陳衛(wèi)光
摘要:近年來大體積混凝土被廣泛應(yīng)用到泵站底板工程當中,這就對大體積混凝土施工技術(shù)提出了更高的要求。本文結(jié)合具體工程實例,詳細介紹了泵站底板大體積混凝土的施工方法,重點就施工的質(zhì)量控制措施進行了論述,有效防止溫度裂縫特別是貫穿裂縫的產(chǎn)生,保證工程的整體質(zhì)量,可供參考。
關(guān)鍵詞:大體積混凝土;施工方法;裂縫;質(zhì)量控制
0 前言
城市化進程中排澇泵站對城市河涌防洪排澇非常重要,排澇泵站是用于排除洪澇漬水的水工建筑物,具有排澇、引水等功能。近年來,隨著泵站建設(shè)規(guī)模不斷的擴大,越來越多的底板施工采用大體積混凝土。
大體積混凝土工程施工技術(shù)要求比較高,特別在施工中要防止混凝土因水泥水化熱引起的溫度差而產(chǎn)生溫度應(yīng)力裂縫。因此,泵站底板大體積混凝土施工時,需要從材料選擇上、技術(shù)措施等有關(guān)環(huán)節(jié)做好充分的質(zhì)量控制,才能保證大體積混凝土的施工質(zhì)量。筆者以某泵站工程的底板大體積混凝土施工為例進行說明。
1 工程簡介
某泵站工程,工程規(guī)模屬大(二)型,屬Ⅱ級水工建筑物,主要功能是排澇。泵站底板長25.0m,寬23.0m,厚2.0m,前后、左右齒坎處加深0.4m,底板底面高程為-9.40m、頂面高程為-7.40m,混凝土標號C30,抗?jié)B等級W6,混凝土總方量1200m3。泵站底板形狀如圖1所示。
2 主要施工方法
2.1 墊層施工
在泵站底板四周-2.0m高程線上插設(shè)輕型井點進行降水,在地下水降至-10.0m后安排挖機及人工開挖基坑土方及保護土層。經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師驗槽后立即澆筑C15素混凝土墊層,混凝土總方量60m3,采用現(xiàn)場自拌,機動翻斗車運輸,搭鋼管支架作為送料平臺,溜槽下灰,人工平倉,平板振搗器振搗密實,表面抹平。
2.2 鋼筋綁扎
在墊層上彈線放樣,然后綁扎鋼筋。底板鋼筋Φ16mm以上均采用閃光對焊,Φ16mm以下采用綁扎接頭,接頭位置應(yīng)錯開,確保受拉區(qū)任一截面接頭百分率在25%以內(nèi)。
底層鋼筋采用50mm厚混凝土保護塊控制位置,上層鋼筋采用混凝土支柱控制,混凝土支柱斷面尺寸25cm×25cm,內(nèi)配4×Φ8mm鋼筋作骨架,預(yù)制后周邊用人工鑿毛,露出石子以利與澆筑混凝土結(jié)合緊密。混凝土支柱放置間距為2.5m。
2.3 模板安裝
底板模板采用鋼木模板,在止水部位采用木模,以方便固定止水帶,下部使用組合鋼模板。由于基礎(chǔ)較厚,模板均采用Φ48mm鋼管排架支撐,如圖1所示。
2.4 大體積混凝土澆筑
2.4.1 混凝土施工設(shè)備安排
(1)根據(jù)現(xiàn)場情況,采用商品混凝土,混凝土配合比由試驗室下達,混凝土中添加緩凝劑控制初凝時間大于6h,終凝時間小于8h。
(2)配2臺混凝土輸送泵車,輸送能力80m3/h(考慮了綜合因素),并配1臺座泵備用。
(3)混凝土采用6m3罐車運輸,要求廠家供應(yīng)能力80m3/h。
2.4.2 澆筑順序
采用混凝土泵車澆筑,按順序由一端向另一端分層進行。底板最厚處2.4m,共分8層澆筑,齒坎處為1層,-9.40m~-6.10m分7層澆筑,層厚0.5m。澆筑順序如圖1所示。
由圖1可知最大一次澆筑量為287.5m3,根據(jù)混凝土供應(yīng)能力,每層澆筑約需3.6h,考慮混凝土生產(chǎn)及路上運輸時間為1h,尚有1.4h富余,可保證不出現(xiàn)冷縫。
2.4.3 混凝土澆筑
(1)泵車布置
混凝土采用6m3攪拌車送至現(xiàn)場,設(shè)置臂架較長的混凝土輸送泵車1臺,布置于北岸,可直接將混凝土送達。施工時由外河側(cè)向內(nèi)河側(cè)澆筑混凝土,整個底板澆筑總時間15h。
(2)混凝土振搗
混凝土振搗可根據(jù)分層的厚度、層數(shù)和輸送混凝土自然流淌形成的斜坡度,在澆筑帶前、中、后共布置3道振動器進行。振搗時嚴格控制振動器移動的距離、插入深度、振搗時間,避免各澆筑帶交接處出現(xiàn)漏振。
(3)混凝土中泌水處理
混凝土澆筑過程中,上部的泌水和漿水順著混凝土坡腳流淌,最后集中后可用軟管污水泵及時排除,表面混凝土找平后如泌水過多,可采用棉絮等手段吸除多余水分。
(4)混凝土表面的處理
混凝土表面的水泥砂漿較厚,用鋁合金長尺刮平,初凝前至初凝后采用原漿抹面、二次壓光,既能很好地避免干縮裂縫,又能使混凝土表面平整光滑、強度提高。
3 主要質(zhì)量控制措施
大體積混凝土質(zhì)量控制的重點是防止溫度裂縫的產(chǎn)生,特別是貫穿裂縫的產(chǎn)生。提高混凝土耐久性能,應(yīng)從改善混凝土配合比、提高骨料質(zhì)量、合理添加外加劑、控制拆模時間、加強養(yǎng)護等多個環(huán)節(jié)進行控制。
3.1 改善混凝土配合比,合理添加外加劑
泵站底板混凝土強度為C30,抗?jié)B等級W6,采用商品混凝土,除了選擇具有良好業(yè)績和信譽的供應(yīng)商外,還需要求供應(yīng)商從如下幾個方面改善混凝土配合比:
(1)為盡量降低水泥水化熱,水泥選用PO.32.5級水泥。
(2)摻入一定比例的粉煤灰,減少水泥用量,降低水化熱。
(3)摻入一定量的緩凝劑(SP402),使初凝時間大于6h。
(4)混凝土坍落度控制在120±20mm,水灰比控制在0.6以內(nèi),減小混凝土收縮。
泵站底板混凝土的配合比須按上述原則由混凝土供應(yīng)商設(shè)計并報監(jiān)理工程師批準后采用。
3.2 提高骨料質(zhì)量
混凝土采用5~40mm連續(xù)級配碎石,片狀顆粒含量不大于10%,含泥量小于2%;黃砂采用中粗砂,細度模數(shù)控制在2.3~2.5;粉煤灰選用二級低鈣灰。
3.3 調(diào)整混凝土入模溫度
由于本工程泵站底板混凝土施工期在12月份,溫度較低,在6℃左右,根據(jù)《泵站施工規(guī)范》混凝土澆筑入倉溫度不宜低于10℃的規(guī)定,施工中采取加熱拌和用水的辦法控制澆筑入倉溫度在10℃以上,并定時監(jiān)測控制混凝土出機口溫度、入模溫度及澆筑完畢時溫度。
3.4 采用二次振搗,二次抹面的施工工藝
采用二次振搗法,增強混凝土密實性,可有效地消除混凝土收縮裂縫。二次壓光抹面可排除混凝土表面過多的泌水、浮漿,消除混凝土表面產(chǎn)生的早期收縮裂縫。
3.5 改善約束條件,減少溫度應(yīng)力
混凝土采用薄層分層連續(xù)澆筑方法,澆筑中延緩了混凝土攤鋪,盡量增加了混凝土水化熱散失時間。
待混凝土終凝后6h開始放松混凝土側(cè)面模板部分支架扣件,終凝后12h放松1/2支架扣件,18h全部放松,以減少外部約束對混凝土的影響。
3.6 加強混凝土的養(yǎng)護
設(shè)專人負責(zé)混凝土澆筑后底板的溫度監(jiān)測,尤其是在初始3~5d加強監(jiān)測。
本工程采取蓄熱法養(yǎng)護,在混凝土外表完全覆蓋1層塑料薄膜,外蓋2層無紡?fù)凉げ己?層草袋養(yǎng)護。根據(jù)環(huán)境氣溫條件和保溫養(yǎng)護的需要,對側(cè)模也采取了相應(yīng)的保溫措施。
4 結(jié)語
本工程現(xiàn)已順利澆筑完畢,底板未發(fā)生有害裂縫,經(jīng)過試運行,工程結(jié)構(gòu)正常,泵站運行良好,達到了預(yù)期的使用效果。這也表明了泵站底板大體積混凝土的施工質(zhì)量能夠通過綜合措施來加以保證,本工程的施工經(jīng)驗也為今后同類工程提供了很好的參考。
參考文獻:
[1] 曲德仁:《混凝土工程質(zhì)量控制》,中國建筑工業(yè)出版社,2005
[2] 王白林.大體積混凝土基礎(chǔ)底板施工裂縫控制技術(shù)[J].陜西建筑,2012年第05期