蔣妮娜,喬二鋒
(銅陵有色金屬集團公司安慶銅礦, 安徽懷寧縣 246131)
安慶銅礦主井提升機擔負著每年120萬t的礦、廢石及部分材料的提升任務,采用國產(chǎn)JKMD4×4落地式多繩摩擦提升機,單箕斗—平衡錘提升方式。電氣控制采用的是ABB公司全數(shù)字直流控制系統(tǒng),主控制器為AC410,拖動控制系統(tǒng)為DCS600。
該提升系統(tǒng)有4種操作方式:自動、手動、備用、檢修。自動方式:按照系統(tǒng)設(shè)定的速度圖,運行中的啟動、停車、裝載、卸載等操作完全由程序自動控制,不需要操作人員介入。手動方式:由卷揚司機通過操縱手柄進行控制。備用方式:在遇到過卷等故障不能及時排除的情況下,通過切換至該開關(guān)臨時將外圍保護切除,實現(xiàn)故障狀態(tài)下的低速開車。檢修方式:當進行井筒、首尾繩檢查時,提升機以0.4 m/s的速度運行,保障檢修人員的安全。
該系統(tǒng)按提升物料種類又分為礦石提升模式和廢石提升模式,礦石模式卸載停車點標高為+103.8 m,廢石模式卸載停車點標高為+90.16 m,礦石和廢石共用一個裝載裝置,裝載點標高為-666.66±1 m。提升機允許最大運行速度為10.05 m/s,目前實際設(shè)定最高運行速度為8.68 m/s。
井筒信號系統(tǒng)由多個檢測開關(guān)組成,其信號數(shù)據(jù)送至主控器AC410進行處理,井筒內(nèi)開關(guān)分布如圖1所示。
BG1、BG2分別為井筒上、下過卷開關(guān)
BG6、BG3分別為礦石卸載位置同步、停車開關(guān)
BG7、BG4分別為廢石卸載位置同步、停車開關(guān)
BG8為飛行同步開關(guān)
BG10、BG11、BG12均為位置檢查開關(guān)
BG5為下停車開關(guān)
圖1 井筒內(nèi)提升系統(tǒng)的開關(guān)分布
停車開關(guān)、同步開關(guān)是箕斗位置檢測的重要開關(guān),停車開關(guān)安裝在上、下停車點(即裝載、卸載位置),同步開關(guān)裝設(shè)在與卸載停車開關(guān)標高相同的位置,若提升機在卸載位停車,將觸發(fā)同步開關(guān)動作,則系統(tǒng)用該同步開關(guān)的正確標高值(控制程序設(shè)定的觸發(fā)此開關(guān)時箕斗的標高)更新系統(tǒng)計算得出的箕斗標高值,以此對箕斗位置標高進行校正,消除標高偏差。
該提升系統(tǒng)裝設(shè)有3個同步開關(guān),分別在礦石和廢石卸載點以及井筒中部,礦石卸載點的同步開關(guān)標高值為+103.80 m、廢石為+90.16 m。飛行同步開關(guān)BG8裝設(shè)在+79.6 m的位置,在提升機運行過程中觸發(fā)此開關(guān)時,系統(tǒng)將對程序計算的位置標高與該同步開關(guān)的標高(+79.6 m)進行對比,若位置偏差超過3 m就報飛行同步故障,若不超過允許值則將程序內(nèi)位置標高校正為+79.6 m。但目前因井筒環(huán)境較為惡劣,飛行同步開關(guān)故障率極高,維護困難,因此未投入主控使用,程序中的飛行同步保護功能被取消。
2013年,隨著安慶銅礦深部礦體的開采,主井廢石提升量加大,系統(tǒng)連續(xù)滿負荷運行,期間提升機運行中出現(xiàn)了以下問題:從礦石提升模式轉(zhuǎn)換為廢石提升模式時,第一斗箕斗提升至距廢石卸載點約200 mm位置時出現(xiàn)卷揚機反轉(zhuǎn)故障,不能停車卸載,不能完成位置標高的同步。隨后將操作方式轉(zhuǎn)換為手動模式,并將電腦中箕斗的位置標高修改為89 m之后,才可實現(xiàn)向上提升、停車、卸載,并完成標高數(shù)據(jù)的同步,但在下一次切換為廢石提升模式時,會再次出現(xiàn)同樣的現(xiàn)象。而由廢石提升模式轉(zhuǎn)換至礦石提升模式時,提升第一斗達到礦石卸載點時,箕斗以0.4 m/s的速度沖過卸載點,觸發(fā)上過卷故障報警,安全回路斷開,故障停車。
(1)專業(yè)知識培訓。組織各專業(yè)總工程師就本專業(yè)的主要設(shè)計內(nèi)容、重難點等內(nèi)容進行授課,了解項目各階段勘察設(shè)計的工作流程,主要技術(shù)標準、線路方案、工程措施方案選擇需要考慮的主要因素和決策技巧。
根據(jù)以上觀測到的故障現(xiàn)象,初步分析判斷為提升機控制系統(tǒng)內(nèi)部計算的箕斗位置標高與實際位置標高或設(shè)置的同步開關(guān)的安裝位置(標高)不一,導致系統(tǒng)測算的加、減速起、止點紊亂所致。減速起、止點提前,則箕斗達不到卸載點就反轉(zhuǎn)了;減速起止點推后,則箕斗到達卸載點時仍有較高的速度不能停車而沖過卸載點,導致過卷;也可能因為計算標高與實際標高不一致,發(fā)生虛報過卷故障。
提升機在自動模式下,系統(tǒng)在卸載點完成標高數(shù)據(jù)同步后,箕斗向下自動運行至裝載點,裝載完成后上行至卸載點停車,并完成位置標高的同步。如果所設(shè)置的同步開關(guān)不在正確的標高位置,系統(tǒng)運行則會出現(xiàn)紊亂。
提升機(箕斗)行程如圖2所示,其中:
LD01為礦石卸載點的正確標高值(觸發(fā)礦石卸載點同步開關(guān)時,系統(tǒng)認定的箕斗位置標高值);LDW1為廢石卸載點的正確標高值;LD02為礦石卸載點同步開關(guān)實際安裝位置的標高值;LDW2為廢石卸載點同步開關(guān)實際安裝位置的標高值;LL為礦石/廢石裝載點的正確標高(礦石與廢石裝載點相同)。則提升礦石的行程從H01變?yōu)閷嶋H的H02;提升廢石的行程從HW1變?yōu)閷嶋H的HW2。
礦石卸載點標高偏差為:ΔL0=LD02-LD01;
廢石卸載點標高偏差為:ΔLW=LDW2-LDW1。
圖2 提升機行程示意
根據(jù)以上設(shè)定,可以計算出箕斗從上端有偏差的卸載點完成標高同步后,下行致裝載點時系統(tǒng)計算得出(顯示)的標高:
從廢石提升模式轉(zhuǎn)換為礦石提升模式第一斗提升至礦石卸載位時,箕斗的計算標高為:
如果礦石卸載位沒有標高差,即ΔL0=0,而且廢石卸載位有標高差,且ΔLW>0時,從式(3)、式(4)分析可知:
(1)當從礦石提升模式轉(zhuǎn)換為廢石提升模式第一斗,箕斗到達裝載點時,系統(tǒng)計算標高與實際標高一致,向上運行時則按正確標高進行加、減速,到達正確的廢石卸載點標高LDW1時,箕斗速度降到0值,在距實際卸載點LDW2差ΔLW的位置停車、反轉(zhuǎn),不能觸發(fā)同步開關(guān),手動操作達到實際廢石卸載位時,箕斗的計算標高超過了設(shè)定的同步標高值LDW1,因而觸發(fā)過卷報警,只有人為將計算標高調(diào)低,系統(tǒng)認定沒有過卷,才能進行手動操作;
(2)而從廢石提升模式轉(zhuǎn)換為礦石提升模式,第一斗在裝載位置時,計算標高低于實際標高ΔLW,系統(tǒng)減速起、止點后移,致使箕斗達到卸載點時還有較高的速度而沖過卸載點,而此時其計算標高值還沒有達到停車點,系統(tǒng)還沒有認為發(fā)生了過卷故障,如果差值ΔLW過大,可能會發(fā)生嚴重的提升機機械過卷事故。
根據(jù)上述分析計算結(jié)果,由測量技術(shù)人員重新測量礦石、廢石卸載點的標高,發(fā)現(xiàn)廢石卸載點同步開關(guān)的標高為+90.35 m與正確同步標高值+90.16 m相差近0.2 m,礦石卸載位標高沒有差異。發(fā)現(xiàn)問題后,采取以下處理措施:
(1)按照正確同步標高調(diào)整了廢石卸載位開關(guān);
(2)恢復使用+79.6 m處的飛行同步開關(guān),解除了程序里的旁路;
(3)修改程序,在同步校正沒有完成時不允許箕斗自動下行。
經(jīng)上述處理后,系統(tǒng)恢復正常運行。此次故障得出的教訓是:同步開關(guān)、位置檢測開關(guān)是提升機自動運行的關(guān)鍵設(shè)施之一,安裝時一定要保證其位置標高的準確性,同時強調(diào)在系統(tǒng)維修時,不要隨意拆裝,否則將導致系統(tǒng)運行紊亂,甚至可能引發(fā)嚴重的過卷事故。
[1]Advant Controller 410 – User’s Guide ABB Ltd.Printed in Sweden March,2001.
[2]晉民杰.提升機設(shè)計理論及現(xiàn)代化設(shè)計方法研究[M].北京:國防工業(yè)出版社,2012.
[3]李瑞春,張桂芹.礦井提升設(shè)備使用與維護[M].四川:機械工業(yè)出版社,2013.