楊 凱
(烏魯木齊鐵路局南疆吐庫二線鐵路建設(shè)指揮部,新疆庫爾勒 841001)
中天山特長隧道位于托克遜、和碩間中天山東段的嶺脊地區(qū),穿越中天山北支博爾托烏山中山山地,平均海拔1 100 m~2 950 m,最高海拔為2 951.6 m。山嶺南北兩側(cè)地形切割劇烈,山高坡陡,基巖裸露,溝壑縱橫,地形復(fù)雜,植被稀疏,相對高差800 m~1 200 m。隧道起訖里程為DK141+593~DK164+042(左線)、DyK141+573~DK164+040(右線),左線全長22 449 m,右線全長22 467 m,全隧道為單面上坡,除出口308 m位于曲線上外,其余均位于直線上。左右線線間距36 m。中天山隧道進口采用兩臺開敞式TBM施工,出口采用鉆爆法施工。TBM施工段采用圓形斷面,直徑為8.8 m。
中天山隧道出口右線隧道施工至DyK154+901處,在超前探孔突遇高壓涌水,水柱噴射長度達30 m,呈霧化狀,實測水壓高達6.3 MPa,單孔出水量約5 000 m3/d,由于涌水量大于反坡抽排水能力,導(dǎo)致隧道被淹,施工停止。水壓之高不僅給機器設(shè)備及人員心理造成極大的傷害,而且還嚴重影響隧道的正常掘進,進而導(dǎo)致工程施工成本增加、工期壓力劇增。
中天山隧道高壓富水段施工采用“注漿減排、排水降壓”的處理原則。通過超前注漿堵水減少了掌子面的涌水量,達到了開挖施工條件,開挖前施作泄壓孔以減小掌子面的水壓力。在開挖、初期支護、防排水、襯砌等各工序施工,均在泄水降壓的狀態(tài)下進行,防止高壓裂隙水擊穿注漿填充體,出現(xiàn)施工安全隱患(如圖1所示)。
圖1 泄水降壓情況下進行各工序施工
2012年8月8日注漿完成后,對原左側(cè)泄水孔X2,X3進行重新掃孔至設(shè)計深度,其中X2泄水量為95 m3/h,X3孔泄水量為25 m3/h,開挖揭示掌子面涌水量為13 m3/h,泄壓孔達到泄水降壓目的。
2012年8月8日~8月21日,出口工區(qū)先后進行注漿設(shè)備撤離、注漿平臺清除、止?jié){墻爆破等圍巖開挖前準備工作。
8月21日對掌子面圍巖進行開挖,開挖方式采用上、下臺階法施工。上臺階高度為4 m,施工中嚴格按“短進尺、弱爆破、強支護、勤量測”的原則進行,盡量減少對圍巖的擾動,加強光面爆破成型控制,確保注漿巖盤抗水壓能力,保證施工安全。下臺階開挖時為保證上臺階支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,左、右分部開挖且分部支護,不得出現(xiàn)上臺階兩側(cè)拱腳同時懸空,帶來安全隱患。施工過程中根據(jù)現(xiàn)場圍巖情況及時對循環(huán)進尺進行調(diào)整,每循環(huán)進尺控制在1.0 m以內(nèi)。截至9月10日,已完成高壓富水段第一循環(huán)的圍巖上臺階開挖,上臺階里程為DyK154+888。
1)從開挖后掌子面漿液擴散情況看,圍巖揭露后顯示,圍巖內(nèi)的所有滲水通道都被漿液有效填充,掌子面涌水量比注漿前明顯減小,能夠保證順利開挖。但掌子面存在局部裂隙水滲漏現(xiàn)象(見圖2)。
圖2 開挖后涌水情況
分析其原因:
a.由于普通水泥的結(jié)石率不高,漿液凝結(jié)后,孔內(nèi)殘留的未結(jié)晶水體,產(chǎn)生新的滲水通道;b.漿液擴散半徑取2.0 m,可能偏大,造成終孔間距太大,需要縮小;c.由于注漿的局限性,注漿盲區(qū)難以避免,加固體內(nèi)可能會有小的裂隙沒有被漿液填充,開挖后出現(xiàn)淋水,此時需立即采取噴漿、徑向注漿等措施處理。
2)開挖揭示的地質(zhì)情況與檢查孔預(yù)測的地質(zhì)情況基本吻合,說明開挖前的地質(zhì)預(yù)測工作有效地指導(dǎo)了開挖施工。
3)在隧道開挖至里程DyK154+898時,掌子面上半斷面左側(cè)遇到軟弱破碎帶,圍巖破碎、穩(wěn)定性較差,從里程DyK154+896破碎帶開始向掌子面右側(cè)延伸,寬度約為3 m(見圖3)。
每循環(huán)開挖前拱部施作φ42超前小導(dǎo)管預(yù)支護,間距40 cm。初期支護嚴格按照Ⅵ級圍巖進行加強支護,各支護參數(shù)均滿足設(shè)計及規(guī)范要求。初期支護采用C25噴混凝土,厚30 cm,在噴混凝土?xí)r安設(shè)盲管,將滲漏水集中引排,全斷面鋪設(shè) φ8鋼筋,拱部120°范圍設(shè)φ25中空錨桿,邊墻設(shè)φ22砂漿錨桿,隧道全環(huán)安設(shè)Ⅰ22b型鋼架加強支護,鋼架間距為0.5 m(見圖4)。
圖3 開挖后掌子面圍巖情況
圖4 掌子面架設(shè)Ⅰ 22b鋼拱架
在注漿效果達到開挖施工條件,泄水降壓的狀態(tài)下進行高壓富水段施工是安全可靠,沒出現(xiàn)坍塌及突涌水事故。
開挖支護按Ⅵ級圍巖采用上、下臺階施工,為減少對加固圍巖體的擾動,采用短進尺,弱爆破,循環(huán)進尺1 m,架立鋼拱架2榀。根據(jù)循環(huán)時間統(tǒng)計分析,上臺階開挖支護進尺1 m需12.3 h,一循環(huán)上臺階開挖按17 m計,需用時9 d,止?jié){墻開挖用時2 d,考慮施工干擾高壓富水段每循環(huán)開挖支護需用時13 d,下臺階開挖支護在上臺階施工中同時進行(見表1)。
表1 隧道上臺階開挖支護循環(huán)作業(yè)時間分析
1)開挖后揭露圍巖存在3 m厚軟弱夾層,掌子面存在淋水現(xiàn)象,與前期超前探孔情況基本一致,說明超前地質(zhì)預(yù)報工作能有效的指導(dǎo)施工生產(chǎn),確保施工安全。
2)由于注漿堵水的局限性,注漿盲區(qū)難以避免,因此在開挖過程中應(yīng)做到:超前探測,小導(dǎo)管超前支護,短進尺、強支護、快封閉、勤量測。開挖時應(yīng)注意觀察開挖出水情況,若出水量較大,必要時應(yīng)封閉掌子面,進行小導(dǎo)管補充注漿,開挖后,應(yīng)及時進行初期支護;應(yīng)做好應(yīng)急和搶險準備,保證排水和通訊系統(tǒng)暢通,防止突涌水,確保開挖安全。
3)超前小導(dǎo)管、鋼拱架、錨桿、鋼筋網(wǎng)等嚴格按照設(shè)計文件和規(guī)范要求施作,保證了施工安全。但錨桿的角度與巖面垂直較難做到,過程中通過調(diào)整鉆釬的長度,支架的位置最大程度的滿足錨桿垂直度。錨桿原材料規(guī)格、長度、直徑符合設(shè)計要求,錨桿孔位、孔深及布置形式均符合設(shè)計要求,錨桿角度大部分符合規(guī)范要求。
4)根據(jù)監(jiān)控量測計劃,本段每5 m設(shè)一個量測斷面,每個斷面設(shè)拱頂下沉、周邊收斂量測點。并進行地質(zhì)素描觀測,從量測的結(jié)果反饋顯示,本段支護按Ⅵ級圍巖進行施工,拱頂下沉和周邊收斂速率均小于5 mm/d。將量測數(shù)據(jù)進行處理與回歸分析后,繪出位移—時間曲線,配合地質(zhì)、施工各方面的信息,再與由經(jīng)驗和理論所建立的標準進行比較,對于設(shè)計所確定的結(jié)構(gòu)形式、支護設(shè)計參數(shù)、施工方法和工藝及各工序施作時間等進行檢驗,若與原設(shè)計指標基本相符,則可繼續(xù)施工,若差別過大,應(yīng)立即加強支護,改變施工方法,調(diào)整作業(yè)時間,以求安全可靠,經(jīng)濟合理,所以監(jiān)控量測能較好的指導(dǎo)施工。
5)在帶水作業(yè)條件下,噴射混凝土厚度能滿足設(shè)計要求,但噴混凝土回彈十分嚴重,工序作業(yè)時間長,已施工段噴混凝土設(shè)計量為48.75 m3,現(xiàn)場實際噴射混凝土用量為199.8 m3。噴混凝土過程已安設(shè)盲管將滲漏水及時集中引排,待初支完成后必須及時進行初支后回填注漿或徑向注漿。
6)在帶水作業(yè)條件下開挖及初支的工序循環(huán)時間增長。經(jīng)統(tǒng)計在帶水作業(yè)條件下平均開挖每循環(huán)時間為6 h,架設(shè)鋼架、錨桿及小導(dǎo)管施工時間為8 h,噴混凝土?xí)r間為12 h,施工中需加強工序銜接,提高工作效率。
7)開挖過程中對爆破設(shè)計進行動態(tài)調(diào)整,加強光面爆破成型控制,確保注漿巖盤抗水壓能力,保證施工安全。
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