曹傳釗,鄭建濤,徐海衛(wèi),劉明義,裴 杰
(中國華能集團清潔能源技術(shù)研究院有限公司,北京 102209)
我國目前執(zhí)行的火電廠大氣污染物排放標準(GB13223 -2011)[1]規(guī)定燃氣輪機電廠NOx 排放量要小于50 mg/m3。為了滿足環(huán)保排放要求,燃氣輪機一般采用的措施是:燃燒室注水/蒸汽、干式低氮氧化物燃燒室、對燃燒產(chǎn)物采用催化還原法等。注水主要作用是通過降低燃燒室的火焰溫度來減少NOx 的排放,同時增加燃氣質(zhì)量流量,降低燃燒溫度使燃氣輪機得到更大的出力[2]。與燃氣輪機不注水相比,注水會吸熱,需要多耗費部分燃料燃燒產(chǎn)生的熱量,這會降低燃氣輪機的熱效率,但可以增加出力例如某9E 燃氣輪機[3]注水比為0.65 時,燃氣輪機單機出力提高6.89 MW,效率降低0.58%。曾志[4]等對燃燒室注水對燃氣輪機運行和檢修的影響進行了研究分析,認為注水會加劇燃燒室的壓力振蕩,同時注水量過大可能導致熄火和喘振等安全問題[5]。吉桂明[6]等就壓氣機通流部分注水對燃氣輪機性能影響進行分析,其研究表明注水量0.5% ~2% 時,燃氣輪機輸出功率增加7. 5% ~14%,對低壓壓氣機入口注水量1.4%時,機組NOx排放量降低40%。張文輝[7]討論了機組注水運行對溫度控制的影響,尤其對注水后不同的溫控基準與出力和壽命的關(guān)系進行了分析。本文主要介紹某燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組采用向燃燒室注水對燃氣輪機出力、熱耗、NOx 排放量及度電成本等的影響。
本試驗機組現(xiàn)有2 臺25 MW 的FT8 -1 型燃氣輪機組,采用二拖一的布置形式。同時匹配1 臺16 MW 單缸凝汽式汽輪機組成聯(lián)合循環(huán)機組,余熱鍋爐是帶煙氣旁路系統(tǒng)無補燃型的自然循環(huán)燃氣輪機,采用自然循環(huán)臥式布置,由過熱器-高溫省煤器-蒸發(fā)器-低溫省煤器-凝結(jié)水加熱器-主煙囪組成,并設旁路煙囪。由液壓驅(qū)動擋板,風機密封。燃氣輪機作功后排出的高溫煙氣通過余熱鍋爐回收轉(zhuǎn)換為高溫高壓蒸汽,進入汽輪機發(fā)電。圖1 為試驗機組流程示意圖。試驗機組注水脫硝系統(tǒng)往燃燒室注水比范圍在0.6 ~0.7。
圖1 試驗機組流程示意圖
試驗共分3 個試驗工況:注水前基礎負荷試驗(工況1)、注水后基礎負荷試驗(工況2)及注水后機組最大出力試驗工況(工況3)。試驗期間機組運行盡量保持穩(wěn)定,避免出現(xiàn)較大波動,主要參數(shù)偏差范圍如表1 所示。試驗時熱力系統(tǒng)應嚴格按照設計熱平衡圖所規(guī)定的熱力循環(huán)進行。任何與該熱力循環(huán)無關(guān)的其它系統(tǒng)及進、出系統(tǒng)的流量都必須進行隔離,無法隔離的流量要進行測量,系統(tǒng)不明漏量不應超過額定工況主蒸汽流量的0.5%。此外,試驗期間應停止排污、排水、排汽以及補水,保證除氧器、汽包水位穩(wěn)定,凝汽器水位穩(wěn)定下降。
表1 機組試驗期間主要參數(shù)偏差范圍
正式試驗按照正常運行規(guī)程開機,機組以滿負荷運行,負荷采用程序自動控制,保證機組運行參數(shù)穩(wěn)定。在正式試驗開始前確保各疏水閥門為關(guān)閉狀態(tài),停止連排、定排等排污措施,將凝汽器熱井、除氧器等保持合理水位后停止補水。不注水工況至少持續(xù)時間1 h,正式試驗期間一直保持不排污、不補水狀態(tài),試驗期間保證負荷穩(wěn)定,主汽、補氣溫度和壓力以及背壓等運行參數(shù)穩(wěn)定,汽包水位盡量保持穩(wěn)定,以調(diào)節(jié)除氧器水位為主。不注水工況試驗結(jié)束后注水系統(tǒng)投運,機組負荷調(diào)整至注水系統(tǒng)投運前一致,調(diào)整到位后系統(tǒng)穩(wěn)定1 h 以上,然后上調(diào)機組出力到最大,試驗期間負荷、參數(shù)保持穩(wěn)定,試驗至少持續(xù)1 h。試驗結(jié)束后機組參數(shù)即可恢復至常規(guī)生產(chǎn)狀態(tài),補水、連排、定排等恢復正常。
根據(jù)相關(guān)燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組性能測試標準[8-10],本次性能試驗結(jié)果通過熱性能指標、NOx排放量及度電成本三個指標,對比分析了注水脫硝系統(tǒng)投運對該燃機聯(lián)合循環(huán)機組性能影響。
與燃氣輪機不注水相比,注水會吸收熱量,需要耗費部分燃料燃燒產(chǎn)生的熱量,這會降低燃氣輪機的熱效率,但可以增加出力。注水前后機組熱性能指標如表2 所示,試驗結(jié)果顯示:試驗期間注水比0.6 時,注水脫硝系統(tǒng)投運前燃氣輪機出力39.77 MW,而投運后燃氣輪機最大出力升高到43.44 MW,燃氣輪機出力增加3.67 MW。而熱耗增加57.4 kJ/kW·h,燃氣輪機熱效率降低0.2%。而后調(diào)節(jié)燃氣輪機負荷到與注水前相同負荷穩(wěn)定運行,測試結(jié)果表明:燃氣輪機相同負荷下,燃氣輪機熱耗增加383. 4 kJ/kW·h,燃氣輪機熱效率降低1.3%。
注水脫硝系統(tǒng)不僅對燃氣輪機產(chǎn)生影響,同時對聯(lián)合循環(huán)機組整體產(chǎn)生影響,試驗結(jié)果顯示:注水脫硝系統(tǒng)投運后,燃氣輪機出力達到最大工況時,與基礎負荷工況對比,余熱鍋爐吸熱量增加,鍋爐熱效率增加0.4%,汽輪機出力1.09 MW,汽輪機熱耗率降低159.2 kJ/kW·h,全廠熱耗率降低122.6 kJ/kW·h,全廠熱效率增加1.2%。調(diào)節(jié)燃氣輪機負荷到與注水前相同基礎負荷穩(wěn)定運行,對比注水脫硝系統(tǒng)投運前,汽機出力降低0.34 MW,汽機熱耗增加93.6 kJ/kW·h。全廠熱耗增加313.9 kJ/kW·h,全廠熱效率降低2%。
表2 各工況下熱性能指標
燃氣輪機是通過向燃燒室注水降低燃燒溫度的方式來降低NOx 生成量,向燃燒室注入的水份吸熱蒸發(fā),使燃燒溫度降低。NOx 生成量與燃燒溫度成指數(shù)關(guān)系,所以NOx 生成量隨之減少。同時水蒸氣會與氧原子化合生成氫氧根基,使氧原子濃度降低,氧原子與N、N2會反應生成NOx,而氫氧根基與氮反應效率低,在一定程度上也減少了NOx 生成量?;痣姀S大氣污染物排放標準GB13223—2011 規(guī)定燃天然氣的燃氣輪機電廠NOx 排放要小于50 mg/m3。采用注水/注蒸汽技術(shù)雖然可以降低燃氣輪機NOx的形成,但會降低燃氣輪機效率,增加機組熱耗,且對注入的水和蒸汽的品質(zhì)有較高要求。
圖2 注水前后NOx 排放量對比
本輪性能試驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明:注水前NOx排放量為197.816 mg/m3,注水后相同基礎負荷下NOx 排放量下降至31.698 mg/m3,燃氣輪機出力最大時,NOx 排放量稍有增加至43.142 mg/m3,這是由于注水后燃氣輪機負荷增大,耗費的天然氣量增加,相應地NOx 排放量有一定量的增加,但是注水后無論燃氣輪機負荷處于基礎負荷還是最大出力時,該電廠NOx 排放量滿足火電廠大氣污染物排放標準規(guī)定燃天然氣的燃氣輪機電廠NOx 排放量要小于50 mg/m3要求。
注水雖然能夠提高燃氣輪機出力,降低NOx 排放量,但是會增加機組熱耗量,從而造成天然氣消耗量增大,相應燃料成本增多,同時為了避免熱通道部件結(jié)垢和腐蝕,對注水品質(zhì)有很高的要求,一般使用化學除鹽水,這也一定程度地增加了水處理成本。即使在水質(zhì)滿足要求情況下,注水仍然會影響燃氣輪機熱通道部件的壽命和檢修周期,這也會增加一定的運行維護成本,故注水將會對全廠經(jīng)濟性有一定的降低。
圖3 注水前后度電成本對比
不考慮電廠運營成本,人工費,設備維修費等,僅考慮注水脫硝系統(tǒng)投運增加的天然氣、水耗及注水泵電耗、燃料成本(參照該電廠現(xiàn)有價格清單,天然氣價格設定0.6 元/m3、注水水價按照4 元/t、電價0.4 元/kW·h),折算度電成本,注水脫硝系統(tǒng)的投運會耗費更多的天然氣和高品質(zhì)的注水,同時注水泵耗費部分電。經(jīng)計算:注水脫硝系統(tǒng)的投運前燃料度電成本為0.143 9 元/kW·h,注水脫硝系統(tǒng)投運后,燃氣輪機最大出力工況下燃料度電成本為0.147 5 元/kW·h,調(diào)節(jié)燃氣輪機負荷到與注水前相同負荷穩(wěn)定運行,燃料度電成本增加0.150 1 元/kW·h。數(shù)據(jù)表明:相同基礎負荷下,注水脫硝系統(tǒng)的投運使得燃料度電成本增加0.006 2 元/kW·h,燃氣輪機出力增大到最大時,燃料度電成本下降0.003 8 元/kW·h,但是注水脫硝系統(tǒng)投運后燃氣輪機最大工況下的度電成本還是比投運前高出0.002 4 元/kW·h。
(1)注水能夠提高燃氣輪機出力,增加熱耗,降低熱效率。燃氣輪機相同基礎負荷下,注水前后燃氣輪機熱耗增加383.4 kJ/kW·h,燃氣輪機熱效率降低1.3%。注水脫硝系統(tǒng)投運后,燃氣輪機出力達到最大時,鍋爐熱效率降低0.3%,汽機出力增加0.75 MW,汽機熱耗降低159.2 kJ/kW·h,聯(lián)合循環(huán)機組熱耗增加122. 6 kJ/kW·h,全廠熱效率降低
0.8%。
(2)注水可以大幅降低燃氣輪機NOx 排放量,注水前NOx 排放量為197.816 mg/m3,注水后相同基礎負荷下NOx 排放量下降至31.698 mg/m3,燃氣輪機出力最大時,NOx 排放量稍增加至43.142 mg/m3,這是由于注水后燃氣輪機負荷增大,耗費的天然氣量增加,相應地NOx 排放量有一定量的增加。
(3)注水會增加度電成本,降低電廠經(jīng)濟性。該電廠在相同負荷下,注水使得燃料度電成本增加0.006 2 元/kW·h,燃氣輪機出力增大到最大時,燃料度電成本下降0.003 8 元/kW·h,但是注水后燃氣輪機出力最大時的度電成本還是比注水前高出0.002 4 元/kW·h。
(4)注水脫硝系統(tǒng)投運后需要優(yōu)化運行方式,控制注水量、提高注水品質(zhì),更要嚴密監(jiān)控燃燒室壓力的變化突變、定期嚴格檢查燃燒室、熱通道部件及燃料噴嘴等。
[1]國家環(huán)境保護總局,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.火電廠大氣污染物排放標準:(GB13223 -2011)[S].2011.
[2]Alternative Control Techniques Document NOx Emissions from StationaryGasTurbines. EPA - 453/R - 93 - 007.1993,1.
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[10]閻維平,闞偉民,肖小清,等.聯(lián)合循環(huán)電站汽輪機性能試驗規(guī)程:ASME PTC 6.2 -2011[M]. 北京:中國電力出版社,2012.