馬祥龍
摘 要:本文介紹了攀鋼冶材公司#1石灰回轉(zhuǎn)窯除塵現(xiàn)狀、改造方案及除塵系統(tǒng)優(yōu)勢并對該項(xiàng)目進(jìn)行投資及效益分析。
關(guān)鍵詞:石灰回轉(zhuǎn)窯 除塵改造 電除塵 布袋除塵
中圖分類號:TF325 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)06(a)-0097-01
冶材公司#1石灰回轉(zhuǎn)窯電除塵系統(tǒng)建于1997年,主要設(shè)備是1臺75m2臥式三電場電除塵器(2006年改造為四電場除塵器)、1臺W6-2×29№19.5高溫風(fēng)機(jī)(L=204000 m3/h,H=5500 Pa,N=500 kW/6kV)及1套輸、儲灰系統(tǒng),處理風(fēng)量204000 m3/h(280℃)。
2013年6月檢測外排粉塵濃度83 mg/Nm3,超過《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中“現(xiàn)有企業(yè)自2015年1月1日起,石灰窯外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3”的規(guī)定。需對#1回轉(zhuǎn)窯現(xiàn)有電除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造,確保外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3。
1 設(shè)計(jì)參數(shù)
(1)煙氣量:204000 m3/h(200℃工況)。
(2)煙氣溫度(布袋除塵器入口):200 ℃,最高:230 ℃。
(3)電除塵器進(jìn)口粉塵濃度:20~30 g/Nm3。
(4)粉塵堆積密度:1.0~1.1 t/m3。
2 改造方案
在現(xiàn)有75 m2臥式四電場電除塵器后增加一臺脈沖布袋除塵器(5064 m2),架空布置于現(xiàn)有耐火材料庫房位置,現(xiàn)有電除塵器作為一級除塵,出風(fēng)口前管道不改造,新建脈沖布袋除塵器作為二級除塵,保留現(xiàn)有高溫風(fēng)機(jī)及煙囪,新增鍋爐引風(fēng)機(jī)(H=8000 Pa,N=800 kW),置于新建風(fēng)機(jī)房。
風(fēng)機(jī)房內(nèi)設(shè)5 t電動(dòng)單梁起重機(jī)1臺,用于風(fēng)機(jī)及電機(jī)檢修。建設(shè)布袋除塵系統(tǒng)期間,現(xiàn)有電除塵系統(tǒng)正常運(yùn)行作為保產(chǎn)措施。為防止煙氣溫度過高損傷布袋,布袋除塵器入口管道設(shè)置混風(fēng)閥,當(dāng)除塵器入口煙氣溫度高于200 ℃時(shí),聯(lián)鎖開啟混風(fēng)閥,溫度降至190 ℃以下后關(guān)閉混風(fēng)閥,除塵灰通過輸灰機(jī)進(jìn)入現(xiàn)有輸灰、儲灰系統(tǒng)。
3 濾料選擇
石灰回轉(zhuǎn)窯廢氣粉塵為親水性、粘結(jié)性粉塵。西昌鋼釩冶材公司石灰回轉(zhuǎn)窯除塵系統(tǒng)濾袋采用PTFE,正常使用耐溫220 ℃,瞬時(shí)耐溫260 ℃,保證濾袋壽命達(dá)到1年,使用效果良好,本設(shè)計(jì)濾料采用PTFE。
4 主抽煙機(jī)能力核算
與現(xiàn)有除塵系統(tǒng)相比,增加脈沖布袋除塵器阻力1500 Pa,風(fēng)機(jī)出口消聲器阻力200 Pa,管道阻力800 Pa,共增加阻力2500 Pa,現(xiàn)有高溫風(fēng)機(jī)全壓5500 Pa,不滿足改造后的要求,需更換為全壓8000 Pa,風(fēng)量20.4萬 m3/h(200 ℃工況)鍋爐引風(fēng)機(jī)。
5 除塵系統(tǒng)
5.1 工藝流程
當(dāng)回轉(zhuǎn)窯開工烘窯時(shí),煙氣量少、溫度低、含濕量大。為防止煙氣經(jīng)過袋式除塵器時(shí)結(jié)露板結(jié)濾袋,開啟預(yù)熱機(jī)煙帽裝置,用于烘窯期間水汽排放。
#1石灰回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生的煙氣,經(jīng)過現(xiàn)有電除塵器處理后,進(jìn)入新建脈沖布袋除塵器處理達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后,通過鍋爐引風(fēng)機(jī)送入煙囪外排,其流程為:
窯尾煙氣→預(yù)熱機(jī)→管式冷卻器(利舊)→電除塵器(利舊)→脈沖布袋除塵器→鍋爐引風(fēng)機(jī)→煙囪外排(φ2.8 m,H=40 m)。
5.2 輸灰流程
煙氣中的粉塵經(jīng)濾袋過濾后附著于濾袋表面,經(jīng)脈沖清灰后進(jìn)入除塵器灰斗,通過卸灰閥、鏈?zhǔn)捷敾覚C(jī)、集合鏈?zhǔn)捷敾覚C(jī)輸送至現(xiàn)有輸灰、儲灰系統(tǒng)。
5.3 系統(tǒng)控制
現(xiàn)有電除塵器系統(tǒng)配電控制利舊,新增布袋除塵系統(tǒng)設(shè)一套S7-300控制系統(tǒng),風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速,所有設(shè)備均具備機(jī)旁及計(jì)算機(jī)集中操作功能。
5.4 系統(tǒng)布置
根據(jù)現(xiàn)場條件,拆除現(xiàn)有耐火材料庫房及轉(zhuǎn)運(yùn)站斗提機(jī)及料倉,為滿足輸灰及保存現(xiàn)有配電室要求,架空5.5 m布置脈沖布袋除塵器,風(fēng)機(jī)布置在新建風(fēng)機(jī)房內(nèi),在皮帶通廊和圍墻之間新建煙囪。
5.5 管道
煙氣主管道(φ1900)直接與電除塵器出口對接;管道風(fēng)速-20 m/s;壁厚8 mm。
5.6 主要設(shè)備選型
(1)長袋低壓脈沖布袋除塵器。
數(shù)量:1臺;風(fēng)量:20.4萬 m3/h;過濾面積:5064 m2;凈過濾風(fēng)速:0.76 m/min。
(2)鍋爐引風(fēng)機(jī)。
數(shù)量:1臺;風(fēng)量:20.4萬 m3/h;全壓:8000 Pa;電機(jī)功率:800 kW/6 kV。
6 系統(tǒng)優(yōu)勢
回轉(zhuǎn)窯出口粉塵濃度高(20~30 g/Nm3),若直接采用脈沖布袋除塵器對濾料磨損大,降低濾料使用壽命。保留現(xiàn)有電除塵系統(tǒng)作為一級除塵,新建脈沖布袋除塵系統(tǒng)作為二級除塵,有效降低布袋除塵器入口煙氣含塵濃度,滿足外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3;利用#1石灰回轉(zhuǎn)窯檢修時(shí)間(7天),連接電除塵器出口至脈沖布袋除塵器進(jìn)口管道,不影響#1回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)。
7 投資及效益分析
7.1 工程投資
本工程投資(含設(shè)備增值稅):773.75萬元。
7.2 年成本及效益分析
(1)新增用電:0.62元/kW·h×213.84×104 kW·h=132.58萬元。
(2)壓縮空氣:0.111元/Nm3×2.85×106 Nm3=31.64萬元。
(3)濾料:濾料使用壽命1年,每年濾料更換費(fèi)用150.91萬元。
(4)折舊費(fèi)。
綜合折舊率按8%計(jì)算,年折舊額為;773.75萬元×8%=61.9萬元。
(5)修理費(fèi)。
修理費(fèi)按3%計(jì)算,年修理費(fèi)為773.75萬元×3%=23.21萬元。
年成本費(fèi)用合計(jì):400.24萬元。
本工程為環(huán)保項(xiàng)目,只有社會效益及環(huán)境效益,沒有經(jīng)濟(jì)效益。
8 結(jié)語
冶材公司#1石灰回轉(zhuǎn)窯除塵系統(tǒng)位于金沙江南岸,處于沿江景觀帶,與市中心炳草崗隔江相望,煙囪外排粉塵屢見白煙,造成惡劣的環(huán)境污染。通過對該除塵系統(tǒng)的改造,確保外排粉塵濃度≤30 mg/Nm3,滿足國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,消除環(huán)境污染,有良好的社會效益和環(huán)境效益。
參考文獻(xiàn)
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