江安全
(廣新海事重工股份有限公司,中山528437)
當(dāng)前,埋弧焊和藥芯焊絲CO2焊在船舶行業(yè)中應(yīng)用較多,工藝方法成熟可靠。在8 mm及以上鋼板的應(yīng)用效果較好,但對于8 mm以下的鋼板焊接,其工藝上則存在若干問題,例如:對于5 mm薄板焊接,使用埋弧焊(Φ3.2)很容易出現(xiàn)焊穿、出現(xiàn)氣孔、變形大等工藝問題;若用藥芯焊絲CO2焊接,則存在工序較多、制作周期長等缺點。為了更好解決薄板焊接問題,我們決定試驗細(xì)絲埋弧焊(Φ2.4)和藥芯焊絲CO2焊,對這兩種焊接方法通過焊接試驗進(jìn)行分析比較。
(1)試板要求:尺寸500×200×5(mm),坡口角度單邊20°,裝配間隙4~5 mm。坡口情況見圖1。
圖1 藥芯焊絲坡口裝配
(2)防變形措施:兩端裝配引熄弧板,坡口背面裝配2個碼板。
(3)焊接方式:平焊。
(4)焊接材料: CHF711(大西洋)符合AWS E71T-1標(biāo)準(zhǔn)輔助材料采用天高襯墊。
(5)焊接設(shè)備:松下CL500型焊機。
(6)試驗參數(shù):見表1。
表1 藥芯焊絲試驗參數(shù)表
(7)焊接示意圖,見圖2。
圖2 焊接示意圖
(8)作業(yè)時間:1小時58分。
(9)試驗結(jié)果:表面質(zhì)量良好,焊接變形小,內(nèi)部X拍片合格。
(1)試板要求:尺寸1 000×200×5(mm)I 型坡口,裝配間隙0~1 mm,裝配引熄弧板。裝配情況見圖3。
圖3 藥芯焊絲坡口裝配
(2)防變形措施:無。
(3)焊接方式:平焊。
(4)焊接材料:H10Mn2+SJ101(大西洋)
(5)焊接設(shè)備:MZ-630型
(6)試驗參數(shù),見表2。
表2 埋弧焊試驗參數(shù)表
(7)焊接示意圖,見圖4。
圖4 埋弧焊接示意圖
(8)整個制作周期時間:1小時13分。
(9)試驗結(jié)果:表面質(zhì)量良好,試板有彎曲變形,內(nèi)部X拍片出現(xiàn)2個氣孔,尺寸較小,拍片質(zhì)量合格。
第一次埋弧焊試驗雖然合格,但不完美,對試驗中出現(xiàn)的氣孔和變形,我們分析原因如下:
(1)氣孔產(chǎn)生的原因:焊絲較細(xì)、焊接電流較小而焊接速度又稍快,焊縫結(jié)晶速度較快,熔池中的氣孔來不及溢出而滯留在焊道中;
(2)由于焊接是不規(guī)則的加熱與冷卻過程,而薄板的剛性較小,容易產(chǎn)生塑性失穩(wěn),因而容易產(chǎn)生焊縫變形,主要是波浪變形;
(3)現(xiàn)場試驗的板材尺寸較小,試板兩端只是裝配引熄弧板,焊接時自由收縮,焊接的變形稍大。
第一次試驗沒有考慮到生產(chǎn)中的實際應(yīng)用情況,為此我們決定在第一次試驗的基礎(chǔ)上稍加改動,并做正式的焊評試驗:
(1)裝配時,模擬生產(chǎn)中條件(因為生產(chǎn)中的板較長較寬,散熱快)將試板四個角點焊固定,第一道焊接完畢后,等待30分鐘,待焊縫溫度降低后再翻身。
(2)試板定位后,因天氣潮濕,我們適當(dāng)用火焰加熱坡口,將坡口中的水汽烤掉。
(3)焊接時,對第二道焊接適當(dāng)降低速度和增加電流。使焊縫冶金反應(yīng)充分,產(chǎn)生的氣體有充分的時間溢出。
焊接參數(shù)如下表3所列。
表3 埋弧焊改進(jìn)試驗參數(shù)
(4)試驗結(jié)果:變形較第一次焊接小,符合生產(chǎn)要求。表面質(zhì)量美觀,X拍片合格。并且焊接試驗的理化結(jié)果合格,達(dá)到了預(yù)想效果。
兩種焊接方法的對比項目,見表4。
表4 兩種焊接方法對比情況表
通過焊接試驗,我們不斷調(diào)整焊接工藝參數(shù),最終確定了合適的焊接工藝,這不僅提高了我公司碳鋼薄板焊接的生產(chǎn)效率,又大大提高了此類焊縫的合格率,為公司的薄板焊接積累了豐富的經(jīng)驗。
【1】陳聽梁,沈世瑤主編.船舶焊接手冊[M].北京:國防工業(yè)出版社.
【2】陳祝年.焊接工程師手冊[M].北京:.機械工業(yè)出版社.