韓良(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司鉀肥分公司, 青海 格爾木 816000)
反浮選-冷結(jié)晶生產(chǎn)氯化鉀工藝是將光鹵石視為生產(chǎn)的原材料,其生產(chǎn)的氯化鉀具有含量高、含水量低、顆粒飽滿的特點(diǎn),其將光鹵石中的氯化鈉通過反浮選技術(shù)被分離出來,使光鹵石原料轉(zhuǎn)化成高品位的精光鹵石,再在此基礎(chǔ)上利用結(jié)晶技術(shù)將其制成氯化鉀,在此過程中很多因素對產(chǎn)出的氯化鉀質(zhì)量都有直接影響,如礦量、母液量等,所以要對其工藝過程進(jìn)行控制。
假定光鹵石原礦中成分為:20.15%氯化鉀、16.65%氯化鈉、29.34%氯化鎂和1.28%硫酸鈣;每噸光鹵石原礦設(shè)定用50克浮選藥劑,浮選溫度為常溫,時(shí)間控制在10分鐘;鹽田飽和鹵水作為浮選介質(zhì),其成分為0.39%氯化鉀、33.57%氯化鎂、0.84%氯化鈉,0.04%硫酸鈣以及61.15%水,當(dāng)已飽和鹵水作為介質(zhì)時(shí)加入浮選藥劑會(huì)使氯化鈉表面的流水性增加,但對光鹵石的流水性并不造成直接的影響,如果在此基礎(chǔ)上充進(jìn)空氣,氯化鈉水層會(huì)發(fā)生破裂形成泡沫上升,而光鹵石中的礦物會(huì)存留于礦漿中,此時(shí)應(yīng)用砂泵可以對其過濾形成鈉成分含量極低的光鹵石。光鹵石原礦與浮選介質(zhì)之間的比例準(zhǔn)確性很大程度上影響浮選技術(shù)的實(shí)施效果和氯化鉀的生產(chǎn)量,所以在確定兩者比例的環(huán)節(jié)應(yīng)多加注意,經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)兩者的比例在3:2時(shí),排出氯化鈉成分后所得到的精光鹵石中仍會(huì)存有6.05%左右的氯化鈉殘余成分,所得到的氯化鉀品位低;兩者比例設(shè)定為4∶1和3∶1的情況下,所得到的氯化鈉殘余成分比例在4.5%左右,所得到的氯化鉀品位相對較高,但考慮到4∶1時(shí)的技術(shù)工藝要求和成本付出相對較高,所以將比例設(shè)定為3∶1,按照上述條件及控制方法,針對設(shè)定的光鹵石原料,可以得到品位在25%以上的氯化鉀,其中氯化鈉成分控制在3% 以內(nèi)[1]。
光鹵石在受到冷分解時(shí),其內(nèi)部存在的氯化鉀會(huì)發(fā)生結(jié)晶的過程,而在冷分解過程中的控制效果直接決定了所形成的氯化鉀的顆粒質(zhì)量,冷結(jié)晶技術(shù)在上個(gè)世紀(jì)中期就開始受到關(guān)注,至中后期已經(jīng)被逐步深化,粗粒氯化鉀的生產(chǎn)工藝已經(jīng)出現(xiàn),其將對光鹵石的冷結(jié)晶方法視為氯化鉀生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在對光鹵石進(jìn)行冷分解后形成粗粒的氯化鉀,然后將體積達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的氯化鉀與氯化鈉進(jìn)行分離,其流程包括針對水采礦的調(diào)漿過程、反浮選過程、結(jié)晶過程以及洗滌和干燥過程。通過整體流程可以看出,其主要通過對含有較少氯化鈉成分的光鹵石進(jìn)行分解條件控制,使溶液中的氯化鉀達(dá)到飽和的狀態(tài),從而使結(jié)晶的氯化鉀數(shù)量得到控制,由于氯化鉀的總體成分一定,在數(shù)量減少的同時(shí),單個(gè)晶體的體積就會(huì)增大,從而達(dá)到常溫環(huán)境中氯化鈉個(gè)體體積大的目的,但在此過程中需要注意,溶液必須處于飽和的狀態(tài),如果達(dá)不到飽和則無法控制氯化鉀顆粒的大小[2]。
光鹵石進(jìn)入結(jié)晶器的狀態(tài),對結(jié)晶質(zhì)量有非常直接的影響,當(dāng)進(jìn)入的光鹵石體積過小,會(huì)使其很快被溶解,使形成的氯化鉀飽和度過高,從而生成大量的氯化鉀晶體,這樣在一定程度上會(huì)使晶體的體積變?。欢M(jìn)入的光鹵石體積過大,會(huì)使其溶解的速度變慢,氯化鉀的飽和度無法得到滿足,晶體生成率不理想,所以進(jìn)入結(jié)晶器的礦量要合理控制,現(xiàn)階段通常設(shè)定在每小時(shí)140至160噸,隨著結(jié)晶器的升級,礦量要隨之進(jìn)行調(diào)整。在結(jié)晶的過程中需要加入母液對氯化鉀的顆粒進(jìn)行控制,但母液加入量過大會(huì)使氯化鉀晶體體積變得細(xì)小,而加入過少又會(huì)使顆粒變得過大,使其質(zhì)量下降回收率不理想,所以應(yīng)該對母液合理控制;除此之外需要考慮工藝過程中的美波度,其對氯化鉀產(chǎn)品的顆粒及質(zhì)量也有一定的影響,通常美波度不達(dá)到30度,就會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入結(jié)晶器的光鹵石未充分溶解,造成資源浪費(fèi)而且回收率受到影響;而美波度超出31度,又會(huì)使生成的氯化鉀的顆粒過小而數(shù)量過多,使總體產(chǎn)量不理想,所以通常美波度要嚴(yán)格控制在30度至40度之間,由此可見反浮選-冷結(jié)晶生產(chǎn)氯化鉀工藝在施工過程中很多因素對氯化鉀產(chǎn)品質(zhì)量都有直接的影響,應(yīng)嚴(yán)格把控[3]。
通過上述分析可以發(fā)現(xiàn),目前我國的反浮選-冷結(jié)晶生產(chǎn)氯化鉀工藝已經(jīng)取得了較好的成績,但隨著社會(huì)的發(fā)展,工業(yè)、生活對氯化鉀的需求量的增加,現(xiàn)有工藝需要不斷的完善和優(yōu)化,例如針對性的降低生產(chǎn)成本、穩(wěn)定質(zhì)量等,所以應(yīng)以動(dòng)態(tài)發(fā)展的眼光看待此工藝。
[1]方勤升,王慶生,錢曉楊,張信龍.反浮選—冷結(jié)晶生產(chǎn)氯化鉀工藝過程的優(yōu)化[J].無機(jī)鹽工業(yè),2011,02(05):32-33.
[2]蔡生吉,馬國華,屈亞林.用鹽湖鹵水生產(chǎn)氯化鉀反浮選冷結(jié)晶工藝流程[J].無機(jī)鹽工業(yè),2015,01(05) :10-11.
[3]李江濤.冷卻溶析—反應(yīng)萃取耦合結(jié)晶法生產(chǎn)氯化鉀的過程研究[D].天津:天津大學(xué),2013.