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        SS4機車X—IPM模塊誤觸發(fā)原因分析及解決方法

        2014-10-20 20:14:38巨芳文
        科技與創(chuàng)新 2014年16期

        巨芳文

        摘 要:SS4機車LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的誤觸發(fā)會導致機車懲罰制動等故障。分析了LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓等問題,并提出了改進方案。

        關鍵詞:SS4機車;集成處理器模塊;誤觸發(fā);感應電壓

        中圖分類號:U269.6 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)16-0049-02

        SS4型直流電力機車自帶的電磁干擾較大,有時會受網(wǎng)壓波動、機車整流輸出不穩(wěn)定、潮濕天氣等原因影響,造成控制電路產(chǎn)生感應電壓或竄電現(xiàn)象。同時,SS4機車安裝的是LOCOTROL系統(tǒng),該系統(tǒng)的集成處理器模塊(X-IPM)的觸發(fā)電壓門檻值較低(9~28 V),當SS4機車控制電路出現(xiàn)的感應電壓或竄電現(xiàn)象的電壓超過集成處理器模塊的觸發(fā)電壓門檻值時,就會使LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊誤觸發(fā),進而導致機車產(chǎn)生懲罰制動等故障,輕則會導致分解運行,重則會導致區(qū)間機破。

        1 故障情況介紹

        2013-08-10,SS41013A+SS47124承擔了WHY254次牽引任務,在涿鹿—化稍營間運行時,1013A節(jié)發(fā)生了減壓100 kPa的懲罰制動,22:26列車停于153 874 m處,故障顯示:懲罰制動、ATP、動力切除,重新斷合LKJ主機電源后,故障消除;22:41區(qū)間動車,22:50再次出現(xiàn)故障,列車停于152 476 m處,重新斷合LKJ主機電源后,故障消除。

        SS41013機車回段后試車時沒有產(chǎn)生故障,EB日志(如圖1所示)顯示“懲罰制動”“懲罰制動:ATP”。

        在查找機車懲罰制動的原因時,發(fā)現(xiàn)機車A節(jié)LOCOTROL系統(tǒng)RIM模塊J4插頭F點的804-LC(LOCOTROL系統(tǒng)懲罰制動指令)有時會輸出約5 V的電壓。分別更換機車A節(jié)LOCOTROL系統(tǒng)的擴展集成處理器模塊、繼電器接口模塊(RIM)和電源接線盒(PJB)后,804-LC仍輸出約5 V的電壓。人工使用可調(diào)直流電壓發(fā)生器給804-LC送直流電壓后,當電壓達到9~28 V時,機車產(chǎn)生懲罰制動,下載EB日志數(shù)據(jù)記錄顯示:“懲罰制動”“懲罰制動:ATP”。因SS4機車的控制電路有時會出現(xiàn)感應電壓或竄電現(xiàn)象,分析得出:RIM模塊輸出的804-LC線帶有約5 V的電壓是由機車控制電路的感應電壓或竄電現(xiàn)象引起的集成處理器模塊誤觸發(fā)而導致的。

        2 集成處理器模塊簡介

        集成處理器模塊基于現(xiàn)有的LOCOTROL LSI處理器模塊,包括系統(tǒng)電路、處理器、繼電器驅(qū)動電路和與LCDM、RIM、EBV、EPCU模塊接口的IO板。該模塊是CCB II空氣制動系統(tǒng)和分布式動力系統(tǒng)的中央處理器,可提供空氣制動、LOCOTROL DP的軟件編程和維護記錄功能。

        3 誤觸發(fā)的原因分析和改進方案

        在大秦線SS4DP組合列車的運行中,機車控制電路可能會出現(xiàn)一些零散的信號和竄電現(xiàn)象,雖然隨之產(chǎn)生的電壓只有幾伏至十幾伏,但LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓門檻值較低,幾伏至十幾伏的電壓能達到該模塊觸發(fā)電壓的門檻值,并使模塊誤動作而造成懲罰制動等故障。因此,應在可能發(fā)生竄電的線束到LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊之間加裝過濾裝置,并抬高模塊觸發(fā)電壓,從而使這些可能竄電的低電壓無法造成LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的誤動作。

        為了抬高模塊的觸發(fā)電壓,可用該過濾裝置中的開關管控制電路的開通和關斷,從而達到“過濾”的作用,同時,可加入濾波電路,使輸出的電壓更加平穩(wěn),對模塊起到更好的保護作用。在本次研究中,最重要的就是如何解決在開通和關斷瞬間產(chǎn)生的尖峰電壓干擾問題。針對此情況,應選擇MOS管作為開關,該管的工作頻率可達到20 kHz以上,且驅(qū)動電路比較簡單,具有高速、大功率、高耐壓的特點。但是,在開通或關斷時產(chǎn)生的尖峰電壓也會對MOS管造成損耗。對此,可采用由電阻Rs、電容Cs和二極管VDs構(gòu)成的RCD吸收電路,該電路對過電壓有較好的抑制效果,并選擇較大阻值的吸收電阻,這樣能在一定程度上降低損耗。

        為了抬高模塊的觸發(fā)電壓,可在該過濾裝置中加入開關管,當輸入低于限定電壓時,開關管處于關斷狀態(tài),此時不能不能觸發(fā)LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊動作;當輸入電壓高于限定電壓時,開關管處于開通狀態(tài),此時能觸發(fā)LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊動作。另外,可在裝置中加入濾波模塊,這樣能使輸出的電壓更平穩(wěn)。加入過濾裝置前、后的工作原理分別如圖2和圖3所示。

        4 方案可行性分析

        使用可調(diào)直流電壓發(fā)生器對LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊施加直流脈沖后,LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓為9~28 V。在實際的機車電路中,集成處理器模塊通過電源接線盒PJB與機車接口電路相連。本方案中在機車接口電路與LOCOTROL系統(tǒng)的電源接線盒之間安裝了過濾裝置,并抬高了X-IPM模塊的觸發(fā)電壓,消除了機車接口電路中控制電路可能存在的感應電壓或竄電現(xiàn)象。該方案能夠避免因機車控制電路可能存在的感應電壓或竄電進入LOCOTROL系統(tǒng)的X-IPM模塊而導致的誤觸發(fā)。

        摘 要:SS4機車LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的誤觸發(fā)會導致機車懲罰制動等故障。分析了LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓等問題,并提出了改進方案。

        關鍵詞:SS4機車;集成處理器模塊;誤觸發(fā);感應電壓

        中圖分類號:U269.6 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)16-0049-02

        SS4型直流電力機車自帶的電磁干擾較大,有時會受網(wǎng)壓波動、機車整流輸出不穩(wěn)定、潮濕天氣等原因影響,造成控制電路產(chǎn)生感應電壓或竄電現(xiàn)象。同時,SS4機車安裝的是LOCOTROL系統(tǒng),該系統(tǒng)的集成處理器模塊(X-IPM)的觸發(fā)電壓門檻值較低(9~28 V),當SS4機車控制電路出現(xiàn)的感應電壓或竄電現(xiàn)象的電壓超過集成處理器模塊的觸發(fā)電壓門檻值時,就會使LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊誤觸發(fā),進而導致機車產(chǎn)生懲罰制動等故障,輕則會導致分解運行,重則會導致區(qū)間機破。

        1 故障情況介紹

        2013-08-10,SS41013A+SS47124承擔了WHY254次牽引任務,在涿鹿—化稍營間運行時,1013A節(jié)發(fā)生了減壓100 kPa的懲罰制動,22:26列車停于153 874 m處,故障顯示:懲罰制動、ATP、動力切除,重新斷合LKJ主機電源后,故障消除;22:41區(qū)間動車,22:50再次出現(xiàn)故障,列車停于152 476 m處,重新斷合LKJ主機電源后,故障消除。

        SS41013機車回段后試車時沒有產(chǎn)生故障,EB日志(如圖1所示)顯示“懲罰制動”“懲罰制動:ATP”。

        在查找機車懲罰制動的原因時,發(fā)現(xiàn)機車A節(jié)LOCOTROL系統(tǒng)RIM模塊J4插頭F點的804-LC(LOCOTROL系統(tǒng)懲罰制動指令)有時會輸出約5 V的電壓。分別更換機車A節(jié)LOCOTROL系統(tǒng)的擴展集成處理器模塊、繼電器接口模塊(RIM)和電源接線盒(PJB)后,804-LC仍輸出約5 V的電壓。人工使用可調(diào)直流電壓發(fā)生器給804-LC送直流電壓后,當電壓達到9~28 V時,機車產(chǎn)生懲罰制動,下載EB日志數(shù)據(jù)記錄顯示:“懲罰制動”“懲罰制動:ATP”。因SS4機車的控制電路有時會出現(xiàn)感應電壓或竄電現(xiàn)象,分析得出:RIM模塊輸出的804-LC線帶有約5 V的電壓是由機車控制電路的感應電壓或竄電現(xiàn)象引起的集成處理器模塊誤觸發(fā)而導致的。

        2 集成處理器模塊簡介

        集成處理器模塊基于現(xiàn)有的LOCOTROL LSI處理器模塊,包括系統(tǒng)電路、處理器、繼電器驅(qū)動電路和與LCDM、RIM、EBV、EPCU模塊接口的IO板。該模塊是CCB II空氣制動系統(tǒng)和分布式動力系統(tǒng)的中央處理器,可提供空氣制動、LOCOTROL DP的軟件編程和維護記錄功能。

        3 誤觸發(fā)的原因分析和改進方案

        在大秦線SS4DP組合列車的運行中,機車控制電路可能會出現(xiàn)一些零散的信號和竄電現(xiàn)象,雖然隨之產(chǎn)生的電壓只有幾伏至十幾伏,但LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓門檻值較低,幾伏至十幾伏的電壓能達到該模塊觸發(fā)電壓的門檻值,并使模塊誤動作而造成懲罰制動等故障。因此,應在可能發(fā)生竄電的線束到LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊之間加裝過濾裝置,并抬高模塊觸發(fā)電壓,從而使這些可能竄電的低電壓無法造成LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的誤動作。

        為了抬高模塊的觸發(fā)電壓,可用該過濾裝置中的開關管控制電路的開通和關斷,從而達到“過濾”的作用,同時,可加入濾波電路,使輸出的電壓更加平穩(wěn),對模塊起到更好的保護作用。在本次研究中,最重要的就是如何解決在開通和關斷瞬間產(chǎn)生的尖峰電壓干擾問題。針對此情況,應選擇MOS管作為開關,該管的工作頻率可達到20 kHz以上,且驅(qū)動電路比較簡單,具有高速、大功率、高耐壓的特點。但是,在開通或關斷時產(chǎn)生的尖峰電壓也會對MOS管造成損耗。對此,可采用由電阻Rs、電容Cs和二極管VDs構(gòu)成的RCD吸收電路,該電路對過電壓有較好的抑制效果,并選擇較大阻值的吸收電阻,這樣能在一定程度上降低損耗。

        為了抬高模塊的觸發(fā)電壓,可在該過濾裝置中加入開關管,當輸入低于限定電壓時,開關管處于關斷狀態(tài),此時不能不能觸發(fā)LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊動作;當輸入電壓高于限定電壓時,開關管處于開通狀態(tài),此時能觸發(fā)LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊動作。另外,可在裝置中加入濾波模塊,這樣能使輸出的電壓更平穩(wěn)。加入過濾裝置前、后的工作原理分別如圖2和圖3所示。

        4 方案可行性分析

        使用可調(diào)直流電壓發(fā)生器對LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊施加直流脈沖后,LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓為9~28 V。在實際的機車電路中,集成處理器模塊通過電源接線盒PJB與機車接口電路相連。本方案中在機車接口電路與LOCOTROL系統(tǒng)的電源接線盒之間安裝了過濾裝置,并抬高了X-IPM模塊的觸發(fā)電壓,消除了機車接口電路中控制電路可能存在的感應電壓或竄電現(xiàn)象。該方案能夠避免因機車控制電路可能存在的感應電壓或竄電進入LOCOTROL系統(tǒng)的X-IPM模塊而導致的誤觸發(fā)。

        摘 要:SS4機車LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的誤觸發(fā)會導致機車懲罰制動等故障。分析了LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓等問題,并提出了改進方案。

        關鍵詞:SS4機車;集成處理器模塊;誤觸發(fā);感應電壓

        中圖分類號:U269.6 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)16-0049-02

        SS4型直流電力機車自帶的電磁干擾較大,有時會受網(wǎng)壓波動、機車整流輸出不穩(wěn)定、潮濕天氣等原因影響,造成控制電路產(chǎn)生感應電壓或竄電現(xiàn)象。同時,SS4機車安裝的是LOCOTROL系統(tǒng),該系統(tǒng)的集成處理器模塊(X-IPM)的觸發(fā)電壓門檻值較低(9~28 V),當SS4機車控制電路出現(xiàn)的感應電壓或竄電現(xiàn)象的電壓超過集成處理器模塊的觸發(fā)電壓門檻值時,就會使LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊誤觸發(fā),進而導致機車產(chǎn)生懲罰制動等故障,輕則會導致分解運行,重則會導致區(qū)間機破。

        1 故障情況介紹

        2013-08-10,SS41013A+SS47124承擔了WHY254次牽引任務,在涿鹿—化稍營間運行時,1013A節(jié)發(fā)生了減壓100 kPa的懲罰制動,22:26列車停于153 874 m處,故障顯示:懲罰制動、ATP、動力切除,重新斷合LKJ主機電源后,故障消除;22:41區(qū)間動車,22:50再次出現(xiàn)故障,列車停于152 476 m處,重新斷合LKJ主機電源后,故障消除。

        SS41013機車回段后試車時沒有產(chǎn)生故障,EB日志(如圖1所示)顯示“懲罰制動”“懲罰制動:ATP”。

        在查找機車懲罰制動的原因時,發(fā)現(xiàn)機車A節(jié)LOCOTROL系統(tǒng)RIM模塊J4插頭F點的804-LC(LOCOTROL系統(tǒng)懲罰制動指令)有時會輸出約5 V的電壓。分別更換機車A節(jié)LOCOTROL系統(tǒng)的擴展集成處理器模塊、繼電器接口模塊(RIM)和電源接線盒(PJB)后,804-LC仍輸出約5 V的電壓。人工使用可調(diào)直流電壓發(fā)生器給804-LC送直流電壓后,當電壓達到9~28 V時,機車產(chǎn)生懲罰制動,下載EB日志數(shù)據(jù)記錄顯示:“懲罰制動”“懲罰制動:ATP”。因SS4機車的控制電路有時會出現(xiàn)感應電壓或竄電現(xiàn)象,分析得出:RIM模塊輸出的804-LC線帶有約5 V的電壓是由機車控制電路的感應電壓或竄電現(xiàn)象引起的集成處理器模塊誤觸發(fā)而導致的。

        2 集成處理器模塊簡介

        集成處理器模塊基于現(xiàn)有的LOCOTROL LSI處理器模塊,包括系統(tǒng)電路、處理器、繼電器驅(qū)動電路和與LCDM、RIM、EBV、EPCU模塊接口的IO板。該模塊是CCB II空氣制動系統(tǒng)和分布式動力系統(tǒng)的中央處理器,可提供空氣制動、LOCOTROL DP的軟件編程和維護記錄功能。

        3 誤觸發(fā)的原因分析和改進方案

        在大秦線SS4DP組合列車的運行中,機車控制電路可能會出現(xiàn)一些零散的信號和竄電現(xiàn)象,雖然隨之產(chǎn)生的電壓只有幾伏至十幾伏,但LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓門檻值較低,幾伏至十幾伏的電壓能達到該模塊觸發(fā)電壓的門檻值,并使模塊誤動作而造成懲罰制動等故障。因此,應在可能發(fā)生竄電的線束到LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊之間加裝過濾裝置,并抬高模塊觸發(fā)電壓,從而使這些可能竄電的低電壓無法造成LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的誤動作。

        為了抬高模塊的觸發(fā)電壓,可用該過濾裝置中的開關管控制電路的開通和關斷,從而達到“過濾”的作用,同時,可加入濾波電路,使輸出的電壓更加平穩(wěn),對模塊起到更好的保護作用。在本次研究中,最重要的就是如何解決在開通和關斷瞬間產(chǎn)生的尖峰電壓干擾問題。針對此情況,應選擇MOS管作為開關,該管的工作頻率可達到20 kHz以上,且驅(qū)動電路比較簡單,具有高速、大功率、高耐壓的特點。但是,在開通或關斷時產(chǎn)生的尖峰電壓也會對MOS管造成損耗。對此,可采用由電阻Rs、電容Cs和二極管VDs構(gòu)成的RCD吸收電路,該電路對過電壓有較好的抑制效果,并選擇較大阻值的吸收電阻,這樣能在一定程度上降低損耗。

        為了抬高模塊的觸發(fā)電壓,可在該過濾裝置中加入開關管,當輸入低于限定電壓時,開關管處于關斷狀態(tài),此時不能不能觸發(fā)LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊動作;當輸入電壓高于限定電壓時,開關管處于開通狀態(tài),此時能觸發(fā)LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊動作。另外,可在裝置中加入濾波模塊,這樣能使輸出的電壓更平穩(wěn)。加入過濾裝置前、后的工作原理分別如圖2和圖3所示。

        4 方案可行性分析

        使用可調(diào)直流電壓發(fā)生器對LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊施加直流脈沖后,LOCOTROL系統(tǒng)集成處理器模塊的觸發(fā)電壓為9~28 V。在實際的機車電路中,集成處理器模塊通過電源接線盒PJB與機車接口電路相連。本方案中在機車接口電路與LOCOTROL系統(tǒng)的電源接線盒之間安裝了過濾裝置,并抬高了X-IPM模塊的觸發(fā)電壓,消除了機車接口電路中控制電路可能存在的感應電壓或竄電現(xiàn)象。該方案能夠避免因機車控制電路可能存在的感應電壓或竄電進入LOCOTROL系統(tǒng)的X-IPM模塊而導致的誤觸發(fā)。

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