摘 要:針對小型屠宰場規(guī)模小,投資有限的特點,在保證污水處理達到國家行業(yè)排放標準前提下,在工藝流程和設備選擇上,通過對了解廢水的來源、水質(zhì)和水量的特點,選擇最合理的處理工藝,達到經(jīng)濟、安全的處理目的,使其更具實用性。
關鍵詞:屠宰廢水;工藝流程;環(huán)境保護 ;水下曝氣
隨著我國國民經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,人民生活水平不斷提高,肉類食品加工業(yè)獲得巨大發(fā)展,尤其是中小型屠宰場如雨后春筍茁壯成長,它們產(chǎn)生的廢水,得不到妥善處理直接排入水體,大量的懸浮物和有機物將迅速消耗水體的溶解氧,使水體水質(zhì)惡化,同時廢水中的致病菌進入水體,也將會成為某些疾病的傳染源。因此,小型屠宰場廢水治理對保護水體環(huán)境和人類健康具有同樣重要的意義。
1.屠宰廢水的來源
屠宰場的生產(chǎn)工序一般是:牲畜→活性畜圈→宰殺→燙毛或剝皮→剖解、取內(nèi)臟→冷藏或外運。每一道工序都要排放廢水。宰前,畜圈每天排出畜糞沖洗水;屠宰車間要排出含血污和畜糞的地面沖洗水;燙毛時要排出含大量豬毛的高溫水;剖解車間排出含胃腸內(nèi)容物的廢水。此外屠宰場還有來自車間衛(wèi)生設備、辦公室等地的生活污水。
2. 廢水處理裝置的工程設計
我國地域遼闊,人口眾多,相對于大城市的現(xiàn)代化屠宰、肉聯(lián)加工企業(yè)生產(chǎn)設備齊全,廢水處理系統(tǒng)完善,一些中小城鎮(zhèn)的屠宰企業(yè)(尤其是私營企業(yè))由于規(guī)模小,在廢水處理領域還處于剛起步階段,對污水處理的投資和管理也相對薄弱。
2.1工程概況
吉林萬利達肉類加工有限公司,是一家以屠宰生豬為主的私營企業(yè),采用手工和半機械化生產(chǎn)方式,每天屠宰生豬100~300頭,屠宰廢水排放量在50~150 t/d,排水主要集中在每天的上午5.00~10.00。因該公司廢水是排入IV類水體,排水水質(zhì)執(zhí)行GB18918-2002的二級標準。根據(jù)廢水量、水質(zhì)特點及排水執(zhí)行標準為其設計污水處理裝置。
2.2工藝流程的選擇
就進水而言,B/C=0.47其可生化性較好,其工藝仍以生化處理為主,除碳化效率高外,還應具有脫氮除磷功能。但前提是要具有適當?shù)念A處理設施,以有效去除較大渣污染物,能為后續(xù)處理構筑物創(chuàng)造有利條件。根據(jù)水質(zhì)、水量特點選擇工藝流程如下:
由于廢水來自不同車間,其水質(zhì)和水量波動較大,且水中含有大量的油脂類漂浮物,在預處理部分設置篩網(wǎng)機、沉砂、隔油池和調(diào)節(jié)池,用來回收浮油、均衡水量、均勻水質(zhì),以保證生化系統(tǒng)的正常運行。在水解酸化池,通過控制水力停留時間,使反應處在水解和酸化階段,可把長鏈大分子的難生化降解有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機物,進一步提高廢水的B/C值,為好氧處理創(chuàng)造良好條件。好氧處理采用SBR生化池,通過對運行狀態(tài)的控制,可實現(xiàn)厭氧、缺氧和好氧三種狀態(tài)的交替,因此系統(tǒng)不僅對含碳有機物具有較高的去除率,同時還具有較高的脫氮除磷功能。再經(jīng)過消毒處理即可滿足排放標準的要求。
2.3主要工藝設施的選型及參數(shù)
2.3.1篩網(wǎng)
采用廊道式篩網(wǎng)1臺,用于去除廢水中的碎塊、骨、內(nèi)臟雜物以及其他能夠堵塞、磨損水泵及管道的物質(zhì),以保證后續(xù)設備的正常運行。篩網(wǎng)尺寸400mm×1200mm×50mm。
2.3.2沉砂、隔油池
在沉砂、隔油池的前段為沉砂池,用來除去廢水中的糞便、砂子、未消化的食物等,沉砂部分的水力停留時間為3min,有效容積為5m3。
在沉砂、隔油池的后段為平流隔油池,停留時間2h,水平流速4.4mm/s,主要除去廢水中的漂浮油脂及浮油。
2.3.3調(diào)節(jié)池
主要是均衡水質(zhì)、調(diào)節(jié)水量,減輕廢水對后續(xù)處理設備和構筑物的沖擊。其水力停留時間為24h,有效容積為150 m3。
2.3.4水解酸化池
水解酸化池是利用兼氧菌的作用,使廢水中的固體物質(zhì)降解為溶解性物質(zhì),使難分解的大分子物質(zhì)降解為小分子物質(zhì)。
2.3.5 SBR生化池
SBR生化池是工藝流程中的主體部分,大部分有機污染物在池內(nèi)由微生物降解去除。污泥負荷為0.1kg/m3.d,生化池采用2座,每座池子有效容積200m3,有效水深5.5.m。運行周期18h,進水6h,沉淀2h,排水1h。厭氧:缺氧:好氧的時間比為1:1:5,具體運行可根據(jù)實際情況調(diào)整。
2.3.6主要設備詳見表4。
表4污水處理裝置的主要設備表
序號名稱規(guī) 格單位數(shù)量備注
1篩網(wǎng)格柵B=400mm,網(wǎng)孔5mm臺1
2污水泵Q=100m3/h,H=10m臺2
3污水泵Q=5m3/h,H=10m臺2
4鼓風機Q=1m3/min,H=58.8kPa臺3
5潷水器Q=100m3/h臺2
6污泥泵Q=5m3/h,H=15m臺2
3. 運行調(diào)試及效果
3.1運行調(diào)試
污水處理裝置的工程設計于2007年3月完成,并于6月30日完成全部建設進入運行調(diào)試,運行調(diào)試經(jīng)歷3個階段:污泥馴化培養(yǎng)期、負荷提高期和滿負荷運轉(zhuǎn)期。
3.2 運行效果
工程投入運行5個月后,經(jīng)由地區(qū)環(huán)保監(jiān)測站檢測,其結果如表5。
表5污水處理裝置運行效果表
水樣水質(zhì)指標(mg/L)
CODBOD5SSNH3-N油脂
處理前980~1600360~750750~100025~4015~20
處理后78~9019~2417~2115~191~5
去除率(%)90~9493~9697~9825~5366~75
檢測結果表明:在檢測時段,污水處理裝置出水優(yōu)于GB18918-2002的二級標準,出水可以達標排放。
4.廢水處理裝置工藝系統(tǒng)特點
工藝采用厭氧水解-SBR組合系統(tǒng),在水解池內(nèi),通過控制水力停留時間,利用厭氧發(fā)酵的水解和酸化反應階段,可把大分子長健環(huán)狀的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成小分子、針鏈的可生化物,使高分子有機物降解為低分子有機物,有效提高污水的B/C;并脫色基團去掉,使廢水由原來的紅褐色轉(zhuǎn)變?yōu)榛疑?;還將懸浮固體物質(zhì)水解為可溶性物質(zhì),減少污泥產(chǎn)量,提高污泥的脫水性能。在SBR池內(nèi),通過對缺氧/好氧反應時間的控制,可以實現(xiàn)同步炭化和脫氮除磷的功能,從而提高整個系統(tǒng)的去除效率。
5.工程投資及運行成本
本工程污水處理裝置的設計規(guī)模為120m3/d,工程總投資為57.73萬元,總裝機容量為47.5kW,直接運行成本為0.35元/m3污水。各項投資組成詳見表6。
表6污水處理裝置投資費用表
序號投資分項單位數(shù)額備注
1設備購置費萬元20.38
2建筑工程費萬元33.75
3安裝工程費萬元3.50
4其他費用萬元3.60
合計萬元57.73
6.結論
本工程的污水處理裝置,是一種高效、經(jīng)濟、可靠、管理簡便、適合于小型屠宰企業(yè)廢水治理的理想工藝。因為他的效率高、投資省,更適合于小型私營企業(yè)的發(fā)展要求,具有廣闊的應用前景。尤其是SBR反應池是在一個池內(nèi)實現(xiàn)有機物的氧化、硝化、脫氮等生物反應過程,整個處理系統(tǒng)構筑物的構成簡單,設備費、運行費低。因此本污水處理裝置十分適合小型屠宰企業(yè)的廢水處理,特別是非連續(xù)排放的生產(chǎn)廢水,是一種經(jīng)濟、有效的方法。
參考文獻:
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