龔 誠(chéng)
(南通天生港發(fā)電有限公司,江蘇 南通226003)
某電廠650 MW 超臨界機(jī)組的再熱汽溫主要以調(diào)節(jié)再熱煙氣擋板來(lái)控制,而以事故噴水為輔助調(diào)節(jié)手段(噴水點(diǎn)在低再的入口)。改造前的再熱汽溫控制系統(tǒng)基本上都沒(méi)有投入運(yùn)行,煙氣擋板和事故噴水均依靠手動(dòng)操作,每天的操作量約占整個(gè)機(jī)組操作量的80%左右,運(yùn)行的操作強(qiáng)度大。主要原因:再熱汽溫被控對(duì)象具有很大的滯后和慣性,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,在低負(fù)荷(350 MW)時(shí),煙氣擋板對(duì)再熱汽溫影響的純滯后時(shí)間達(dá)190s,整個(gè)響應(yīng)時(shí)間達(dá)1 487s左右;而對(duì)于事故噴水,由于噴水點(diǎn)在低溫再熱器的入口,在低負(fù)荷(350 MW)時(shí),噴水對(duì)再熱汽溫影響的純滯后時(shí)間達(dá)330s,整個(gè)響應(yīng)時(shí)間達(dá)1 820s左右。對(duì)于這樣的被控對(duì)象,在機(jī)組升降負(fù)荷或吹灰等擾動(dòng)下,常規(guī)的PID 控制系統(tǒng)很難有效抑制再熱汽溫的大范圍變化,應(yīng)采用基于大滯后控制理論的優(yōu)化控制策略才能對(duì)再熱汽溫進(jìn)行有效控制。
本文在再熱汽溫對(duì)象動(dòng)態(tài)特性試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,先將改進(jìn)的自適應(yīng)Smith預(yù)估補(bǔ)償控制與Smith預(yù)測(cè)平行串級(jí)控制有效組合,并應(yīng)用于再熱汽溫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了以煙氣擋板調(diào)節(jié)為主、事故噴水調(diào)節(jié)為輔的再熱汽溫優(yōu)化控制,減輕了運(yùn)行人員的操作強(qiáng)度,有效減小了在吹灰及變負(fù)荷等擾動(dòng)下再熱汽溫的波動(dòng)范圍,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
鍋爐本體為哈爾濱鍋爐廠引進(jìn)三井巴布科克能源公司技術(shù)生產(chǎn)的超臨界變壓運(yùn)行螺旋管圈直流、單爐膛、一次中間再熱、前后墻對(duì)沖旋流燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、∏型露天布置燃煤鍋爐。再熱汽溫以采用尾部煙氣擋板調(diào)節(jié)為主,鍋爐尾部煙道分為兩個(gè)并列的煙道,分別布置一級(jí)過(guò)熱器和低溫再熱器。在煙溫較低的省煤器下面布置可控制的煙氣擋板,再熱器煙道擋板和過(guò)熱器煙道擋板配合動(dòng)作,改變流經(jīng)再熱器煙道的煙氣流量,從而控制再熱蒸汽的溫度。
為研究新型的再熱汽溫控制系統(tǒng),對(duì)再熱汽溫被控對(duì)象進(jìn)行了完整的動(dòng)態(tài)特性試驗(yàn)。在高、中、低負(fù)荷點(diǎn)上分別進(jìn)行了煙氣擋板和事故噴水調(diào)門的階躍響應(yīng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
對(duì)上述試驗(yàn)結(jié)果可作如下分析:
(1)負(fù)荷降低時(shí),無(wú)論是煙氣擋板還是事故噴水,其對(duì)象的慣性時(shí)間和純滯后時(shí)間都會(huì)增加。主要原因:當(dāng)負(fù)荷降低時(shí),煙氣流速和蒸汽流速相應(yīng)降低,煙氣和蒸汽之間的熱交換速度變慢,從而導(dǎo)致過(guò)程的純滯后和慣性增加。
表1 再熱汽溫被控對(duì)象特性試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明
(2)負(fù)荷降低時(shí),對(duì)于煙氣擋板,其對(duì)象的靜態(tài)增益減小。主要原因:當(dāng)負(fù)荷降低時(shí),為保證再熱汽溫,煙氣擋板的位置將開(kāi)大,使擋板位置的改變對(duì)煙氣流量的變化變得不敏感,從而使對(duì)象的靜態(tài)增益變小。而對(duì)于事故噴水,其過(guò)程的靜態(tài)增益則增加,這是由熱力系統(tǒng)的熱平衡方程所決定的,在低負(fù)荷時(shí),再熱蒸汽流量較小,顯然相同的噴水流量對(duì)再熱汽溫的影響要大。
由此可見(jiàn),在機(jī)組變負(fù)荷時(shí),理論分析與試驗(yàn)結(jié)果是一致的。從對(duì)象的動(dòng)態(tài)特性中可進(jìn)一步獲得如下結(jié)論:
(1)無(wú)論是煙氣擋板還是事故噴水,都具有很大的純滯后和很長(zhǎng)的慣性時(shí)間,應(yīng)盡可能采用基于大滯后控制理論的優(yōu)化控制策略來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)再熱汽溫的有效控制。
(2)事故噴水的滯后和慣性反而大于煙氣擋板,依靠噴水難以快速抑制再熱汽溫的超溫。
(3)在高、中、低負(fù)荷點(diǎn)上,再熱汽溫被控對(duì)象的動(dòng)態(tài)特性具有較大的差別,新的控制系統(tǒng)應(yīng)有較強(qiáng)的自適應(yīng)能力。
煙氣擋板控制作為調(diào)節(jié)再熱汽溫的主要回路,以A 側(cè)為例(B側(cè)相同),其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
在反饋控制回路中,將一種改進(jìn)的自適應(yīng)Smith預(yù)估控制技術(shù)應(yīng)用于再熱汽溫系統(tǒng),在確??刂葡到y(tǒng)穩(wěn)定性的前提條件下,加快煙氣擋板的調(diào)節(jié)速度。在系統(tǒng)的前饋通道中,采用了基于操作經(jīng)驗(yàn)的模糊智能前饋技術(shù),加快了煙氣擋板的調(diào)節(jié)速度,有效地抑制了再熱汽溫的動(dòng)態(tài)偏差。
2.1.1 改進(jìn)的自適應(yīng)Smith預(yù)估控制技術(shù)
改進(jìn)的自適應(yīng)Smith預(yù)估控制方案如圖1所示,主要目的是補(bǔ)償被控對(duì)象的純滯后,此外,與傳統(tǒng)以及當(dāng)前改進(jìn)的Smith預(yù)估控制方案比較其還有如下兩方面的優(yōu)點(diǎn):
圖1 新型再熱汽溫主控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
(1)從表1中可以看出隨著負(fù)荷變化,再熱汽溫動(dòng)態(tài)特性有較大的變化,如果過(guò)程模型Gm存在失配,傳統(tǒng)Smith預(yù)估補(bǔ)償方案存在控制效果變差甚至失穩(wěn)的問(wèn)題[1]。本文所提出的方法為雙控制器結(jié)構(gòu),設(shè)定值響應(yīng)由控制器PI1完成,擾動(dòng)抑制由控制器PI2完成,如果模型存在失配,則可由PI2按擾動(dòng)抑制處理。
(2)當(dāng)前主流的改進(jìn)自適應(yīng)Smith預(yù)估控制方案雖然能實(shí)現(xiàn)抗模型失配,但存在的共同缺點(diǎn)是擾動(dòng)抑制能力顯著變差[2-3]。本文所提出的控制方案可以通過(guò)調(diào)節(jié)0≤Lx≤Lm,從而實(shí)現(xiàn)擾動(dòng)抑制與系統(tǒng)魯棒性的折中。
2.1.2 基于模糊控制理論的智能前饋技術(shù)
對(duì)于像再熱汽溫這樣的大滯后和大慣性過(guò)程,設(shè)計(jì)合理的前饋控制是十分必要的。在新型的再熱汽溫控制系統(tǒng)中,采用了基于機(jī)組負(fù)荷指令的前饋及基于再熱汽溫偏差及偏差變化率的智能前饋。其中,基于機(jī)組負(fù)荷指令的前饋又分為負(fù)荷小范圍內(nèi)變化及大幅變化時(shí)的兩種前饋信號(hào),該類前饋量與變負(fù)荷速率、負(fù)荷指令大小以及再熱汽溫的實(shí)際運(yùn)行情況有關(guān),本文中該部分的前饋量為-30%~30%。
在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,運(yùn)行人員往往可以根據(jù)再熱汽溫的偏差及偏差變化率來(lái)快速調(diào)整煙氣擋板開(kāi)度,而這種快速的操作思想完全可以通過(guò)智能前饋控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)。
以A 側(cè)為例(B側(cè)相同),再熱汽溫事故噴水的控制方案如圖2所示。
常規(guī)噴水減溫控制系統(tǒng)為串級(jí)控制方式,雖可實(shí)現(xiàn)控制效果的改善,但對(duì)于大滯后的再熱汽溫系統(tǒng)控制性能提升有限,為此將傳統(tǒng)串級(jí)與Smith預(yù)估控制結(jié)合[4],提出了一種Smith預(yù)測(cè)平行串級(jí)噴水減溫控制技術(shù)。該控制方案具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)該控制結(jié)構(gòu)具有兩個(gè)控制器,PI2為內(nèi)回路擾動(dòng)抑制控制器,可以實(shí)現(xiàn)在擾動(dòng)進(jìn)入外回路前提前進(jìn)行控制,PI1為外回路擾動(dòng)抑制控制器,當(dāng)內(nèi)回路消除擾動(dòng)不完全以及產(chǎn)生單獨(dú)進(jìn)入外回路的擾動(dòng)時(shí)進(jìn)行擾動(dòng)抑制控制;
(2)為了在快速消除擾動(dòng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)設(shè)定值跟蹤平穩(wěn)過(guò)渡,在設(shè)定值后增加設(shè)定值濾波器,通過(guò)調(diào)節(jié)濾波器的參數(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)定值跟蹤與擾動(dòng)抑制的折中。
在控制系統(tǒng)中還設(shè)計(jì)了防止再熱器金屬壁溫超溫的智能控制回路,當(dāng)壁溫接近限值時(shí),能自動(dòng)調(diào)整再熱汽溫設(shè)定值,并快速關(guān)小煙氣擋板至定值。若這些措施仍無(wú)法抑制金屬壁溫,則自動(dòng)打開(kāi)噴水閥,抑制金屬壁溫的繼續(xù)上升。
優(yōu)化前,再熱汽溫控制系統(tǒng)主要存在如下問(wèn)題:
(1)原DCS再熱煙氣擋板自動(dòng)和再熱減溫水自動(dòng)的控制邏輯及控制參數(shù)均存在問(wèn)題,導(dǎo)致自動(dòng)無(wú)法投入,運(yùn)行人員只能手動(dòng)調(diào)節(jié)再熱汽溫。
(2)由于再熱汽溫被控對(duì)象的大滯后特性,運(yùn)行人員不能很好地掌握其調(diào)節(jié)規(guī)律,造成手動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)再熱汽溫在大部分時(shí)間均處于等幅振蕩狀態(tài),振蕩的幅度達(dá)15~20 ℃;并且在大幅升降負(fù)荷、啟停制粉系統(tǒng)時(shí)極易造成超溫,同時(shí)減溫水調(diào)節(jié)頻繁,閥門動(dòng)作幅度和減溫水用量均較大,明顯影響了機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性。
新型再熱汽溫控制系統(tǒng)已在某發(fā)電有限責(zé)任公司650MW超臨界機(jī)組上連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行了兩年多,機(jī)組的再熱汽溫運(yùn)行品質(zhì)有了大幅度提高,主要體現(xiàn)在:
(1)新型再熱汽溫控制系統(tǒng)已完全避免了控制系統(tǒng)的反復(fù)振蕩,有效減小了再熱汽溫的波動(dòng)范圍,完全能滿足機(jī)組正常運(yùn)行的需要。圖3為機(jī)組正常AGC 調(diào)節(jié)運(yùn)行中再熱汽溫的運(yùn)行曲線,機(jī)組運(yùn)行于AGC 方式(5h運(yùn)行曲線),負(fù)荷在470~530 MW 范圍內(nèi)來(lái)回變化,再熱汽溫最大偏差僅為±5 ℃,且運(yùn)行非常平穩(wěn),汽溫最低值為558 ℃。
圖3 機(jī)組正常AGC調(diào)節(jié)運(yùn)行中再熱汽溫的控制曲線
(2)再熱汽溫在大幅升降負(fù)荷等惡劣工況擾動(dòng)時(shí),同樣具有良好的控制品質(zhì)。典型的運(yùn)行曲線如圖4所示,機(jī)組負(fù)荷由470 MW 快速變化至560 MW,優(yōu)化系統(tǒng)能迅速調(diào)節(jié)再熱汽溫至合理范圍內(nèi),最大動(dòng)態(tài)偏差小于±7 ℃。
圖4 機(jī)組AGC大幅變負(fù)荷時(shí)再熱汽溫的運(yùn)行曲線
本文提出的基于改進(jìn)的Smith預(yù)估控制與Smith預(yù)測(cè)平行串級(jí)先進(jìn)控制技術(shù)的超臨界機(jī)組新型再熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng),可以確保再熱汽溫?zé)煔鈸醢搴褪鹿蕠娝刂葡到y(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定地投入運(yùn)行,能有效減小再熱汽溫的波動(dòng)范圍,減少事故噴水量,且能防止再熱器金屬壁溫的超溫。
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