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        油液潤滑在振動(dòng)消除中的作用

        2015-04-08 02:27:00徐根元谷玉海
        設(shè)備管理與維修 2015年11期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)故障

        徐根元 谷玉海

        (1.上海元泰機(jī)電潤滑研究所 上海 2.北京信息科技大學(xué)現(xiàn)代測控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京)

        一、前言

        機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)會產(chǎn)生一定程度振動(dòng),設(shè)備潤滑良好且正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),其振動(dòng)強(qiáng)度非常小,對于一些小型設(shè)備甚至感覺不到振動(dòng)的存在。潤滑不良導(dǎo)致振動(dòng)強(qiáng)度增大是機(jī)械設(shè)備工作中的“常見病”,容易導(dǎo)致噪聲、抖動(dòng)、局部發(fā)熱、漏油、導(dǎo)軌爬行和液壓動(dòng)作不穩(wěn)定等一系列設(shè)備故障,且過大振動(dòng)最終還會導(dǎo)致機(jī)械故障增加,軸承壽命縮短,機(jī)床精度下降、零部件過早磨損、勞動(dòng)環(huán)境惡化(例如噪聲)、能耗增加、效益滑坡等等,因此除了一些專用振動(dòng)機(jī)械(有益)外,在極大多數(shù)場合下是有害的,故怎樣及時(shí)找出產(chǎn)生振動(dòng)增大的原因,排除這類故障是設(shè)備維修工作者的重要任務(wù),也是應(yīng)有的職責(zé)。長期以來大多數(shù)維護(hù)人員處理振動(dòng)問題時(shí)往往從電氣穩(wěn)定性、機(jī)件安裝精度、動(dòng)靜平衡等方面(即常規(guī)手段)進(jìn)行研究及分析,而采用潤滑技術(shù)手段對故障振動(dòng)進(jìn)行研究與分析很少,而后者往往見效快、效率高、成本低,有時(shí)還可做到“馬到成功”。

        二、數(shù)控機(jī)床的振動(dòng)與潤滑技術(shù)

        1.GSK980PD數(shù)控車床振動(dòng)

        GSK980PD數(shù)控車床,運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后機(jī)床有振動(dòng),加工出工件精度明顯下降,達(dá)不到工藝要求,雖有人用常規(guī)辦法分析過,但始終無法排除故障,后只能停機(jī)解體拆卸分析,才發(fā)現(xiàn)機(jī)床的滾珠絲杠因潤滑不良早已失效(產(chǎn)生干摩擦),才造成這樣嚴(yán)重的振動(dòng),后只能全部更換新的滾珠絲杠,并對這對摩擦副里加上高質(zhì)量的潤滑脂,從此以后再未發(fā)生過類似故障。

        2.超大型立式數(shù)控車床的振動(dòng)與潤滑技術(shù)

        加工直徑達(dá)20 m的超大型數(shù)控車床投產(chǎn)3年后,立柱靜壓導(dǎo)軌水平運(yùn)動(dòng)時(shí)有嚴(yán)重爬行現(xiàn)象,加工工件有明顯振動(dòng)痕跡。由于該機(jī)床保質(zhì)期已過,制造廠早已不負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。按理說靜壓導(dǎo)軌不應(yīng)該爬行,但實(shí)際中發(fā)生爬行的現(xiàn)象很普遍,這里的重要原因是靜壓導(dǎo)軌油液污染所致。整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)雖有濾油器,但時(shí)間一長往往會失效,為此到現(xiàn)場作詳細(xì)診斷。分析后認(rèn)為,液壓油清潔度未達(dá)到NAS5級(ISO 14/11)之故,提出加裝潤滑裝置消除爬行的方案。在大型靜壓油箱(重7 t)頂部架2個(gè)離心式濾油器,后經(jīng)實(shí)踐證明,此方案行之有效。

        三、機(jī)床的振動(dòng)爬行與潤滑

        1.大型立式拉床爬行

        國家重點(diǎn)工程即3300工程,引進(jìn)卡特二手生產(chǎn)線,在上海安裝調(diào)試長達(dá)10年時(shí)間仍無法投產(chǎn),若再拖下去,這些生產(chǎn)設(shè)備可能變成廢鐵。上級有關(guān)部門責(zé)令成立專門攻關(guān)小組,對這數(shù)百臺二手設(shè)備進(jìn)行逐臺調(diào)查并尋找問題原因。對該工程連桿生產(chǎn)線上大型立式拉床進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)床爬行原因。拉床立式導(dǎo)軌的2個(gè)專用小油箱與0.7 t的大液壓箱用銅管連通,從操作角度看很方便,當(dāng)2個(gè)小油箱(每個(gè)2 kg油量)缺油時(shí),只要打開旋塞閥,油液從700 kg大油箱內(nèi)放出一點(diǎn)即可,但從潤滑技術(shù)角度去分析,這樣就犯了大錯(cuò),會直接導(dǎo)致導(dǎo)軌爬行。原因是2個(gè)小油箱內(nèi)油液與液壓箱內(nèi)油品相同,均是32#液壓油,不具備抗爬行性能。若把相通3個(gè)油箱的紫銅管拆除,2個(gè)油箱內(nèi)加入專用的68#導(dǎo)軌油,也許該拉床立導(dǎo)軌的爬行就不會產(chǎn)生。進(jìn)一步查找原因,這是出國接收這些二手設(shè)備負(fù)責(zé)拆除和安裝的鉗工師傅粗心,未按原機(jī)床潤滑系統(tǒng)安裝,才造成這個(gè)故障。后來按照整改方案改進(jìn)后,拉床立式導(dǎo)軌的2個(gè)小郵箱單獨(dú)加入68#導(dǎo)軌油后,爬行問題很快解決。

        2.金剛石鏜床的爬行問題

        加工發(fā)動(dòng)機(jī)連桿軸套(多是有色金屬材料)往往要用臥式金剛石鏜床,但其水平工作臺低速進(jìn)給時(shí),往往會產(chǎn)生振動(dòng)(爬行),直接導(dǎo)致加工出的軸瓦套表面粗糙度達(dá)不到工藝要求。這類機(jī)床故障可以說是常見病。按常規(guī)辦法排除這種振動(dòng)往往效果不理想,從潤滑技術(shù)去分析這類問題就簡單有效多了。在原水平導(dǎo)軌用油中添加3%二硫化鉬潤滑劑,便有意想不到效果,機(jī)床振動(dòng)很快消除,不再爬行了。

        3.匈牙利萬能銑的振動(dòng)

        從匈牙利進(jìn)口的“卻貝爾”萬能銑床在大修理后的試車時(shí),工作臺上下升降絲杠發(fā)生明顯振動(dòng)同時(shí)伴有噪聲。該機(jī)床設(shè)計(jì)時(shí),把整個(gè)升降絲杠與螺母都浸泡在一個(gè)專用小油池里,按理潤滑劑供應(yīng)夠充足了,但結(jié)果還是有振動(dòng),說明僅有普通礦物油潤滑是不理想的。在原潤滑油池里添加二硫化鉬固體潤滑劑后,振動(dòng)和噪聲全部消除。

        4.B670液壓牛刨振動(dòng)問題

        B670型(包括B690)液壓牛頭刨床(多數(shù)是長沙機(jī)床廠產(chǎn)),實(shí)際使用中的常見故障是液壓缸因油液有泡沫產(chǎn)生振動(dòng),作主切削直線運(yùn)動(dòng)時(shí)不穩(wěn)定,加工出工件表面粗糙度往往達(dá)不到工藝要求。按常規(guī)方法處理這個(gè)問題的做法是:查油位是否太低或吸油處是否漏進(jìn)空氣,排油管出口離液面是否合理,滑枕沖程放到最大行程將油缸內(nèi)空氣趕跑,清洗濾油器或更換新油等。當(dāng)上述常規(guī)辦法仍無法解決液壓系統(tǒng)中泡沫時(shí),只能借助潤滑技術(shù)手段處理。在原液壓油中添加百萬分之幾的硅油(901)即可消泡,當(dāng)然一定要把硅油充分溶解在煤油里后才能起作用(若加901還不行,還可加902抗泡劑),當(dāng)液壓油內(nèi)泡沫消除了,液壓動(dòng)作便會平穩(wěn),振動(dòng)、噪聲也一起被消除。

        5.羅茨鼓風(fēng)機(jī)的噪聲問題

        鑄造車間里噪聲最大的往往是羅茨鼓風(fēng)機(jī)且還夾帶著其他毛病,如潤滑油泡沫太多且跑到地面上造成漏油。油溫過高,潤滑條件惡化,換油周期短,機(jī)件磨損快等一系列問題。分析這些故障可知,一般是因長期潤滑條件惡化所致。在原潤滑油中添加抗泡添加劑(901或902)是關(guān)鍵所在,使?jié)櫥拖鋬?nèi)泡沫消除了,油面散熱好了,油溫自然會降下,漏油問題當(dāng)然迎刃而解,潤滑油溫升不超標(biāo),噪聲與振動(dòng)當(dāng)然下降。采用這樣的方法后,羅茨風(fēng)機(jī)的噪聲問題,因油泡消除而有所改善。

        6.電子門噪聲問題

        各住宅小區(qū)每號裝的電子門十分普遍,有時(shí)在對鐵門進(jìn)行維護(hù)噴防銹漆后,因鉸鏈里進(jìn)入少量油漆而造成門與框間吸鐵鎖不到位而產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng)和噪聲,居民報(bào)修多次,物業(yè)才派2個(gè)工人把整個(gè)門從框架上卸下,刮除鉸鏈上多余油漆,再把大門裝好,2個(gè)人忙了半天才解決了問題。若從潤滑角度去分析,處理這個(gè)問題要簡單得多,只要在鉸鏈處噴些WD-40松銹潤滑劑,約5 min時(shí)間便可消除噪聲,大有“馬到成功”之感覺。

        7.大型水力測功機(jī)的振動(dòng)與潤滑

        從德國引進(jìn)千馬力大型水力測功機(jī)(DN9C),在一次大修理后的試車中發(fā)現(xiàn)軸承有明顯振動(dòng),軸承溫升太快、太高(70℃以上)。當(dāng)時(shí)正好有人從瑞典參加世界“阿蒂拉弟”維修培訓(xùn)中心畢業(yè)后帶回國的一套先進(jìn)軸承振動(dòng)儀,對其全方位檢測了半天也找不出故障真正原因。由于該儀器要有2套對比值才能確正是非,可是測功機(jī)過去的振動(dòng)數(shù)據(jù)根本沒有,故得不到二者差值,這套儀器也無能為力。

        經(jīng)檢查,原因是潤滑脂加得太多。將測功機(jī)大軸承座底部放油孔打開,用1根直徑1 mm粗的鉛絲向內(nèi)捅了幾下,把滾動(dòng)軸承內(nèi)加得太多的3#二硫化鉬鋰基脂排出不少,當(dāng)軸承再次運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),因內(nèi)空間相對擴(kuò)大,潤滑脂的內(nèi)摩擦大大下降,軸承溫度下降了約25℃,同時(shí)軸溫下降后間隙也改變,振動(dòng)自然消除。

        此例說明,測功機(jī)的故障完全是由于大修理師傅把潤滑脂加得太滿太多所致。正確的做法是加1/2~1/3(空間)即可,可大大減少潤滑脂在軸承高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)造成內(nèi)摩擦的發(fā)熱問題。

        8.不銹鋼冷軋機(jī)軸承的振動(dòng)

        軋輥寬達(dá)1.5 m的大型冷軋機(jī),從國外引進(jìn)投產(chǎn)不到4年,生產(chǎn)能力明顯下降。由于軸承振動(dòng),導(dǎo)致冷軋不銹鋼薄板線速度從原600 m/min下降到400 m/min,近10 t重的軋輥需每天更換,軸承內(nèi)潤滑脂當(dāng)然也要天天清洗更換,維修勞動(dòng)強(qiáng)度特別大。加上生產(chǎn)線是從國外引進(jìn),保用期早已超過,原軋機(jī)制造商早已不再負(fù)責(zé)。為此,使用單位將這個(gè)問題帶到全國摩擦學(xué)會潤滑專委會上請有關(guān)專家會診解決。

        經(jīng)專家前往現(xiàn)場會診分析,得出的整改方案是徹底改變原設(shè)備說明書上規(guī)定的2#礦油型潤滑脂,更改為合成型,潤滑性能提高近1倍。更換高品質(zhì)的2#合成脂后,滴點(diǎn)提高到271℃(原是170℃),原來發(fā)生的問題基本解決,軸承的振動(dòng)消除,整個(gè)軋機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到原來水平。

        四、結(jié)束語

        上述案例充分說明,在用機(jī)械的振動(dòng)、爬行以及溫升問題,與潤滑技術(shù)關(guān)系十分密切,合理應(yīng)用潤滑技術(shù),能夠較好地解決設(shè)備的一些疑難問題。在設(shè)備故障診斷及維護(hù)保養(yǎng)上,潤滑技術(shù)的應(yīng)用常常被忽略或者沒有引起重視,也是當(dāng)前潤滑技術(shù)應(yīng)用上的誤區(qū)。

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