胡曉龍 呂丹
摘 要:通過(guò)對(duì)廢鋼破碎機(jī)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,對(duì)不合理的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整改造,使設(shè)備能夠連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
關(guān)鍵詞:廢鋼破碎機(jī);調(diào)試;改造
前言
廢鋼不僅是冶煉鋼鐵的原材料鐵礦石的唯一替代品,還是一種載能原料。中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)相關(guān)研究表明,回收1噸廢鋼鐵,可煉鋼約0.8噸,節(jié)約鐵礦石2噸至3噸,節(jié)約焦炭1噸,廢氣、廢水、廢渣的排放可分別減少86%、76%和97%,有利于清潔生產(chǎn)和排廢減量化,符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)要求,是鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要途徑。為此,我公司于2007年末以遼寧某市自主研發(fā)并生產(chǎn)了40萬(wàn)噸/年廢鋼破碎生產(chǎn)線,并自主研發(fā)生產(chǎn)了FY200OX2600大型廢鋼破碎機(jī),于2010年10月調(diào)試達(dá)產(chǎn)。由于該生產(chǎn)線為國(guó)內(nèi)廢鋼處理能力最大生產(chǎn)線,我公司雖然為國(guó)內(nèi)主要大型破碎機(jī)生產(chǎn)廠家,但以廢鋼為破碎原料還屬首次。筆者在調(diào)試中對(duì)破碎機(jī)不合理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了適當(dāng)改造,使該條生產(chǎn)線調(diào)試順利達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),通過(guò)了業(yè)主驗(yàn)收和認(rèn)可。
1 廢鋼破碎機(jī)工作原理
PFY2026廢鋼破碎機(jī)為我公司為該條生產(chǎn)線量身設(shè)計(jì),工作原理如(圖1)所示,來(lái)自鏈板運(yùn)輸機(jī)的廢鋼落入廢鋼給料機(jī),經(jīng)過(guò)整形輥的擠壓成形,再經(jīng)過(guò)進(jìn)給輥的推拉,進(jìn)入廢鋼破碎機(jī)。廢鋼破碎機(jī)轉(zhuǎn)子在高速大扭矩電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,其上沿圓周均布,沿軸向按設(shè)計(jì)要求分布的上的十一排,三十九只錘頭輪流擊打進(jìn)入破碎腔內(nèi)的待破碎物,通過(guò)砧座與錘頭之間形成的空間,將待破碎物撕裂成符合規(guī)格的破碎物。破碎了的廢鋼從錘頭處獲得動(dòng)能,以高速?zèng)_向篩板,同時(shí)還有廢鋼之間相互撞擊而遭到進(jìn)一步揉搓,小于篩板孔隙的廢鋼從孔隙中排出,大于孔隙的廢鋼在篩板上再經(jīng)附加沖擊、揉搓而破碎,達(dá)到合格粒度后即從篩板孔隙中排出。在破碎撕裂廢鋼的同時(shí),將廢鋼表面的鐵銹、油漆等污物分離出來(lái),產(chǎn)生的粉塵經(jīng)破碎機(jī)上部除塵系統(tǒng)收集處理。
圖1 廢鋼破碎機(jī)的工作原理
2 轉(zhuǎn)子的調(diào)試與改造
改造前的轉(zhuǎn)子(圖2)上共安裝有11排,39個(gè)軸頭。錘頭間采用錘盤(pán)和間隔套進(jìn)行間隔。轉(zhuǎn)子上沿圓周均布的錘頭間隙處安裝有防護(hù)板,以提高錘盤(pán)的使用壽命。同時(shí),也作為飛輪儲(chǔ)存能量,提高錘頭對(duì)廢鋼的打擊撕裂能力。
在前期的調(diào)試運(yùn)行中,破碎機(jī)腔體內(nèi)物料稍微多一點(diǎn)就特別容易過(guò)載停機(jī),打開(kāi)箱體后發(fā)現(xiàn)錘頭與護(hù)板間塞有大量金屬異物,且錘頭與錘軸間也有異物(鐵屑、灰塵)等塞死,造成錘頭不能自由回轉(zhuǎn)打擊,與下襯板的間隙變小,從而阻力加大過(guò)載停機(jī)。經(jīng)過(guò)破碎的成品廢料撕裂嚴(yán)重,且無(wú)揉搓效果,產(chǎn)量也遠(yuǎn)達(dá)不到要求。后經(jīng)過(guò)論證研究,發(fā)現(xiàn)在轉(zhuǎn)子高速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,錘頭的打擊連續(xù)而密集,39個(gè)錘頭就顯得過(guò)多,根據(jù)有限元分析,重新布置,確定用11個(gè)錘頭,其余用等寬鋼管代替。錘頭內(nèi)孔兩端與錘軸結(jié)合處加工20mm的坡口,以便進(jìn)入結(jié)合面的鐵屑與灰塵及時(shí)排出,防止錘頭與錘軸粘死。重新安裝運(yùn)行后,轉(zhuǎn)子連續(xù)運(yùn)行,產(chǎn)量也有提高,但護(hù)板處偶爾還有夾帶致過(guò)流停機(jī),破碎后的成品廢料揉搓效果不佳。最終確定將護(hù)板拿掉,用環(huán)錘代替多余的錘頭,重新對(duì)錘頭和環(huán)錘進(jìn)行布置(圖3),重新安裝后達(dá)到了最佳的破碎和揉搓效果。
3 上蓋襯板的改造
在調(diào)試運(yùn)行過(guò)程中,上蓋襯板突然掉落入箱體內(nèi)將轉(zhuǎn)子憋停。根據(jù)清理出的襯板形態(tài)分析,完全為打擊破壞后斷裂脫落,說(shuō)明在主機(jī)工作時(shí)上蓋襯板承受了高速飛行的物料的大力沖擊,直接更換襯板沒(méi)有任何意義。且在襯板下落的瞬間,高速飛行的物料通過(guò)上蓋飛出直接通過(guò)左方排料室落入下方震動(dòng)給料機(jī)平臺(tái)。通過(guò)對(duì)破碎物料的飛行軌跡和飛行速度(圖4)分析,上蓋襯板也該是成品廢料排出的路徑之一。正式由于改造前上蓋襯板50×50方孔的過(guò)小阻礙了這部分成品廢料的通過(guò),在其不斷的大力沖擊下,最終不堪重負(fù)破壞落下。為了有效排出這部分廢料,將上蓋襯板上的方孔改為與下襯板同大小,由于飛行物料沿轉(zhuǎn)子切線方向,將方孔向左傾斜45度,以便物料的順利通過(guò),減少對(duì)襯板的打擊。改造后,有效阻止了成品廢鋼被上蓋襯板阻礙后在腔體內(nèi)反復(fù)破碎,提高生產(chǎn)線效率百分之三十以上。
圖4 上蓋襯板改造前后物料飛行軌跡對(duì)比圖
4 結(jié)束語(yǔ)
該設(shè)備調(diào)試成功不僅使我國(guó)廢鋼加工技術(shù)躍上了一個(gè)新的臺(tái)階,也為企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)行業(yè)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有很大的促進(jìn)作用。
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作者簡(jiǎn)介:胡曉龍(1981,9-),男,工程師,工學(xué)學(xué)士,主要從事破碎機(jī)、水壓機(jī)等設(shè)備的研究與設(shè)計(jì)。