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        四川JG2500t/d生產(chǎn)線熱工標定與降耗分析

        2015-04-07 21:38:21趙登彥齊硯勇鄧國亮
        四川水泥 2015年12期
        關鍵詞:熱耗冷機預熱器

        趙登彥齊硯勇鄧國亮

        (1.四川川煤水泥股份有限公司,四川 劍閣 628317 2.西南科技大學 材料科學與工程學院,四川 綿陽 621010)

        四川JG2500t/d生產(chǎn)線熱工標定與降耗分析

        趙登彥1齊硯勇2鄧國亮2

        (1.四川川煤水泥股份有限公司,四川 劍閣 628317 2.西南科技大學 材料科學與工程學院,四川 綿陽 621010)

        通過對四川JG 2500t/d水泥生產(chǎn)線的熱工標定和降耗分析,診斷出該系統(tǒng)能耗高的原因并指出改進方向。

        熱工標定 降耗

        1. 前言

        四川JG水泥有限公司2500t/d新型干法預分解窯生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)主要由五級單列旋風預熱器、CDC 型分解爐、Φ4m×60m 回轉窯,三代充氣梁篦式冷卻機組成。自投產(chǎn)以來,熱工制度較為穩(wěn)定,但存在熟料燒成能耗偏高的問題。為了找到出現(xiàn)能耗高的原因和改進方向,四川JG水泥有限公司和西南科技大學共同對該生產(chǎn)線進行了綜合的熱工標定檢測。

        2. 工標定數(shù)據(jù)及分析

        熱工檢測方法與數(shù)據(jù)處理按照《JC/T 733-2007水泥回轉窯熱平衡測定方法》和《GBT26281-2010水泥回轉窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計算方法》進行。

        2.1 熟料產(chǎn)量及熱耗

        標定期間入窯生料斗提電流122A,投料量為220 t/h,折合熟料臺時產(chǎn)量為122.2 t/h,日產(chǎn)量2933 t,已達到并超過設計能力;該生產(chǎn)線平均用煤量為18.354 t/h,折合標準煤耗119.1 kg/t。熟料單位燒成熱耗偏高,達3486.2kJ/kg,與國內同類型同規(guī)格生產(chǎn)線的先進水平3100 kJ/kg[1]相比,差距較大。

        2.2 系統(tǒng)的熱損失

        該生產(chǎn)線熟料形成熱占主要支出熱耗的46.75%。而要進一步降低燒成熱耗應著手降低剩余53.25%的支出熱耗。其中,預熱器出口廢氣帶走熱、系統(tǒng)表面散熱、機械不完全燃燒熱、AQC帶走熱及熟料帶走熱分別占18.39%、10.54%、5.15%、10.57%、3.63%,是影響熟料燒成熱耗的主要原因。

        (1)預熱器出口廢氣帶走的熱損失占熱耗能量的17%~22%,是預分解窯熱損失中最大項目,主要由廢氣量和廢氣溫度決定。該生產(chǎn)線預熱器出口總廢氣量187970 Nm3/h,較高,單位熟料2.23 kg/kg.cl,而國內現(xiàn)有預分解窯優(yōu)秀參數(shù)為1.96 kg/kg.cl。SCJG廠預熱器C1出口溫度294℃的,較其它廠家較低,溫度指標相對較好。系統(tǒng)漏風量0.16 kg/kg.cl,表明漏風量略高。

        (2)機械不完全燃燒及熟料帶走熱分別占熱耗的5.15%和3.63%,是帶走熱的較大部分,也是降耗的最直接有效的一部分。理論上認為熟料中的燒失量為煤粉中未完全燃燒的碳,碳的熱值按照33874kj/kg計算,我廠熟料燒失量0.56%,帶出的熱量高達188kj/kg。

        出篦冷機熟料溫度越高,帶走熱量越多,并且此部分熱量不可回收,既影響熟料質量又增加熱耗。據(jù)估計,溫度下降10℃,熱耗約可降低8kj/kgcl。標定期間出冷卻機熟料溫度較高,平均為160℃,表明熟料冷卻不好。

        (3)系統(tǒng)散熱以回轉窯最大,以下依次為預熱器、三次風管、分解爐、冷卻機,其中回轉窯、預熱器兩者散熱損失之和要占系統(tǒng)總散熱量的70%左右。除去二者的外表面積較大的原因外,設備的表面溫度較高也不容忽視,特別是回轉窯。標定期間回轉窯局部表面溫度高達380℃,系統(tǒng)散熱損失達384 kJ/kg.cl。

        2.3 預熱器系統(tǒng)與分解爐

        預熱器出口負壓達5650Pa,高溫風機單位熟料拉風量2.23kg/kg cl,較高,主要原因在于系統(tǒng)燒成熱耗偏大,煤用量較大,增加了大量的煙氣。據(jù)估算,如果熱耗降低10%,煙氣量將降低約8%(考慮一定的空氣過剩系數(shù)),C1出口壓力可降低約500Pa[4]。C1出口粉塵濃度含量平均高達147Nm3/h,C1分離效率較低。C2~C3溫差較小,平均50℃,換熱效果較差,較好的換熱溫差應該在150℃左右。C5錐部負壓波動大,分解爐出口的鵝頸管可能存在積料,影響C5的工作狀況及換熱效率。

        2.4 窯系統(tǒng)

        該生產(chǎn)線入窯二次風溫 (957℃) 與入爐三次風溫( 850℃) 都非常低。根據(jù)筒掃也可看出,窯頭窯皮偏長,達到了28m左右,導致窯內冷卻帶偏長。窯尾部也有8m較厚的窯皮,燃燒器工作不良,外風風速慢,卷攜二次風的能力不強,與旋流風配合性較差,導致煤粉燃燒較慢,火力不集中,熟料的燒失量也達到0.4~0.7%。

        2.5 篦冷機及AQC鍋爐系統(tǒng)

        冷氣機冷卻效果較差。主要原因在于篦冷機風機鼓入風量不足,單位熟料鼓入空氣量2.24kg/kg.cl,較低,一般三代篦冷機單位配風量為2.5~2.8kg/kg.cl,是同類型各廠相中最小的。且篦冷機風機一段鼓入風量89059Nm3/h,二段鼓入風量123092Nm3/h一段風量遠遠滿足不了18.35t/h煤粉燃燒所需的111130Nm3/h空氣,加之AQC拉取了83171Nm3/h,425℃的高溫空氣,導致了二三次風向篦冷機二段拉取了大量的冷空氣,直接降低了二三次風溫,增加了系統(tǒng)的熱耗。在篦冷機高溫段鼓入風量不足的情況下,窯頭排風機和窯尾高溫風機也將出現(xiàn)搶風的現(xiàn)象,造成高溫風機轉速偏高,電流高(735rpm、131~135A)。

        3. 能降耗可行性的措施

        提高二三次風溫,降低熟料出冷卻機溫度

        建議增大充氣梁風機的壓頭及風量,保證一段熟料的急冷和窯爐的熱風供應。增大一段的篦下壓力,進行厚料層操作,提高二三次風溫,降低燒成熱耗。

        減少不完全燃燒熱損失

        應及時調整內、外風比例,提高火焰剛度,保證熟料煅燒。此外,還應合理控制煤粉質量指標,適當提高煤粉細度,并減少漏風、改善窯內通風,穩(wěn)定窯內熱工制度,使煤粉充分燃燒。

        調整AQC的取風

        加大了篦冷機一段風壓和風量,提高二三次風溫,降低AQC的取風溫度,適當增加AQC的拉風量。其次AQC鍋爐的阻力偏大,達到了800Pa,出口溫度偏高,達到120℃,應及時檢查鍋爐是否積灰嚴重,提高換熱效率和發(fā)電量。

        提高預熱器分離和換熱效率

        檢查C1內筒高度、有無脫落等情況,找到C1旋風筒分離效率的低的原因,是當務之急。其次,C2~C3溫差較低,C5錐部負壓波動大,也是當前亟待解決的問題,建議檢查C3撒料板工作狀況,C5錐部及翻板閥有無漏風等情況。

        4. 結論

        通過對四川JG 預分解窯系統(tǒng)現(xiàn)場熱工標定數(shù)據(jù)的分析,表明燒成系統(tǒng)主機設備運行情況正常,但與國內同類型同規(guī)格生產(chǎn)線相比,其熟料煅燒熱耗相對較高,部分設備需更換或改造,操作參數(shù)仍有待改進,具有較大節(jié)能降耗的潛力。

        [1]齊硯勇. 從預熱器出口溫度估算廢氣損失熱[J]. 四川水泥,2013,01:122-125.

        [2]胡道和. 水泥工業(yè)熱工設備[M]. 武漢: 武漢工業(yè)大學出版社,1996.114-117.

        [3]陸雷,吳國芳,考宏濤等.100%燒無煙煤的預分解窯燒成系統(tǒng)的熱工標定與分析[J].新世紀水泥導報,2006,12(6):4-7.

        [4]趙國華,齊硯勇,潘玉峰. YNLL新型干法水泥2500t/d生產(chǎn)線的熱工檢測與分析[J]. 硅酸鹽通報,2015,09:2645-2651.

        [5]于遠友,高樹朋,張紅麗. 控制窯皮 穩(wěn)定熟料質量[J]. 水泥技術,2004,05:49-51.

        TQ172

        B

        1007-6344(2015)12-0001-01

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