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        發(fā)電機(jī)上導(dǎo)瓦溫偏高改造

        2015-03-02 07:03:34劉華清
        云南電力技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:瓦溫油孔熱油

        劉華清

        (云南恒安電力西雙版納天生橋水電開發(fā)有限公司,云南 景洪 666100)

        0 前言

        某電站裝機(jī)為2×25 MW,機(jī)組安裝高程為742 m,額定水頭235 m,引用流量為25.2 m3/s,最大壩高19 m,上導(dǎo)承軸油冷卻器為內(nèi)置式,由7 排外徑Φ19/內(nèi)徑Φ17 紫銅管組成;設(shè)計(jì)冷卻水工作壓力不超過0.2 MPa、機(jī)組冷卻水進(jìn)水溫度最高不超過25℃;冷卻器上裝有擋油板,可強(qiáng)迫熱油經(jīng)過冷卻器冷卻后才流進(jìn)軸承內(nèi)。

        1 存在的問題及臨時(shí)處理措施

        1.1 存在的問題

        上導(dǎo)軸承瓦是8 塊巴氏合金瓦,一直偏高。是電站安全生產(chǎn)運(yùn)行中的較大隱患,特別是在長期運(yùn)行后振動(dòng)偏大、泥沙在管內(nèi)沉積增多的情況下,瓦溫常常超過報(bào)警溫度,處于不安全狀態(tài)。

        1.2 臨時(shí)處理措施

        1)解除報(bào)警裝置,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、觀查,確保65℃以上運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)可監(jiān)測(cè)、可控制。

        2)加大冷卻水壓力,增加冷卻水量,輔助降低溫度。設(shè)計(jì)水壓力0.2 MPa,運(yùn)行水壓力基本在0.25 MPa 左右,極端時(shí)候達(dá)0.28 MPa。

        3)汛期每班進(jìn)行一次間隙性、不斷開關(guān)進(jìn)水閥,在冷卻水管內(nèi)形成絮流,擾動(dòng)部分沉積在管內(nèi)的泥沙,使之隨水流沖走,增加冷卻效果。

        4)在負(fù)荷可以分配時(shí),降低負(fù)荷運(yùn)行。

        5)加冷油、置換熱油,對(duì)冷卻器進(jìn)行全面清洗。

        2 原因分析

        2.1 設(shè)計(jì)冷卻容量不足

        電站地處熱帶,濕季平均氣溫約28℃,日最高溫度可過40℃。長期監(jiān)測(cè)顯示,濕季機(jī)組冷卻水進(jìn)水溫度在27℃-29℃之間運(yùn)行,而設(shè)計(jì)冷卻水進(jìn)水溫度最高不超過25℃。設(shè)計(jì)未充分考慮電站濕季環(huán)境溫度較高,設(shè)計(jì)進(jìn)水溫度偏低、冷卻容量不足。這是瓦溫偏高的主要原因之一。

        2.2 與冷卻器堵塞的關(guān)系

        運(yùn)行一個(gè)汛期后,冷卻器銅管內(nèi)部會(huì)有泥沙沉積,但很少存在堵死現(xiàn)象。抽尾水經(jīng)過濾水器后作為技術(shù)供水,水質(zhì)較差,泥沙沉積較重;改為頂蓋取水供水后,水質(zhì)有所改善,泥沙沉積有所減輕。但在這兩種情況下,對(duì)銅管進(jìn)行清洗疏通,前后運(yùn)行對(duì)比,溫度會(huì)有1℃左右的變化。說明冷卻器輕微堵塞對(duì)上導(dǎo)軸承瓦溫影響有限,不是主要因素。

        2.3 機(jī)組負(fù)荷的對(duì)瓦溫的影響

        經(jīng)過試驗(yàn),冷卻水壓相同的條件下,滿負(fù)荷與20%負(fù)荷時(shí)的瓦溫對(duì)比,滿負(fù)荷時(shí)溫度會(huì)降低1℃左右,主要原因是滿負(fù)荷時(shí)機(jī)組頂蓋漏水量較大,冷卻水量會(huì)增大,但對(duì)瓦溫的影響不明顯。

        2.4 油循環(huán)系統(tǒng)對(duì)瓦溫的影響

        油池溫度一直在35℃~37℃之間運(yùn)行;而上導(dǎo)瓦溫一直高于油池溫度25℃~30℃,基本在60℃以上運(yùn)行。瓦溫與油池溫差太大,這說明熱量交換存在問題,熱油未得到充分冷卻就進(jìn)入了下一個(gè)循環(huán)。這是瓦溫偏高的另一個(gè)主要原因。

        分析認(rèn)為,冷卻器設(shè)計(jì)冷卻容量不足、油循環(huán)系統(tǒng)熱量交換存在問題,是上導(dǎo)瓦溫偏高的主要原因。冷卻容量不足,需要更換冷卻器,改造成本較高、周期較長;對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)分析研究后認(rèn)為,油循環(huán)系統(tǒng)熱量交換存在問題,現(xiàn)場(chǎng)有改進(jìn)的空間,可以優(yōu)先進(jìn)行改造。

        3 油循環(huán)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析

        冷卻器上雖然裝有擋油板,但實(shí)際裝配中,擋油板孔洞較多,同時(shí)軸承支架下圈與冷卻器之也有10 mm 左右的安裝配合間隙,設(shè)計(jì)理論上油經(jīng)過擋油板流到冷卻器外側(cè)、強(qiáng)迫熱油經(jīng)過冷卻器冷卻后才又回流進(jìn)軸承內(nèi)的目的,難以實(shí)現(xiàn)。分析原因是大部分熱油只是從冷卻器的內(nèi)側(cè)經(jīng)過,未經(jīng)冷卻器充分冷卻即進(jìn)入了下一個(gè)循環(huán)。

        4 油循環(huán)系統(tǒng)改進(jìn)

        通過對(duì)軸承支架結(jié)構(gòu)的分析,認(rèn)為可以將軸承支架回油孔溢出的熱油,加DN25 的管子(見圖1“加長的回油管”)引到冷卻器的外側(cè),熱油必須經(jīng)過冷卻器后才能進(jìn)入推力軸承座底部,參加下一次的油循環(huán),這樣對(duì)油的冷卻效果會(huì)明顯改善。

        回油不暢,也是間接影響油冷卻效果。改進(jìn)措施是:一是在原回油孔的前方焊接一塊擋塊(見圖1“增加的擋油板”),油在隨推力頭轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,在擋板處受阻,對(duì)回油形成壓力,加大進(jìn)入回油孔的回油量;二是在上擋油板的上部,對(duì)稱新增設(shè)孔徑為30mm 的4 個(gè)回油孔,下部原回油孔未排出的熱油可全部從這4 個(gè)孔排出,經(jīng)上擋油板流到冷卻器的外側(cè),全面參與冷卻、循環(huán)。

        圖1 改進(jìn)后的油循環(huán)圖

        5 結(jié)束語

        改進(jìn)后,2 號(hào)機(jī)上導(dǎo)瓦溫在55℃~56℃運(yùn)行,最高未超過57℃;1 號(hào)機(jī)上導(dǎo)瓦溫在58℃~59℃運(yùn)行,改進(jìn)前在67℃左右運(yùn)行。1 號(hào)機(jī)因水平振動(dòng)有0.05 mm,大于2 號(hào)機(jī)0.02 mm,其瓦溫高于2 號(hào)機(jī)??梢姡倪M(jìn)效果明顯,基本解決了長期存在的安全隱患。

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