陳明慶
摘 要:該文以宏偉熱電廠#2爐為例,分析查找排煙溫度高的原因。排煙溫度升高10 ℃,排煙損失增加0.5%~0.8%。排煙溫度升高和排煙量增加會使硫化物、氮化物增加,加劇對環(huán)境污染。影響電除塵器效率 ,造成除塵器輸灰困難,損壞設備。降低排煙熱損失對提高鍋爐效率、維持安全經(jīng)濟運行以及減少污染物的排放等方面都有重要意義。同時使機組效益最大化,真正達到安全、環(huán)保、經(jīng)濟運行。提出解決方案措施,將運行經(jīng)驗進行總結(jié)。
關鍵詞:鍋爐 ?安全經(jīng)濟運行 ?節(jié)能減排 ?排煙溫度過高 ?爐膛火焰
中圖分類號:TK229.6 ? ?文獻標識碼:A ?文章編號:1674-098X(2014)11(b)-0012-02
熱電廠鍋爐安全經(jīng)濟運行對能源節(jié)約、環(huán)境保護和持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展有著重大意義。排煙損失在各項熱損失中對鍋爐效率影響最大。排煙溫度升高10 ℃,排煙損失增加0.5%~0.8%。排煙溫度升高和排煙量增加會使硫化物、氮化物增加,加劇對環(huán)境污染。影響電除塵器效率,造成除塵器輸灰困難,損壞設備。降低排煙熱損失對提高鍋爐效率、維持安全經(jīng)濟運行以及減少污染物的排放等方面都有重要意義。以宏偉熱電廠#2爐為例,分析查找排煙溫度高的原因。提出解決方案措施,將運行經(jīng)驗進行總結(jié)。使機組效益最大化,真正達到安全、環(huán)保、經(jīng)濟運行。
1 設備概況
大慶電力集團宏偉熱電廠#2鍋爐為HG-220/9.8-HM12型,由哈爐生產(chǎn)。于1997年9月投產(chǎn),鍋爐采用單汽包、單段蒸發(fā)、自然水循環(huán)、集中下降管、倒U型室內(nèi)布置的固態(tài)排渣煤粉爐。爐前部為爐膛,四周布置膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道裝設兩組對流過熱器、爐頂水平煙道轉(zhuǎn)向室和尾部包墻均采用膜式管包敷,尾部豎井煙道布置單級省煤器和單級空氣預熱器。采用FM285·450型風扇磨直吹式制粉系統(tǒng),燃用褐煤。風扇磨分離器為慣性分離器,風扇磨設計出力18.54 t/h,風扇磨最大出力23.4 t/h,燃煤粒度≤50 mm,煤粉細度R90=45%~50%,風扇磨通風量50000~55000 m3/h,采取高溫爐煙與熱風相結(jié)合,二介質(zhì)干燥。燃燒器采用正四角切向布置,假想切圓為Φ400 mm。
2 鍋爐排煙溫度過高原因分析
為分析我廠排煙溫度高的原因,對# 2鍋爐運行數(shù)據(jù)進行匯總,對鍋爐運行軌跡,生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)狀況進行比對、分析。對影響鍋爐排煙溫度的主要原因,總結(jié)為以下幾個方面。
2.1 受熱面灰垢污染。
我廠#2爐水冷壁周圍有16臺吹灰器。在過熱器之間各有兩只長伸縮式吹灰器。尾部豎井布置4臺固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器。由于燃用褐煤灰分較大達21.1%。各受熱面吹灰后會不同程度地積累一些灰垢?;夜甘垢魇軣崦嫖鼰崃拷档汀M摵上?,燃料消耗增大、爐煙溫、排煙溫度升高。
2.2 漏風系數(shù)增大對排煙溫度的影響
漏風增大了漏風系數(shù)。這是影響排煙溫度的主要因素之一。漏風系數(shù)增加,主要有兩個方面。
(1)本體及煙道漏風。使煙氣量增加,爐溫降低,排煙溫度升高。運行時負壓吸入冷空氣,降低了爐膛溫度。保持負荷時應增加燃料,以提高蒸發(fā)量,燃燒強度增加,使排煙溫度升高;同時漏風使火焰中心上移,爐膛出口煙溫上升,排煙溫度升高。爐底漏風處能吸入更多冷氣,增大排煙量。令鍋爐效率降低。冷空氣混入煙氣中,雖使煙氣溫度降低,但冷氣漏入后與受熱面?zhèn)鳠釡p少、傳熱能力減弱,排煙溫度必然升高。漏風點與爐膛越近效果越明顯。
(2)制粉系統(tǒng)漏風。風扇磨直吹式制粉系統(tǒng)漏風,一次風量增加。使一次風與二次風不均,煤粉著火推遲,增加燃燒時間,提高了爐煙氣溫度,排煙溫度升高;制粉系統(tǒng)漏風時熱耗降低,流過預熱器空氣量減少,導致熱交換減弱使煙度上升,排煙損失增大。
2.3 送風量對煙氣溫度的影響
(1)送風量與排煙溫度之間的關系是一定范圍內(nèi),風量增加熱損失Q3和Q4有所減小,鍋爐效率增加。此值為最佳過??諝庀禂?shù)。在此時,熱損失之和最小。負荷變化時,應及時調(diào)整工況,保持最佳過??諝庀禂?shù)。避免由送風過大造成的氧量過高。從而提高鍋爐效率、增加經(jīng)濟性,降低煙氣排放帶來的熱損失與廢氣污染。(2)送風溫度與排煙溫度的關系。夏季送風溫度高于設計值,預熱器與送風溫差降低,預熱器熱吸收降低,其結(jié)果會增高排煙溫度。
2.4 爐膛內(nèi)積灰、結(jié)焦
爐膛內(nèi)積灰、結(jié)焦,使工質(zhì)與煙氣間熱傳導降低。使爐膛煙溫升高、排煙溫度升高。
2.5 一次風管的風壓高
負荷不變時,一次風壓高,風速大或風、煤混合不佳,將影響燃燒,使燃燒滯后,造成火焰中心上移、排煙溫度升高。
2.6 制粉系統(tǒng)出口溫度低,煤粉細度粗
磨出口溫度低,使低溫的風、煤混合物進入爐膛,制粉出力下降,煤粉細度達不到經(jīng)濟細度。使著火時間滯后或延長燃燒時間,提高火焰中心高度,造成排煙溫度升高。
3 采取的相應措施
(1)#2鍋爐投入吹灰器程控模式,水冷壁、過熱器區(qū)域、省煤器及預熱器等受熱面積灰情況得以改善。提高了各部受熱面吸熱量,提高了吹灰器效率。
(2)加強定期排污和連續(xù)排污,使爐水、主汽品質(zhì)合格,避免主要受熱面內(nèi)結(jié)垢。
(3)本體及制粉系統(tǒng)漏風是排煙溫度升高的主要原因。保持過量空氣系數(shù)不變時,漏風使送風量下降。風量減少,預熱器傳熱系數(shù)降低出口熱風溫度變高,吸熱能力下降、排煙溫度升高。煙道漏風會降低煙溫與受熱面的溫差、受熱面吸熱量減少、排煙溫度增高。采取措施將漏風控制在最低。制粉系統(tǒng)應減少冷風量增加熱風量。使磨出口溫度在規(guī)定高值處。運行期間爐膛負壓并不穩(wěn)定,火焰觀察孔在負壓變正時被動打開。要定時檢查各火焰觀察孔、人孔等并關閉。確保水封槽密封良好,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。加強監(jiān)視及時檢查,有積灰堵塞現(xiàn)象及時采取措施或聯(lián)系檢修處理,確保無漏風。達到降低排煙溫度目的。制粉系統(tǒng)漏泄及時聯(lián)系檢修處理,風門及時關閉。磨冷風門關閉嚴密,用調(diào)整給煤量和調(diào)節(jié)熱風量的方法,控制磨出口溫度在110 ℃~150 ℃之間。磨出口溫度升高,可提高預熱器換熱效果,使風、粉混合物溫度提高,可降低排煙溫度。提高磨出口溫度10 ℃可降低排煙溫度大約2 ℃。因此要合理控制磨出口溫度。
(4)采用合理一、二次風配比,加大上層二次風,降低火焰中心高度。合理調(diào)整給煤量與出粉量。同負荷下,增大下層磨出粉量,減少上層磨出粉量,以求降低火焰中心。減少送風量,維持低氧燃燒。加強監(jiān)視,調(diào)整煙氣含氧量保持在3%~5%??捎行p少氮氧化物生成,降低尾部煙道腐蝕,減少煙氣排放對環(huán)境污染;還能降低引、送風機電耗,節(jié)約廠用電,降低排煙溫度,使運行更為安全經(jīng)濟。
4 結(jié)論
通過分析大慶宏偉熱電廠#2鍋爐排煙溫度高的原因,得出操作中降低排煙溫度的具體措施。運行中調(diào)整后使#2爐排煙溫度大幅下降,達到160 ℃~170 ℃之間,與設計的排煙溫度163 ℃溫度差縮小,節(jié)能減排效果顯著。另外諸多原因會使排煙溫度升高,如燃用煤種變化、鍋爐設計缺陷、設備狀況及人員操作水平等。此文僅提供分析方法,隨著設備升級改造與人員運行技術進步,會有更多經(jīng)驗和辦法用于排煙溫度的降低。
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