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        大采高工作面動(dòng)壓影響巷道注漿加固技術(shù)研究

        2014-10-20 03:46:57楊文暉
        科技資訊 2014年23期
        關(guān)鍵詞:注漿加固動(dòng)壓

        楊文暉

        摘 要:大采高工作面開采強(qiáng)度大,采動(dòng)影響劇烈,采動(dòng)影響巷道維護(hù)困難,晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平公司通過采用新型無機(jī)注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,對(duì)留巷復(fù)用巷道進(jìn)行注漿加固,有效的控制了圍巖變形,減少煤柱損失29 m,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:大采高 動(dòng)壓 注漿加固

        中圖分類號(hào):TD353 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)08(b)-0074-02

        大采高技術(shù)開采效率高、產(chǎn)量高、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益好,已經(jīng)成為厚煤層開采的主要發(fā)展方向,但晉煤集團(tuán)3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理難度大,一般采用外錯(cuò)尾巷布置,形成U+L型通風(fēng)解決,但是必然就面臨煤柱損失和復(fù)用巷道的加固問題。晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平煤礦3#煤層厚度近6.0 m,煤層裂隙發(fā)育,強(qiáng)度角度,順槽巷道高度為全煤厚,寬度約5.5 m,斷面較大,在大采高強(qiáng)烈采動(dòng)作用下,雖留設(shè)64 m煤柱,但是復(fù)用巷道仍然維護(hù)困難,很難滿足接替工作忙的開采需要,造成了煤柱的大量損失。為了解決煤柱損失問題,提高盤區(qū)回采率,在長(zhǎng)平公司4313大采高工作面實(shí)驗(yàn)35 m凈煤柱,配合高性能無機(jī)注漿加固材料進(jìn)行工程實(shí)驗(yàn)。

        1 工程概況

        4313大采高工作面四盤區(qū)大采高工作面,東部為一盤區(qū)采空區(qū),西部為4303工作面采空區(qū),北部為Ⅲ4315綜采工作面(尚未布置),南部為Ⅲ4311綜采工作面采空區(qū)。工作面為走向長(zhǎng)1200 m,傾斜長(zhǎng)220.70 m(幫—幫),煤層總厚度為5.90 m(其中煤厚 5.59m,泥巖夾層厚度0.31 m),煤層傾角1~12°,平均傾角6°。工作面布置三條順槽,如圖1所示,采用“兩進(jìn)一回”通風(fēng)方式,其中43131巷和43133巷為進(jìn)風(fēng)巷,43132巷為回風(fēng)巷,43132與43131巷間煤柱尺寸為35 m,工作面開采后需保留作為接替工作面4315大采高工作面的進(jìn)風(fēng)順槽。

        2 注漿加固方案

        2.1 新型無機(jī)注漿加固材料

        大采高工作面采動(dòng)影響巷道,在超前支承壓力和側(cè)向支承壓力的作用下,圍巖破碎較為嚴(yán)重,裂隙發(fā)育,致使注漿過程中面臨的不是漿液滲透性差、擴(kuò)散半徑小等問題,主要是漏漿問題,尤其是工作面順槽巷道,表面無噴漿保護(hù),注漿過程中極易漏漿,主要通道主要是錨桿、錨索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道淺層破碎區(qū)與表面貫通裂隙。大量的工程實(shí)驗(yàn)表面,采用普通水泥漿單孔注漿量一般不超過50 kg,主要問題是漏漿時(shí)很難堵漏,只能中止注漿。而聚氨酯類高分子注漿材料凝固速度快,且具備發(fā)泡性,在注漿過程中通過間歇注漿方法,能夠通過漿液堵住漏漿通道,因此注漿量很大,部分破碎區(qū)域單孔注漿量甚至達(dá)到了10幾噸;但是高分子注漿材料價(jià)格昂貴,且存在有毒、腐蝕,易自燃等安全隱患。因此,開發(fā)快凝、高強(qiáng)、滲透性好的新型無機(jī)注漿材料,以解決破碎圍巖注漿問題,就顯得尤為必要。

        晉煤集團(tuán)技術(shù)研究院聯(lián)合國(guó)內(nèi)知名科研院校,經(jīng)過3年多的努力,研發(fā)出了無機(jī)雙液注漿材料—聯(lián)邦加固材料,該新型無機(jī)注漿材料為雙液注漿材料,分為A料和B料,均為水化材料,在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)一般按照0.8~1.5∶1的水灰比加水?dāng)嚢柚茲{,兩種漿液在混合前,6 h時(shí)內(nèi)不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流動(dòng)性時(shí)間為3~5 min完全固化時(shí)間為5~10 min,1~8小時(shí)的強(qiáng)度能達(dá)到8~25 MPa以上。在注漿過程中配合正確的注漿工藝和封孔方法,能夠很好地解決漏漿問題,注漿壓力能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值,擴(kuò)散范圍可達(dá)到3~5 m,能夠起到較好的加固效果。

        2.2 鉆孔布置及注漿錨桿

        長(zhǎng)平公司4313大采高工作面43132巷注漿鉆孔布置如圖2所示。鉆孔排拒3 m,每排4個(gè)鉆孔(南北幫各兩個(gè))注漿鉆孔深度8 m,孔徑42 mm,上排鉆孔距離頂板1.5 m,下排鉆孔距離底板1.5 m。

        注漿錨桿總長(zhǎng)6 m,由3段2 m長(zhǎng)的4分鋼管,通過4分直接連接而成。最外部的一根錨桿上設(shè)置封孔段,在距離錨桿一端1 m處纏繞鐵絲,鐵絲段長(zhǎng)度為0.6 m。使用時(shí)在鐵絲范圍內(nèi)纏繞棉紗(纏繞不同位置可控制封孔段長(zhǎng)度,目前使用封孔長(zhǎng)度為1 m),在端頭0.2 m處也纏上棉紗,錨桿出露煤壁0.1 m。

        2.3 注漿壓力

        注漿壓力也是影響注漿效果的關(guān)鍵參數(shù),一般情況下注漿壓力6~8 MPa,圍巖破碎,漏漿嚴(yán)重時(shí)可適當(dāng)減低注漿壓力,可調(diào)整為4~6 MPa。

        2.4 注漿量

        注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時(shí)間過長(zhǎng),注漿量過大,應(yīng)檢查是否存在漏漿通道,尤其要防止?jié){液漏入瓦斯抽放管路,注漿結(jié)束時(shí)應(yīng)穩(wěn)壓至8 MPa。

        3 注漿加固效果分析

        3.1 注漿量統(tǒng)計(jì)情況

        在同等條件下,單孔注漿量對(duì)圍巖加固效果起著決定性作用,在43132巷297 m加固范圍內(nèi),共施工360個(gè)孔,累計(jì)注干粉料約70 t,漿料約130 t(水灰比0.8~0.9∶1),平均每孔注干粉料約195 kg,漿料約360 kg,平均每米注漿干粉料約236 kg,漿料約437 kg,具體情況如表1所示。

        從注漿量統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,滯后工作面20 m,超前工作面20 m范圍內(nèi)注漿量較大,單孔約0.925 t漿料,斷層構(gòu)造區(qū)和大型硐室附近注漿量較大,單孔最大近3 t。從這個(gè)結(jié)果來看,新型無機(jī)注漿材料較好的解決了破碎圍巖漏漿問題,注漿量較普通水泥漿有極大提高,可注性可與高分子材料相媲美,但成本可節(jié)約95%以上。

        3.2 巷道變形監(jiān)測(cè)與分析

        為了評(píng)價(jià)43132巷新型無機(jī)注漿材料加固效果,在實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi)布置了5個(gè)測(cè)點(diǎn),采用十字布線法,在工作面開采過程中監(jiān)測(cè)每個(gè)測(cè)點(diǎn)的兩幫移近量和頂?shù)装逡平?。測(cè)點(diǎn)編號(hào)為1~5#,分別距離切眼-21 m(切眼后方21 m)、6 m、36 m、66 m、96 m。

        截止目前為止,長(zhǎng)平礦4313工作面已經(jīng)推進(jìn)約160 m,各測(cè)點(diǎn)的兩幫移近量觀測(cè)如圖3所示,圖示橫坐標(biāo)為測(cè)點(diǎn)距工作面的距離,正值代表測(cè)點(diǎn)滯后工作面,負(fù)值表示工作面超前工作面。圖示可以看出,1~4#測(cè)點(diǎn)變形已經(jīng)基本穩(wěn)定,1#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面143.4 m,兩幫移近量累計(jì)為40 mm,2#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面116.4,兩幫移近量累計(jì)為130 mm,3#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面86.4,兩幫移近量累計(jì)為101 mm,4#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面56.4,兩幫移近量累計(jì)為217 mm,5#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面26.4,兩幫移近量累計(jì)為77 mm。

        巷道各觀測(cè)斷面頂?shù)装逡平坑^測(cè)曲線如圖4所示,可以看出各個(gè)測(cè)點(diǎn)頂?shù)装遄冃我鸦痉€(wěn)定,4#測(cè)點(diǎn)頂?shù)装逡平孔畲螅_(dá)到466 mm,主要是由于4#監(jiān)測(cè)斷面處底板混凝土路面開裂翹起,導(dǎo)致移近量較大,其余各測(cè)點(diǎn)頂?shù)装逡平课闯^200 mm,巷道變形是以底鼓為主,對(duì)巷道使用影響不大。

        4 結(jié)論

        晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平煤礦3#煤層裂隙發(fā)育,強(qiáng)度較低,開采強(qiáng)度較大,采動(dòng)影響程度較大,以往采用64 m大煤柱護(hù)巷,巷道變形仍然較為嚴(yán)重,難以滿足下一個(gè)工作面開采需要,4313工作面通過采用新型無機(jī)注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        (1)減少煤柱29 m,直接多回收煤炭資源31.67萬t,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值約1.58億元,注漿材料成本僅為1180元/m,總投入約141.6萬元,而且本次試驗(yàn)也證明煤柱有進(jìn)一步減少的可能,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將更大。

        (2)新型聯(lián)邦加固Ⅱ號(hào)較為適合破碎圍巖注漿加固,尤其是表面沒有噴漿巷道注漿,能夠很好地解決封孔、漏漿問題。

        (3)巷道變形得到較好的控制,巷道兩幫及頂?shù)装鍩o明顯移近,局部有底鼓現(xiàn)象。最大變形量出現(xiàn)在4#測(cè)點(diǎn),22天巷道兩幫累計(jì)移近212 mm,頂?shù)装謇塾?jì)移近466 mm(主要由底鼓造成)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 錢鳴高.礦山壓力與巖層控制[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2003.

        [2] 趙斌.注漿堵水加固技術(shù)及應(yīng)用[M].煤炭工業(yè)出版社,1998.

        [3] 柴登榜.礦井地質(zhì)工作手冊(cè)[M].煤炭工業(yè)出版社,1984.endprint

        摘 要:大采高工作面開采強(qiáng)度大,采動(dòng)影響劇烈,采動(dòng)影響巷道維護(hù)困難,晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平公司通過采用新型無機(jī)注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,對(duì)留巷復(fù)用巷道進(jìn)行注漿加固,有效的控制了圍巖變形,減少煤柱損失29 m,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:大采高 動(dòng)壓 注漿加固

        中圖分類號(hào):TD353 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)08(b)-0074-02

        大采高技術(shù)開采效率高、產(chǎn)量高、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益好,已經(jīng)成為厚煤層開采的主要發(fā)展方向,但晉煤集團(tuán)3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理難度大,一般采用外錯(cuò)尾巷布置,形成U+L型通風(fēng)解決,但是必然就面臨煤柱損失和復(fù)用巷道的加固問題。晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平煤礦3#煤層厚度近6.0 m,煤層裂隙發(fā)育,強(qiáng)度角度,順槽巷道高度為全煤厚,寬度約5.5 m,斷面較大,在大采高強(qiáng)烈采動(dòng)作用下,雖留設(shè)64 m煤柱,但是復(fù)用巷道仍然維護(hù)困難,很難滿足接替工作忙的開采需要,造成了煤柱的大量損失。為了解決煤柱損失問題,提高盤區(qū)回采率,在長(zhǎng)平公司4313大采高工作面實(shí)驗(yàn)35 m凈煤柱,配合高性能無機(jī)注漿加固材料進(jìn)行工程實(shí)驗(yàn)。

        1 工程概況

        4313大采高工作面四盤區(qū)大采高工作面,東部為一盤區(qū)采空區(qū),西部為4303工作面采空區(qū),北部為Ⅲ4315綜采工作面(尚未布置),南部為Ⅲ4311綜采工作面采空區(qū)。工作面為走向長(zhǎng)1200 m,傾斜長(zhǎng)220.70 m(幫—幫),煤層總厚度為5.90 m(其中煤厚 5.59m,泥巖夾層厚度0.31 m),煤層傾角1~12°,平均傾角6°。工作面布置三條順槽,如圖1所示,采用“兩進(jìn)一回”通風(fēng)方式,其中43131巷和43133巷為進(jìn)風(fēng)巷,43132巷為回風(fēng)巷,43132與43131巷間煤柱尺寸為35 m,工作面開采后需保留作為接替工作面4315大采高工作面的進(jìn)風(fēng)順槽。

        2 注漿加固方案

        2.1 新型無機(jī)注漿加固材料

        大采高工作面采動(dòng)影響巷道,在超前支承壓力和側(cè)向支承壓力的作用下,圍巖破碎較為嚴(yán)重,裂隙發(fā)育,致使注漿過程中面臨的不是漿液滲透性差、擴(kuò)散半徑小等問題,主要是漏漿問題,尤其是工作面順槽巷道,表面無噴漿保護(hù),注漿過程中極易漏漿,主要通道主要是錨桿、錨索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道淺層破碎區(qū)與表面貫通裂隙。大量的工程實(shí)驗(yàn)表面,采用普通水泥漿單孔注漿量一般不超過50 kg,主要問題是漏漿時(shí)很難堵漏,只能中止注漿。而聚氨酯類高分子注漿材料凝固速度快,且具備發(fā)泡性,在注漿過程中通過間歇注漿方法,能夠通過漿液堵住漏漿通道,因此注漿量很大,部分破碎區(qū)域單孔注漿量甚至達(dá)到了10幾噸;但是高分子注漿材料價(jià)格昂貴,且存在有毒、腐蝕,易自燃等安全隱患。因此,開發(fā)快凝、高強(qiáng)、滲透性好的新型無機(jī)注漿材料,以解決破碎圍巖注漿問題,就顯得尤為必要。

        晉煤集團(tuán)技術(shù)研究院聯(lián)合國(guó)內(nèi)知名科研院校,經(jīng)過3年多的努力,研發(fā)出了無機(jī)雙液注漿材料—聯(lián)邦加固材料,該新型無機(jī)注漿材料為雙液注漿材料,分為A料和B料,均為水化材料,在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)一般按照0.8~1.5∶1的水灰比加水?dāng)嚢柚茲{,兩種漿液在混合前,6 h時(shí)內(nèi)不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流動(dòng)性時(shí)間為3~5 min完全固化時(shí)間為5~10 min,1~8小時(shí)的強(qiáng)度能達(dá)到8~25 MPa以上。在注漿過程中配合正確的注漿工藝和封孔方法,能夠很好地解決漏漿問題,注漿壓力能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值,擴(kuò)散范圍可達(dá)到3~5 m,能夠起到較好的加固效果。

        2.2 鉆孔布置及注漿錨桿

        長(zhǎng)平公司4313大采高工作面43132巷注漿鉆孔布置如圖2所示。鉆孔排拒3 m,每排4個(gè)鉆孔(南北幫各兩個(gè))注漿鉆孔深度8 m,孔徑42 mm,上排鉆孔距離頂板1.5 m,下排鉆孔距離底板1.5 m。

        注漿錨桿總長(zhǎng)6 m,由3段2 m長(zhǎng)的4分鋼管,通過4分直接連接而成。最外部的一根錨桿上設(shè)置封孔段,在距離錨桿一端1 m處纏繞鐵絲,鐵絲段長(zhǎng)度為0.6 m。使用時(shí)在鐵絲范圍內(nèi)纏繞棉紗(纏繞不同位置可控制封孔段長(zhǎng)度,目前使用封孔長(zhǎng)度為1 m),在端頭0.2 m處也纏上棉紗,錨桿出露煤壁0.1 m。

        2.3 注漿壓力

        注漿壓力也是影響注漿效果的關(guān)鍵參數(shù),一般情況下注漿壓力6~8 MPa,圍巖破碎,漏漿嚴(yán)重時(shí)可適當(dāng)減低注漿壓力,可調(diào)整為4~6 MPa。

        2.4 注漿量

        注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時(shí)間過長(zhǎng),注漿量過大,應(yīng)檢查是否存在漏漿通道,尤其要防止?jié){液漏入瓦斯抽放管路,注漿結(jié)束時(shí)應(yīng)穩(wěn)壓至8 MPa。

        3 注漿加固效果分析

        3.1 注漿量統(tǒng)計(jì)情況

        在同等條件下,單孔注漿量對(duì)圍巖加固效果起著決定性作用,在43132巷297 m加固范圍內(nèi),共施工360個(gè)孔,累計(jì)注干粉料約70 t,漿料約130 t(水灰比0.8~0.9∶1),平均每孔注干粉料約195 kg,漿料約360 kg,平均每米注漿干粉料約236 kg,漿料約437 kg,具體情況如表1所示。

        從注漿量統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,滯后工作面20 m,超前工作面20 m范圍內(nèi)注漿量較大,單孔約0.925 t漿料,斷層構(gòu)造區(qū)和大型硐室附近注漿量較大,單孔最大近3 t。從這個(gè)結(jié)果來看,新型無機(jī)注漿材料較好的解決了破碎圍巖漏漿問題,注漿量較普通水泥漿有極大提高,可注性可與高分子材料相媲美,但成本可節(jié)約95%以上。

        3.2 巷道變形監(jiān)測(cè)與分析

        為了評(píng)價(jià)43132巷新型無機(jī)注漿材料加固效果,在實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi)布置了5個(gè)測(cè)點(diǎn),采用十字布線法,在工作面開采過程中監(jiān)測(cè)每個(gè)測(cè)點(diǎn)的兩幫移近量和頂?shù)装逡平?。測(cè)點(diǎn)編號(hào)為1~5#,分別距離切眼-21 m(切眼后方21 m)、6 m、36 m、66 m、96 m。

        截止目前為止,長(zhǎng)平礦4313工作面已經(jīng)推進(jìn)約160 m,各測(cè)點(diǎn)的兩幫移近量觀測(cè)如圖3所示,圖示橫坐標(biāo)為測(cè)點(diǎn)距工作面的距離,正值代表測(cè)點(diǎn)滯后工作面,負(fù)值表示工作面超前工作面。圖示可以看出,1~4#測(cè)點(diǎn)變形已經(jīng)基本穩(wěn)定,1#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面143.4 m,兩幫移近量累計(jì)為40 mm,2#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面116.4,兩幫移近量累計(jì)為130 mm,3#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面86.4,兩幫移近量累計(jì)為101 mm,4#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面56.4,兩幫移近量累計(jì)為217 mm,5#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面26.4,兩幫移近量累計(jì)為77 mm。

        巷道各觀測(cè)斷面頂?shù)装逡平坑^測(cè)曲線如圖4所示,可以看出各個(gè)測(cè)點(diǎn)頂?shù)装遄冃我鸦痉€(wěn)定,4#測(cè)點(diǎn)頂?shù)装逡平孔畲?,達(dá)到466 mm,主要是由于4#監(jiān)測(cè)斷面處底板混凝土路面開裂翹起,導(dǎo)致移近量較大,其余各測(cè)點(diǎn)頂?shù)装逡平课闯^200 mm,巷道變形是以底鼓為主,對(duì)巷道使用影響不大。

        4 結(jié)論

        晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平煤礦3#煤層裂隙發(fā)育,強(qiáng)度較低,開采強(qiáng)度較大,采動(dòng)影響程度較大,以往采用64 m大煤柱護(hù)巷,巷道變形仍然較為嚴(yán)重,難以滿足下一個(gè)工作面開采需要,4313工作面通過采用新型無機(jī)注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        (1)減少煤柱29 m,直接多回收煤炭資源31.67萬t,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值約1.58億元,注漿材料成本僅為1180元/m,總投入約141.6萬元,而且本次試驗(yàn)也證明煤柱有進(jìn)一步減少的可能,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將更大。

        (2)新型聯(lián)邦加固Ⅱ號(hào)較為適合破碎圍巖注漿加固,尤其是表面沒有噴漿巷道注漿,能夠很好地解決封孔、漏漿問題。

        (3)巷道變形得到較好的控制,巷道兩幫及頂?shù)装鍩o明顯移近,局部有底鼓現(xiàn)象。最大變形量出現(xiàn)在4#測(cè)點(diǎn),22天巷道兩幫累計(jì)移近212 mm,頂?shù)装謇塾?jì)移近466 mm(主要由底鼓造成)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 錢鳴高.礦山壓力與巖層控制[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2003.

        [2] 趙斌.注漿堵水加固技術(shù)及應(yīng)用[M].煤炭工業(yè)出版社,1998.

        [3] 柴登榜.礦井地質(zhì)工作手冊(cè)[M].煤炭工業(yè)出版社,1984.endprint

        摘 要:大采高工作面開采強(qiáng)度大,采動(dòng)影響劇烈,采動(dòng)影響巷道維護(hù)困難,晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平公司通過采用新型無機(jī)注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,對(duì)留巷復(fù)用巷道進(jìn)行注漿加固,有效的控制了圍巖變形,減少煤柱損失29 m,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:大采高 動(dòng)壓 注漿加固

        中圖分類號(hào):TD353 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)08(b)-0074-02

        大采高技術(shù)開采效率高、產(chǎn)量高、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益好,已經(jīng)成為厚煤層開采的主要發(fā)展方向,但晉煤集團(tuán)3#煤瓦斯含量高,大采高工作面瓦斯涌出量大,尤其是上隅角瓦斯治理難度大,一般采用外錯(cuò)尾巷布置,形成U+L型通風(fēng)解決,但是必然就面臨煤柱損失和復(fù)用巷道的加固問題。晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平煤礦3#煤層厚度近6.0 m,煤層裂隙發(fā)育,強(qiáng)度角度,順槽巷道高度為全煤厚,寬度約5.5 m,斷面較大,在大采高強(qiáng)烈采動(dòng)作用下,雖留設(shè)64 m煤柱,但是復(fù)用巷道仍然維護(hù)困難,很難滿足接替工作忙的開采需要,造成了煤柱的大量損失。為了解決煤柱損失問題,提高盤區(qū)回采率,在長(zhǎng)平公司4313大采高工作面實(shí)驗(yàn)35 m凈煤柱,配合高性能無機(jī)注漿加固材料進(jìn)行工程實(shí)驗(yàn)。

        1 工程概況

        4313大采高工作面四盤區(qū)大采高工作面,東部為一盤區(qū)采空區(qū),西部為4303工作面采空區(qū),北部為Ⅲ4315綜采工作面(尚未布置),南部為Ⅲ4311綜采工作面采空區(qū)。工作面為走向長(zhǎng)1200 m,傾斜長(zhǎng)220.70 m(幫—幫),煤層總厚度為5.90 m(其中煤厚 5.59m,泥巖夾層厚度0.31 m),煤層傾角1~12°,平均傾角6°。工作面布置三條順槽,如圖1所示,采用“兩進(jìn)一回”通風(fēng)方式,其中43131巷和43133巷為進(jìn)風(fēng)巷,43132巷為回風(fēng)巷,43132與43131巷間煤柱尺寸為35 m,工作面開采后需保留作為接替工作面4315大采高工作面的進(jìn)風(fēng)順槽。

        2 注漿加固方案

        2.1 新型無機(jī)注漿加固材料

        大采高工作面采動(dòng)影響巷道,在超前支承壓力和側(cè)向支承壓力的作用下,圍巖破碎較為嚴(yán)重,裂隙發(fā)育,致使注漿過程中面臨的不是漿液滲透性差、擴(kuò)散半徑小等問題,主要是漏漿問題,尤其是工作面順槽巷道,表面無噴漿保護(hù),注漿過程中極易漏漿,主要通道主要是錨桿、錨索孔、瓦斯抽放孔,以及巷道淺層破碎區(qū)與表面貫通裂隙。大量的工程實(shí)驗(yàn)表面,采用普通水泥漿單孔注漿量一般不超過50 kg,主要問題是漏漿時(shí)很難堵漏,只能中止注漿。而聚氨酯類高分子注漿材料凝固速度快,且具備發(fā)泡性,在注漿過程中通過間歇注漿方法,能夠通過漿液堵住漏漿通道,因此注漿量很大,部分破碎區(qū)域單孔注漿量甚至達(dá)到了10幾噸;但是高分子注漿材料價(jià)格昂貴,且存在有毒、腐蝕,易自燃等安全隱患。因此,開發(fā)快凝、高強(qiáng)、滲透性好的新型無機(jī)注漿材料,以解決破碎圍巖注漿問題,就顯得尤為必要。

        晉煤集團(tuán)技術(shù)研究院聯(lián)合國(guó)內(nèi)知名科研院校,經(jīng)過3年多的努力,研發(fā)出了無機(jī)雙液注漿材料—聯(lián)邦加固材料,該新型無機(jī)注漿材料為雙液注漿材料,分為A料和B料,均為水化材料,在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)一般按照0.8~1.5∶1的水灰比加水?dāng)嚢柚茲{,兩種漿液在混合前,6 h時(shí)內(nèi)不凝固、不泌水、不沉淀,混合后失去流動(dòng)性時(shí)間為3~5 min完全固化時(shí)間為5~10 min,1~8小時(shí)的強(qiáng)度能達(dá)到8~25 MPa以上。在注漿過程中配合正確的注漿工藝和封孔方法,能夠很好地解決漏漿問題,注漿壓力能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值,擴(kuò)散范圍可達(dá)到3~5 m,能夠起到較好的加固效果。

        2.2 鉆孔布置及注漿錨桿

        長(zhǎng)平公司4313大采高工作面43132巷注漿鉆孔布置如圖2所示。鉆孔排拒3 m,每排4個(gè)鉆孔(南北幫各兩個(gè))注漿鉆孔深度8 m,孔徑42 mm,上排鉆孔距離頂板1.5 m,下排鉆孔距離底板1.5 m。

        注漿錨桿總長(zhǎng)6 m,由3段2 m長(zhǎng)的4分鋼管,通過4分直接連接而成。最外部的一根錨桿上設(shè)置封孔段,在距離錨桿一端1 m處纏繞鐵絲,鐵絲段長(zhǎng)度為0.6 m。使用時(shí)在鐵絲范圍內(nèi)纏繞棉紗(纏繞不同位置可控制封孔段長(zhǎng)度,目前使用封孔長(zhǎng)度為1 m),在端頭0.2 m處也纏上棉紗,錨桿出露煤壁0.1 m。

        2.3 注漿壓力

        注漿壓力也是影響注漿效果的關(guān)鍵參數(shù),一般情況下注漿壓力6~8 MPa,圍巖破碎,漏漿嚴(yán)重時(shí)可適當(dāng)減低注漿壓力,可調(diào)整為4~6 MPa。

        2.4 注漿量

        注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時(shí)間過長(zhǎng),注漿量過大,應(yīng)檢查是否存在漏漿通道,尤其要防止?jié){液漏入瓦斯抽放管路,注漿結(jié)束時(shí)應(yīng)穩(wěn)壓至8 MPa。

        3 注漿加固效果分析

        3.1 注漿量統(tǒng)計(jì)情況

        在同等條件下,單孔注漿量對(duì)圍巖加固效果起著決定性作用,在43132巷297 m加固范圍內(nèi),共施工360個(gè)孔,累計(jì)注干粉料約70 t,漿料約130 t(水灰比0.8~0.9∶1),平均每孔注干粉料約195 kg,漿料約360 kg,平均每米注漿干粉料約236 kg,漿料約437 kg,具體情況如表1所示。

        從注漿量統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,滯后工作面20 m,超前工作面20 m范圍內(nèi)注漿量較大,單孔約0.925 t漿料,斷層構(gòu)造區(qū)和大型硐室附近注漿量較大,單孔最大近3 t。從這個(gè)結(jié)果來看,新型無機(jī)注漿材料較好的解決了破碎圍巖漏漿問題,注漿量較普通水泥漿有極大提高,可注性可與高分子材料相媲美,但成本可節(jié)約95%以上。

        3.2 巷道變形監(jiān)測(cè)與分析

        為了評(píng)價(jià)43132巷新型無機(jī)注漿材料加固效果,在實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi)布置了5個(gè)測(cè)點(diǎn),采用十字布線法,在工作面開采過程中監(jiān)測(cè)每個(gè)測(cè)點(diǎn)的兩幫移近量和頂?shù)装逡平?。測(cè)點(diǎn)編號(hào)為1~5#,分別距離切眼-21 m(切眼后方21 m)、6 m、36 m、66 m、96 m。

        截止目前為止,長(zhǎng)平礦4313工作面已經(jīng)推進(jìn)約160 m,各測(cè)點(diǎn)的兩幫移近量觀測(cè)如圖3所示,圖示橫坐標(biāo)為測(cè)點(diǎn)距工作面的距離,正值代表測(cè)點(diǎn)滯后工作面,負(fù)值表示工作面超前工作面。圖示可以看出,1~4#測(cè)點(diǎn)變形已經(jīng)基本穩(wěn)定,1#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面143.4 m,兩幫移近量累計(jì)為40 mm,2#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面116.4,兩幫移近量累計(jì)為130 mm,3#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面86.4,兩幫移近量累計(jì)為101 mm,4#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面56.4,兩幫移近量累計(jì)為217 mm,5#測(cè)點(diǎn)已經(jīng)滯后工作面26.4,兩幫移近量累計(jì)為77 mm。

        巷道各觀測(cè)斷面頂?shù)装逡平坑^測(cè)曲線如圖4所示,可以看出各個(gè)測(cè)點(diǎn)頂?shù)装遄冃我鸦痉€(wěn)定,4#測(cè)點(diǎn)頂?shù)装逡平孔畲螅_(dá)到466 mm,主要是由于4#監(jiān)測(cè)斷面處底板混凝土路面開裂翹起,導(dǎo)致移近量較大,其余各測(cè)點(diǎn)頂?shù)装逡平课闯^200 mm,巷道變形是以底鼓為主,對(duì)巷道使用影響不大。

        4 結(jié)論

        晉煤集團(tuán)長(zhǎng)平煤礦3#煤層裂隙發(fā)育,強(qiáng)度較低,開采強(qiáng)度較大,采動(dòng)影響程度較大,以往采用64 m大煤柱護(hù)巷,巷道變形仍然較為嚴(yán)重,難以滿足下一個(gè)工作面開采需要,4313工作面通過采用新型無機(jī)注漿材料,配合合理的注漿工藝和方法,起到了良好的加固效果,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

        (1)減少煤柱29 m,直接多回收煤炭資源31.67萬t,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值約1.58億元,注漿材料成本僅為1180元/m,總投入約141.6萬元,而且本次試驗(yàn)也證明煤柱有進(jìn)一步減少的可能,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將更大。

        (2)新型聯(lián)邦加固Ⅱ號(hào)較為適合破碎圍巖注漿加固,尤其是表面沒有噴漿巷道注漿,能夠很好地解決封孔、漏漿問題。

        (3)巷道變形得到較好的控制,巷道兩幫及頂?shù)装鍩o明顯移近,局部有底鼓現(xiàn)象。最大變形量出現(xiàn)在4#測(cè)點(diǎn),22天巷道兩幫累計(jì)移近212 mm,頂?shù)装謇塾?jì)移近466 mm(主要由底鼓造成)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 錢鳴高.礦山壓力與巖層控制[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2003.

        [2] 趙斌.注漿堵水加固技術(shù)及應(yīng)用[M].煤炭工業(yè)出版社,1998.

        [3] 柴登榜.礦井地質(zhì)工作手冊(cè)[M].煤炭工業(yè)出版社,1984.endprint

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