文/郝永軍
分層治理、集中疏導(dǎo)法治水在井筒中的應(yīng)用
文/郝永軍
井筒是礦井的咽喉,副井提升系統(tǒng)作為礦井主要提升系統(tǒng),井筒內(nèi)淋水較大不僅加快井筒內(nèi)管路和罐籠等設(shè)備的銹蝕速度,縮短設(shè)備的使用壽命,而且影響井筒內(nèi)設(shè)備運行安全,特別是冬季結(jié)冰后,給礦井的安全生產(chǎn)帶來更加嚴(yán)重的威脅。冀中能源峰峰集團大淑村礦副井井筒采用分層治理、集中疏導(dǎo)法治水,即通過在井壁出水點下方用舊皮帶制作流水槽,將井壁上的淋水通過流水槽引至梯子間處,在梯子間處設(shè)置集水槽,將井筒內(nèi)的水收集到集水槽,集水槽內(nèi)的水通過軟管導(dǎo)入集水管路,最終將井筒內(nèi)的水引至-450水平涮腳池,實現(xiàn)廢物利用,達(dá)到了降本增效的目的。
1.礦井概況
大淑村礦井田位于峰峰礦區(qū)東北部,南與薛村礦毗鄰,礦井南距峰峰集團公司13km,東距邯鄲市22km,北距武安市16km。礦區(qū)鐵路專線直通礦井,在馬頭站與京廣線相連,交通便利,運輸暢通。井田走向長7km,傾斜寬2km,面積約14.5km2。2003年正式投產(chǎn),2006年核定生產(chǎn)能力1.25Mt/a。開拓方式為立井、單水平、分區(qū)上下山開采開拓方式。礦井主井采用箕斗提煤,副井采用罐籠作為輔助提升。
2.副井井筒涌水概況
大淑村礦副井井筒直徑7m,井深660m,主要承擔(dān)礦井升降人員、提升矸石、下放材料等任務(wù),副井井塔裝有JKM3.25×4(I)C型摩擦輪式絞車,裝備一對1t礦車雙層四車多繩罐籠。井筒安裝組合剛性罐道,罐道梁層間距為4m,內(nèi)設(shè)梯子間,并設(shè)有壓風(fēng)、供水、排水管路和動力、通訊電纜等。井筒涌水位置距離井口約200m左右,累計長度為180m,預(yù)計井筒涌水量為12m3/h左右。
大淑村礦通過對副井井筒淋水情況的調(diào)查,采用建井地質(zhì)資料和現(xiàn)場實地勘察相結(jié)合的方法,確定出水地點、涌水水量和出水方式,即一種為點出水,出水較為集中,出水量較大;另一種為混凝土滲水,出水較為分散,出水量較小。涌水對副井井筒內(nèi)的設(shè)備包括鋼梁、罐道以及提升鋼絲繩造成極大的腐蝕,并嚴(yán)重影響了人員與物料的提升,造成極大的不安全因素,特別是冬季結(jié)冰后,給礦井的安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的威脅。
雖然在井筒建設(shè)過程中采用地面預(yù)注漿、工作面注漿、壁后注漿等多種方案進(jìn)行數(shù)次淋水治理,但效果并不理想。加之大淑村礦采用副井井筒進(jìn)風(fēng),淋水順井壁和罐道而下,受風(fēng)流擴散作用的影響,不僅嚴(yán)重污染了礦井下井口環(huán)境衛(wèi)生和礦井生產(chǎn),還影響了礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的進(jìn)行。井筒淋水落入罐窩后使用潛水泵排水,不僅增加了礦井生產(chǎn)經(jīng)費的投入,還給尾繩的正常運轉(zhuǎn)帶來較大的不安全因素。
為有效降低井筒淋水對井筒裝備的腐蝕性,延長鋼絲繩使用壽命,改善檢修人員作業(yè)環(huán)境,并實現(xiàn)節(jié)能減排,大淑村礦多次召集專題會議對“疏”“堵”治水方案進(jìn)行充分論證和比較,經(jīng)綜合考慮后決定采用分層治理、集中疏導(dǎo)法對副井井筒淋水進(jìn)行治理。
1.治水的特殊性
大淑村礦現(xiàn)正處于生產(chǎn)時期,生產(chǎn)任務(wù)繁重,副井提升任務(wù)量大,無法實現(xiàn)全日停產(chǎn)。因此生產(chǎn)期間治水有以下特殊性:
(1)大部分井筒在投入使用前都進(jìn)行過注漿等形式的封水處理,生產(chǎn)期間淋水的反復(fù)有其特殊性,情況復(fù)雜。
(2)因井筒的長時間使用,井壁的支護(hù)強度有所降低,治水期間必須認(rèn)真分析支護(hù)情況,防止對井壁造成破壞。
(3)利用生產(chǎn)間隙進(jìn)行治水,作業(yè)時間受生產(chǎn)限制,要求設(shè)備必須簡單,裝卸方便快速,施工組織緊湊,每日工作量在規(guī)定時間內(nèi)完成。
(4)生產(chǎn)期間治水,治水方法必須見效快,且簡單易于操作。
(5)生產(chǎn)礦井的井筒治水次數(shù)少,設(shè)備的復(fù)用率低,需要盡量減少投入。
2.分層治理,集中疏導(dǎo)法治理過程
大淑村礦本著見效快、簡單易行、投入低的原則,采用分層治理,集中疏導(dǎo)法治理副井井筒內(nèi)淋水,達(dá)到了預(yù)期效果。
一是改造罐籠。在罐籠頂部四周采用角鐵焊接制作集水槽,對罐籠頂部淋雨棚進(jìn)行開口,將井筒內(nèi)淋水收集到集水槽內(nèi),集水槽內(nèi)的水通過管路在罐籠側(cè)幫流至罐籠底部,減少-450水平處淋水。
二是制作流水槽。在井壁出水點下方用舊皮帶制作流水槽,將井壁上的淋水通過流水槽引至梯子間處,在梯子間處設(shè)置集水槽,將流水槽內(nèi)的水進(jìn)行收集,集水槽內(nèi)的水通過軟管導(dǎo)入原集水管路,最終將集水槽內(nèi)的水引至-450水平涮腳池,實現(xiàn)廢物利用。
流水槽采用廢舊皮帶進(jìn)行制作,南側(cè)高、北側(cè)低,利用水自流的原理使流水槽內(nèi)的水流至集水槽內(nèi),其與井壁固定方式采用射釘槍向井壁打設(shè)螺釘進(jìn)行固定,然后用鐵絲將皮帶固定為半圓形,皮帶固定后用易吸水、凝固、成型的速凝劑混合物或瀝青等材料進(jìn)行密封。
集水槽為弧形設(shè)計,設(shè)計合理,在井筒固定時能適應(yīng)井壁彎曲及凹凸?fàn)顩r。且內(nèi)設(shè)過濾裝置,防止雜物進(jìn)入造成堵塞。集水槽與井壁固定方式,采用沿集水槽邊上部處打∮18mm孔、用∮16mm×150mm膨脹螺栓固定的方法,安裝時,集水槽應(yīng)安裝在流水槽的出口處,在集水槽出水口采用2寸軟管將集水槽內(nèi)的水導(dǎo)入集水管路。
1.經(jīng)濟效益
副井井筒淋水治理前,副井井底每天排副井井底水倉內(nèi)水需開泵10小時,每年耗電費用為:
22KW ×10×365×0.6×0.7= 33726元/年
副井井筒淋水治理后,每天開泵3小時。每年耗電費用為:
22KW ×3×365×0.6×0.7= 10117.8元/年
每年節(jié)約電費為:
33726-10117.8=23608.2元/年
副井井筒淋水治理前,需每班安排專人在副井井底水倉進(jìn)行開泵作業(yè),淋水治理后,大淑村礦將副井底水泵司機崗位撤除,由主井底水泵工兼職,每天可節(jié)約3個工。可節(jié)約人工費用為:
150×3×365=16.425萬元/年
全年可節(jié)約費用為:
16.425+2.36=18.785元/年
同時副井治水工作的完滿完成,改善了職工作業(yè)環(huán)境,延長了設(shè)備使用壽命,保證了礦井的提升安全。
2.社會效益
大淑村礦通過對副井井筒淋水進(jìn)行治理,有效地降低了井筒淋水對井筒裝備的腐蝕,延長了設(shè)備使用壽命,保證礦井副井提升系統(tǒng)的安全可靠運行。同時,還有效地改善了維護(hù)人員的工作環(huán)境以及鋼絲繩帶水所造成的環(huán)境污染,大幅降低了鋼絲繩銹蝕程度和冬季井筒結(jié)冰對井筒裝備的損害程度,確保了礦井提升安全,同時為下一步主井井筒治水提供了寶貴經(jīng)驗,具有極大的社會效益。
(作者系冀中能源峰峰集團大淑村礦礦長)
(責(zé)任編輯:周瓊)