程大勇
(杭州鋼鐵股份有限公司維檢中心 杭州)
公司煉鐵廠3#高爐上料主卷揚采用他勵式直流電機(圖1)拖動,電機型號ZD2-132-2B,容量250 kW,電樞電壓440 V,電樞電流617 A,勵磁電壓220 V,勵磁電流16 A。2014年12月,該電機在更換碳刷和拆裝清灰維護后,對其進行電氣試驗測試,主要試驗內容是勵磁繞組T、電樞繞組S、補償繞組C、換向繞組H等4個線圈繞組的絕緣電阻值和直流電阻值。僅從現(xiàn)場得出的數(shù)據(jù)結果初步看,并沒有什么故障,但是試驗過程中出現(xiàn)的1個現(xiàn)象值得關注。分別測試勵磁線圈t1t2、t5t6直流電阻時發(fā)現(xiàn),當試驗儀器接通線圈通電后,首先儀器對線圈充電時間明顯過長,其次電阻值穩(wěn)定時間過長。針對這一現(xiàn)象,結合該電機前兩次的試驗數(shù)據(jù)(表1)進行分析。表1中的數(shù)據(jù),其中2014年3月的數(shù)據(jù)是直流電機大修出烘房后6 h的試驗數(shù)據(jù),5月和12月分別是電機使用過程中停機維護時所測數(shù)據(jù)。由于該電機處于在線帶負載狀態(tài),無法測試電樞繞組S的片間電阻,因此沒有電樞繞組的直流電阻數(shù)據(jù)。
圖1 直流電機原理
表1 3#高爐主卷揚直流電機試驗數(shù)據(jù)
(1)從絕緣電阻數(shù)據(jù)直觀分析。明顯看出使用過程中兩次所測各繞組絕緣電阻呈明顯下降趨勢。按照電力行業(yè)標準DL/T 596-1996,使用1000 V搖表測試,各繞組的絕緣電阻應≥0.5 MΩ,因此絕緣電阻符合標準要求。絕緣水平降低的原因和該電機使用環(huán)境和空氣濕度有很大關系,不能武斷做出絕緣材料老化的判定。
(2)從各繞組的直流電阻測試數(shù)據(jù)分析。補償繞組C和換向繞組H的串聯(lián)電阻3次實測數(shù)據(jù)誤差為2.1%,勵磁繞組t1t2的實測誤差為16%,勵磁繞組t5t6的實測誤差為18.61%。
根據(jù)電力行業(yè)標準DL/T 596-1996,直流電機繞組的直流電阻值(不包括電樞繞組的片間電阻)與出廠數(shù)據(jù)或以往所測數(shù)據(jù)比較,相差一般≤2%,由此可見勵磁繞組的直流電阻值遠遠超標準值。
(3)從試驗過程的現(xiàn)象分析。對線圈的充電時間長,同時所測數(shù)據(jù)穩(wěn)定時間長,表明勵磁繞組的磁通量發(fā)生改變,繞組線圈的電感量變大。電機線圈是感性負載,對線圈通直流電后,在開始瞬間,試驗儀器與被測線圈所組成的回路中沒有電流I,該時間段即為充電時間t0,然后在一定的時間t1內,I慢慢增大,直至電感作用消失,線圈成為純電阻特性,回路電流才達到最大值穩(wěn)定。根據(jù)歐姆定律,電壓相同,試驗儀器所計算出的直流電阻值R應該就是慢慢減小直至平穩(wěn)的過程,兩者的曲線關系見圖2。
圖2 I、R關系曲線
通過對比勵磁繞組直觀的直流電阻數(shù)據(jù),以及間接的電感量分析,可以判斷出該直流電機勵磁繞組存在故障隱患,從而導致繞組線圈的直流電阻值和電感量發(fā)生改變。
(1)影響直流電阻值的常見因素。線圈引出線固定或焊接松動,線圈匝間短路,多層并繞線圈斷股或脫焊等。
(2)影響線圈電感值變化因素。在鐵芯不發(fā)生改變情況下,線圈匝數(shù)、線徑、線圈長度三者與線圈電感值有著對應關系。
基于上述兩點因素,結合現(xiàn)場電機運行環(huán)境,綜合判斷該電機勵磁線圈匝間短路或繞組斷股的可能性極大。2015年1月,換下該直流電機,抽芯檢查維護,維修人員在一組勵磁線圈上明顯發(fā)現(xiàn)線圈斷股并且該組勵磁繞組框架存在松動和輕微變形,經(jīng)過單組線圈更換和框架調整固定后,該直流電機隱患得以消除,性能得以恢復。
針對重要電氣設備的電氣預防性試驗,不應單從某一次的實測數(shù)據(jù)就做出性能判定,既要結合以往歷史數(shù)據(jù),而且不能只看數(shù)據(jù)結構,更要注重整個試驗過程中的各種現(xiàn)象,這樣才能做到不漏判、不誤判。