周安
摘 要:汽車減振器是懸架中的重要的部件,關(guān)系到整車的行駛平順性和操縱穩(wěn)定性,而部分減振器在工作時(shí)產(chǎn)生異響,對(duì)整車的NVH性能造成不利的影響。本文對(duì)某車型減振器異響問題進(jìn)行綜合失效分析,利用減振器異響測(cè)量儀器進(jìn)行減振器異常檢測(cè)判斷,分析結(jié)果表明該車型減振器異響為活塞桿異常振動(dòng)激發(fā)車身振動(dòng),并傳遞到車內(nèi)的結(jié)構(gòu)共振異響。通過對(duì)減振器阻尼力進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,更改上支座合件硬度,改進(jìn)后的減振器異響消除。
關(guān)鍵詞:減振器 異響 對(duì)策
中圖分類號(hào):U463 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)08(b)-0096-02
隨著人們生活水平的提高,對(duì)汽車的需求在不斷增加,對(duì)車輛平順性、操縱穩(wěn)定性及乘坐舒適性的要求也越來越高。減振器在汽車行駛過程中,不僅起到減振的作用,而且還增加了汽車在行駛過程中的穩(wěn)定性。工作質(zhì)量穩(wěn)定可靠,與汽車懸架匹配良好的減振器,對(duì)汽車的平順性、操縱穩(wěn)定性及乘坐舒適性起著重要作用。國內(nèi)汽車減振器,廣泛采用筒式液壓減振器,減振器內(nèi)的工作介質(zhì)是某種油液,其工作原理是當(dāng)車身和車軸間振動(dòng)而出現(xiàn)相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),減振器內(nèi)的活塞上下移動(dòng),減振器腔內(nèi)的油液便反復(fù)地從一個(gè)腔經(jīng)過不同的孔隙流入另一個(gè)腔內(nèi)。此時(shí)孔壁與油液間的摩擦和油液分子間的內(nèi)摩擦對(duì)振動(dòng)形成阻尼力,使汽車振動(dòng)能量轉(zhuǎn)化為油液熱能,被油液和減振器殼體所吸收,在汽車行駛過程中靠風(fēng)速將熱量散發(fā)到大氣中。減振器有故障的汽車在高速行駛過程中會(huì)使輪胎接地力減少,駕駛員會(huì)感到方向發(fā)飄,曲線行駛時(shí)車輛難以控制,容易出現(xiàn)跑偏,使汽車的行駛操縱穩(wěn)定性惡化,安全性降低。減振器主要的故障模式有異響、漏油,而用戶反饋異響的比例約占60%~70%,減振器異響會(huì)嚴(yán)重影響舒適性,對(duì)整車的NVH性能造成不利的影響,因此,減振器異響問題受到生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。
1 問題描述
某車型在上市銷售后,陸續(xù)接到售后服務(wù)站反饋車輛在較粗糙的簡易路面上以30 km/h速度行駛時(shí),前減振器部位產(chǎn)生“咯咚”異響。乘坐舒適性是用戶非常關(guān)心的問題,許多用戶因前減振器異響問題對(duì)整車的質(zhì)量產(chǎn)生質(zhì)疑。
2 原因分析
為了避免測(cè)量和診斷的反復(fù),在進(jìn)入更細(xì)致分析之前,首先進(jìn)行了以下排查,對(duì)異響減振器按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行尺寸及性能檢測(cè),結(jié)果表明零件尺寸、阻尼力、氣體反彈力等均合格。在實(shí)驗(yàn)室臺(tái)架上按規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn),無法復(fù)現(xiàn)異響。通過對(duì)前減振器、上支座合件、前緩沖塊、穩(wěn)定桿連接桿、擺臂、前螺旋彈簧等零件進(jìn)行逐個(gè)拆換,以及改變連接件扭矩狀態(tài),再試驗(yàn)及路試評(píng)價(jià),鎖定異響與減振器相關(guān)。為查找問題根源,通過儀器采集異響的客觀數(shù)據(jù),在前減振器活塞桿頂端布置加速度傳感器,用來測(cè)量活塞桿軸向振動(dòng)加速度,前減振支柱上支點(diǎn)車身側(cè)的加速度傳感器用來測(cè)量上支點(diǎn)附近車身的振動(dòng)加速度。為了獲取不同路況上減振器的振動(dòng)和噪聲情況,選取坑洼路面、平直水泥路面、平直瀝青路面和顛簸的土石路面四種路面進(jìn)行評(píng)價(jià)。在車內(nèi)主觀評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)減振器異響為低頻的“咯咚”聲,同時(shí)儀器捕捉到活塞桿不正常抖動(dòng),頻帶在100~170 Hz帶寬之間,通過使用信號(hào)處理軟件濾掉此頻帶,“咯咚”聲消失??梢耘袛嘣撥囆偷臏p振器異響為汽車低速行駛時(shí),路面激勵(lì)引起減振器活塞桿不正常抖動(dòng),即減振器在壓縮行程結(jié)束、復(fù)原行程開始時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生沖擊,引起活塞桿軸向的振動(dòng)產(chǎn)生(頻譜見圖1),此振動(dòng)經(jīng)過前螺旋彈簧上側(cè)的上支座合件傳遞到車身,當(dāng)該振動(dòng)頻率與簧上固有頻率接近或重合時(shí),進(jìn)而激發(fā)車身的異常振動(dòng)(頻譜見圖2),然后傳遞到車內(nèi),產(chǎn)生為人所感知的一種結(jié)構(gòu)傳遞的共振異響。
3 改進(jìn)對(duì)策
根據(jù)振動(dòng)理論及工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),減振器導(dǎo)致車輛的共振異響主要采用對(duì)策為切斷異響傳遞路徑以及抑制共振源。
3.1 切斷異響傳遞路徑
車輛前減振器支柱總成通過上支座合件與車身輪罩接觸,上支座合件具有緩沖吸能的作用,同時(shí)防止振動(dòng)傳遞至安裝部分和車身而引發(fā)共振,其橡膠硬度與振動(dòng)傳遞影響較大,一般情況下,硬度低對(duì)共振有好處。通過臺(tái)架試驗(yàn),找出在簧上固有頻率范圍內(nèi)振動(dòng)傳遞率最小的上支座合件硬度范圍,經(jīng)過道路試驗(yàn)調(diào)整并驗(yàn)證,該車型減振器上支座合件硬度由HS60調(diào)整為HS55,可以有效抑制減振器共振異響。
3.2 抑制共振源
為改善車輛匹配性,提升NVH性能,對(duì)該車型減振器阻尼進(jìn)行微調(diào),采用NVH有利的閥系特性變更,更改前后的阻尼(見表1)。變化減振器阻尼雖不能改變簧上固有頻率,但可以較大幅度改變簧上共振峰的高度,從而達(dá)到抑制減振器共振異響目的。
3.3 改進(jìn)對(duì)策效果驗(yàn)證
將采用改進(jìn)對(duì)策的零件依次換裝到同一臺(tái)調(diào)試車上,并進(jìn)行實(shí)車測(cè)量,結(jié)果匯總(見表2)。從試驗(yàn)結(jié)果可知,單獨(dú)采用調(diào)低上支座合件硬度效果不甚理想,微調(diào)阻尼力對(duì)異響改善明顯,降低上支座合件硬度+微調(diào)阻尼力能進(jìn)一步改善異響,是較理想的解決方案,可以有效解決該異響問題。
噪音等級(jí)8表現(xiàn):苛刻用戶可察覺;噪音等級(jí)9表現(xiàn):僅評(píng)價(jià)專家可感知(GMW14264)。
4 結(jié)語
經(jīng)過對(duì)前減振器支柱總成零件的設(shè)計(jì)優(yōu)化、試驗(yàn),并在實(shí)車上驗(yàn)證,此車型前減振器異響問題得到最終解決,無論是售后市場反饋還是年度JD Power調(diào)研結(jié)果,都取得不錯(cuò)的口碑。
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