鄒志偉
港口起重設(shè)備的驅(qū)動系統(tǒng)在作業(yè)過程中往往會出現(xiàn)一些疑難故障,要找出故障原因,需要分辨率達毫秒級且能全面表征系統(tǒng)運行狀態(tài)的數(shù)據(jù)。港口裝卸領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的安川驅(qū)動系統(tǒng)自帶的CP-717軟件具有數(shù)據(jù)追蹤功能,可以采集機構(gòu)運行中的速度給定、速度反饋、電流、力矩、剎車反饋等關(guān)鍵數(shù)據(jù),有助于分析偶發(fā)性故障、多驅(qū)動協(xié)同類故障產(chǎn)生的原因。
1 港口起重設(shè)備驅(qū)動故障典型案例
1.1 輪胎吊起升機構(gòu)偶發(fā)異常抖動且減速箱軸開裂
2011年底,深圳蛇口集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱蛇口集裝箱碼頭)某臺輪胎吊的起升機構(gòu)在作業(yè)過程中偶爾出現(xiàn)異常抖動的情況。在排除電機、減速箱、起升手柄、起升電機速度編碼器等可能導(dǎo)致故障的因素后,維修人員通過更換驅(qū)動器觸發(fā)板排除設(shè)備偶發(fā)異常抖動故障,并發(fā)現(xiàn)起升機構(gòu)減速箱100軸出現(xiàn)裂紋(見圖1)。
利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集起升機構(gòu)的速度給定、速度反饋、電流反饋、力矩反饋等數(shù)據(jù),分析起升機構(gòu)抖動及減速箱軸產(chǎn)生裂紋的原因。分別采集起升機構(gòu)抖動時和正常運行時時間間隔的100個速度給定和速度反饋數(shù)據(jù);分析這些數(shù)據(jù)可知,在速度給定穩(wěn)定時,速度反饋圍繞速度給定上下波動。結(jié)合材料力學(xué)對斷裂原因的分析[1-2],確定驅(qū)動器觸發(fā)板異常是導(dǎo)致起升機構(gòu)偶發(fā)異常抖動的原因,而這種高頻、類似周期性的抖動正是造成減速箱100軸產(chǎn)生高周期疲勞裂紋的原因。
1.2 輪胎吊大車停車偶發(fā)甩動
2012年初,蛇口集裝箱碼頭某臺輪胎吊出現(xiàn)大車停車時偶爾甩動的情況。此故障具有偶發(fā)性,容易造成司機心理恐慌,且存在損壞自動接駁小車的風(fēng)險。在現(xiàn)場對設(shè)備進行全面排查的過程中,利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集4個大車驅(qū)動器的狀態(tài)數(shù)據(jù)及大車剎車狀態(tài)數(shù)據(jù)(見圖2),發(fā)現(xiàn)大車2號驅(qū)動器在大車停車剎車仍然打開時會出現(xiàn)短暫()放棄控制大車2號電機的情況,此時大車2號驅(qū)動器的速度反饋、電流反饋、力矩反饋均為0。
對利用安川系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集的數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)大車停車時甩動是由大車2號驅(qū)動器引起的。通過檢查,發(fā)現(xiàn)大車2號驅(qū)動器處在開環(huán)矢量控制方式下,將其修改為閉環(huán)矢量控制方式后,采集到如圖3所示的數(shù)據(jù),大車停車偶發(fā)甩動故障隨之消失。同時,通過分析采集的數(shù)據(jù)可以了解安川G7變頻器開環(huán)矢量控制方式與閉環(huán)矢量控制方式的差異,為后續(xù)大車測速編碼器損壞等情況處理規(guī)范的建立提供了理論依據(jù)。
1.3 輪胎吊大車向左全速易跑偏
2012年底,蛇口集裝箱碼頭某臺輪胎吊在作業(yè)過程中出現(xiàn)大車向左全速易跑偏的情況。由于其糾偏難度較大,造成作業(yè)效率低下。
由于導(dǎo)致大車跑偏的原因有多種,為更快地找出大車跑偏產(chǎn)生的原因,利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集4個大車驅(qū)動器狀態(tài)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)大車1號驅(qū)動器的力矩被限制為電機額定轉(zhuǎn)矩的46%,而利用數(shù)據(jù)追蹤功能采集的同批次另外一臺輪胎吊大車1號驅(qū)動器的力矩可以達到電機額定轉(zhuǎn)矩的230%。分析采集的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大車向左全速易跑偏是由大車1號驅(qū)動器力矩被限制引起的。調(diào)整相關(guān)驅(qū)動器參數(shù)后,跑偏故障隨之消失。
跑偏是輪胎吊常見故障,這次故障的解決為蛇口集裝箱碼頭輪胎吊大車自動糾偏優(yōu)化改造找到方向。
2 數(shù)據(jù)追蹤在起重設(shè)備驅(qū)動故障分析中的應(yīng)用原理
2.1 確定需要采集的數(shù)據(jù)及觸發(fā)條件
如圖4所示,在系統(tǒng)中填入需要采集的數(shù)據(jù)和觸發(fā)條件及相關(guān)條件后即可實現(xiàn)對需要數(shù)據(jù)的采集。
2.2 導(dǎo)出數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)導(dǎo)出步驟見圖5~7,詳細步驟可參考安川驅(qū)動系統(tǒng)CP-717軟件操作手冊。
2.3 分析追蹤數(shù)據(jù)
分析追蹤數(shù)據(jù)一般使用Excel軟件,其插入圖表功能及數(shù)據(jù)排序功能基本可以滿足數(shù)據(jù)分析的要求。當然,其他專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件(如MATLAB等)也可以用來分析數(shù)據(jù)。根據(jù)Excel圖表分析數(shù)據(jù)變化趨勢,通過數(shù)據(jù)排序找出在很短的時間段內(nèi)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)對故障點的判斷。
參考文獻:
[1] 周承恩,謝季佳,洪友士. 超高周疲勞研究現(xiàn)狀及展望[J].機械強度,2004,26(5):526-533.
[2] 周為富,趙振華,陳偉. 鈦合金高周疲勞特性的影響因素分析[J]. 現(xiàn)代機械,2009(3):90-93.
(編輯:曹莉瓊 收稿日期:2014-09-11)
港口起重設(shè)備的驅(qū)動系統(tǒng)在作業(yè)過程中往往會出現(xiàn)一些疑難故障,要找出故障原因,需要分辨率達毫秒級且能全面表征系統(tǒng)運行狀態(tài)的數(shù)據(jù)。港口裝卸領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的安川驅(qū)動系統(tǒng)自帶的CP-717軟件具有數(shù)據(jù)追蹤功能,可以采集機構(gòu)運行中的速度給定、速度反饋、電流、力矩、剎車反饋等關(guān)鍵數(shù)據(jù),有助于分析偶發(fā)性故障、多驅(qū)動協(xié)同類故障產(chǎn)生的原因。
1 港口起重設(shè)備驅(qū)動故障典型案例
1.1 輪胎吊起升機構(gòu)偶發(fā)異常抖動且減速箱軸開裂
2011年底,深圳蛇口集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱蛇口集裝箱碼頭)某臺輪胎吊的起升機構(gòu)在作業(yè)過程中偶爾出現(xiàn)異常抖動的情況。在排除電機、減速箱、起升手柄、起升電機速度編碼器等可能導(dǎo)致故障的因素后,維修人員通過更換驅(qū)動器觸發(fā)板排除設(shè)備偶發(fā)異常抖動故障,并發(fā)現(xiàn)起升機構(gòu)減速箱100軸出現(xiàn)裂紋(見圖1)。
利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集起升機構(gòu)的速度給定、速度反饋、電流反饋、力矩反饋等數(shù)據(jù),分析起升機構(gòu)抖動及減速箱軸產(chǎn)生裂紋的原因。分別采集起升機構(gòu)抖動時和正常運行時時間間隔的100個速度給定和速度反饋數(shù)據(jù);分析這些數(shù)據(jù)可知,在速度給定穩(wěn)定時,速度反饋圍繞速度給定上下波動。結(jié)合材料力學(xué)對斷裂原因的分析[1-2],確定驅(qū)動器觸發(fā)板異常是導(dǎo)致起升機構(gòu)偶發(fā)異常抖動的原因,而這種高頻、類似周期性的抖動正是造成減速箱100軸產(chǎn)生高周期疲勞裂紋的原因。
1.2 輪胎吊大車停車偶發(fā)甩動
2012年初,蛇口集裝箱碼頭某臺輪胎吊出現(xiàn)大車停車時偶爾甩動的情況。此故障具有偶發(fā)性,容易造成司機心理恐慌,且存在損壞自動接駁小車的風(fēng)險。在現(xiàn)場對設(shè)備進行全面排查的過程中,利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集4個大車驅(qū)動器的狀態(tài)數(shù)據(jù)及大車剎車狀態(tài)數(shù)據(jù)(見圖2),發(fā)現(xiàn)大車2號驅(qū)動器在大車停車剎車仍然打開時會出現(xiàn)短暫()放棄控制大車2號電機的情況,此時大車2號驅(qū)動器的速度反饋、電流反饋、力矩反饋均為0。
對利用安川系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集的數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)大車停車時甩動是由大車2號驅(qū)動器引起的。通過檢查,發(fā)現(xiàn)大車2號驅(qū)動器處在開環(huán)矢量控制方式下,將其修改為閉環(huán)矢量控制方式后,采集到如圖3所示的數(shù)據(jù),大車停車偶發(fā)甩動故障隨之消失。同時,通過分析采集的數(shù)據(jù)可以了解安川G7變頻器開環(huán)矢量控制方式與閉環(huán)矢量控制方式的差異,為后續(xù)大車測速編碼器損壞等情況處理規(guī)范的建立提供了理論依據(jù)。
1.3 輪胎吊大車向左全速易跑偏
2012年底,蛇口集裝箱碼頭某臺輪胎吊在作業(yè)過程中出現(xiàn)大車向左全速易跑偏的情況。由于其糾偏難度較大,造成作業(yè)效率低下。
由于導(dǎo)致大車跑偏的原因有多種,為更快地找出大車跑偏產(chǎn)生的原因,利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集4個大車驅(qū)動器狀態(tài)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)大車1號驅(qū)動器的力矩被限制為電機額定轉(zhuǎn)矩的46%,而利用數(shù)據(jù)追蹤功能采集的同批次另外一臺輪胎吊大車1號驅(qū)動器的力矩可以達到電機額定轉(zhuǎn)矩的230%。分析采集的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大車向左全速易跑偏是由大車1號驅(qū)動器力矩被限制引起的。調(diào)整相關(guān)驅(qū)動器參數(shù)后,跑偏故障隨之消失。
跑偏是輪胎吊常見故障,這次故障的解決為蛇口集裝箱碼頭輪胎吊大車自動糾偏優(yōu)化改造找到方向。
2 數(shù)據(jù)追蹤在起重設(shè)備驅(qū)動故障分析中的應(yīng)用原理
2.1 確定需要采集的數(shù)據(jù)及觸發(fā)條件
如圖4所示,在系統(tǒng)中填入需要采集的數(shù)據(jù)和觸發(fā)條件及相關(guān)條件后即可實現(xiàn)對需要數(shù)據(jù)的采集。
2.2 導(dǎo)出數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)導(dǎo)出步驟見圖5~7,詳細步驟可參考安川驅(qū)動系統(tǒng)CP-717軟件操作手冊。
2.3 分析追蹤數(shù)據(jù)
分析追蹤數(shù)據(jù)一般使用Excel軟件,其插入圖表功能及數(shù)據(jù)排序功能基本可以滿足數(shù)據(jù)分析的要求。當然,其他專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件(如MATLAB等)也可以用來分析數(shù)據(jù)。根據(jù)Excel圖表分析數(shù)據(jù)變化趨勢,通過數(shù)據(jù)排序找出在很短的時間段內(nèi)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)對故障點的判斷。
參考文獻:
[1] 周承恩,謝季佳,洪友士. 超高周疲勞研究現(xiàn)狀及展望[J].機械強度,2004,26(5):526-533.
[2] 周為富,趙振華,陳偉. 鈦合金高周疲勞特性的影響因素分析[J]. 現(xiàn)代機械,2009(3):90-93.
(編輯:曹莉瓊 收稿日期:2014-09-11)
港口起重設(shè)備的驅(qū)動系統(tǒng)在作業(yè)過程中往往會出現(xiàn)一些疑難故障,要找出故障原因,需要分辨率達毫秒級且能全面表征系統(tǒng)運行狀態(tài)的數(shù)據(jù)。港口裝卸領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的安川驅(qū)動系統(tǒng)自帶的CP-717軟件具有數(shù)據(jù)追蹤功能,可以采集機構(gòu)運行中的速度給定、速度反饋、電流、力矩、剎車反饋等關(guān)鍵數(shù)據(jù),有助于分析偶發(fā)性故障、多驅(qū)動協(xié)同類故障產(chǎn)生的原因。
1 港口起重設(shè)備驅(qū)動故障典型案例
1.1 輪胎吊起升機構(gòu)偶發(fā)異常抖動且減速箱軸開裂
2011年底,深圳蛇口集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱蛇口集裝箱碼頭)某臺輪胎吊的起升機構(gòu)在作業(yè)過程中偶爾出現(xiàn)異常抖動的情況。在排除電機、減速箱、起升手柄、起升電機速度編碼器等可能導(dǎo)致故障的因素后,維修人員通過更換驅(qū)動器觸發(fā)板排除設(shè)備偶發(fā)異常抖動故障,并發(fā)現(xiàn)起升機構(gòu)減速箱100軸出現(xiàn)裂紋(見圖1)。
利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集起升機構(gòu)的速度給定、速度反饋、電流反饋、力矩反饋等數(shù)據(jù),分析起升機構(gòu)抖動及減速箱軸產(chǎn)生裂紋的原因。分別采集起升機構(gòu)抖動時和正常運行時時間間隔的100個速度給定和速度反饋數(shù)據(jù);分析這些數(shù)據(jù)可知,在速度給定穩(wěn)定時,速度反饋圍繞速度給定上下波動。結(jié)合材料力學(xué)對斷裂原因的分析[1-2],確定驅(qū)動器觸發(fā)板異常是導(dǎo)致起升機構(gòu)偶發(fā)異常抖動的原因,而這種高頻、類似周期性的抖動正是造成減速箱100軸產(chǎn)生高周期疲勞裂紋的原因。
1.2 輪胎吊大車停車偶發(fā)甩動
2012年初,蛇口集裝箱碼頭某臺輪胎吊出現(xiàn)大車停車時偶爾甩動的情況。此故障具有偶發(fā)性,容易造成司機心理恐慌,且存在損壞自動接駁小車的風(fēng)險。在現(xiàn)場對設(shè)備進行全面排查的過程中,利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集4個大車驅(qū)動器的狀態(tài)數(shù)據(jù)及大車剎車狀態(tài)數(shù)據(jù)(見圖2),發(fā)現(xiàn)大車2號驅(qū)動器在大車停車剎車仍然打開時會出現(xiàn)短暫()放棄控制大車2號電機的情況,此時大車2號驅(qū)動器的速度反饋、電流反饋、力矩反饋均為0。
對利用安川系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集的數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)大車停車時甩動是由大車2號驅(qū)動器引起的。通過檢查,發(fā)現(xiàn)大車2號驅(qū)動器處在開環(huán)矢量控制方式下,將其修改為閉環(huán)矢量控制方式后,采集到如圖3所示的數(shù)據(jù),大車停車偶發(fā)甩動故障隨之消失。同時,通過分析采集的數(shù)據(jù)可以了解安川G7變頻器開環(huán)矢量控制方式與閉環(huán)矢量控制方式的差異,為后續(xù)大車測速編碼器損壞等情況處理規(guī)范的建立提供了理論依據(jù)。
1.3 輪胎吊大車向左全速易跑偏
2012年底,蛇口集裝箱碼頭某臺輪胎吊在作業(yè)過程中出現(xiàn)大車向左全速易跑偏的情況。由于其糾偏難度較大,造成作業(yè)效率低下。
由于導(dǎo)致大車跑偏的原因有多種,為更快地找出大車跑偏產(chǎn)生的原因,利用驅(qū)動系統(tǒng)數(shù)據(jù)追蹤功能采集4個大車驅(qū)動器狀態(tài)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)大車1號驅(qū)動器的力矩被限制為電機額定轉(zhuǎn)矩的46%,而利用數(shù)據(jù)追蹤功能采集的同批次另外一臺輪胎吊大車1號驅(qū)動器的力矩可以達到電機額定轉(zhuǎn)矩的230%。分析采集的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大車向左全速易跑偏是由大車1號驅(qū)動器力矩被限制引起的。調(diào)整相關(guān)驅(qū)動器參數(shù)后,跑偏故障隨之消失。
跑偏是輪胎吊常見故障,這次故障的解決為蛇口集裝箱碼頭輪胎吊大車自動糾偏優(yōu)化改造找到方向。
2 數(shù)據(jù)追蹤在起重設(shè)備驅(qū)動故障分析中的應(yīng)用原理
2.1 確定需要采集的數(shù)據(jù)及觸發(fā)條件
如圖4所示,在系統(tǒng)中填入需要采集的數(shù)據(jù)和觸發(fā)條件及相關(guān)條件后即可實現(xiàn)對需要數(shù)據(jù)的采集。
2.2 導(dǎo)出數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)導(dǎo)出步驟見圖5~7,詳細步驟可參考安川驅(qū)動系統(tǒng)CP-717軟件操作手冊。
2.3 分析追蹤數(shù)據(jù)
分析追蹤數(shù)據(jù)一般使用Excel軟件,其插入圖表功能及數(shù)據(jù)排序功能基本可以滿足數(shù)據(jù)分析的要求。當然,其他專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件(如MATLAB等)也可以用來分析數(shù)據(jù)。根據(jù)Excel圖表分析數(shù)據(jù)變化趨勢,通過數(shù)據(jù)排序找出在很短的時間段內(nèi)出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)對故障點的判斷。
參考文獻:
[1] 周承恩,謝季佳,洪友士. 超高周疲勞研究現(xiàn)狀及展望[J].機械強度,2004,26(5):526-533.
[2] 周為富,趙振華,陳偉. 鈦合金高周疲勞特性的影響因素分析[J]. 現(xiàn)代機械,2009(3):90-93.
(編輯:曹莉瓊 收稿日期:2014-09-11)