(zhǎng)徑比為0.7。該機(jī)組于2013年12月結(jié)束大修后并網(wǎng)運(yùn)行正常。

        2 振動(dòng)現(xiàn)象與分析

        2014年1月該機(jī)組負(fù)荷310MW時(shí)#3、4軸承出現(xiàn)突發(fā)性振動(dòng)現(xiàn)象,最大達(dá)到220μm,緩慢將負(fù)荷降至250MW后振動(dòng)趨于穩(wěn)定。對(duì)#3、4軸承處架設(shè)數(shù)據(jù)采集儀器后再次進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn),當(dāng)負(fù)荷升至306MW時(shí),#3、4軸承再次出現(xiàn)突發(fā)性振動(dòng)現(xiàn)象。一分鐘之內(nèi),3x、3y、4x、4y軸振動(dòng)分別由48μm、38μm、19μm和37μm突增到143μm、197μm、62μm和167μm,相鄰的2x、2y,5x、5y均增大了10μm-15μm,而1x、1y、6x、6y軸振動(dòng)基本上沒(méi)有變化。將負(fù)荷降至235MW各軸承振動(dòng)恢復(fù)到原始值。3y振動(dòng)隨時(shí)間變化的趨勢(shì)圖見(jiàn)圖2,可以看出,振動(dòng)高位時(shí)呈振蕩形狀。

        帶負(fù)荷時(shí)各軸承鎢金溫度見(jiàn)表1。

        帶負(fù)荷時(shí)各軸承油膜壓力見(jiàn)表2。

        頻譜分析表明,引起振動(dòng)突增的振動(dòng)分量是18.8Hz的低頻振動(dòng),頻譜圖見(jiàn)圖3。結(jié)合軸承鎢金溫度和油膜壓力值判斷#3、#4軸承載荷偏低,穩(wěn)定性較差,造成其發(fā)生非典型油膜渦動(dòng)。

        3 油膜渦動(dòng)的形成原因與特征

        形成原因:當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),在軸頸在軸瓦的間隙中間形成油膜,油膜的流體動(dòng)壓力使油膜具有承載能力。當(dāng)油膜的承載力與外界載荷平衡時(shí),軸頸處于平衡位置;當(dāng)轉(zhuǎn)子受到某種外來(lái)擾動(dòng)時(shí),油膜除了產(chǎn)生沿偏移方向的彈性恢復(fù)力以保持和外載荷平衡外,還要產(chǎn)生一個(gè)垂直于偏移方向的切向失穩(wěn)分力,這個(gè)失穩(wěn)分力會(huì)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子做渦動(dòng)運(yùn)動(dòng)。當(dāng)阻尼力大于切向失穩(wěn)力時(shí),這個(gè)渦動(dòng)是收斂的,軸承的轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)穩(wěn)定的;當(dāng)阻尼力小于切向失穩(wěn)力時(shí),這個(gè)振動(dòng)是發(fā)散的,軸頸的運(yùn)動(dòng)就會(huì)失去穩(wěn)定,當(dāng)渦動(dòng)軌跡是封閉曲線時(shí),就會(huì)產(chǎn)生油膜渦動(dòng)。

        特征:發(fā)生油膜渦動(dòng)時(shí),其振動(dòng)波形不是50Hz的正弦波,而是在50Hz的基礎(chǔ)上,疊加了低頻諧波成分,且該振動(dòng)成分的頻率與轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速頻率基本一致,以低頻為主。

        4 油膜渦動(dòng)的處理

        徹底消除油膜渦動(dòng)的措施主要是從檢修方面下手來(lái)提高軸承的穩(wěn)定性。

        (1)減小軸承的頂隙。不論是圓筒形瓦、橢圓瓦還是三油楔瓦,減小軸瓦頂隙都能顯著提高軸瓦的穩(wěn)定性。因?yàn)闇p小頂隙后增大了上瓦的油膜力,提高了軸瓦的預(yù)載荷,使軸頸的上浮高度降低,從而提高軸瓦的穩(wěn)定性。

        (2)換用穩(wěn)定性好的軸承形式。一般來(lái)說(shuō)橢圓瓦的穩(wěn)定性要優(yōu)于圓筒瓦,三油楔瓦的穩(wěn)定性又優(yōu)于橢圓瓦,但其承載能力剛好相反,因此要根據(jù)轉(zhuǎn)子的重量選擇合適的軸承。

        (3)刮大軸承兩側(cè)的間隙。這一措施往往與減小頂隙同時(shí)進(jìn)行,其目的是防止頂隙減小后軸瓦內(nèi)潤(rùn)滑油量受到影響而使烏金溫度升高。

        (4)減小軸承的長(zhǎng)徑比,增加比壓。長(zhǎng)徑比越小,失穩(wěn)轉(zhuǎn)速越高。因?yàn)檩^短的軸承端泄大,軸頸浮起量較小,相對(duì)偏心率大,穩(wěn)定性好。同時(shí),軸瓦長(zhǎng)度縮短使比壓增大,軸頸在軸瓦內(nèi)不會(huì)抬得太高,進(jìn)一步增加穩(wěn)定性。

        (5)調(diào)整軸承的標(biāo)高。機(jī)組從冷態(tài)過(guò)渡到熱態(tài)的過(guò)程中,軸系的各軸承座的標(biāo)高因溫度的影響會(huì)發(fā)生較大的變化,其中某幾個(gè)軸承可能因?yàn)檩d荷較低,造成比壓太小而失去穩(wěn)定性。

        由于該公司#2機(jī)組是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行后發(fā)生的油膜渦動(dòng),因此軸承形式和長(zhǎng)徑比不存在問(wèn)題,根據(jù)實(shí)際情況重點(diǎn)對(duì)軸承頂隙和標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整。在該機(jī)組停機(jī)后對(duì)#3、4軸承解體檢查,軸瓦無(wú)明顯異常,測(cè)量軸承頂隙分別為0.73mm和0.77mm(設(shè)計(jì)值0.65-0.77mm),接近設(shè)計(jì)值上限。將#3、4瓦的上瓦中分面進(jìn)行鏜銑修刮,#3軸承的加工量為0.08mm,#4軸承的加工量為0.10 mm,修后測(cè)量#3、4軸瓦頂隙分別為0.66mm和0.65mm,接近設(shè)計(jì)值下限,提高其穩(wěn)定性。并將#3、4軸承標(biāo)高分別上抬0.1mm和0.05mm,從而增大其載荷,提高穩(wěn)定性。

        5 處理效果

        該機(jī)組經(jīng)檢修后于2月13日并網(wǎng),在各種工況下運(yùn)行穩(wěn)定,各軸振動(dòng)均小于45μm。(見(jiàn)圖4、表3)

        對(duì)比修前修后的數(shù)據(jù),#3軸承鎢金溫度增加了5℃左右,#3軸承油膜壓力增加了0.8MPa左右,#3、#4、#5軸承油膜壓力比較接近。說(shuō)明#3、4軸承的載荷較修前有所增加,軸承穩(wěn)定性提高。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的觀察,機(jī)組在不同工況下均運(yùn)行穩(wěn)定,各軸承的振動(dòng)值都在優(yōu)良范圍內(nèi),油膜渦動(dòng)的問(wèn)題得到徹底解決。

        6 結(jié)語(yǔ)

        油膜渦動(dòng)會(huì)使汽輪機(jī)組在運(yùn)行中產(chǎn)生突發(fā)性振動(dòng),而且與機(jī)組的運(yùn)行工況有較大關(guān)聯(lián),嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致軸承甚至整臺(tái)機(jī)組的損壞。在檢修中應(yīng)嚴(yán)格控制工藝,正確測(cè)量軸承頂隙等數(shù)據(jù),并做好各軸承載荷分配,從而確保機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李錄平.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)與處理.中國(guó)電力出版社,2007.

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