朱桂英,葉有才
(1.河北工程大學,邯鄲 056029;2.邯鄲日東機械有限公司,邯鄲 056001)
發(fā)動機挺桿是發(fā)動機的心臟部件[1],形狀如圖1所示。一般機加工工序為:粗車、精車、粗磨、淬火、精磨、探傷、檢查、成品入庫。由于挺桿與凸輪軸為高摩擦副,并且在發(fā)動機高速運轉(zhuǎn)時存在沖擊,要求挺桿具有高硬度、高耐磨性,其主要技術(shù)要求為[2]:冷激層深度大于等于4mm;淬火深度大于等于3mm;淬火后底面硬度HRC63-69,不得有裂紋。金相組織:石墨1~2級、滲碳體數(shù)量1~3級、滲碳體分布1~3級。由于挺桿承受交變載荷和沖擊載荷,一旦有裂紋將會造成挺桿表面疲勞、斷裂,使發(fā)動機發(fā)生故障,所以在挺桿生產(chǎn)過程中對裂紋的檢查就非常重要。目前挺桿裂紋探傷大多采用剩磁磁粉探傷方法。采用這種方法需要靠人工將挺桿逐個放入充磁機充磁后,再放入磁粉懸浮液探傷。效率低下、勞動強度大。故挺桿生產(chǎn)中迫切需要針對挺桿的自動充磁機,但這種機械的研發(fā)目前國內(nèi)還未見報道。所以我們設(shè)計、開發(fā)了這種針對挺桿的自動充磁機。
如圖2所示,自動充磁機的組成及各部分所起的作用有:
1)自動上料機構(gòu),其作用是完成挺桿的自動上料、排料。主要采用電磁振動篩2、導向槽3完成挺桿的分離[3]、定向排列和送料,并由定位機構(gòu)定位。定位機構(gòu)主要有定位擋板8和感應開關(guān)6組成。實現(xiàn)一次充磁的挺桿數(shù)量、位置的控制。當挺桿被定位擋板擋住,停止運動后,由感應開關(guān)6完成進入充磁機構(gòu)的數(shù)量(2~6個)的測量,并發(fā)出信號。
圖1 挺桿零件圖(mm)
圖2 充磁機總體圖
2)充磁裝置:按要求對挺桿充磁。采用直流充磁方法,主要有左電極板5、右電極板11、氣缸10組成。當感應開關(guān)發(fā)出信號后,氣缸10推動右電極板11左移,頂緊挺桿充磁。達到預定充磁時間后,氣缸10拉動右電極板11右移。
3)以小型編程器為主的電控裝置:按照充磁要求的時間,上料的數(shù)量、間隔要求以及落料的要求,通過光電開關(guān)等進行檢測,用小型編程器對挺桿的上料、充磁、落料實現(xiàn)自動控制。
4)落料裝置,實現(xiàn)充磁后的挺桿自動卸料,以便充磁機實現(xiàn)下一個循環(huán)。落料機構(gòu)的構(gòu)成如圖2,主要有落料板8和氣缸9組成,挺桿放入充磁時間到后,由時間繼電器發(fā)出信號,氣缸9后退,帶動落料板8后退,挺桿自動滑落集料器。
控制裝置是整個系統(tǒng)自動化的核心,采用目前國內(nèi)外流行的可編程控制器如單片機、PLC控制技術(shù),可以對整個充磁過程進行實時控制。
綜上所述自動充磁機系統(tǒng)的流程圖如圖3所示。
圖3 挺桿自動充磁系統(tǒng)流程圖
2.1.1 工藝要求及組成
該系統(tǒng)裝有3套執(zhí)行機構(gòu),分別是上料定位機構(gòu)、充磁機構(gòu)、落料機構(gòu),各執(zhí)行機構(gòu)分別完成特定的動作。
如圖2所示,定位機構(gòu)由氣缸12控制,主要完成的工藝過程為1)左移,2)右移。
充磁機構(gòu)由氣缸10控制,主要完成的工藝過程為1)前進,2)延時,3)后退。
落料機構(gòu)由氣缸9控制,主要完成的工藝過程為1)后退,2)延時,3)前進。
控制部分由光控開關(guān)、限位開關(guān)、可編程控制器、電磁閥等組成。各控制機構(gòu)將開關(guān)量輸入PLC,經(jīng)過其邏輯運算,輸出電信號使電磁換向閥動作,驅(qū)動氣缸,使各機構(gòu)實現(xiàn)不同的動作。將可編程控制器及各接線端子布置在控制柜內(nèi),外設(shè)控制面板,同時設(shè)置報警功能。
2.1.2 I/O設(shè)備端子分配
PLC的I/O設(shè)備和端子分配,如表1所示。
表1 PLC的I/O設(shè)備及端子號[5]
系統(tǒng)輸入信號有復位信號,自動啟動、循環(huán)停止信號,自動運行方式選擇開關(guān),給送工件信號,定位、充磁、落料氣缸前進、后退信號5個限位開關(guān)信號,2個光控開關(guān)信號,計數(shù)開關(guān)信號。輸入信號共22個,輸出信號共14個。
2.1.3 可編程序控制器機型選擇
可編程序控制器機型的選擇需要根據(jù)輸入輸出點數(shù)、CPU能力、控制系統(tǒng)的類型、指令系統(tǒng)、PLC的價格性能比等具體因素進行綜合考慮[6]??删幊绦蚩刂破鳈C型選擇自動充磁機屬于單機控制小型自動化系統(tǒng),為了技術(shù)上的可擴展性,要求編程控制器具有多輸入點和輸出點特性,控制精度高,能適應工業(yè)現(xiàn)場的振動環(huán)境,工作可靠,編程性好,抗干擾能力強[7]。基于以上考慮,選用日本三菱公司生產(chǎn)的FXON-40MR型可編程控制器。
圖4 順序控制流程圖
自動充磁機主要有三個基本回路組成:一個是送料定位回路,第二個是充磁回路,第三個是落料回路。送料定位回路的主要任務是由氣缸將來自滑道上工件定位或放行。具體的工作過程如下:首先,各元件復零位,送料定位回路中定位氣缸12在左位。當導向槽內(nèi)檢測工件開關(guān)X035為ON時[8],計時500ms后,定位氣缸右移,給充磁機構(gòu)送工件。當充磁槽內(nèi)檢測工件開關(guān)X034為ON,計時器計時500ms后,定位氣缸12左移。同時,充磁氣缸10前進,充磁前進限位開關(guān)X014為ON時,開始充磁,計時器計時1s~2s后,充磁氣缸10后退。充磁后退限位開關(guān)X015為ON時,落料氣缸9后退。落料后退限位開關(guān)X033為ON,計時器計時20ms~30ms時,落料氣缸9前進。落料前進限位開關(guān)X032為ON時,送料定位氣缸12右移,開始下一個循環(huán)。
我們根據(jù)自動充磁機的工作特點,編制了充磁和落料部分的順序控制流程圖[9],如圖4所示。系統(tǒng)一開始首先判斷手動還是自動,若是手動則轉(zhuǎn)入手動程序,此時,每按下控制面板上的一個按鈕,系統(tǒng)便執(zhí)行相應的上料、充磁、落料動作,若是自動則轉(zhuǎn)入自動程序,此時啟動自動按鈕,整個充磁機便自動完成挺桿的上料、充磁、落料的動作循環(huán)。
我們設(shè)計、開發(fā)了針對挺桿的自動充磁機,并對其控制系統(tǒng)進行了精心的布置和設(shè)計,采用現(xiàn)代流行的可編程控制器技術(shù),對系統(tǒng)的硬件、軟件進行了設(shè)計,形成了一個機、電結(jié)合的自動化充磁系統(tǒng)。自動充磁機是一個比較復雜的機電一體化設(shè)備,自動化程度高,大大提高了充磁的效率,徹底改變了手工進料速度慢、效率低的落后面貌,在國內(nèi)充磁機械中處于領(lǐng)先地位,該系統(tǒng)一次性投資三萬元左右,可以使單機生產(chǎn)效率提高數(shù)倍,是一種適合國情的低成本自動充磁機械,具有較大的推廣應用價值。該系統(tǒng)以挺桿零件為充磁對象,對其他形狀尺寸相近的零件,同樣可實現(xiàn)自動充磁,具有較強的實用性和適應性。
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