張漢波 劉 彬 上海鐵路局合肥機(jī)務(wù)段
DF4D機(jī)車柴油機(jī)缸套破損故障的分析和處理
張漢波 劉 彬 上海鐵路局合肥機(jī)務(wù)段
通過(guò)對(duì)DF4D機(jī)車柴油機(jī)破損故障的分析,指出了檢修工藝執(zhí)行中存在的一些問(wèn)題,同時(shí)提出了解決措施和判斷問(wèn)題的方法。
DF4D;柴油機(jī),破損;分析;處理
DF4D機(jī)車是為滿足我國(guó)鐵路客運(yùn)提速需要而設(shè)計(jì)制造的,其柴油機(jī)型號(hào)為16V240ZJD,是240/275柴油機(jī)的系列產(chǎn)品,標(biāo)定功率3 240 kW,該機(jī)車自1999年配屬我段以來(lái)故障率較低,但最近兩年隨著機(jī)車運(yùn)用時(shí)間的延長(zhǎng),牽引速度的提高,乘務(wù)方式的改變等因素造成柴油機(jī)部件的破損增加。如果發(fā)生柴油機(jī)破損故障,一方面嚴(yán)重影響鐵路運(yùn)輸秩序,特別是DF4DK機(jī)車牽引的是客車更是影響大;另一方面造成較大配件的損壞。因此對(duì)故障的分析及預(yù)防至關(guān)重要,只有分析出真正的原因才能制定出針對(duì)性的技術(shù)措施來(lái)預(yù)防此類故障的再次發(fā)生。
2.1 故障現(xiàn)象
2013-2014年我段有二臺(tái)DF4D型機(jī)車擔(dān)當(dāng)客運(yùn)任務(wù)時(shí)在途中柴油機(jī)突然水溫高停機(jī),乘務(wù)員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)高溫水位下降,機(jī)班要求側(cè)線停車檢查。停車后發(fā)現(xiàn)高溫水箱無(wú)水,低溫水箱水位不足一分,柴油機(jī)10缸附近有異音,后請(qǐng)求救援。機(jī)車回段后,檢查發(fā)現(xiàn)10缸缸套在支承法蘭下面根部過(guò)渡圓處圓周斷裂,非常齊整,同時(shí)缸套在斷裂后下降,缸套下部被連桿打碎,油底殼進(jìn)水。連桿桿身有撞擊痕跡。(缸套破損情況見(jiàn)圖1),進(jìn)一步擴(kuò)大檢查發(fā)現(xiàn)2缸缸套裂紋(見(jiàn)圖2)。
圖1 缸套破損情況
圖2 2缸缸套裂紋
該機(jī)車中修后走行公里約6萬(wàn)km。這種故障現(xiàn)象比較罕見(jiàn),從斷口處可以判斷是疲勞裂紋。從發(fā)生斷裂的疲勞源看是氣缸套支承法蘭下面根部過(guò)渡圓處的應(yīng)力集中區(qū)產(chǎn)生的。為查找原因我們從該氣缸套的受力情況,檢修工藝執(zhí)行,配件檢修記錄等方面進(jìn)行查詢分析。
2.2 故障原因
(1)氣缸套承受高溫高壓的作用,DF4D機(jī)車柴油機(jī)缸套燃燒室內(nèi)的燃?xì)庾罡邷囟瓤蛇_(dá)1 500℃左右,最高燃燒壓力可達(dá)14 MPa,比DF4B機(jī)車的最高壓力大約2 MPa。這樣的高溫高壓燃?xì)鈱?duì)缸套內(nèi)壁造成較大的交變溫差應(yīng)力(進(jìn)氣溫度為100℃左右,缸套內(nèi)壁受到100℃-1 500℃的溫度變化的作用)。同時(shí)DF4D機(jī)車柴油機(jī)缸套同DF4B相比支承法蘭的厚度減少了39 mm。雖然法蘭的外徑也相應(yīng)的減少,但是法蘭與缸套圓柱部分過(guò)渡圓處受到的應(yīng)力大大增加。
(2)氣缸組件安裝在機(jī)體時(shí),如果與機(jī)體孔的配合間隙超出要求 (上部間隙0.07 mm~0.175 mm,下部間隙為 0.08 mm~0.17 mm),特別是間隙偏大,氣缸套的剛度降低,促使振動(dòng)加大,缸套斷裂的可能性加大。查詢記名檢修記錄和測(cè)量機(jī)體缸套安裝孔符合技術(shù)要求,排除了此類原因。
(3)檢查檢修記名記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)該氣缸墊厚度比其他缸墊片厚度偏小,比平均厚度小0.4 mm。同時(shí)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)工作者在安裝缸套和調(diào)整計(jì)算氣缸套墊片時(shí)沒(méi)有固定氣缸套,盤車活塞上行時(shí),缸套也向上運(yùn)動(dòng),測(cè)量缸套與水套法蘭的間隙遠(yuǎn)大于0.03 mm。因?yàn)镈F4DK柴油機(jī)缸套相比DF4B機(jī)車柴油機(jī)缸套由過(guò)盈配合變?yōu)殚g隙配合。此時(shí)測(cè)量的缸套調(diào)整墊片的厚度比實(shí)際要小的多。由于該缸套在測(cè)量的缸套調(diào)整墊片的厚度比實(shí)際要小的多,造成柴油機(jī)在工作中,壓縮壓力偏大,活塞側(cè)壓力增大壓迫缸套使缸套變形,并發(fā)生高頻振動(dòng),當(dāng)活塞在上止點(diǎn)附近變換方向時(shí),由于活塞間存在熱間隙,活塞的頭尾傾斜橫擺,并以很高的加速度沖擊缸套,引起缸套的振動(dòng),導(dǎo)致缸套在應(yīng)力最集中地法蘭根部過(guò)渡圓處發(fā)生斷裂。
2.3 措施
(1)氣缸套不許有裂紋,特別是法蘭支承處,內(nèi)表面不許有嚴(yán)重拉傷,氣缸套外表面穴蝕深度中修時(shí)不大于6 mm,組裝時(shí)水套與缸套進(jìn)行分組選配,保證兩者的配合間隙為0.020 mm-0.104 mm。在缸套上裝上三道“0”型密封圈。密封圈應(yīng)貼實(shí)平整、無(wú)扭曲現(xiàn)象。將選配好的水套放在壓力工作臺(tái)上,并在水套法蘭上裝好的“0”型橡膠密封圈。密封圈應(yīng)貼實(shí)、平整、無(wú)扭曲現(xiàn)象。然后將缸套裝入水套(缸套的配合圓面應(yīng)涂以適量機(jī)油)再用壓力機(jī)緩緩壓入,到位后用塞尺檢查。缸套與水套的聯(lián)接法蘭應(yīng)密貼。允許有不大于0.03 mm的局部間隙,但其總長(zhǎng)度不大于圓周的1/6。將組裝好的缸套吊至水壓試驗(yàn)臺(tái)上,進(jìn)行0.4 MPa水壓試驗(yàn),保壓5 min不得泄漏。
(2)如缸套往機(jī)體上安裝時(shí)發(fā)生安裝過(guò)緊或過(guò)松時(shí),應(yīng)測(cè)量水套與機(jī)體配合的上下定位圓直徑尺寸 (名義尺寸為φ300 mm和φ299 mm),其與機(jī)體孔的配合間隙應(yīng)符合要求 (上部間隙0.07 mm~0.175 mm,下部間隙為 0.08 mm~0.17 mm),不得強(qiáng)行裝入。
(3)確定氣缸套調(diào)整墊片的厚度時(shí)應(yīng)用卡具固定缸套法蘭面壓緊缸套,防止盤車時(shí)活塞帶動(dòng)缸套運(yùn)動(dòng),用塞尺檢查。缸套與水套的聯(lián)接法蘭應(yīng)密貼。允許有不大于0.03 mm的局部間隙,但其總長(zhǎng)度不大于圓周的1/6。然后盤車使活塞處于上止點(diǎn)位置,再按公式計(jì)算出調(diào)整墊片的厚度§=(H-A)+B-C(mm)。
(4)柴油機(jī)水阻試驗(yàn)時(shí)測(cè)量壓縮壓力和爆發(fā)壓力必須符合要求。壓縮壓力:2.65 MPa-2.85 MPa,各缸壓力差≤0.15 MPa。爆發(fā)壓力:≤14 MPa,各缸差0.6 MPa。對(duì)不符合要求的必須查找原因并消除之。
通過(guò)對(duì)缸套斷裂的分析我們找到了導(dǎo)致發(fā)生此類故障的原因,并提出了針對(duì)性的解決措施,制作了專用固定缸套的卡具,在生產(chǎn)中得到了實(shí)施并取得了良好的效果,到目前為止沒(méi)有再發(fā)生同類故障,保證了機(jī)車質(zhì)量。
[1]大連機(jī)車車輛廠,《東風(fēng)4型內(nèi)燃機(jī)車》,大連理工大學(xué)出版社,1993.
責(zé)任編輯:宋飛 張萼輝
來(lái)稿時(shí)間:2015-8-17