周立強(qiáng) 孫 波 孫忠勝
(1.沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司;2.沈陽(yáng)焦煤股份有限公司紅陽(yáng)三礦;3.沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)遼陽(yáng)石膏礦)
綜采工作面過(guò)斷層期間瓦斯治理探索
周立強(qiáng)1孫 波2孫忠勝3
(1.沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司;2.沈陽(yáng)焦煤股份有限公司紅陽(yáng)三礦;3.沈陽(yáng)煤業(yè)集團(tuán)遼陽(yáng)石膏礦)
在工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時(shí),地質(zhì)構(gòu)造(斷層處)頂板巖石處于破碎狀態(tài),很難保證高位鉆孔成孔率,鉆孔抽放失效,使瓦斯沿著斷層裂隙直接進(jìn)入工作面或采空區(qū),造成工作面或上隅角瓦斯涌出異常。因此,在工作面過(guò)斷層期間,對(duì)斷層破碎帶進(jìn)行加固、封堵,既提高了煤、巖體的整體穩(wěn)定性,又保證了高位鉆孔的成孔率,有效地治理綜采工作面瓦斯的異常涌出,保證了工作面的正?;夭?。
瓦斯治理 斷層 加固
沈陽(yáng)焦煤股份有限公司紅陽(yáng)三礦W1710回采工作面位于7煤西一采區(qū)輔助運(yùn)輸巷西側(cè),南、北側(cè)為未采動(dòng)區(qū)。該工作面開切眼長(zhǎng)約170.0 m,開切眼回順端標(biāo)高 -1 057.855 m,運(yùn)順端標(biāo)高-1 044.721 m。開切眼至設(shè)計(jì)停采線長(zhǎng)約1 297.1 m,設(shè)計(jì)停采線回順端標(biāo)高-933.502 m,運(yùn)順端標(biāo)高-938.407 m。
地表為樹碑臺(tái)村、魚塘、稻田、高壓線、果園。標(biāo)高+22.50~+23.10 m。
1.1 煤層結(jié)構(gòu)
7煤為復(fù)合煤層,由7-1煤、7-2煤和7-3煤組成。其中7-1煤為不可采煤層,7-2煤和7-3煤為可采煤層。
7-1煤頂板為黑色泥巖,平均厚0.50 m,其上依次為泥巖、粉砂巖互層,平均厚10.70 m,細(xì)砂巖,平均厚7.60 m;7-3煤底板為粉砂巖,平均厚0.15 m,其下為中砂巖,平均厚8.0 m。
7煤f=0.3,泥巖f=1.8~2.9,粉砂巖f=2.7~4.5,中砂巖f=6.2.煤巖層產(chǎn)狀253°~298°,∠4°~8°。
1.2 構(gòu)造情況
該工作面運(yùn)順、回順及開切眼巷道實(shí)見斷層40條,對(duì)回采有影響的斷層34條,其中落差大于1.0 m 的斷層有3條。開切眼FK1#逆斷層(落差1.7 m)與回順Fh10#逆斷層(落差0.9 m)為同一條斷層,向南東方向延伸,落差逐漸變小,對(duì)生產(chǎn)影響較大。其他斷層對(duì)生產(chǎn)影響較小。
1.3 水文地質(zhì)情況
該工作面水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,圍巖富水性弱。山西組為弱含水層,滲透系數(shù)為0.009 13 m/d。根據(jù)W1706工作面實(shí)際揭露情況分析,預(yù)計(jì)該工作面煤、巖層涌水量小于2 m3/h。
(1)該工作面采至568.3 m時(shí)見874#鉆孔,根據(jù)精查地質(zhì)報(bào)告,該鉆孔封閉良好。封孔情況如下:①第三、四系封閉段,第三系底界面上11.8~底界面下28.2 m,封厚40 m;②煤系封閉段,7煤頂板上147.94~底板下77.72 m,封厚228.24 m。
(2)該工作面采至913.3 m時(shí)見9903#鉆孔。該鉆孔為西二采區(qū)補(bǔ)勘鉆孔,封閉良好。封孔情況如下:①自孔口往下封閉15.0 m;②第四系底界面上21.0~底界面下14.0 m,封厚35.0 m;③煤系封閉段,7煤頂板上147.05~底板下90.07 m,封厚240.0 m。
根據(jù)通風(fēng)部門提供的瓦斯資料,W1710工作面的瓦斯涌出量為4~6 m3/t,在回采過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)瓦斯管理。
(1)鉆孔成孔率低。鉆頭進(jìn)入斷層后,由于斷層線附近巖石破碎,極易塌孔,造成不回水、夾鉆等情況;鉆頭與斷層斜交時(shí)很難通過(guò)斷層面。因此,鉆孔很難達(dá)到設(shè)計(jì)要求,直接影響瓦斯抽放率,造成工作面及上隅角瓦斯超限。
(2)由于受采動(dòng)及老頂來(lái)壓影響,斷層提前與鄰近煤層及采空區(qū)溝通,造成瓦斯提前大范圍的涌入工作面,使工作面瓦斯異常,時(shí)常瓦斯超限。
首先找準(zhǔn)斷層走向、傾角,在斷層的一盤向斷層打20多個(gè)鉆孔,長(zhǎng)度4~16 m,傾角6°~45°,鉆孔方向垂直于煤壁。由于暴露的巷道斷層傾向、走向受地質(zhì)影響里外不一致,鉆孔只要打過(guò)松動(dòng)圈就可以;對(duì)頂板裂隙,鉆6°~45°鉆孔,采用加固1#泵進(jìn)行充填加固,充填能達(dá)到一定高度;對(duì)于煤壁,深4 m、傾角6°~10°的鉆孔效果最佳,最多一孔注料2 t。利用注料方法封閉斷層,可徹底消除斷層對(duì)抽放鉆孔影響,充填半徑達(dá)到30~50 m,既可注頂板斷層又可注煤壁斷層,使斷層處于封閉狀態(tài)(注料泵壓力為20 MPa),注料示意見圖1。
(1)充填加固材料后,保證了成孔率,避免鉆孔到斷層破碎帶就不回水,使鉆孔半道夭折造成廢孔,鉆孔深度不到裂隙帶影響抽放效果。通過(guò)計(jì)算,注料與不注料的斷層抽放瓦斯純量相差10 m3/min。
(2)有效堵塞了瓦斯非正常涌出通道。根據(jù)瓦檢員實(shí)測(cè),未注料斷層瓦斯涌出濃度為3%~5%,在采煤機(jī)破煤到斷層處瓦斯大量涌出,
造成瓦斯超限;在注料后的斷層處,瓦斯?jié)舛群推渌罕谔幓緵]有變化,在跟蹤斷層時(shí)又發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)離注料的斷層進(jìn)入工作面后,瓦斯依然較大,這就說(shuō)明斷層注料起到很好的效果。
(3)通過(guò)采面過(guò)斷層現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),斷層在回采期間上隅角瓦斯?jié)舛纫恢北3衷?%左右,工作面瓦斯?jié)舛纫恢北3衷?.6%左右,回風(fēng)順槽瓦斯?jié)舛缺3衷?.5%左右,基本和回采工作面未到斷層期間瓦斯?jié)舛缺3忠恢?,保證了工作面正常回采。瓦斯排放沒有影響正常回采,且抽放效果及抽放率非但沒下降反而升高。經(jīng)驗(yàn)證,未進(jìn)斷層前鉆孔抽放純量為28~ 30 m3/min,進(jìn)斷層后為31~ 36 m3/min。注料前后各點(diǎn)瓦斯參數(shù)見表1。
表1 注料前后各地點(diǎn)瓦斯參數(shù)對(duì)比
①注料后,斷層面圍巖形成一體,710回順的高位鉆孔保證了很好的成孔率,增加了抽放效率;②在斷層進(jìn)入工作面后,有效的堵塞了瓦斯非正常涌出渠道,使瓦斯直接進(jìn)入采空區(qū),利用高位鉆孔抽出,保證了工作面瓦斯不超限。
綜上所述,加注料是煤礦治理斷層瓦斯非正常涌出的一項(xiàng)實(shí)用性很強(qiáng)的技術(shù),同時(shí)與高位鉆孔與采空區(qū)預(yù)埋管抽放相結(jié)合,能很有效的治理綜采工作面瓦斯,保證礦山正常生產(chǎn)。
2014-07-04)
周立強(qiáng)(1970—),男,工程師,110122 遼寧省沈陽(yáng)市虎石臺(tái)鎮(zhèn)建設(shè)路。