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        LPG氣化爐在梭式窯中的應(yīng)用

        2015-02-24 00:37:10胡永剛
        現(xiàn)代技術(shù)陶瓷 2015年5期
        關(guān)鍵詞:氣化爐應(yīng)用

        胡永剛

        (銅川耀州窯文物復(fù)制工廠,銅川 727001)

        LPG氣化爐在梭式窯中的應(yīng)用

        胡永剛

        (銅川耀州窯文物復(fù)制工廠,銅川 727001)

        摘要:介紹了LPG氣化爐的結(jié)構(gòu)及工作原理,及在梭式窯中的應(yīng)用方法,并分析了常見故障及排除方法。

        關(guān)鍵詞:氣化爐;梭式窯;應(yīng)用

        液化石油氣,簡稱LPG,是提煉石油時副產(chǎn)品之一,主要成份是丙烷和丁烷,其可以完全然燒,燃燒后無粉塵、無殘留,是所有氣體燃料中發(fā)熱量最大的,熱值相當(dāng)于煤的2倍,熱值高達45185~45980kJ/kg[1],其應(yīng)用于耀州瓷的燒成已有近20年了,不但大大提高了產(chǎn)品的燒成質(zhì)量,而且減少了對空氣的污染。

        液化石油氣用于耀州瓷的燒成中,氣化方法往往采用水浴加熱方法,即將經(jīng)窯爐余熱加熱的水直接噴淋于鋼瓶上,促使液化氣氣化。這樣做往往弊端較多:管道起霜結(jié)冰,壓力不穩(wěn)定;鋼瓶中殘余多,燒成質(zhì)量不穩(wěn)定,液化氣浪費大。最主要的是水浴水溫不穩(wěn)定,前期溫度低,液化氣壓力上不去,后期水溫度太高,液化氣壓力太大,同時鋼瓶易銹濁,造成了嚴重的安全隱患。

        近年來,我廠引進了幾臺LPG氣化爐,應(yīng)用于本廠的梭式窯中,用于燒制耀州青瓷。經(jīng)一段時間試用,取得了較好的效果,現(xiàn)將其應(yīng)用原理,優(yōu)越性及操作方法等匯總一下,以期為我們窯爐燒成水平貢獻微薄之力。

        1LPG氣化爐的結(jié)構(gòu)及工作原理

        LPG氣化爐由帶保溫的外殼,蛇形管,電加熱器,氣液相連接管,安全閥及儀表控制件組成。蛇形管采用鉻鎳合金鋼材料,液態(tài)液化石油氣沿著液相加入口進入氣化爐,從上而下沿著其內(nèi)部蛇形管流動,吸收管外熱水傳遞的能量而氣化,氣態(tài)液化石油氣由中間的集氣管上升,經(jīng)氣相管調(diào)壓后供出。液化石油氣殘液通過集氣管底部的排污管排出,在爐體上裝有測溫元件和浮球控制器,以控制水溫和液位。當(dāng)水溫過低或水位超過低限時,液化氣入口控制閥、電源開關(guān)將自動打開或關(guān)閉,當(dāng)氣化爐超壓時安全閥將自動泄壓。

        2LPG氣化爐應(yīng)用于梭式窯中

        2.1 梭式窯工作特點

        梭式窯是陶瓷生產(chǎn)中的一種間歇性熱工設(shè)備,窯爐在使用過程中不斷經(jīng)歷低溫階段:氧化分解階段→強還原階段→弱還原成瓷階段→停火階段。其窯內(nèi)溫度隨時間而發(fā)生變化[2],耗氣量隨時間而發(fā)生變化,故我們選擇氣化爐時,型號當(dāng)以最高溫時單位時間內(nèi)的耗氣量上限放大30%為準。

        2.2 應(yīng)用LPG氣化爐的優(yōu)點

        (1)供氣壓力穩(wěn)定。采用氣化爐,可以保證液態(tài)液化氣均勻氣化,從而壓力穩(wěn)定,均勻地向燒嘴供氣,保證了燒嘴燃燒充分,氣氛穩(wěn)定。窯內(nèi)壓力穩(wěn)定,大大提高了產(chǎn)品的燒成質(zhì)量。

        (2)液化氣殘余少。在氣化爐中,液相液化氣通過蛇形管同熱水接觸,熱水溫度可調(diào)節(jié),接觸面積大,氣化充分,氣化效果好。采用以前的水浴加熱時,鋼瓶內(nèi)往往留有5~10kg殘液。而采用氣化爐后,僅殘留有0.5~3kg殘液,大大節(jié)省了能源,提高了效益。

        (3)安全性能提高。采用LPG氣化爐后,鋼瓶不再被熱源加熱,避免了壓力忽高忽低,避免了鋼瓶長期銹蝕,且加熱溫度穩(wěn)定,大大降低了安全隱患。

        (4)工人勞動強度降低。采用氣化爐后,可在燒成操作時一次連接一組鋼瓶,直至燒成結(jié)束,減少了操作人員來回挪鋼瓶,及給鋼瓶加熱的程序,大大降低了勞動強度,同時,設(shè)備占地面極少,省卻了水池,水泵,加熱水套等一大套設(shè)備。

        3LPG氣化爐用于梭式窯的操作要點

        (1)安裝。安裝時要嚴格按設(shè)計圖紙安裝,氣化爐應(yīng)同鋼瓶分室安裝、且通風(fēng)良好,并加裝通風(fēng)設(shè)備。氣相出口1m內(nèi)需安裝減壓閥,且壓力調(diào)整至0.1~0.6MPa,電源開關(guān)和控制箱不能裝于鋼瓶氣房。

        (2)準備工作。使用前加滿水,加到水從溢出管流出即可,確定水已加滿,冬天時,工作地氣溫低于0℃時,可將防凍劑加到水中,防凍劑、水比例為1∶3。

        (3)使用。氣化爐在使用時,首先打開電源開關(guān),等待約15min后,水溫升到45℃時方可打開液相加入口開關(guān),以防止液相流出。關(guān)閉時先關(guān)閉鋼瓶閥門,讓殘余氣體繼續(xù)燃燒,直到耗盡氣化器中的全部氣體,次關(guān)閉液體管道上的主控閥,然后關(guān)閉主控電路上的電源及其他閥門,及梭式窯上的閥門。

        4常見故障分析

        (1)氣化爐氣相出口管結(jié)霜,氣相管外附有水珠或結(jié)霜,而氣化爐水溫顯示正常。原因分析:當(dāng)氣相管外有水珠或霜時,說明液化氣在氣化爐內(nèi)沒有完全氣化,氣相中夾雜液相,致使液態(tài)液化石油氣在氣相管中氣化吸收環(huán)境熱量導(dǎo)致氣相管外結(jié)霜,此現(xiàn)象發(fā)生的主要原因是供氣量超過了設(shè)備的氣化能力、工藝參數(shù)設(shè)定不合理及操作不當(dāng)?shù)?。解決辦法:①減少氣化爐進液相量。②提高氣化爐水溫,在夏季,水溫控制約75℃,冬季控制約85℃。

        (2)送電后電加熱不工作,將浮子開關(guān)提起時電加熱器工作。原因分析:氣化爐控制系統(tǒng)采用安全連鎖,當(dāng)氣化爐水位超過低限時系統(tǒng)自動切斷電源,防止液化氣氣化不完全使液相進入氣相中。解決方法:給氣化爐加水,使液位達到規(guī)定高度。

        (3)氣化爐氣相供出量小,生產(chǎn)能力明顯降低,檢查水溫符合工藝要求,氣化爐出口控制閥也全部打開,排污時排污量小或阻塞。分析原因:氣化爐生產(chǎn)能力降低,檢查水溫、入口閥、入口過濾器均正常、液相入口壓力正常,說明氣化爐內(nèi)部有堵塞使流量減小,生產(chǎn)量降低,因液化石油氣中含有大量的烯烴,烯烴的化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,在40℃以上時容易發(fā)生聚合反應(yīng)形成棕黑色稠狀的聚合物附在蛇形管內(nèi)壁,排污管和集氣管底部,當(dāng)長期不清洗蛇形管、排污不及時或不暢時,聚合物將附著在蛇形管內(nèi)壁,堵塞集氣管的入口,造成通徑減小,導(dǎo)致生產(chǎn)能力降低。解決方法:①斷開氣化爐液相入口,從入口處注入CCL4等有機溶劑,在加熱狀態(tài)下浸泡24~50h,用壓縮機將有機溶劑及雜物從排污管中排出。 ②氣化爐經(jīng)過多年的運行,氣化爐排污管入口堵塞,用有機溶劑浸洗多日也無法疏通,將集氣管頂部及排污管斷開,用機械方式將蛇形管內(nèi)、集氣管底部和排污管內(nèi)的污物清出。③定時進行排污,氣化爐運行前,打開排污管進行足量排污,將集氣管底部的殘余物排凈。

        5結(jié)語

        現(xiàn)在國內(nèi)的梭式窯大多以液化石油氣為燃料,其中大部分窯爐仍采用水浴加熱,燒成質(zhì)量不穩(wěn)定,液化氣浪費大,安全事故頻發(fā)。隨著能源價格的上漲,降低燃料成本,提高燒成質(zhì)量,安全生產(chǎn)已成為關(guān)系企業(yè)生存、發(fā)展的至關(guān)重要的問題之一。采用LPG氣化爐,不僅能最大程度地利用液化氣,節(jié)約能源費用支出,大幅度提高產(chǎn)品的燒成質(zhì)量,降低產(chǎn)品缺陷率,而且能夠提高熱工設(shè)備的安全性,降低工人勞動強度,利國利民。

        參考文獻

        [1]西北輕工業(yè)學(xué)院.陶瓷工藝學(xué)[M].北京:輕工業(yè)出版社,1988:292-320.

        [2]華南工學(xué)院.陶瓷工業(yè)熱工設(shè)備[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1981:45-75.

        doi:10.16253/j.cnki.37-1226/tq.2015.05.009

        作者簡介:胡永剛(1975~),男,工程師.主要從事古陶瓷的復(fù)制及研究.

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