鄧檳杰,吳 軍,雷 杰
(馬鋼股份公司第一鋼軋總廠 安徽馬鞍山 243000)
HGC是軋機(jī)液壓輥縫控制系統(tǒng)的縮寫(xiě)。在連軋機(jī)組中每個(gè)機(jī)架都配有HGC系統(tǒng),其主要裝備有壓力檢測(cè)裝置、位置檢測(cè)裝置及其配套的伺服閥控制系統(tǒng)。HGC液壓缸可以在位置控制模式和軋制力控制模式下運(yùn)行。原理如圖所示(圖1)。
圖1 HGC系統(tǒng)原理
馬鋼CSP生產(chǎn)線于2003年10月投產(chǎn)生產(chǎn),在安裝調(diào)試時(shí),SMS公司在設(shè)計(jì)和調(diào)試時(shí),常出現(xiàn)HGC系統(tǒng)的伺服閥由于磨損出現(xiàn)內(nèi)泄和零漂超出10%,直接影響HGC系統(tǒng)控制精度。
HGC系統(tǒng)控制方式:1#模式由1#閥和3#閥參與控制;2#模式由2#閥和4#閥參與控制;1+2模式或2+1模式由1#閥、2#閥、3#閥和4#閥同時(shí)工作。1#模式或2#模式工作時(shí),DS、OS側(cè)的液控單向閥CHECK VALVE 1#先導(dǎo)閥和2#先導(dǎo)閥都處于工作狀態(tài),傳動(dòng)側(cè)的1#伺服閥和操作側(cè)的3#伺服閥處于工作狀態(tài),而傳動(dòng)側(cè)的2#伺服閥和操作側(cè)的4#伺服閥也處于工作狀態(tài)但在零位。當(dāng)HGC系統(tǒng)的一個(gè)伺服閥出現(xiàn)故障時(shí),直接影響其余三個(gè)伺服閥的工作狀態(tài)和軋機(jī)HGC的控制精度。診斷分析故障時(shí),也不好查找具體哪個(gè)閥出現(xiàn)故障,只能更換HGC系統(tǒng)的四個(gè)伺服閥,徹底處理故障。現(xiàn)場(chǎng)更換四個(gè)伺服閥所需時(shí)間比較長(zhǎng),兩邊同時(shí)處理也需要1.5 h。由于CSP生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏比較緊,我們?nèi)粘L幚矸謨刹礁鼡Q四個(gè)伺服閥,來(lái)排查故障。對(duì)于更換下機(jī)的伺服閥,只能在液壓測(cè)試臺(tái)檢測(cè)具體哪個(gè)伺服閥出現(xiàn)內(nèi)泄和零漂過(guò)大的故障。
分析研究:如果能將它們分開(kāi),一對(duì)一的控制方式更加有利于故障的判斷,只需一兩分鐘,故障處理更容易更省時(shí)間。首先,制定方案:控制模式由1#模式、2#模式、1+2 模式、2+1 模式。1#模式由1#閥和4#閥參與控制,而且1#模式工作時(shí),液控單向閥1#先導(dǎo)閥工作,2#先導(dǎo)閥處于關(guān)閉狀態(tài)。2#模式由2#閥和3#閥參與控制,而且2#模式工作時(shí),液控單向閥2#先導(dǎo)閥工作,1#先導(dǎo)閥處于關(guān)閉狀態(tài)。1+2模式或2+1模式由1#閥、2#閥、3#閥和4#閥同時(shí)工作,液控單向閥1#和2#先導(dǎo)閥工作。
馬鋼CSP的TDC控制系統(tǒng)是由電源框架、處理器摸板、I/O摸板和通訊模板構(gòu)成。CPU551是TDC控制系統(tǒng)的中央處理器,帶有一個(gè)4M記憶卡,程序存儲(chǔ)在記憶卡內(nèi),電源啟動(dòng)時(shí)被讀入CPU551中執(zhí)行,可通過(guò)在線功能對(duì)處理器和存儲(chǔ)卡中的程序作同步修改。SM500是數(shù)字量/模擬量輸入/輸出模板。CP50MO是MPI/Profibus通訊模板,更換時(shí)需要使用COM-Profibus軟件對(duì)其進(jìn)行組態(tài)的軟件下裝。
對(duì)HGC的TDC控制程序進(jìn)行優(yōu)化完善。改成當(dāng)選擇1#模式時(shí)操作側(cè)的1#伺服閥和傳動(dòng)側(cè)的4#以及操作側(cè)的check valve open,當(dāng)選擇2#模式時(shí)傳動(dòng)側(cè)的1#伺服閥和操作側(cè)的3#伺服閥以及ds的check valve open,仔細(xì)深入的研究程序不難實(shí)現(xiàn)。程序如圖2。
要解決好如何選擇1#check閥、2#check閥或者1+2、2+1的模式。因?yàn)椴煌倪x擇模式控制不同的閥工作,所以它們的精準(zhǔn)度也是不一樣。經(jīng)過(guò)仔細(xì)討論、分析,以及對(duì)TDC程序進(jìn)行仔細(xì)研讀理解,在程序中增加兩個(gè)“BSW”選擇器,一個(gè)或門(mén)編輯器“OR”塊,當(dāng)選擇1#CHECK閥時(shí),輸入進(jìn)1#“BSW”;當(dāng)選擇 2#check閥是,輸入進(jìn) 2#“BSW”;當(dāng)選擇1+2或者2+1時(shí),輸入通過(guò)“OR”塊同時(shí)選擇1#2#”BSW”,如圖3。
圖2 原程序控制圖
圖3 伺服閥模式選擇
模式選擇輸入確定后,對(duì)check閥的輸出選擇進(jìn)行搭建,因?yàn)樵绦蛑灰x擇自動(dòng)、手動(dòng)后同時(shí)輸出。所以我們必須增加選擇性的程序段,增加兩個(gè)并行的“AND”功能塊,將原HGC的enable信號(hào)作為新的”and“塊的一端使能輸入,而“BSW”的輸出作為“and”塊的另外一個(gè)輸入。兩個(gè)“and”塊的輸出分別作為“bsc2”塊的兩個(gè)輸入,而此前的“bsc2”的兩輸入分別是1#2#check閥的使能輸入端。如圖4。
圖4 使能選擇
最后,我們要確定伺服閥的使能輸出,因?yàn)橐簤汗芫€的安裝是固定的不可能重新改變閥臺(tái)、油路管線的走向,所以必須在控制程序中加以調(diào)整。原來(lái)的四個(gè)閥對(duì)應(yīng)的四個(gè)“DAC”塊分別是傳動(dòng)側(cè)的1#2#和操作側(cè)的1#2#,它們都是一一對(duì)應(yīng)的。由于程序修改后它們實(shí)際和現(xiàn)場(chǎng)不匹配,這樣就會(huì)導(dǎo)致HGC缸不受控。針對(duì)這一問(wèn)題反復(fù)研究實(shí)驗(yàn)調(diào)整了它們之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
圖5 伺服閥控制輸出
改造完畢以后反復(fù)模擬、實(shí)驗(yàn)后投入使用正常。使用后分別對(duì)修改前和修改后的軋制力、輥縫、伺服閥的輸出以及伺服閥的響應(yīng)時(shí)間等等參數(shù)進(jìn)行了跟蹤對(duì)比。如圖6。
對(duì)比修改前后不難看出兩側(cè)的軋制力、輥縫更加穩(wěn)定并且伺服閥的offset波動(dòng)減小,響應(yīng)時(shí)間快。
CSP生產(chǎn)線HGC系統(tǒng)改造后,操作和維護(hù)有了很大改觀,具體如下:
操作方面:操作工在軋機(jī)標(biāo)定、軋機(jī)調(diào)平值出現(xiàn)異常時(shí),操作工只需切換HGC系統(tǒng)模式。
維護(hù)方面:由于HGC系統(tǒng)改造后,四個(gè)伺服閥的工作都是單獨(dú)工作,互不影響,每個(gè)伺服閥的工作參數(shù)只放映本身伺服閥的工作性能。伺服閥的更換標(biāo)準(zhǔn):伺服閥軋制過(guò)程中,零漂超過(guò)8%時(shí),點(diǎn)檢人員更換伺服閥,確保生產(chǎn)正常。
故障診斷和維護(hù):當(dāng)軋機(jī)HGC系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí),操作工和設(shè)備維護(hù)人員只需1分鐘切換HGC系統(tǒng)的工作模式,確保HGC系統(tǒng)的正常運(yùn)行。故障診斷時(shí),只需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象和閥的參數(shù),可以確定哪個(gè)閥出現(xiàn)故障。故障處理時(shí),只需更換一個(gè)故障伺服閥,所需時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘。對(duì)于改造后,HGC系統(tǒng)的故障診斷和處理與以前大大方便、縮短,大大縮短了故障處理時(shí)間和節(jié)省大量備件。
圖6 修改前PDA
圖7 修改后PDA
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