武曉俊,孫 剛,楊 琦
(國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)
某電廠600 MW超臨界發(fā)電機(jī)組,鍋爐型號為DG2030/25.4-II9型,為超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)π型鍋爐;采用旋流燃燒器前后墻對沖燃燒,再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié);制粉系統(tǒng)采用雙進(jìn)雙出鋼球磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),5臺磨煤機(jī)運(yùn)行,A、B、C 3臺磨煤機(jī)采用等離子燃燒器,無油點(diǎn)火,設(shè)計煤種收到基揮發(fā)分為20%,煤粉細(xì)度為R90=14%。
等離子點(diǎn)火技術(shù)是利用等離子電弧直接點(diǎn)燃煤粉。在強(qiáng)磁場控制下獲得穩(wěn)定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在專門設(shè)計的燃燒器的中心燃燒筒中形成溫度T>5 000 K、溫度梯度極大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,并在10-3s內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)物,使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒[1]。在等離子燃燒器內(nèi)著火后噴入爐膛,從而代替油槍,實(shí)現(xiàn)鍋爐點(diǎn)火和穩(wěn)燃。等離子點(diǎn)火及穩(wěn)燃系統(tǒng)由等離子燃燒器和等離子發(fā)生器及其輔助系統(tǒng)組成,輔助系統(tǒng)主要包括:電源系統(tǒng),提供等離子發(fā)生器所需的直流電;冷卻水系統(tǒng),冷卻等離子發(fā)生器陽極、陰極等部件;載體風(fēng)系統(tǒng),提供等離子發(fā)生器產(chǎn)生等離子體所需介質(zhì)[2]。
首次點(diǎn)火,燃燒器中心筒采用直筒形結(jié)構(gòu),燃燒器筒壁溫度測點(diǎn)一個位于中心筒正上方,一個位于燃燒器噴口處。在預(yù)期的設(shè)計中,這種中心筒更有利于點(diǎn)燃低揮發(fā)分的煤,但在實(shí)際的運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),低揮發(fā)分的煤不僅難以被點(diǎn)燃,而且還容易燒毀中心筒。
點(diǎn)火前,對C磨煤機(jī)進(jìn)行暖磨、鋪煤以及磨碎,控制分離器出口溫度在75℃以上,煤質(zhì)揮發(fā)分為23%,等離子電弧電流為220 A,分離器轉(zhuǎn)速為75%。煤粉順利被點(diǎn)燃,著火穩(wěn)定后,發(fā)現(xiàn)等離子燃燒器筒壁溫上升很快,最大到800℃;此時,增加一次風(fēng)量,提高一次風(fēng)速,都不能使壁溫回落。待運(yùn)行3 h后發(fā)現(xiàn),筒壁溫有下降趨勢,最后4個燃燒器壁溫穩(wěn)定在200~400℃。運(yùn)行12 h停爐后,對C磨等離子燃燒器檢查發(fā)現(xiàn),4個燃燒器中心筒均已燒壞,且中心筒內(nèi)結(jié)焦嚴(yán)重,燒毀后的狀況如圖1所示。后來,對A、B磨運(yùn)行發(fā)現(xiàn),具有同樣的問題。
分析發(fā)現(xiàn):中心筒內(nèi)鈍體較多,不利于一次風(fēng)的穿過,造成中心筒內(nèi)風(fēng)速較低,且中心筒長度較長,筒外風(fēng)速較高,容易形成回流,再加上中心筒筒內(nèi)溫度較高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過灰的軟化溫度,所以很容易形成結(jié)焦。所以廠家建議更換燃燒器中心筒;對采集到的煤粉,化驗(yàn)煤粉細(xì)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于設(shè)計工況,所以在穩(wěn)定著火后,降低分離器轉(zhuǎn)速到60%。
圖1 燒壞的燃燒器中心筒
更換后的燃燒器中心筒結(jié)構(gòu)如圖2所示。新的中心筒與舊的中心筒相比,不同之處:中心筒的長度縮短;采用雙曲線型的結(jié)構(gòu),中心筒出口處更有利于擴(kuò)散;燃燒器和中心筒的連接處,鈍體明顯減少,這樣更有利于一次風(fēng)的穿過。
圖2 更換后的燃燒器中心筒
采用新的中心筒結(jié)構(gòu)后,同樣的點(diǎn)火方式,點(diǎn)火初期還是會有短暫的壁溫超溫,主要發(fā)生在給煤量較小時。需要通過增大旁路風(fēng)的風(fēng)量,或者是提高一次風(fēng)壓,來提高一次風(fēng)速,或者是適當(dāng)降低分離器的出口溫度,來控制壁溫,但這樣又不利于穩(wěn)定著火。隨著磨煤機(jī)出力的增加,給煤量在35t/h以上,容量風(fēng)門開度在40%以上時,維持6.5 kPa以上的一次風(fēng)壓,壁溫都不會超溫。最后,對燃燒器中心筒檢查發(fā)現(xiàn),只有個別中心筒有少量的結(jié)焦,并無燒毀現(xiàn)象。
煤質(zhì)揮發(fā)分較高,容易著火,使得著火距離縮短,在噴燃器出口處可能就會完全點(diǎn)燃,甚至在燃燒器內(nèi)部就被點(diǎn)燃,這樣就容易造成燃燒器壁溫超溫。鑒于就地著火情況良好,為控制壁溫,降低磨煤機(jī)分離器出口溫度,推遲煤粉燃燒。
實(shí)際觀察發(fā)現(xiàn),煤粉細(xì)度一定的情況下,煤質(zhì)收到基揮發(fā)分在23%,分離器出口溫度可降低到60℃,著火穩(wěn)定,但改變煤種,揮發(fā)分降低到18%,分離器出口溫度控制則需控制在70℃以上,甚至更高,才能穩(wěn)定著火。
等離子燃燒器壁溫的超溫,需要提高一次風(fēng)壓,提高一次風(fēng)速,防止中心筒結(jié)焦燒毀。但是,風(fēng)速太高,又會影響到著火的穩(wěn)定性。圖3為等離子壁溫隨磨煤機(jī)入口一次風(fēng)壓的變化曲線,風(fēng)門開度一定,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)壓越大,壁溫越小,但壓力達(dá)到7 kPa以上時,壁溫隨壓力的變化則很小。最后,等離子點(diǎn)火模式下,確定點(diǎn)火初期磨煤機(jī)入口一次風(fēng)壓力在6.5 kPa,既有利于著火,也不會造成等離子壁溫超溫。
圖3 壁溫隨一次風(fēng)壓的變化
同時,多次點(diǎn)火發(fā)現(xiàn),點(diǎn)火初期,等離子拉弧電流在180~250 A之間來回調(diào)節(jié),對著火影響不大,所以在穩(wěn)定著火后,逐漸減小等離子拉弧電流,降低等離子燃燒器的功率,節(jié)省電耗。最后確定拉弧電流穩(wěn)定在200~210 A之間,即可滿足著火的要求。
a)采用縮短型的中心筒等離子點(diǎn)火燃燒器可降低中心筒的壁溫,從而有效地防止在點(diǎn)火初期中心筒的燒損。
b)雙曲型中心筒結(jié)構(gòu)有利于點(diǎn)火過程中中心筒內(nèi)熱量的攜帶,中心筒壁溫降低。
c)在點(diǎn)火初期,磨煤機(jī)的最低給煤量應(yīng)控制在35 t/h以上,煤量越大,中心筒的冷卻效果越好,中心筒壁溫下降。
d)在實(shí)際運(yùn)行中,應(yīng)根據(jù)入爐煤的揮發(fā)分適時調(diào)整一次風(fēng)量和磨煤機(jī)出口溫度,避免一次風(fēng)速低,煤粉燃燒熱量在中心筒內(nèi)聚集,中心筒溫度升高。
[1] 龔鵬,毛永清.等離子點(diǎn)火技術(shù)在超超臨界機(jī)組中的應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2011,27(5):31-34.
[2] 王華,熊武.某電廠等離子點(diǎn)火技術(shù)的應(yīng)用[J].節(jié)能,2012,(8):39-41.