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        某導(dǎo)彈氣動跟蹤力矩器卡死問題探討

        2014-09-24 07:15:59黃國炳商宏鐘韓登峰李偉
        航空兵器 2014年3期
        關(guān)鍵詞:卡死襯套硫化物

        黃國炳+商宏鐘+韓登峰+李偉

        1.1 故障現(xiàn)象

        某型導(dǎo)彈測試過程中,出現(xiàn)多例不跟蹤故障, 經(jīng)分解檢查,發(fā)現(xiàn)均為力矩器下端球與襯套卡死。 進一步檢查發(fā)現(xiàn),下端球工作直徑上附著有較多 多余物,經(jīng)電鏡分析發(fā)現(xiàn),其成份與襯套成份相 同。同時,襯套工作表面有比較多的劃痕(如圖3 所示),這些劃痕與下端球上的固體附著物緊緊咬 合(如圖4所示),造成卡死。

        1.2 原因分析

        故障樹分析方法(FTA)是通過對可能造成產(chǎn) 品故障的硬件、軟件、環(huán)境和人為因素進行分析, 從而確定產(chǎn)品故障原因的各種可能組合方式或發(fā) 生概率的一種分析技術(shù)。

        本文采用故障樹下行分析法,對力矩器卡死 故障的各種因素進行分析,該故障樹如圖5所示。

        由圖5可知,可能造成力矩器卡死的底事件共 10個。通過調(diào)查分析,可以明顯排除8個因素,即 產(chǎn)品軟件故障、設(shè)備軟件故障、人為操作失誤、零件清洗不良、環(huán)境不潔凈、下端球脫落物、零件加 工超差、零件裝調(diào)超差。

        由于襯套和下端球間隙非常小,根據(jù)尺寸鏈 計算,其直徑方向間隙為0.00675~0.01529mm, 在不斷高速摩擦運動的情況下,這樣的間隙極易 受到多余物困擾,甚至微米級顆粒物的進入也會 造成致命影響。經(jīng)過調(diào)查分析,產(chǎn)品裝配環(huán)境潔凈 度良好,零件清洗良好,排除了這兩個因素引入多 余物的可能。下面針對“氣路多余物”、“襯套脫落 物”兩種因素(圖5中標★部分)進行重點分析。

        1.2.1 氣路多余物分析

        由于微米級的多余物可導(dǎo)致卡死,所以對氣 路中多余物的研究必須細化到微米級以下。工藝 上要求系統(tǒng)工作前對氣路進行10min的吹洗,吹 洗后氣體多余物含量必須準確測試。

        由于目前對高壓、大流量氣體顆粒物的檢測 沒有專用設(shè)備,選用了用于超凈廠房顆粒物檢測 的粒子記數(shù)儀,這種設(shè)備只能用于低壓低速流動 的氣流顆粒物檢測。雖然圖1中的氣體為高壓高 速,但電磁閥為常閉兩位三通電磁閥,下端球與襯 套之間的間隙起到節(jié)流塞的作用,氣流經(jīng)過該位 置后,截面積急劇增大,壓力迅速減小,因此在實 際工作狀態(tài),經(jīng)過襯套排氣口的壓力很低,且流量 不大,可以用該設(shè)備進行產(chǎn)品排氣顆粒度的測試。

        為了保證收集到全部排出氣體,同時避免外 界氣體的影響,自行設(shè)計了一種氣路衰減器用于 測試氣流的收集,如圖6。該氣路衰減器利用氣體 的伯努利原理,由兩個漏斗反接的方式構(gòu)成,一端 接被測高壓氣路輸出口,高壓氣經(jīng)過漏斗尖端減 壓30倍左右后流入另一漏斗,精密測試探頭在這 一漏斗中進行檢測。該設(shè)計既有效保護了測試探 頭免受高壓氣損壞,又在被測氣體輸入與輸出端 形成了相對密閉空間,避免了外界空氣中雜質(zhì)的 影響,有效保證了測量精度。

        由表1數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過力矩器的氣體只含 有少量0.3~0.5μm的顆粒,相對于襯套與下端 球6~15μm的間隙,這些顆粒不會造成卡死故 障。因此,“氣路多余物”這一因素可以排除。

        1.2.2 襯套脫落物分析

        通過對卡死的力矩器分解檢查,發(fā)現(xiàn)下端球 上附著有較多的金屬物質(zhì)(見圖4),經(jīng)成份分析, 該附著物與襯套成份相同。觀察襯套內(nèi)表面,發(fā)現(xiàn) 在工作區(qū)域有明顯傷痕(見圖3)。這表明在工作過 程中,確有物質(zhì)從襯套上脫落,這些脫落物可能是 導(dǎo)致卡死的原因。

        為了弄清脫落物來源,使用電鏡手段對襯套 工作表面放大1000倍對比分析。圖7為卡死襯套 非工作表面電鏡圖片,圖8為卡死襯套工作表面電 鏡圖片。經(jīng)成份分析,圖7中黑色點狀、線狀物為 材料內(nèi)部硫化物夾雜。圖8中的孔洞或凹陷為這些硫化物脫落后遺留痕跡。

        通過對比圖7和圖8發(fā)現(xiàn),襯套材料中的硫化 物在工作過程中產(chǎn)生了明顯脫落現(xiàn)象。

        2 故障機理及故障復(fù)現(xiàn)

        根據(jù)以上分析,可能引起力矩器卡死的10個 底事件,9個已經(jīng)得到排除,只有“襯套脫落物”這 一因素不能排除。

        為了進一步判斷卡死與襯套脫落物的關(guān)系, 對不卡死的襯套進行分解檢查,同樣做電鏡分析, 圖9為電鏡照片。由圖9可以看出,其工作表面比 較致密,未出現(xiàn)孔洞、凹陷等缺陷,說明未產(chǎn)生圖 8所示的硫化物脫落現(xiàn)象。

        襯套材料中的硫化物主要作用是減小摩擦力。 因為硫化物是硬相,基體是軟相,當兩個摩擦副接 觸時,軟相受力變形,硬相硫化物支點起支撐作 用。硫化物是一種鹽,屬于離子鍵結(jié)合,對外來材 料的親和力較金屬鐵小,金屬鐵原子屬于金屬鍵 結(jié)合,金屬鍵的結(jié)合力較離子鍵弱,金屬原子對外 來材料的分子親和力較大,宏觀上看也就是硫化 物的摩擦系數(shù)較金屬小。同時硬相硫化物支點使 兩個摩擦副接觸面積減小,從而摩擦力也變小。

        由此可以判斷力矩器卡死的機理為:由于襯 套工作面硫化物脫落使摩擦系數(shù)變大,導(dǎo)致摩擦 熱量增大,襯套摩擦處局部溫度升高幅度增大,導(dǎo) 致摩擦系數(shù)再增大,形成惡性循環(huán),同時溫度升高 導(dǎo)致材料強度急劇降低。隨著工作時間的增加,摩 擦接觸點表面溫度升高至一定值后,急劇降低的 材料剪切強度與不斷升高的摩擦力有一個交匯點, 當摩擦力大于材料剪切強度時,襯套材料出現(xiàn)脫 落,且由于高溫作用,附著于球體表面,造成卡 死。

        為了驗證故障機理,選取了2組內(nèi)表面存在類 似圖8所示的襯套進行試驗,工作一定時間后均出 現(xiàn)卡死,表明定位準確,機理清楚。

        3 工藝改進

        3.1 硫化物脫落原因分析及改進措施

        由襯套卡死機理可以看出,卡死的致命原因 是襯套材料中的硫化物出現(xiàn)了脫落,因此,采取有 效措施避免硫化物脫落是問題的關(guān)鍵。

        一般情況下,不銹鋼中的硫元素是有害成份, 在金屬冶煉過程中要盡量去除。但由于本應(yīng)用環(huán) 境的特殊性,必須保持一定的硫含量,且在加工過 程中不能使其脫落,從而使其發(fā)揮潤滑作用。

        通過對襯套材料本身的理化分析,其硫含量 是符合要求的,只是在加工過程中造成了硫化物 的脫落。襯套加工流程如下:endprint

        鉆孔→檢測內(nèi)孔尺寸→珩磨(粗)→珩磨(精) →檢測內(nèi)孔尺寸→入庫。

        通過對每個加工環(huán)節(jié)的分析,發(fā)現(xiàn)珩磨工序 是使硫化物脫落的工藝過程。

        磨削加工是通過砂輪砂粒對金屬表面的拉擠 作用,使金屬屑撕裂而實現(xiàn)的。對于硬化相和基體 軟相并存材料的磨削加工,基體軟相是通過撕裂 而實現(xiàn)的,硬化相是通過剪切斷裂而實現(xiàn)的。基體 軟相對硬化相顆粒的夾持力和砂輪砂粒擠壓力構(gòu) 成對硬化相的剪切力。當基體軟相對硬化相顆粒 的夾持力大于硬化相剪切斷裂應(yīng)力時,硬化相被 剪斷,一部分硬化物被留在軟相基體中。當基體軟 相對硬化相顆粒的夾持力小于硬化相剪切斷裂應(yīng) 力時,硬化相被擠出(脫落),在軟相基體中留下 孔洞。因此,出現(xiàn)圖8所示的現(xiàn)象,主要是因為襯 套材料基體硬度不夠,使其對硫化物硬相夾持力 小于珩磨時剪切斷裂應(yīng)力,造成硫化物脫落。

        基于以上分析,為了提高襯套基體硬度,在加 工工藝中增加了熱處理工序,改進后的工藝流程 如下:

        鉆孔→檢測內(nèi)孔尺寸→淬火+低溫回火→珩 磨(粗)→珩磨(精)→高溫回火→入庫。

        熱處理相關(guān)參數(shù):淬火+低溫回火,采用真空 爐VOQ2-100,預(yù)熱790℃保溫50min(真空度為 1.6×10-1Pa),繼續(xù)升溫至1000℃,保溫35min 后入油淬火。然后進行低溫回火,采用箱式爐OT -1000YVCB,加熱至250℃保溫2h后空冷,硬 度在HV400左右。高溫回火,加熱到540℃保溫 60min后隨爐冷卻,回火后的硬度約HV340。

        3.2 改進措施的驗證

        使用相同的襯套材料,按照新工藝加工襯套零件,然后在電鏡下分析其內(nèi)表面狀況,見圖10。 可以看出,工藝改進后,零件內(nèi)表面孔洞、凹陷等 缺陷消失,即未產(chǎn)生硫化物脫落現(xiàn)象。

        使用這種襯套組裝數(shù)套產(chǎn)品,經(jīng)反復(fù)試驗,未 出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,表明改進措施有效。

        參考文獻:

        [1]田江橋,張斌興,張偉青,等.固體火箭發(fā)動機試驗故障 分析[J].上海航天,2002,19(4):58-61.

        [2]魏選平,卞樹檀.故障樹分析法及其應(yīng)用[J].電子產(chǎn) 品可靠性與環(huán)境試驗,2004(3):43-45.

        [3]邢志浩,王虎干,房雷.某發(fā)動機殼體燒穿故障分析及 改進設(shè)計[J].航空兵器,2013(2).

        [4]王維寧.Y1Cr13鋼開裂原因淺析[J].特鋼技術(shù),2010,

        16(4):19-22.

        [5]邊樸風(fēng),張平貴.Q/5S436-2004,高純氮氣管路系統(tǒng) 維護規(guī)范[S].2004.

        [6]劉家浚.材料磨損原理及其耐磨性[M].北京:清華大 學(xué)出版社,1993.

        [7]汪德濤.潤滑技術(shù)手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,

        1998.

        [8]李智誠,朱中平,薛劍峰,等.世界金屬材料實用手冊 [M].北京:中國物資出版社,1997.

        [9]工藝手冊編寫組.工藝手冊:下冊[M].國營長風(fēng)機器 廠,1979.

        [10]工藝手冊編寫組.工藝手冊:中冊[M].國營長風(fēng)機 器廠,1978.endprint

        鉆孔→檢測內(nèi)孔尺寸→珩磨(粗)→珩磨(精) →檢測內(nèi)孔尺寸→入庫。

        通過對每個加工環(huán)節(jié)的分析,發(fā)現(xiàn)珩磨工序 是使硫化物脫落的工藝過程。

        磨削加工是通過砂輪砂粒對金屬表面的拉擠 作用,使金屬屑撕裂而實現(xiàn)的。對于硬化相和基體 軟相并存材料的磨削加工,基體軟相是通過撕裂 而實現(xiàn)的,硬化相是通過剪切斷裂而實現(xiàn)的?;w 軟相對硬化相顆粒的夾持力和砂輪砂粒擠壓力構(gòu) 成對硬化相的剪切力。當基體軟相對硬化相顆粒 的夾持力大于硬化相剪切斷裂應(yīng)力時,硬化相被 剪斷,一部分硬化物被留在軟相基體中。當基體軟 相對硬化相顆粒的夾持力小于硬化相剪切斷裂應(yīng) 力時,硬化相被擠出(脫落),在軟相基體中留下 孔洞。因此,出現(xiàn)圖8所示的現(xiàn)象,主要是因為襯 套材料基體硬度不夠,使其對硫化物硬相夾持力 小于珩磨時剪切斷裂應(yīng)力,造成硫化物脫落。

        基于以上分析,為了提高襯套基體硬度,在加 工工藝中增加了熱處理工序,改進后的工藝流程 如下:

        鉆孔→檢測內(nèi)孔尺寸→淬火+低溫回火→珩 磨(粗)→珩磨(精)→高溫回火→入庫。

        熱處理相關(guān)參數(shù):淬火+低溫回火,采用真空 爐VOQ2-100,預(yù)熱790℃保溫50min(真空度為 1.6×10-1Pa),繼續(xù)升溫至1000℃,保溫35min 后入油淬火。然后進行低溫回火,采用箱式爐OT -1000YVCB,加熱至250℃保溫2h后空冷,硬 度在HV400左右。高溫回火,加熱到540℃保溫 60min后隨爐冷卻,回火后的硬度約HV340。

        3.2 改進措施的驗證

        使用相同的襯套材料,按照新工藝加工襯套零件,然后在電鏡下分析其內(nèi)表面狀況,見圖10。 可以看出,工藝改進后,零件內(nèi)表面孔洞、凹陷等 缺陷消失,即未產(chǎn)生硫化物脫落現(xiàn)象。

        使用這種襯套組裝數(shù)套產(chǎn)品,經(jīng)反復(fù)試驗,未 出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,表明改進措施有效。

        參考文獻:

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        [2]魏選平,卞樹檀.故障樹分析法及其應(yīng)用[J].電子產(chǎn) 品可靠性與環(huán)境試驗,2004(3):43-45.

        [3]邢志浩,王虎干,房雷.某發(fā)動機殼體燒穿故障分析及 改進設(shè)計[J].航空兵器,2013(2).

        [4]王維寧.Y1Cr13鋼開裂原因淺析[J].特鋼技術(shù),2010,

        16(4):19-22.

        [5]邊樸風(fēng),張平貴.Q/5S436-2004,高純氮氣管路系統(tǒng) 維護規(guī)范[S].2004.

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        [8]李智誠,朱中平,薛劍峰,等.世界金屬材料實用手冊 [M].北京:中國物資出版社,1997.

        [9]工藝手冊編寫組.工藝手冊:下冊[M].國營長風(fēng)機器 廠,1979.

        [10]工藝手冊編寫組.工藝手冊:中冊[M].國營長風(fēng)機 器廠,1978.endprint

        鉆孔→檢測內(nèi)孔尺寸→珩磨(粗)→珩磨(精) →檢測內(nèi)孔尺寸→入庫。

        通過對每個加工環(huán)節(jié)的分析,發(fā)現(xiàn)珩磨工序 是使硫化物脫落的工藝過程。

        磨削加工是通過砂輪砂粒對金屬表面的拉擠 作用,使金屬屑撕裂而實現(xiàn)的。對于硬化相和基體 軟相并存材料的磨削加工,基體軟相是通過撕裂 而實現(xiàn)的,硬化相是通過剪切斷裂而實現(xiàn)的?;w 軟相對硬化相顆粒的夾持力和砂輪砂粒擠壓力構(gòu) 成對硬化相的剪切力。當基體軟相對硬化相顆粒 的夾持力大于硬化相剪切斷裂應(yīng)力時,硬化相被 剪斷,一部分硬化物被留在軟相基體中。當基體軟 相對硬化相顆粒的夾持力小于硬化相剪切斷裂應(yīng) 力時,硬化相被擠出(脫落),在軟相基體中留下 孔洞。因此,出現(xiàn)圖8所示的現(xiàn)象,主要是因為襯 套材料基體硬度不夠,使其對硫化物硬相夾持力 小于珩磨時剪切斷裂應(yīng)力,造成硫化物脫落。

        基于以上分析,為了提高襯套基體硬度,在加 工工藝中增加了熱處理工序,改進后的工藝流程 如下:

        鉆孔→檢測內(nèi)孔尺寸→淬火+低溫回火→珩 磨(粗)→珩磨(精)→高溫回火→入庫。

        熱處理相關(guān)參數(shù):淬火+低溫回火,采用真空 爐VOQ2-100,預(yù)熱790℃保溫50min(真空度為 1.6×10-1Pa),繼續(xù)升溫至1000℃,保溫35min 后入油淬火。然后進行低溫回火,采用箱式爐OT -1000YVCB,加熱至250℃保溫2h后空冷,硬 度在HV400左右。高溫回火,加熱到540℃保溫 60min后隨爐冷卻,回火后的硬度約HV340。

        3.2 改進措施的驗證

        使用相同的襯套材料,按照新工藝加工襯套零件,然后在電鏡下分析其內(nèi)表面狀況,見圖10。 可以看出,工藝改進后,零件內(nèi)表面孔洞、凹陷等 缺陷消失,即未產(chǎn)生硫化物脫落現(xiàn)象。

        使用這種襯套組裝數(shù)套產(chǎn)品,經(jīng)反復(fù)試驗,未 出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,表明改進措施有效。

        參考文獻:

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        [3]邢志浩,王虎干,房雷.某發(fā)動機殼體燒穿故障分析及 改進設(shè)計[J].航空兵器,2013(2).

        [4]王維寧.Y1Cr13鋼開裂原因淺析[J].特鋼技術(shù),2010,

        16(4):19-22.

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        1998.

        [8]李智誠,朱中平,薛劍峰,等.世界金屬材料實用手冊 [M].北京:中國物資出版社,1997.

        [9]工藝手冊編寫組.工藝手冊:下冊[M].國營長風(fēng)機器 廠,1979.

        [10]工藝手冊編寫組.工藝手冊:中冊[M].國營長風(fēng)機 器廠,1978.endprint

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