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        萊鋼型鋼煉鐵廠2#高爐熱風爐塌磚處理實踐

        2015-01-02 02:45:07唐紀學田慶元李光遠
        山東冶金 2015年4期
        關(guān)鍵詞:爐殼耐火磚插板

        唐紀學,田慶元,李光遠,唐 斌

        (萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)

        經(jīng)驗交流

        萊鋼型鋼煉鐵廠2#高爐熱風爐塌磚處理實踐

        唐紀學,田慶元,李光遠,唐 斌

        (萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)

        萊鋼型鋼煉鐵廠為解決2#高爐1#熱風爐空氣入口內(nèi)部耐火磚脫落問題,在空氣環(huán)腔與煤氣環(huán)腔之間隔墻的三層磚以及爐殼處的外環(huán)磚部位,用插板的方法隔開空氣環(huán)腔和煤氣環(huán)腔貫通,使煤氣、空氣不在此混合燃燒。系統(tǒng)改造后,確保了熱風爐正常運行,風溫提高20~30℃,延長了熱風爐壽命,年增加效益1 000萬元以上。

        熱風爐;耐材;預燃室;插板技術(shù)

        1 前言

        萊鋼型鋼煉鐵廠2#高爐于2005年2月28日建成投產(chǎn),配有3座“卡魯金”頂燃式熱風爐,熱風爐內(nèi)襯中上部采用硅質(zhì)耐火材料,設計風溫1 200℃。2009年5月發(fā)現(xiàn)1#熱風爐預燃室空氣入口上方的爐殼溫度高達400℃左右,面積約為200 mm×200 mm。由于面積較小,便采用外部加水箱打水冷卻處理,維持生產(chǎn),水箱為1 000 mm×1 000 mm×200 mm,回水引入回水管道,避免浪費。

        2013年5月冷卻水箱的水溫逐步上升,初步判斷內(nèi)部耐火磚襯局部出現(xiàn)脫落,導致此處溫度升高。因處理難度較大,只好加大冷卻水箱,增加冷卻水流量,同時,改變熱風爐的操作制度,1#熱風爐燒爐的拱頂溫度由1 350℃降低到1 250℃,煙道溫度由400℃降低到360℃,送風時間控制在40 min。其余兩座熱風爐拱頂溫度為1 350℃,煙道溫度400℃,送風時間延長到60 min,以彌補1#熱風爐的不足,維持生產(chǎn),使高爐風溫下降近30℃,嚴重制約高爐生鐵成本。為此,對1#熱風爐進行維修改造。

        2 原因分析

        1#熱風爐空氣入口處燒爐時溫度高,送風時溫度下降,溫度波動較大,導致爐殼焊縫頻繁開焊,經(jīng)分析,原因是熱風爐預燃室內(nèi)部的空氣環(huán)腔和煤氣環(huán)腔之間水平環(huán)形耐火磚隔墻以及外墻耐火磚脫落,使空氣環(huán)腔和煤氣環(huán)腔貫通,導致煤氣、空氣在此處提前混合進行燃燒,造成該處溫度過高;同時由于燒爐時煤氣、空氣在此混合不充分,燒爐時出現(xiàn)爆燃的現(xiàn)象,從而加劇了該處內(nèi)部耐火磚的脫落(熱風爐預燃室結(jié)構(gòu)見圖1,畫斜線的部位為耐火磚脫落部分)。由于該處溫度較高,內(nèi)部在1 200℃以上,如果在爐殼開孔進行砌磚處理,輻射熱太高,人員無法靠近,加上此處負壓很難形成,短時間未能有效地解決此處溫度高的問題。徹底處理塌磚必須停爐,鑒于硅磚熱風爐的特性,停爐檢修不僅時間長,影響整個生產(chǎn),條件不允許。

        圖1 熱風爐預燃室結(jié)構(gòu)示意

        爐殼溫度過高的主要原因是煤氣、空氣在此混合燃燒,只要有效地隔斷煤氣和空氣在此混合,煤氣就不會在此燃燒,可降低此處溫度。

        3 方案實施

        經(jīng)過認真分析和查看圖紙資料,判斷1#熱風爐空氣入口內(nèi)部耐火磚脫落部位集中在空氣環(huán)腔與煤氣環(huán)腔之間隔墻的三層磚以及爐殼處的外環(huán)磚位置,用插板的方法隔開空氣環(huán)腔和煤氣環(huán)腔貫通的地方,使煤氣、空氣不在此混合燃燒。

        3.1 插板范圍

        根據(jù)圖紙確定具體插板的部位,畫出施工簡圖,并提前在爐殼上做好標記。插板大體范圍從空氣環(huán)腔頂部磚(4#磚,標高+38.426)往下235 mm,即標高+38.191處往上高度為300 mm的爐殼,圓周方向從煤氣入口至空氣入口約弧長2.5 m范圍。插板施工簡圖見圖2。

        3.2 材料準備

        1)插板。采用2Cr25Ni耐熱不銹鋼板,厚度16 mm,耐高溫腐蝕性強,1 082℃以下不產(chǎn)生易剝落的氧化皮。該處爐殼外徑為Ф6 260 mm,爐殼材質(zhì)Q235C,空氣環(huán)腔為351 mm,外墻至燃燒室大墻設計尺寸為731 mm。因此,將插板制作為長800 mm,外徑為Ф6 300 mm,內(nèi)徑為Ф5 700 mm,弧長400 mm的圓環(huán)狀插板,共計制作50塊,等離子切割機切割。

        圖2 插板施工簡圖

        2)封口腰帶。插板完成時用封口腰帶進行封口。腰帶用δ=20mm的Q235C板卷制高度400 mm(300+2×50)弧長為10 m,外徑Ф6 500 mm的腰帶1條,上下兩條圓環(huán)外徑Ф6 480 mm,內(nèi)徑6 260 mm開單V型坡口。

        3)焊條。采用PP-R427(或506)焊條,此型號焊條與爐殼鋼板材質(zhì)相符,具有耐熱性,防止焊接不牢或出現(xiàn)開焊等質(zhì)量問題。

        4)硅酸鋁纖維毯。采用型號為LY-312硅酸鋁纖維毯,此纖維毯可耐900℃的高溫,隔熱效果好,可用于填塞兩層耐熱不銹鋼板之間的空隙。

        5)快干防爆自流式澆注料、無水灌漿料約2 t,具有流動性好、快干和不收縮的特性,可達到灌漿密實隔熱的效果。

        3.3 插板處理

        2014年6月26日2#高爐進行為期4天檢修,借機對1#熱風爐空氣入口處進行插板處理。熱風爐停爐后首先對冷卻水箱進行切割拆除,并在插板范圍內(nèi)空氣管道正上部爐皮切割弧長1.2 m,高度300 mm的孔進行觀察,發(fā)現(xiàn)外墻磚及水平隔墻磚全部脫落,弧長約為2.5 m。其次對爐殼進行切割,把加工好的弧長為400 mm的不銹鋼插板沿開口上、下沿水平逐塊插入爐內(nèi),插板的內(nèi)側(cè)放在空氣環(huán)腔內(nèi)側(cè)大墻磚的環(huán)形凸臺上,外側(cè)探出爐殼,上下兩層共插弧長400 mm的不銹鋼插板12塊。上下插板間的空洞用硅酸鋁纖維毯沾高鋁泥漿進行填堵,用木棍搗實。最后用爐殼鋼板制作的腰帶焊接進行封口。

        4 結(jié)語

        2014年6月26日利用高爐年修機會,對熱風爐進行插板改造后,1#熱風爐很快達到正常使用水平,徹底杜絕了煤氣在此燃燒,延長熱風爐壽命,顯著降低生鐵成本,風溫提高20~30℃。100℃風溫可影響焦比18 kg/t,按影響30℃風溫計算,年增加效益1 000萬元以上。

        圖3 鋼管成型機自動控制流程

        [1]De-fang ZHANG.The Design of Control Circuit of Standard Airdriven Program by X-D Drawing[J].Mechanical manufacturing and automation,2004:46-48.

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        [3]劉元開,魏愛玉,項占琴.基于Profibus-DP的鋼管打捆機控制系統(tǒng)的設計[J].機電工程,2004(6):15-18.

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        [6]趙理行.電液式鋼管捆自動成形系統(tǒng)的研制與開發(fā)[D].杭州:浙江大學,2006.

        TF578

        B

        1004-4620(2015)04-0070-02

        2015-03-24

        唐紀學,男,1970年生,1990年畢業(yè)于河北煤炭建工學院工民建專業(yè)?,F(xiàn)為萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠高級技師,山東省首席技師,從事煉鐵工藝技術(shù)工作。

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