林強(qiáng)LIN Qiang;王云華WANG Yun-hua;李偉LI Wei
(①克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院,獨(dú)山子 833600;②西部鉆探青海鉆井公司,海西州 816400;③長慶油田分公司第七采油廠,西安 710200)
(①Karamay Vocational &Technical College,Dushanzi 833600,China;②Western Drilling Qinghai Drilling Company,Haixizhou 816400,China;③Changqing Oilfield Branch No.7 Production Plant,Xi'an 710200,China)
氮?dú)馇菲胶忏@井需要專門的井控設(shè)備和循環(huán)設(shè)備,建立正常的循環(huán),及時(shí)排除巖屑、控制井口壓力、旋轉(zhuǎn)分流、以及流體處理等多項(xiàng)功能,以保證安全、高效、快速鉆井。主要設(shè)備有:井控設(shè)備、供氮?dú)庀到y(tǒng)、內(nèi)防噴設(shè)備、地面管匯及附屬設(shè)備等設(shè)備。
我們針對氮?dú)忏@井問題,不難看出欠平衡的井段主要是在油氣層段,因此我們需要從以下三個(gè)方面對井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,一是要充分保證氣體鉆井施工安全,為了能夠安全鉆井,就需要將技術(shù)套管下至油層頂部;二是氣體鉆井成本問題;三是后期油氣開采的安全問題,一般氮?dú)忏@井不采用固完井,因此我們在進(jìn)行鉆井的時(shí)候需要避開水層,這樣能夠降低鉆穿水層的危險(xiǎn)。因此,在實(shí)施氮?dú)忏@井時(shí)采用二層套管的井身結(jié)構(gòu),即φ177.8mm 的技套下至油氣層頂部,然后用φ152.4mm 的鉆頭三開進(jìn)行氣體鉆井,鉆至設(shè)計(jì)后就根據(jù)現(xiàn)場出油的情況及鄰井儲(chǔ)層底水分布情況,在繼續(xù)加深或者提前完井。
主要考慮攜帶巖屑要求。因此就需要我們在鉆井過程中對鉆井參數(shù)和注入?yún)?shù)進(jìn)行優(yōu)化,一方面滿足攜帶要求,另一方面也能對氮?dú)庾⑷肓窟M(jìn)行成本控制。目前,由于欠平衡鉆井注入的參數(shù)優(yōu)化和模擬方面的軟件已經(jīng)較為成熟,因此利用軟件進(jìn)行現(xiàn)場的鉆井模式,這樣得到的各項(xiàng)參數(shù)的優(yōu)化也是最基本、最合理的方法。建議選用了HUBS 進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。
為了及時(shí)有效的保護(hù)油氣層,在無不壓井起下鉆裝置或套管閥的條件下為了避免鉆井全過程出現(xiàn)的欠平衡情況,就需要在起下井內(nèi)管串的時(shí)候使井筒內(nèi)的壓力與地層壓力平衡,使地層流體在作業(yè)過程中不再進(jìn)入井筒。在此我們用原油與凍膠封隔井筒技術(shù)。
4.1 凍膠閥完井原理 利用在鉆井自產(chǎn)原油不會(huì)對本井儲(chǔ)層造成污染的特點(diǎn),采用該井自產(chǎn)原油平衡井底壓力后,在沒有不壓井起下鉆裝置和套管閥的條件下進(jìn)行起下鉆、下篩管和下油管等鉆井完井作業(yè)。省去不壓井起下鉆裝置或套管閥,達(dá)到降低氮?dú)忏@井成本的目的。
4.2 施工工藝 氮?dú)忏@井起下鉆或鉆完進(jìn)尺→起鉆至套管內(nèi)靜止觀察,等待原油上返至鉆頭處→注入凍膠100~200m→上提鉆具100→注入設(shè)計(jì)好的重漿→靜止觀察1 個(gè)作業(yè)周期→循環(huán)重漿2 周→起下鉆或下篩管等作業(yè)。為使施工安全,施工作業(yè)時(shí),重漿頂部應(yīng)在井口處,以利于重漿循環(huán)。
5.1 施工概況 XX 井采用φ375mm 鉆頭常規(guī)鉆井一開,鉆至井深410m 下入φ273mm 表層套管固井。用φ241mm 鉆頭二開,鉆至井深2300m,下入φ177.8mm 技術(shù)套管使用低密高強(qiáng)水泥漿固井,水泥反至地面。隨后進(jìn)行了三開氮?dú)忏@井的設(shè)備到位、安裝、調(diào)試等,使用φ152.4mm鉆頭開始進(jìn)行三開氮?dú)馇菲胶忏@井試驗(yàn),順利鉆至井深2460m,整個(gè)欠平衡段長160m。
自2300m 三開氮?dú)忏@進(jìn),鉆壓40KN,轉(zhuǎn)速65rpm,注氣排量50m3/min 左右,立壓4MPa。順利鉆至井深2310m排砂口返出天然氣,自動(dòng)點(diǎn)火成功,火焰呈藍(lán)色、橘紅色,火焰高達(dá)3.5m;繼續(xù)鉆進(jìn)至井深2360m,不壓井起鉆至井深2272m 進(jìn)行第一次環(huán)空中途測試。鉆至井深2375m 火焰頂部出現(xiàn)濃烈的黑煙,判斷地層出油;隨著井深增加火焰不斷增高,最高可達(dá)25-30m;鉆至井深2460m 完鉆。
5.2 完井情況 完井組合如下:油管串結(jié)構(gòu):73mm 油管接頭(帶內(nèi)倒角)+73mm×1 根油管+單向定壓閥+73mm×1 根油管+至過短接+73mm 油管+懸掛頭,下深2298.06m。
懸掛頭坐封后,試壓8min,套壓1.8MPa,確定密封后拆卸油管頭以上井口裝置、安裝完采氣樹,接好氮?dú)廛嚬芫€進(jìn)行憋壓:壓力升至5.25MPa 時(shí),憋通單向定壓閥,壓力降至3MPa 后穩(wěn)壓,油管頭出口管線火焰逐步出現(xiàn)較濃的黑煙。
①本井利用充氮?dú)馇菲胶忏@進(jìn)目的層,成功地實(shí)現(xiàn)了全過程氣體欠平衡鉆井及完井工藝技術(shù),準(zhǔn)確及時(shí)的發(fā)現(xiàn)油氣層產(chǎn)能。為今后的開發(fā)部署提供準(zhǔn)確的依據(jù);②三開φ152.4mm 井眼氮?dú)馇菲胶忏@井平均機(jī)械鉆速11.88m/h,是該井二開φ241mm 平均機(jī)械鉆速的7 倍以上。③在完井過程中,由于原油浸泡裸眼段時(shí)間較長,井壁出現(xiàn)部分坍塌,后期采用氣體循環(huán)劃眼,劃眼時(shí)間長,由于采用注入氮?dú)鈩澭?,成本耗費(fèi)大,如何解決地層出油后,縮短完井周期,將是下一步需解決的問題。
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