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        某電站壩基千枚巖、綠泥石片巖復(fù)合灌漿施工技術(shù)

        2015-04-06 07:30:38吳曉偉
        四川水利 2015年2期
        關(guān)鍵詞:千枚巖炭質(zhì)片巖

        吳曉偉

        (葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司,成都,610091)

        1 某工程壩基地質(zhì)條件概述

        某電站為長(zhǎng)江流域中上游支流梯級(jí)開發(fā)的百萬千瓦級(jí)水電站,該水電站以發(fā)電為主,兼有蓄能、蓄洪和攔沙作用。大壩為混凝土雙曲拱壩,壩高超過250m,高邊坡開挖高差超過300m,樞紐洞室群超過200km,各項(xiàng)施工技術(shù)較為復(fù)雜,屬世界級(jí)巨型工程。

        電站壩址區(qū)域巖體較為破碎,對(duì)壩基巖體承載力及防滲影響較大的斷層較多,右岸斷層主要是f18、f14、f13、L64、L65等。右岸壩基22#壩段帷幕灌漿平洞上游側(cè)分布有較大范圍的炭質(zhì)千枚巖及綠泥石片巖(L64、L65),往上游側(cè)出壩踵延伸到壩前水庫(kù),初步探測(cè)往大壩建基面以里延伸約35m~45m。大壩蓄水后庫(kù)水長(zhǎng)期浸透,可能造成炭質(zhì)千枚巖及綠泥石片巖軟化,影響壩基變形穩(wěn)定。

        綠片巖L65分布于f14斷層上,建基面出露長(zhǎng)度約22m,寬11m左右,壩踵往上游方向仍有延續(xù),帷幕洞揭示長(zhǎng)度約30m。巖性以灰綠色綠泥石片巖為主,夾大理巖、大理巖透鏡體;層面裂隙較發(fā)育,發(fā)育少量第②組裂隙;微風(fēng)化~新鮮為主,無卸荷,遇水易軟化。

        綠片巖L64分布于f14斷層上盤靠帷幕洞一側(cè),建基面出露長(zhǎng)度約20m,寬1m~5m不等,建基面以里估計(jì)延伸長(zhǎng)度10m~15m,呈透鏡狀?yuàn)A于L65中。巖性為灰黑、黑色千枚巖,部分完全炭化;微風(fēng)化~新鮮為主,無卸荷,遇水易軟化、泥化。

        綠片巖FL62、FL63分別主要沿大理巖透鏡體上、下界面分序,再順層方向略有延伸,建基面出露長(zhǎng)度約15m,寬10cm~20cm,建基面以里延伸長(zhǎng)度15m~20m,呈條帶狀?yuàn)A于L64、L65中。巖性為綠泥石片巖,強(qiáng)風(fēng)化,無卸荷,遇水易軟化、泥化。

        2 施工中的難點(diǎn)

        2.1 千枚巖、綠片巖處理屬于地質(zhì)缺陷處理施工,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,須采用化學(xué)灌漿手段處理。項(xiàng)目地質(zhì)條件復(fù)雜,施工技術(shù)復(fù)雜,質(zhì)量控制要求高,化學(xué)灌漿施工耗時(shí)非常長(zhǎng),施工進(jìn)度及施工質(zhì)量目標(biāo)控制難度大。

        2.2 灌漿廊道位于斷層下部,鉆孔灌漿均為仰孔施工,現(xiàn)場(chǎng)操作難度極大。

        2.3 化學(xué)灌漿廢棄漿液污染性及毒性大,廢棄漿液的集中收集及處理難度極大。

        2.4 根據(jù)斷層分布,灌漿孔布置較密集,且大壩澆筑施工已上升至灌漿廊道以上,抬動(dòng)變形風(fēng)險(xiǎn)大,變形監(jiān)測(cè)要求高。

        3 施工方案

        3.1 本項(xiàng)目各灌漿孔段采用何種漿液灌注的基本原則。當(dāng)灌前壓水試驗(yàn)透水率小于1.0Lu,直接進(jìn)行化學(xué)灌漿;當(dāng)灌前壓水試驗(yàn)透水率q≥1.0Lu,先進(jìn)行濕磨細(xì)水泥灌漿,待濕磨細(xì)水泥灌漿完成后,隨即進(jìn)行透水率檢查,在滿足透水率q<1.0Lu后進(jìn)行化學(xué)灌漿。

        3.2 水泥灌漿采用孔內(nèi)循環(huán)式,化學(xué)灌漿采用純壓式。根據(jù)灌漿實(shí)際情況,可以采用以下兩種灌漿方法:“孔口封閉、自上而下分段”灌漿法;灌漿栓塞阻塞,自下而上、分段灌漿法。

        3.3 當(dāng)采用“孔口封閉、自上而下分段灌漿”法施工時(shí),各灌漿段化學(xué)灌漿完成后,采用W/C=0.5的漿液置換出孔內(nèi)殘余化學(xué)漿液后屏漿20min~30min。屏漿壓力采用化學(xué)灌漿壓力,屏漿完成后再閉漿8h~12h,之后進(jìn)行下一段鉆灌。

        3.4 當(dāng)采用“自下而上分段灌漿”法施工時(shí),先自上而下分段進(jìn)行鉆孔及壓水試驗(yàn),得出各灌漿段的巖體透水率。孔底段化學(xué)灌漿完成后,根據(jù)上一段的透水率情況決定是否需要進(jìn)行閉漿處理。

        4 處理施工中的關(guān)鍵技術(shù)

        4.1 施工布置

        本灌漿項(xiàng)目所使用的濕磨細(xì)水泥漿液,由自動(dòng)化制漿系統(tǒng)及濕磨機(jī)配套完成。將自動(dòng)化制漿系統(tǒng)拌制好的W/C=0.5∶1的普通純水泥漿液,經(jīng)三臺(tái)串聯(lián)的濕磨機(jī)濕磨后儲(chǔ)存在400L的儲(chǔ)漿桶內(nèi),灌漿施工現(xiàn)場(chǎng)所需濕磨細(xì)水泥漿液均由儲(chǔ)漿桶通過供漿管路提供。

        在灌漿過程中,按照化學(xué)漿材室內(nèi)試驗(yàn)確定的不同配方進(jìn)行漿液配置,漿液配置嚴(yán)格按照“少量多次隨灌隨制”的原則進(jìn)行,以防止?jié){液存放時(shí)間過長(zhǎng)造成黏度增大或發(fā)生爆聚影響灌漿效果,造成漿液浪費(fèi)。漿液配置時(shí),按照漿液的質(zhì)量配比,利用電子秤分別稱量好A液和B液,然后按照摻加順序分別倒入攪拌桶內(nèi)進(jìn)行有效攪拌,將攪拌好的化學(xué)漿液放入灌漿泵灌漿桶內(nèi),利用化學(xué)灌漿泵進(jìn)行灌漿施工。

        排污系統(tǒng)根據(jù)1785m洞室群灌漿整體布置,充分利用洞室群排水系統(tǒng)和廢水量大小布設(shè)排污設(shè)施設(shè)置,按照“高水高排、低水低排、污水凈化沉淀”的原則處理。

        4.2 造孔

        嚴(yán)格按照孔位布置圖由測(cè)量人員測(cè)放孔位,孔位偏差不大于10cm,在所測(cè)放孔位處設(shè)置明顯標(biāo)記。

        該復(fù)合灌漿項(xiàng)目灌漿孔最初按照分序施工,逐序加密,環(huán)間分兩序、環(huán)內(nèi)分兩序進(jìn)行施工。在施工過程中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,為了防止串漿或減少串漿現(xiàn)象的發(fā)生,將環(huán)內(nèi)兩序調(diào)整成三序施工。在調(diào)整過程中,因局部已按照兩序進(jìn)行了開孔施工,所以在后來施工中,局部較淺灌漿孔還是按照兩序進(jìn)行,其余灌漿孔調(diào)整為三序施工。

        鉆孔采用“孔口封閉,自上而下、分段灌漿”法進(jìn)行施工時(shí),鉆孔采用XY-2型地質(zhì)鉆機(jī)配φ91mm金剛石鉆頭進(jìn)行孔口段回轉(zhuǎn)鉆進(jìn),孔口段以下的其它灌漿段,采用φ56mm金剛石鉆頭鉆進(jìn)。

        4.3 孔口管埋設(shè)

        分段鉆孔完成后,分段在孔口采用灌漿栓塞灌漿,待終孔段灌漿完成后進(jìn)行漿液置換,再掃孔安裝孔口管進(jìn)行封孔,安裝φ73mm孔口管(孔口管總長(zhǎng)度=入基巖2.0m+混凝土厚度+外露0.2m)。在孔口管與孔壁之間空隙充填0.5∶1摻速凝劑的水泥濃漿,并輕敲孔口管以使周圍漿液充填密實(shí),而后待凝等強(qiáng)48h。

        4.4 水泥~化學(xué)復(fù)合灌漿

        本復(fù)合灌漿項(xiàng)目各灌漿孔段灌漿前,均結(jié)合鉆孔裂隙沖洗進(jìn)行單點(diǎn)法壓水試驗(yàn)。壓力為灌漿壓力的80%,該值若大于1MPa時(shí),采用1MPa。每5min測(cè)讀一次壓入流量,當(dāng)連續(xù)四次讀數(shù)中最大值與最小值之差小于1.0l/min,或最大值與最小值之差小于最終值的10%,視為穩(wěn)定。取最后的流量值作為計(jì)算流量,其成果以透水率q表示。本次灌漿均為仰孔,壓水試驗(yàn)壓力應(yīng)加上孔口以上水柱壓力。

        各灌漿段化學(xué)灌漿完成后,采用W/C=0.5的漿液置換出孔內(nèi)殘余化學(xué)漿液屏漿20min~30min,屏漿完成后再閉漿,閉漿完成后進(jìn)行下一段鉆灌。本化學(xué)灌漿項(xiàng)目,采用以注入率為主的控制方法協(xié)調(diào)灌漿壓力與注入率的關(guān)系。化學(xué)灌漿過程中,應(yīng)遵循“長(zhǎng)時(shí)間、慢速率、盡量達(dá)到一定注入量”的原則,控制好灌漿壓力和注入率的協(xié)調(diào)關(guān)系。一般情況下,注入率應(yīng)控制在0.05l/min.m~0.1l/min.m之間。當(dāng)注入率≤0.05l/min.m時(shí),適當(dāng)升高灌漿壓力;當(dāng)注入率≥0.1l/min.m時(shí),適當(dāng)降低灌漿壓力或控制注入量?;瘜W(xué)灌漿開灌漿液配方為重量比11∶1,初始黏度為(8~9)MPa.s。在設(shè)計(jì)灌漿壓力下,注入率不大于0.01l/min.m后持續(xù)灌漿4h,可結(jié)束灌漿。

        4.5 特殊情況處理

        4.5.1 灌漿外漏及處理。灌漿過程中,發(fā)現(xiàn)冒漿、漏漿時(shí),根據(jù)具體情況采用嵌縫、表面封堵、低壓、濃漿、限量、間歇灌漿等方法進(jìn)行處理,必要時(shí)對(duì)微小裂隙或孔隙進(jìn)行擴(kuò)挖,再用堵漏王封堵。

        4.5.2 孔段較大注入量處理。針對(duì)炭質(zhì)千枚巖水泥——化學(xué)復(fù)合灌漿第一段大漏量,采用530材料進(jìn)行化學(xué)灌漿,以達(dá)到封堵作用,按6∶1配比開灌。首先按照原化灌材料配比進(jìn)行化學(xué)灌漿,當(dāng)注入量達(dá)到200kg、壓力小于0.5MPa時(shí),改530化灌材料進(jìn)行化學(xué)灌漿。

        采用530化學(xué)灌漿材料灌漿時(shí),根據(jù)注入量及灌漿壓力而定,當(dāng)注入量減小,灌漿壓力達(dá)到或接近設(shè)計(jì)灌漿壓力時(shí),按照孔管容置換501化學(xué)漿材待凝48h,再采用501化學(xué)漿材進(jìn)行灌漿,總時(shí)間按照501材料灌漿時(shí)間不小于70h控制。當(dāng)注入量未減小,壓力無明顯提高,注入量按照50kg/m控制,待凝48h后采用501化學(xué)漿材繼續(xù)灌漿,總時(shí)間按照501材料灌漿時(shí)間不小于70h控制。

        5 處理成果分析

        大壩右岸22#壩段炭質(zhì)千枚巖、綠泥石片巖水泥化學(xué)復(fù)合灌漿,采用孔口封閉、自上而下、分段灌漿法進(jìn)行化學(xué)灌漿施工。灌漿采用PSI-501-1地質(zhì)缺陷加固環(huán)氧灌漿材料,該材料具初始黏度低、可操作時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),使?jié){液能夠更好地滲透、浸潤(rùn)到巖體中。在造孔灌漿過程中,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及規(guī)范要求進(jìn)行控制,灌后檢查孔透水率均小于0.25Lu的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

        根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析物探結(jié)果,大壩右岸22#壩段壩基炭質(zhì)千枚巖、綠泥石片巖化學(xué)灌漿區(qū),0~5m孔段、5m~孔底段Ⅱ級(jí)大理巖及炭質(zhì)千枚巖化灌后,聲波波速及鉆孔平均變模值均滿足設(shè)計(jì)要求。

        從室內(nèi)專項(xiàng)巖體檢測(cè)情況來看,綠泥石片巖、炭質(zhì)千枚巖軟化系數(shù)均大于等于0.75。從室內(nèi)變形模量來看,綠泥石片巖及炭質(zhì)千枚巖均大于8GPa。從細(xì)觀結(jié)構(gòu)及漿液充填情況看,斷層內(nèi)的巖體完整性相對(duì)較好,微裂紋及孔隙等發(fā)育并不是很高,因此漿液注入量并不是很高,但是注入漿液對(duì)巖石內(nèi)部存在的微裂隙及孔洞進(jìn)行了很好充填,從而有效地提高了斷層內(nèi)部巖石的完整性、強(qiáng)度及其抗?jié)B性能。

        6 結(jié)語

        某電站壩基該類炭質(zhì)千枚巖及綠泥石片巖軟化,強(qiáng)風(fēng)化,無卸荷,遇水易軟化、泥化,庫(kù)區(qū)蓄水后易影響壩基變形穩(wěn)定,采用水泥——化學(xué)復(fù)合灌漿施工方法予以固結(jié),增強(qiáng)巖體整體性,提高抗?jié)B穩(wěn)定。目前,庫(kù)區(qū)蓄水已達(dá)設(shè)計(jì)高程,通過安全鑒定,說明該方法處理此類地質(zhì)缺陷效果明顯、可靠。

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