席鐵峰(山東兗礦國(guó)際焦化有限公司,山東 濟(jì)寧 273500)
國(guó)際焦化公司合成裝置自2006年12月26日產(chǎn)出合格的甲醇后,受蒸汽、合成汽輪機(jī)機(jī)組運(yùn)行狀況、水冷器效果的影響,產(chǎn)量一直沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。自裝置試車到現(xiàn)在,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,合成區(qū)域的換熱器效果逐步變差,其中合成循環(huán)氣溫度最高時(shí)達(dá)到75℃,比設(shè)計(jì)指標(biāo)高出30多度,嚴(yán)重影響了甲醇的分離效果。
2012 年合成系統(tǒng)經(jīng)過(guò)檢修后,裝置的總體性能得到了極大的提高,產(chǎn)量在逐步增加,2013年產(chǎn)量為16.5萬(wàn)噸,但由于前期運(yùn)行過(guò)程中循環(huán)水臟,同時(shí)水冷器又是殼程走循環(huán)水,造成殼程堵塞嚴(yán)重,雖然在2013年兩次系統(tǒng)檢修時(shí)清理及酸洗,但是清理效果不好。開(kāi)車后溫度有所下降,但依然高達(dá)70℃左右。
為改善甲醇循環(huán)氣冷卻效果,公司于2014年5月新增2臺(tái)FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器,設(shè)計(jì)處理氣量240000m3/h,冷卻后溫度≤40℃。5月底投用后,通過(guò)閥門分配負(fù)荷,2臺(tái)FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器通過(guò)了甲醇合成總循環(huán)70%氣量,大大改善甲醇系統(tǒng)冷卻效果,由投用前的75℃降到了投用后47℃,提高甲醇回收率,降低煤氣消耗100多立方,每天多產(chǎn)甲醇近35噸。
新增2套FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器來(lái)徹底解決上述問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地情況,決定一臺(tái)利用現(xiàn)有列管換熱器基礎(chǔ)平臺(tái),另一臺(tái)在其東側(cè)空閑位置布置,提前設(shè)備安裝、管道預(yù)制到位。為保證全年的生產(chǎn)天數(shù)及任務(wù)的完成,2014年冬季檢修從停到生產(chǎn)只安排4天時(shí)間,現(xiàn)有列管換熱器連拆除和安裝及配管無(wú)法完成,決定本次改造先增加一套FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器,仍然保持現(xiàn)有的列管換熱器并聯(lián)運(yùn)行,2015年春季檢修拆除全部列管換熱器,已完成最后一臺(tái)改造FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器增加改造。
3.1 蒸發(fā)式冷凝器
蒸發(fā)式冷凝器是集普通開(kāi)式冷卻塔、水泵、水系統(tǒng)的管道連接組合成一體,具有節(jié)電、節(jié)水、安裝方便、占地面積小、維修方便等特點(diǎn)。但在換熱原理存在本質(zhì)上的差別。開(kāi)式冷卻塔是是通過(guò)熱、質(zhì)交換將高溫冷卻水的熱量散入大氣,通過(guò)空氣冷卻和蒸發(fā)部分冷卻水來(lái)降低冷卻水的溫度,而蒸發(fā)式冷凝器是利用水的潛熱也就是水在常溫下的蒸發(fā)吸收熱量達(dá)到冷卻的目的,同樣質(zhì)量的水蒸發(fā)所吸收的熱量是水溫升高5度時(shí)熱量的116倍,所以冷卻塔的換熱效率很高。
3.1.1 先進(jìn)換熱盤管技術(shù)
高效換熱盤管由高質(zhì)量的換熱管制成,換熱盤管在完成最后組裝前經(jīng)過(guò)4次嚴(yán)格的氣壓試驗(yàn)(設(shè)計(jì)壓力1.0MPa,試驗(yàn)壓力1.25MPa),具有良好的氣密性;盤管沿介質(zhì)流動(dòng)的方向設(shè)計(jì)了2%的坡度,便于在系統(tǒng)停機(jī)時(shí)將介質(zhì)排出,避免凍壞換熱管。
換熱管布置采用蛇形彎管技術(shù),相對(duì)管箱結(jié)構(gòu)及其他結(jié)構(gòu)具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)柔性化,消除制造、運(yùn)行過(guò)程中的內(nèi)應(yīng)力;彎頭阻力小,可減小流通面積,增加單管長(zhǎng)度,提高管內(nèi)流速,強(qiáng)化換熱;可提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、可靠性高(焊接點(diǎn)少、應(yīng)力小、耐壓高)。將進(jìn)、出口閥門與盤管組成若干換熱模塊,根據(jù)換熱量和環(huán)境條件變化,實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。
3.1.2 雙重防腐設(shè)計(jì),全框架結(jié)構(gòu)
箱體外護(hù)板、進(jìn)風(fēng)柵等,采用鍍鋅板外加噴塑,也就是在鍍鋅板的外表面進(jìn)行一層靜電噴塑,進(jìn)一步提高了面板的抗腐蝕能力和美觀度,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。雙重防腐,耐蝕美觀。
3.1.3 高效動(dòng)力配置
從安裝位置上來(lái)講,軸流風(fēng)機(jī)采用頂吸式,采用頂吸式主要是為了使冷卻盤管處于一個(gè)負(fù)壓區(qū),因?yàn)樗谪?fù)壓時(shí)更容易蒸發(fā),頂吸式可增強(qiáng)水膜蒸發(fā)以提高換熱。
3.1.4 均勻散水裝置
噴淋水的好壞直接影響換熱盤管表面水膜形成質(zhì)量,水膜太厚會(huì)增加熱阻影響傳熱,太薄容易形成干點(diǎn)。采用高品質(zhì)ABS材質(zhì)吊籃式多層傘狀噴淋形噴嘴,具有流量大、噴淋均勻、不易堵塞的獨(dú)有特性,使冷卻水膜最大限度均勻布置在換熱盤管周圍,提高傳熱系數(shù)。噴嘴與噴淋管采用承插式連接便于拆卸與沖洗。
4.1 解決了因甲醇水冷器冷卻效果不好能耗高問(wèn)題。
4.2 解決了限制甲醇擴(kuò)大產(chǎn)能的瓶頸。
4.3 通過(guò)蒸發(fā)式冷凝器完全取代甲醇水冷器,達(dá)到循環(huán)氣溫度的設(shè)計(jì)要求。
4.4 甲醇水冷器停用后,減少甲醇循環(huán)水用量1300m3/h,進(jìn)一步改善甲醇系統(tǒng)其它冷卻器的換熱效果,同時(shí)減輕甲醇循環(huán)水運(yùn)行負(fù)荷。
4.5 FZT-7200蒸發(fā)式冷卻器投用后,噸甲醇消耗焦?fàn)t煤氣降低約100m3/h,每月增產(chǎn)甲醇約750噸,增加產(chǎn)值170萬(wàn)元。
通過(guò)FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器投用效果分析,再通過(guò)增加1臺(tái)FZT-7200蒸發(fā)式冷凝器達(dá)到3臺(tái)并聯(lián),利用閥門調(diào)節(jié)合成氣量最終使循環(huán)氣溫度降到43度以下,增加產(chǎn)量的同時(shí),經(jīng)濟(jì)效益大幅度升高。