盧元燕 蘇世榮
(江淮汽車股份有限公司)
基于模態(tài)試驗和有限元模態(tài)分析的轉向盤怠速抖動改進
盧元燕 蘇世榮
(江淮汽車股份有限公司)
針對某車型怠速工況下轉向盤抖動問題,對整車進行了怠速振動試驗并對轉向盤進行了模態(tài)試驗,確認轉向盤系統(tǒng)與儀表板橫梁及橫梁與車身連接處的連接剛度不足導致整個轉向系統(tǒng)模態(tài)下降,從而引起了共振。針對該問題建立了轉向系統(tǒng)有限元模型,并根據模態(tài)試驗結果對模型進行了驗證。在該模型基礎上對上述連接剛度進行了優(yōu)化,對優(yōu)化方案進行試驗驗證的結果表明該方案有效。
針對某款轎車怠速工作狀態(tài)下轉向盤振動過大問題,先通過模態(tài)試驗方法對其原因進行了快速識別,然后通過有限元分析方法對該問題進行了分析和改進,試驗和仿真的有效結合較好地解決了該轉向盤抖動問題。
為了客觀評價該轉向盤的抖動情況,針對怠速開、關空調工況對轉向盤進行了振動加速度怠速振動測試,傳感器布置在轉向盤12點位置,如圖1所示。試驗測得轉向盤的振動頻譜數據如圖2和圖3所示,由圖2和圖3可知,關空調工況下影響轉向盤抖動的主要頻率為25 Hz左右,開空調工況下影響轉向盤抖動的主要頻率為26 Hz左右。
根據企業(yè)標準,基于整車坐標系,要求怠速關空調時乘用車轉向盤三向加速度均小于0.03g,怠速開空調時乘用車轉向盤三向加速度均小于0.05g。由表1中的數據可以看出,該車型怠速工況下轉向盤X向和Z向的加速度值均較大,在開空調時振動更為明顯。
表1 轉向盤的加速度值g
為了分析怠速工況下轉向盤抖動原因,使用錘擊法對轉向系統(tǒng)進行了模態(tài)測試。試驗測得的轉向系統(tǒng)1階垂向(X、Z向)頻率為24.97 Hz,1階橫向(Y向)頻率為25.02 Hz,對應的整體振型分別如圖4和圖5所示。
通常情況下,直列四缸發(fā)動機怠速工況下的激振主要是2階往復慣性力,其頻率與車輛搭載的發(fā)動機轉速有關。發(fā)動機怠速時的2階激勵頻率公式為[1~5]:
式中,fE為發(fā)動機怠速時的2階激勵頻率;n為發(fā)動機轉速。
根據公式(1)可以計算出該車型直列四缸四沖程發(fā)動機在開、關空調下的2階激振頻率如表2所示。
表2 發(fā)動機激振頻率
由表2可以看出,該車型怠速時轉向盤抖動主要是由于其轉向系統(tǒng)固有頻率(24.97 Hz)和發(fā)動機2階激勵頻率(關空調25 Hz、開空調26.7 Hz)耦合,發(fā)生了共振。
怠速工況下影響轉向盤抖動的主要因素是整個轉向系統(tǒng)的模態(tài)。為了進一步分析原因,對轉向盤和轉向管柱系統(tǒng)進行臺架試驗,在12點位置布置三向傳感器,力錘3點位置敲擊Y向,力錘6點位置敲擊X向。試驗結果如圖6所示,測得該子系統(tǒng)X、Z向固有頻率為46.95 Hz,滿足設計目標要求(≥40 Hz)。而該子系統(tǒng)安裝到儀表板橫梁上,再整體固定到車身后的固有頻率下降為24.97 Hz。由此可以判定轉向系統(tǒng)與儀表板橫梁連接處以及儀表板橫梁與車身連接處的約束剛度不足導致了整個轉向系統(tǒng)模態(tài)的下降,最終導致共振,故加強連接處的剛度可解決轉向盤抖動問題。
為了避免共振,一般要求轉向系統(tǒng)的固有頻率比發(fā)動機2階激勵頻率高5~7 Hz,因此該車型整個轉向系統(tǒng)的固有頻率至少應為31.7 Hz。
采用有限元分析方法優(yōu)化轉向管柱和儀表板橫梁的連接剛度[6,7]。根據整車狀態(tài)建立了轉向系統(tǒng)有限元模型如圖7所示,模型中包含了轉向盤本體、轉向管柱、儀表板管梁和車體等部件。
初始狀態(tài)下仿真計算結果為1階垂向振動頻率25.49 Hz,1階橫向振動頻率為25.72 Hz,如圖8和圖9所示。表3對該系統(tǒng)振動頻率的試驗值與仿真值進行了對比,相對誤差保持在3%以內,可見該有限元模型具有較好的可靠性和準確性,可以用于下一步的結構優(yōu)化。
表3 試驗與CAE模態(tài)計算結果對比
原始管梁及安裝結構如圖10所示,轉向盤及調整機構通過ABCD共4個螺栓固定在儀表臺管梁上。儀表臺管梁總成通過10個螺栓固定在車身上,分別為EFGHIJ共6個螺栓固定在前圍鈑金上,K(2個)和L(2個)共4個螺栓固定在地板上,如圖11所示。
通過CAE仿真分析,找出整個子系統(tǒng)剛度薄弱位置如圖12所示,并針對薄弱環(huán)節(jié)進行改進。改進方案主要包括改進連接處的結構、增加支架、加密焊點和加厚板件等,如圖13所示。
GH連接處的鈑金N主要約束儀表臺管梁Z向運動,如圖14左圖所示,但原始結構剛度仍不足,未起到較好的作用。為了加強Z向的受力約束,對該處結構進行了更改,如圖14右圖所示。
AD兩處固定點是儀表臺管梁約束轉向管柱的關鍵位置,如圖15左圖所示,通過仿真分析發(fā)現,此處的Z向振動較大,原因主要是GH位置和儀表臺管梁本身在AD點對轉向管柱的約束不足。為此將該處結構變?yōu)槿侵Ъ芙Y構,使其能夠更好的在Z方向約束轉向管柱,如圖15右圖所示。
地板連接支架和管柱支架僅通過KL 4個焊點約束,在仿真分析時發(fā)現此處振幅較大,為此在左右兩側及與儀表管梁連接處增加二氧化碳保護焊,如圖16所示。
管柱連接位置EF和IJ左右對稱,車身鈑金在X方向及繞Y軸旋轉方向對儀表臺管梁的約束不足,為此在鈑金位置增加了L型支架,使得鈑金變?yōu)楹醒b結構,同時厚度由1.8 mm變更為2.0 mm,以加強X及繞Y軸的約束,如圖17所示。
基于原始分析模型,通過仿真對上述不同的改進方案進行了分析計算,仿真結果如表4所示。
表4 仿真計算結果 Hz
由表4可以看出,4種方案都能滿足上述確定的至少大于31.7 Hz的目標要求,綜合考慮該車型改進中所涉及的模具更改及周期,最終決定采用方案4:8和9兩處厚度由1.8 mm改為2.0 mm,橫梁與轉向管柱的固定結構等3處結構變更以及2處加焊。
為了驗證方案4的有效性,對涉及到的部件進行了樣件試制,通過模態(tài)試驗對方案4進行了驗證。改進車上試驗測得的轉向系統(tǒng)模態(tài)值為33.46 Hz,較好地達到了目標要求。對改進后的轉向系統(tǒng)進行了怠速開關空調工況下轉向盤的振動測試,振動頻譜如圖18和圖19所示,可知各向加速度均符合目標要求,改進效果明顯。
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(責任編輯簾 青)
修改稿收到日期為2014年11月1日。
Idle Vibration Improvement of Steering Wheel Based on Modal Test and Finite Element Analysis
Lu Yuanyan,Su Shirong
(Anhui Jianghuai Automotive Co.,Ltd)
To troubleshoot the cause of idle vibration of the steering wheel of a vehicle in idling,we make vehicle idling vibration test and steering wheel modal test,to determine that the resonance is caused by insufficient connection stiffness between instrument panel beam system and the steering wheel and the body that results in the decline of the entire steering system modal.To eliminate this problem,a finite element model of the steering system is created and validated according to the modal test results.The connection stiffness is optimized on the basis of the finite element model.The optimization proposal is tested,which demonstrates the effectiveness of this proposal.
Steering wheel,Idle vibration,Finite element modal analysis,Modal test
轉向盤 怠速抖動 有限元模態(tài)分析 模態(tài)試驗
U463.4
A
1000-3703(2015)02-0008-04