亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        冷凍站工藝改造淺析

        2015-02-14 03:21:46王應(yīng)華云南解化化工分公司云南開(kāi)遠(yuǎn)661000
        云南化工 2015年1期
        關(guān)鍵詞:富液液氨精餾塔

        王應(yīng)華( 云南解化化工分公司,云南 開(kāi)遠(yuǎn) 661000)

        ?

        ·經(jīng)驗(yàn)交流·

        冷凍站工藝改造淺析

        王應(yīng)華
        ( 云南解化化工分公司,云南 開(kāi)遠(yuǎn) 661000)

        對(duì)冷凍站裝置在運(yùn)行中發(fā)生溶液冷卻器頻繁泄漏的原因進(jìn)行了分析,并提出了工藝技術(shù)改造的措施。

        冷凍站;冷卻器;泄漏;工藝改造

        云南解化化工分公司15萬(wàn)t/a二甲醚裝置的煤氣凈化采用低溫甲醇洗工藝,附設(shè)冷凍站。冷凍站在生產(chǎn)過(guò)程中,多次出現(xiàn)溶液冷卻器泄漏導(dǎo)致系統(tǒng)停車(chē)的情況。為滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,同時(shí)降低能耗,公司于2012年4月對(duì)該裝置進(jìn)行了工藝改造。

        1 冷凍站裝置主要工藝指標(biāo)

        裝置設(shè)計(jì)制冷能力:供氨量 25.5 t/h;冷凝器工作壓力1.8 MPa,吸收器工作壓力0.3 MPa;氨精餾塔頂出口氣氨溫度:≤55℃。

        分析控制指標(biāo):貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù) 24.2% ,富液質(zhì)量分?jǐn)?shù) 37.5% ,液氨質(zhì)量分?jǐn)?shù) ≥99.8%。

        主要消耗:低壓蒸汽(0.6 MPa)40 405 kg/h;循環(huán)冷卻水 4 588.99 m3/h。

        2 工藝流程概述

        工藝流程見(jiàn)圖1所示。質(zhì)量分?jǐn)?shù)為37.5%的濃氨水(富液)被氨水泵J-01送入精餾塔E-01,來(lái)自發(fā)生器C-02的熱量使氨水溶液蒸發(fā)(發(fā)生器C-02的熱源是158℃,0.6MPa的低壓蒸汽),在精餾塔頂部得到質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.8%的氨蒸汽,其溫度為55℃。氣氨通過(guò)冷凝器C-05被冷卻水冷凝為45℃,1.8 MPa的液氨,在液氨貯槽F-02中貯存。其中一小部分用回流泵J-02打回精餾塔作為回流,而大部分液氨經(jīng)過(guò)冷器W-1冷卻到5℃后,進(jìn)入低溫甲醇洗氨蒸發(fā)器,蒸發(fā)出來(lái)的氣氨經(jīng)氨分離器F-11分離出液氨后,由氨壓機(jī)J-01送到3臺(tái)吸收器C-01a/b/c,被來(lái)自發(fā)生器的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為24.2%的溶液(貧液)吸收,形成富液,再經(jīng)氨水泵J-01通過(guò)溶液換熱器C-03a、b預(yù)熱后進(jìn)入精餾塔中進(jìn)行精餾。

        3 裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題分析

        經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為溶液冷卻器C-04a/b管殼程介質(zhì)溫差大是造成焊縫泄漏的主要原因,所以有必要對(duì)工藝進(jìn)行改造優(yōu)化。

        4 改造措施

        對(duì)溶液冷卻器的工藝管線(xiàn)進(jìn)行改造。將溶液冷卻器C-04a/b由原采用水冷方式改為貧、富溶液換熱,并與原溶液換熱器C-03a/b串聯(lián)運(yùn)行。這樣,在保證入吸收器貧液溫度的同時(shí)提高入氨精餾塔的富液溫度,也有效避免了氨水泄漏至循環(huán)水系統(tǒng)中。改造后流程如圖2所示。

        圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow chart of process

        圖2 改造后流程示意圖Fig.2 Process diagram after transformation

        4.1 計(jì)算

        改造前換熱器工況見(jiàn)表1。

        表1 改造前換熱器工況Tab.1 Heat conditions before the transformation

        C-03、C-04均為單程列管式換熱器,換熱管材質(zhì)均為16MnR,熱流體走管程。C-03換熱面積F=504 m2,C-04換熱面積F=611 m2。因此,只需根據(jù)總熱負(fù)荷計(jì)算出總換熱面積即可確定改造后流程是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。

        根據(jù)熱平衡基本方程:Q=K×A×ΔT

        (1)

        式中Q為總熱負(fù)荷,W;K為總傳熱系數(shù),W/m2·K;A為換熱面積,m2;ΔT為傳熱溫度差,℃。

        因該換熱過(guò)程是逆流、定壓、無(wú)相變、液—液換熱過(guò)程,因此熱負(fù)荷計(jì)算可采用下式計(jì)算,即:

        Q=W×Cp×(t1-t2)

        (2)

        式中Q為總熱負(fù)荷, kW;W為質(zhì)量流量,kg/s;Cp為比熱,kJ/kg·K;t1為稀氨水入口溫度,℃;t2為稀氨水出口溫度,℃。

        其中W=ρ×V=(915×247.8)/3 600=62.98 kg/s(ρ為稀氨水密度,V為稀氨水流量);Cp取值為4.23 。

        將各數(shù)據(jù)代入(2)式得:Q=62.98×4.23×(145-50)=25 309.72, 代入(1)式得:

        25 309.72=K×A×ΔT

        (3)

        ΔT=kf×ΔTm

        (4)

        K為傳熱系數(shù),W/m2·K,略計(jì)算過(guò)程,取值 1 500;A為傳熱面積,m2;kf為溫度校正系數(shù),取經(jīng)驗(yàn)值0.8;ΔTm為對(duì)數(shù)平均溫度差,℃。

        其中ΔTm=(ΔT2-ΔT1)/ln(ΔT2/ΔT1);ΔT1=145-110=35℃,ΔT2=50-38=12℃

        ΔTm=(12-35)/ln(12/35)=21.49℃; 并代入(4)式得:

        ΔT=kf×ΔTm=0.8×21.49=17.19℃; 代入(3)式得到改造后流程所需的傳熱面積=25 309.72/(1.5×17.19) =981.57 m2。

        由上述計(jì)算結(jié)果可知,原C-03、C-04總換熱面積為 1 115 m2,而改造后流程所需換熱面積為982 m2,即改造后工藝完全滿(mǎn)足裝置在滿(mǎn)負(fù)荷條件下運(yùn)行。

        4.2 改造后運(yùn)行情況

        冷凍站裝置工藝改造后主要工藝參數(shù)如吸收壓力、冷凝壓力、貧富液濃度、氨水流量、供氨量等未發(fā)生明顯變化,但低壓蒸汽、循環(huán)冷卻水消耗出現(xiàn)大幅下降。裝置改造前后部分重要參數(shù)對(duì)照見(jiàn)表2(表2中數(shù)據(jù)為12個(gè)月平均值)。

        表2 裝置改造前后部分重要參數(shù)對(duì)照Tab.2 Comparison of some of the important parameters of the control device before and after the transformation

        從表2看出,裝置經(jīng)過(guò)工藝改造后,裝置生產(chǎn)能力及液氨純度未發(fā)生改變或下降,但生產(chǎn)1 m3液氨的低壓蒸汽消耗較改造前減少了74.4 Kg,冷卻水消耗下降405 m3/h。

        改造后,運(yùn)行至今較為穩(wěn)定,徹底解決了因溶液冷卻器泄漏導(dǎo)致系統(tǒng)停車(chē)的問(wèn)題,保證了裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,并達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

        [1] 劉光啟,馬連相,項(xiàng)曙光.化學(xué)化工物性數(shù)據(jù)手冊(cè):無(wú)機(jī)卷[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:45.

        [2] 錢(qián)頌文.換熱器設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社2006:55-59.

        [3] 化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計(jì)院.云解化15萬(wàn)噸二甲醚/年設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].云南開(kāi)遠(yuǎn):2007.

        Transformation Process of Freezing Stations

        WANG Ying-hua
        (Yunnan Jiehua Chemical Branch,Kaiyuan 661000,China)

        Leakage reasons of the solution cooler for freezing station device occurred in the operation were analyzed, and the measures of the transformation process were pointed out.

        freezing station;cooler;leakage;technological transformation

        王應(yīng)華(1973-)男,云南楚雄人,工程師,主要從事化工工藝工作。

        12.3969/j.issn.1004-275X.2015.01.017

        TQ025

        A

        1004-275X(2015)01-0029-03

        收稿:2014-09-15

        猜你喜歡
        富液液氨精餾塔
        旋流脫烴內(nèi)件在富液處理中的應(yīng)用
        山西化工(2022年4期)2022-09-23 02:56:44
        一起精餾塔自燃事故的原因分析及防范措施的改進(jìn)
        Ca(OH)2化學(xué)解吸固定TEA富液中的CO2
        近期尿素及液氨市場(chǎng)分析與展望
        利空增多 液氨后市承壓
        氨水吸收式制冷系統(tǒng)中精餾塔性能模擬與分析
        內(nèi)部熱集成精餾塔分離混合碳五的模擬研究
        液氨罐區(qū)發(fā)生液氨泄漏事件原因分析
        一種用于處理冷氫化料的低能耗精餾工藝
        化工管理(2014年12期)2014-03-16 02:03:12
        2014年9月17日液氨出廠參考價(jià)格
        精品人伦一区二区三区蜜桃麻豆| 亚洲精品人成无码中文毛片| 国产女精品| 毛片av中文字幕一区二区| 亚洲国产女性内射第一区二区| 午夜精品射精入后重之免费观看 | 午夜无码片在线观看影视| 精品国产18禁久久久久久久| 国产精品女人一区二区三区| 亚洲av综合国产av日韩| 亚洲成av人片一区二区| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 国产精品二区三区在线观看| 精品久久久久久综合日本| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 精品人伦一区二区三区蜜桃麻豆| 亚洲国产一区一区毛片a| av色综合久久天堂av色综合在| 国产成人精品无码播放| 日本一区二区三区在线| 激情文学婷婷六月开心久久| 中国女人做爰视频| 国产成人精品亚洲午夜| 亚洲国产大胸一区二区三区| 国产精品人人做人人爽人人添| 竹菊影视欧美日韩一区二区三区四区五区 | 色窝窝无码一区二区三区2022| 久久精品天堂一区二区| 五月综合激情婷婷六月| 免费av片在线观看网站| 蜜桃av夺取一区二区三区| av熟妇一区二区三区| 日韩亚洲av无码一区二区三区| 日本高清不在线一区二区色| 亚洲国产精品自拍成人| 成 人 免费 在线电影| 97色噜噜| 国产日本精品一区二区免费 | 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 亚洲AV无码一区二区三区少妇av| 日本久久久免费观看视频|