李 新 上海鐵路局經(jīng)營開發(fā)處
上海調(diào)度所大體積混凝土施工裂縫控制方法
李 新 上海鐵路局經(jīng)營開發(fā)處
大體積混凝土在澆筑過程中易形成裂縫,貫穿裂縫切斷結(jié)構(gòu)的斷面,破壞結(jié)構(gòu)的整體性和穩(wěn)定性,其危害性較大;深層裂縫部分地破壞結(jié)構(gòu)斷面,也有一定危害性,且容易發(fā)展為貫穿裂縫。在分析該工程混凝土裂縫成因的基礎(chǔ)上,對控制方法進(jìn)行探討,可為同類施工提供一定技術(shù)參考。
大體積混凝土;裂縫;控制方法
客運(yùn)專線上海調(diào)度所工程,位于上海鐵路局院內(nèi),東臨寶山路,西臨客車整備場,北臨輕軌寶山路站,南臨路局公安辦公樓,為華東地區(qū)鐵路客運(yùn)指揮中心。本工程結(jié)構(gòu)形式為框架--剪力墻,基礎(chǔ)底板厚1.5 m,中間設(shè)后澆帶將基礎(chǔ)底板劃分為南、北2個(gè)澆筑區(qū)域,北區(qū)澆筑總量約為5 700 m3;南區(qū)澆筑總量約為3 960 m3。
筆者在先澆筑的南區(qū)混凝土底板隨機(jī)選擇了55個(gè)點(diǎn)進(jìn)行觀察,共發(fā)現(xiàn)102條裂縫,各種裂縫的數(shù)量如表1所示。
表1 南區(qū)混凝土裂縫檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
由表1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知:危害性不大的淺表裂縫占絕大部分,危害性大的貫穿裂縫較少。
根據(jù)對施工現(xiàn)場檢查情況,綜合對作業(yè)人員及監(jiān)理人員的走訪,結(jié)合以往同類施工經(jīng)驗(yàn),從人、料、法、環(huán)四個(gè)方面分析大體積混凝土產(chǎn)生裂縫可能的因素,主要有以下幾點(diǎn):
3.1 作業(yè)人員的因素
(1)項(xiàng)目部對作業(yè)人員技術(shù)交底不到位,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不高;
(2)實(shí)際操作人員受本身技術(shù)素質(zhì)限制,施工能力不強(qiáng)。
3.2 原材料的因素
(1)混凝土水灰比過大,多余水分蒸發(fā)后,混凝土發(fā)生較大的物理收縮,在早期抗裂能力不足的情況下易產(chǎn)生表面龜裂;
(2)混凝土坍落度過大,粗骨料含量多,骨料大量下沉,素漿過多上浮,表面產(chǎn)生較大的收縮而出現(xiàn)龜裂;
(3)使用了水化熱較高的水泥,水化蓄熱多而使混凝土內(nèi)部溫度升高快,表面與內(nèi)部溫差大,容易產(chǎn)生溫度裂縫。
3.3 施工方法的因素
(1)施工過程中振搗點(diǎn)數(shù)不足,間距過大,無二次振搗,導(dǎo)致混凝土不密實(shí),振搗后的混凝土未處理浮漿,浮漿處開裂;
(2)混凝土養(yǎng)護(hù)不足,南區(qū)混凝土養(yǎng)護(hù)只是采用澆水養(yǎng)護(hù),未覆蓋麻袋或薄膜,混凝土表面受到風(fēng)吹或陽光照射,水分蒸發(fā),造成干裂和曬裂;
(3)鋼筋保護(hù)層過厚,沒有充分利用鋼筋的約束作用;
(4)混凝土表面過早承受荷載也是表面產(chǎn)生裂縫的一個(gè)重要原因。
3.4 環(huán)境的因素
(1)氣溫較低,養(yǎng)護(hù)時(shí)沒有覆蓋使表面混凝土受凍而產(chǎn)生裂縫;
(2)混凝土早期受周邊的約束應(yīng)力和內(nèi)外溫差應(yīng)力引起的約束產(chǎn)生裂縫。
因果關(guān)系如圖1所示。
圖1 大體積混凝土產(chǎn)生裂縫因果圖
根據(jù)混凝土裂縫產(chǎn)生機(jī)理及各種裂縫分布情況可以看出,本工程大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的主要原因是:使用了水化熱較高的水泥;振搗不密實(shí);養(yǎng)護(hù)不足;施工溫度較低。
4.1 制定對策措施
針對以上分析的主要原因,制定對策措施,在北部混凝土澆筑過程中嚴(yán)格實(shí)施。
(1)針對混凝土使用高水化熱水泥的問題,采取現(xiàn)場試配和技術(shù)調(diào)整的方式予以實(shí)施,具體如下:
①水泥選用水化熱低且凝結(jié)時(shí)間長的水泥,采用普通硅酸鹽水泥中新源P.O42.5水泥。
②優(yōu)化混凝土配合比,摻入適量粉煤灰,減少水泥用量。各種材料用量如表2所示。
表2 改良后混凝土材料用量表
③選用SY-G型高性能膨脹抗裂劑,混凝土中摻入SY-G型高性能膨脹抗裂劑,保證了混凝土凈收縮量在各個(gè)齡期始終小于混凝土極限延伸值,這樣就有效達(dá)到了抗裂防滲的目的。
實(shí)施效果:混凝土內(nèi)部的溫度上升緩慢,避免了混凝土內(nèi)部溫度升溫過快而引起的深層裂縫等。
(2)針對混凝土振搗不密實(shí)的情況,主要通過加強(qiáng)現(xiàn)場管理控制,具體措施如下:
①技術(shù)部對作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底,強(qiáng)調(diào)分三層澆筑,每層澆筑厚度控制在50 cm以內(nèi),振搗工作從澆筑層的底層開始逐漸上移,以保證分層混凝土間的施工質(zhì)量。
②安排專人現(xiàn)場盯控,重點(diǎn)注意振搗方式,振動(dòng)棒振搗點(diǎn)位相距50 cm,每次振搗時(shí)間以(20~30)s為宜,混凝土表面不再出現(xiàn)氣泡、泛出灰漿為準(zhǔn),振搗操作要“快插慢拔”、“先振低處,后振高處”,防止混凝土內(nèi)部振搗不實(shí)。
③及時(shí)處理振搗出現(xiàn)的浮漿,排除浮漿后,若表面仍有較厚的水泥漿,則用長刮尺括平。
實(shí)施效果:解決了混凝土振搗不密實(shí)問題,保證了混凝土的質(zhì)量。
(3)針對混凝土養(yǎng)護(hù)不足的要因,具體措施如下:
用浸濕的麻袋覆蓋表面養(yǎng)護(hù)混凝土,保溫保濕,安排專人一天三次澆水,使麻袋充分濕潤,澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間為14天,使混凝土表面充分吸收水分,避免因混凝土表面失水過快、早期收縮加大而出現(xiàn)裂縫。
實(shí)施效果:避免了混凝土澆筑完成后,在早期混凝土收縮過程中表面出現(xiàn)的裂縫。
(4)針對室外天氣溫度較低的要因,采取以下措施:
①由試驗(yàn)員專門負(fù)責(zé)大體積混凝土養(yǎng)護(hù)階段的溫度監(jiān)測,做好記錄,監(jiān)測時(shí)間不少于14天。每12 h進(jìn)行記錄一次,每次監(jiān)測記錄混凝土底部、中部和上部的溫度,并計(jì)算中心溫度和表面混凝土溫度差,確?;炷羶?nèi)外溫差不得超過25°,否則即使采取保溫措施(見圖2)。
圖2 溫度監(jiān)測
②表面覆蓋麻袋,澆水濕潤,不得澆水過多,防止由于室外低溫形成冰凍。
實(shí)施效果:防止了大體積混凝土因內(nèi)外溫差過大引起溫度裂縫。
4.2 實(shí)施效果
4.2.1 質(zhì)量效益
筆者在后澆筑的北區(qū)混凝土底板同樣隨機(jī)選擇了55個(gè)點(diǎn)進(jìn)行觀察,共發(fā)現(xiàn)41條裂縫,各種裂縫的數(shù)量如表3所示。
表3 北區(qū)混凝土裂縫檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
通過表1和表3的數(shù)據(jù)對比可以發(fā)現(xiàn),針對產(chǎn)生裂縫的主要原因采取措施之后,等量觀測樣本大體積混凝土的裂縫數(shù)量從102條減少到41條,減少了59.8%;對混凝土質(zhì)量影響較大的貫穿裂縫和深層裂縫分別由3條減少到1條,由12條減少到6條,分別減少了66.7%和50%,大大提高了混凝土質(zhì)量(如圖3所示)。
圖3 南北區(qū)混凝土裂縫數(shù)量比較圖
4.2.2 經(jīng)濟(jì)效益
①本工程優(yōu)化混凝土配合比后,比原配合比所用材料節(jié)省了12.1元/m3,按照依據(jù)新配合比澆筑的北區(qū)底板混凝土量約為5 700 m3計(jì),節(jié)省材料費(fèi)用5700×12.1=68970元。
②采取針對性措施后,大體積混凝土的裂縫大幅度減少,預(yù)計(jì)節(jié)約處理混凝土裂縫及堵漏修補(bǔ)的費(fèi)用10 000余元。
合計(jì)節(jié)約成本:68970+10000=78970元。
近年來鐵路建設(shè)大規(guī)模發(fā)展,涉及到大體積混凝土施工的項(xiàng)目也越來越多。本文認(rèn)為只要認(rèn)真分析工況,根據(jù)實(shí)際條件設(shè)計(jì)混凝土配合比,嚴(yán)格把握施工現(xiàn)場控制,科學(xué)養(yǎng)護(hù),就能很好地控制大體積混凝土的裂縫,保證工程質(zhì)量,獲得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
責(zé)任編輯:王 華
來稿日期:2015-05-21