【摘 要】近年來,隨著協(xié)莊煤礦礦井開采機械化程度的不斷提高和采煤工藝的變化,煤中含矸量增大,煤質(zhì)變差,精煤回收率低。為提高精煤產(chǎn)率,協(xié)莊煤礦對祥泰潔凈煤協(xié)莊選煤廠進行了原煤動篩排矸系統(tǒng)和重介選煤工藝改造,改善了煤炭質(zhì)量,提高了經(jīng)濟效益。
【關鍵詞】重介淺槽;選煤廠;應用
祥泰潔凈煤協(xié)莊選煤廠隸屬于山東能源新礦集團協(xié)莊煤礦,始建于1983年,1987年竣工投產(chǎn),原設計為120萬噸的動力煤選煤廠,跳汰選煤工藝。歷經(jīng)多次技術改造,至2005年達到入洗能力150萬噸/年的煉焦煤選煤廠,主要工藝為跳汰選煤+浮選+尾煤壓濾,煤泥水一級閉路循環(huán),其煤源主要來自于協(xié)莊煤礦礦井。近年來,隨著礦井開采機械化程度的不斷提高和采煤工藝的變化,煤中含矸量增大,煤質(zhì)變差,現(xiàn)有的工藝已不適應礦井發(fā)展的需求。出于提高經(jīng)濟效益和建設優(yōu)質(zhì)高效選煤廠的需要,協(xié)莊煤礦對祥泰潔凈煤協(xié)莊選煤廠進行了原煤動篩排矸系統(tǒng)和重介選煤工藝改造,取得了良好的效益。
1.系統(tǒng)改造的背景
1.1生產(chǎn)工藝落后
現(xiàn)有的系統(tǒng)復雜,設備老化運行故障多,嚴重制約礦井的生產(chǎn),工藝落后已不適應未來發(fā)展的需要;由于30mm—50mm粒級的矸石進入重介車間,延長了開機時間,增加了處理難度。
1.2成本費用過高
選煤廠動篩跳汰系統(tǒng)因設備性能的的因素,洗選不完全,排出的矸石產(chǎn)品中仍有精煤存在,需要人工手選;由于系統(tǒng)多且復雜,造成配備的崗位人員多,日常運行維護費用高,不符合優(yōu)質(zhì)高效選煤廠建設的要求。
2.系統(tǒng)改造的過程
2.1選煤方法的確定
協(xié)莊煤礦的煤種主要是氣煤、氣肥煤等,易選煤?,F(xiàn)在我國動力煤選煤廠洗選+30mm粒級原煤的選煤方法,主要有重介和跳汰兩種,重介分選的優(yōu)勢如下:一是重介分選效率高,相比較之下跳汰分選效率低,一般重介分選效率可達99%,而跳汰的分選效率僅為95%左右。二是重介選對煤質(zhì)適應性強,當煤質(zhì)發(fā)生變動時跳汰選不如重介效果好。三是跳汰選耗水量大,給后續(xù)煤泥水處理帶來壓力大,一般跳汰入洗1噸煤需要3立方水左右,而重介入洗只需要1.8立方左右。相比較重介選耗水量要少的多。四是如果采用動篩洗選,其分選效率更低,一般動篩要比淺槽低4%左右。綜合分析:+30mm粒級物料采用重介淺槽分選具有一定的優(yōu)越性。根據(jù)淺槽設備的要求,一般淺槽的分選下限可達到13mm,分選效果較好的情況下一般25mm,下限越高淺槽的分選效果越好,根據(jù)工藝要求,本次設計按照30mm分級,即淺槽分選下限位30mm,淺槽的分選上限確定為200mm。
2.2主要工藝流程
(1)塊煤分選系統(tǒng):采用重介淺槽分選機,分選塊煤和矸石。
(2)產(chǎn)品脫介、脫水系統(tǒng):重介淺槽分選機分選出的塊煤經(jīng)直線振動篩脫介脫水,篩上塊煤經(jīng)破碎機破碎后進入原煤倉;矸石經(jīng)直線振動篩脫水脫介后,篩上物作為矸石產(chǎn)品。
(3)介質(zhì)循環(huán)、回收、添加系統(tǒng):精煤脫介篩篩下水分為二段,精煤脫介篩第一段介質(zhì)作為合格介質(zhì)入合格介質(zhì)桶循環(huán)使用;精煤脫介篩二段稀介質(zhì)、矸石脫介篩篩下稀介質(zhì)由磁選機回收,磁選精礦進入合格介質(zhì)桶循環(huán)使用,磁選尾礦用泵打入旋流器,旋流器的底流進入高頻篩,高頻篩的篩上物進入原煤倉。旋流器溢流進入濃縮池系統(tǒng),經(jīng)過濃縮后溢流循環(huán)利用,洗水閉路循環(huán)利于環(huán)境保護。介質(zhì)添加采用磁鐵礦粉加水稀釋攪拌后,由泵打入合格介質(zhì)桶。
2.3工藝布置優(yōu)勢
該礦將淺槽車間布置在選煤廠的原手選車間,淺槽系統(tǒng)與動篩系統(tǒng)可以互為備用,正常生產(chǎn)時使用淺槽系統(tǒng),當淺槽系統(tǒng)檢修時,可以使用動篩系統(tǒng),不影響生產(chǎn)。
2.4改造的系統(tǒng)和環(huán)節(jié)
原煤重介淺槽分選車間控制系統(tǒng)分為集中控制、重介質(zhì)密度控制、介質(zhì)桶液位控制、合介泵變頻控制等部分。選煤廠綜合自動化系統(tǒng)包括供配電、設備集中控制系統(tǒng)、單機自動化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)及調(diào)度通訊指揮系統(tǒng)以及生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)。自動化系統(tǒng)按網(wǎng)絡分為3層,即管理層、控制層以及設備層。控制層與管理層之間需經(jīng)防火墻,以保護數(shù)據(jù)通訊的安全,確??刂茖?、設備層穩(wěn)定、可靠運行。生產(chǎn)工藝信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)了生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)與廠辦公網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),能將現(xiàn)場生產(chǎn)工藝信息自動生成報表傳輸?shù)饺珡S所有辦公網(wǎng)用戶,且能實時在線監(jiān)控,使相關管理人員能及時掌握第一手的生產(chǎn)信息,有效提高了生產(chǎn)管理、市場經(jīng)營效率。
3.系統(tǒng)改造的效果
(1)原煤準備隊共110人,改造后可減少人員18人,則每年可減少職工薪酬支出54萬元。
(2)改造后矸石含煤由4%降至1%以下,每年矸石產(chǎn)量89萬噸計算,減少煤炭損失2.7萬噸,則可增加經(jīng)濟效益2.7萬噸/年x500元/噸=1350萬元/年。
(3)動篩排矸系統(tǒng)噸煤加工費為4.6元/噸,改造后預計噸煤加工費為5.6元/噸。加工費增加320萬元/年。
(4)改造后,進入主洗系統(tǒng)原煤量減少40萬噸/年,小時原煤入洗量增加,縮短了開機時間,提高了洗選效率,年可節(jié)省電費295萬元。
(5)主洗系統(tǒng)矸石量的減少,減輕了對旋流器、入料泵、篩板及原煤運輸皮帶及矸石運輸皮帶的磨損,延長了設備使用壽命,年可減少材料費用消耗70萬元左右。
(6)矸石量減少,主洗車間降低了介質(zhì)損耗,每年可節(jié)省13萬元。
(7)通過系統(tǒng)改造最大限度地回收了煤炭資源,減少了矸石升井量,降低了環(huán)境污染,實現(xiàn)了綠色開采。此外,每年可增加經(jīng)濟效益1462萬元。改造完成后1.5年即可收回投資成本。 [科]