(四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子電氣工程系,四川攀枝花 617064)
氧化釩生產(chǎn)是由很多復(fù)雜的工序有機(jī)組成,如原料系統(tǒng),配混料焙燒系統(tǒng),沉淀系統(tǒng),還原系統(tǒng)等工序構(gòu)成。其中配混料焙燒系統(tǒng)是將釩渣、純堿經(jīng)進(jìn)料、稱量、配料、混料后,進(jìn)入焙燒爐進(jìn)行焙燒。釩渣和純堿的配比精確度以及混合程度,是氧化釩提取生產(chǎn)的源頭工序,其地位非常重要。如果能對配料進(jìn)行精確控制,就可以使釩渣在焙燒爐中的反應(yīng)程度提高,提高釩的轉(zhuǎn)化率,從而提高氧化釩的產(chǎn)量。
某廠氧化釩焙燒工序配混料系統(tǒng)采用間歇式配混料方式,PLC設(shè)定的配料比例,進(jìn)料螺旋將釩精渣和純堿送入電子秤分別計量后,由配料螺旋輸送機(jī)將釩精渣和純堿送入混料螺旋中進(jìn)行混料,混料完成后再經(jīng)斗提輸送機(jī)加入焙燒爐進(jìn)行焙燒,如圖1所示。
圖1 配混料系統(tǒng)工藝圖Fig.1 Process map of mixed batching system
通過調(diào)試,發(fā)現(xiàn)原焙燒配混料系統(tǒng)主要存在3點缺陷。
1)由于物料下料時產(chǎn)生的動能作用于電子秤上,造成實際下料物料未達(dá)到設(shè)定下料物料重量就停止下料,致使配料量不足。
2)3個稱量斗的下料口不在同一位置,造成精渣、純堿不能充分混合。根據(jù)現(xiàn)場實測,1#純堿計量倉的物料到達(dá)2#精渣秤出料處需55 s,而1#純堿計量倉的物料到達(dá)1#精渣秤出料處也需25 s,也就是說,1#精渣計量下料時,30 s內(nèi)精渣內(nèi)根本就沒有摻入純堿,3#精渣計量下料時,55 s內(nèi)精渣內(nèi)也沒有摻入純堿,從而造成混合料中堿比波動較大。
3)由于物料的特性,料倉中物料存在滑料現(xiàn)象,尤其是精渣料倉滑料現(xiàn)象更為明顯。即物料重量達(dá)到PLC設(shè)定的數(shù)值后,PLC發(fā)出指令停止進(jìn)料螺旋運動,但由于物料流動性較好,在進(jìn)料螺旋停止運動后物料卻繼續(xù)向下流動,從而使最終進(jìn)入稱量料倉的實際物料重量超過設(shè)定的高限重量值。從現(xiàn)場跟蹤情況看,精渣稱量斗的設(shè)定高限為840 kg,在36次配料中,有3次稱量斗內(nèi)的精渣重量達(dá)到1 100~1 200 kg,有7次達(dá)到920~940 kg,其余26次精渣誤差重量均在10 kg左右,而這些超重的部分物料均會進(jìn)入物料輸送螺旋。此結(jié)果精渣的消耗跟蹤情況一致,顯示的精渣配料總量較實際的精渣消耗量低約23%。因此出現(xiàn)混合料中碳酸鈉含量較設(shè)定值低得較多。
焙燒配混料系統(tǒng)出來的混合料計量不準(zhǔn)確、混合不均勻,從而導(dǎo)致堿比在9%至21%之間大范圍波動。堿比低則焙燒轉(zhuǎn)化率低、回收率低,堿比高則對爐況影響大,焙燒轉(zhuǎn)化率也一直在60%至80%之間波動,尾渣中全釩含量經(jīng)常處于超標(biāo)狀況,嚴(yán)重影響了達(dá)效工作的推進(jìn)。
通過對工藝、機(jī)械設(shè)備、生產(chǎn)現(xiàn)場及配混料系統(tǒng)控制程序的綜合分析,原進(jìn)料系統(tǒng)主要以控制渣稱、純堿的重量來控制配料質(zhì)量,精渣配料輸送螺旋電機(jī)和純堿配料輸送螺旋電機(jī)按固定速度運行,渣稱由于物料下料時產(chǎn)生的動能過大使配料量不足導(dǎo)致配料比例達(dá)不到要求。同時由于工藝設(shè)計原因還至使釩渣、純堿混合不均。本方案在不改變現(xiàn)有工藝模式、盡量不增加現(xiàn)場設(shè)備的情況下對混配料控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。
改造后的進(jìn)料系統(tǒng)采用雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng)。
比值控制有開環(huán)比值控制、單閉環(huán)比值控制和雙閉環(huán)比值控制3種類型。開環(huán)比值控制是最簡單的控制方案[1]。單閉環(huán)比值控制系統(tǒng)是為了克服開環(huán)比值控制方案的缺點而設(shè)計的,這種方案的不足之處是主流量沒有構(gòu)成閉環(huán)控制,進(jìn)料電機(jī)速度恒定,造成動能誤差和超限現(xiàn)象。
本系統(tǒng)采樣雙閉環(huán)比值控制方案,用雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng)的優(yōu)點在于它不但能實現(xiàn)副變量跟隨主變量的變化而變化,結(jié)構(gòu)形式簡單,實施起來比較方便,進(jìn)料控制系統(tǒng)方框圖如圖2所示。
圖2 進(jìn)料控制系統(tǒng)方框圖Fig.2 Block diagram of feeding control system
控制系統(tǒng)以精釩渣的重量作為比值控制的主控量,純堿的重量作為比值控制的副控量,以此達(dá)到穩(wěn)定比值的控制,克服渣稱誤差,從而得到高精度的配比。精釩渣輸入給定值與重量檢測反饋送入控制器,控制精釩渣進(jìn)料電機(jī)運行速度;純堿進(jìn)料輸送螺旋電機(jī)的速度給定值以精釩渣進(jìn)料電機(jī)運行速度的K倍為標(biāo)準(zhǔn),與純堿進(jìn)料輸送螺旋電機(jī)速度反饋值送入副控制器,控制純堿進(jìn)料電機(jī)的運行速度,進(jìn)料螺旋運輸機(jī)的初始運行較快,但當(dāng)快達(dá)到給定時運行速度很低,有效地避免了運行動能和滑料所帶來的誤差。
為保證配比的精度,系統(tǒng)還設(shè)計了純堿補(bǔ)料閉環(huán)控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)以比值控制系統(tǒng)硬件為基礎(chǔ),當(dāng)進(jìn)料輸送螺旋電機(jī)停轉(zhuǎn)1 s后且精釩渣的重量與純堿的重量配比誤差大于5%時,補(bǔ)料閉環(huán)控制系統(tǒng)啟動。
純堿重量控制以精釩渣實際重量乘以配比系數(shù)為給定值,副控制器、變頻器、純堿重量檢測反饋構(gòu)成的閉環(huán)系統(tǒng)控制純堿進(jìn)料螺旋運行,完成純堿補(bǔ)料。補(bǔ)料控制系統(tǒng)方框圖如圖3所示。
圖3 補(bǔ)料控制系統(tǒng)方框圖Fig.3 Block diagram of feeding control system
配料系統(tǒng)仍采用系統(tǒng)原有開環(huán)比值控制系統(tǒng),即用控制器按比例控制精釩渣配料變頻器、純堿配料變頻器運行速度??刂葡到y(tǒng)方框圖如圖4所示。為克服由于工藝設(shè)計使純堿到達(dá)混料口時間滯后的問題,系統(tǒng)首先啟動純堿配料電機(jī),待純堿到達(dá)精釩渣配料口時啟動精釩渣配料電機(jī)。
圖4 配料控制系統(tǒng)方框圖Fig.4 Block diagram of batching control system
本方案配混料比值控制系統(tǒng)硬件仍沿用老系統(tǒng)設(shè)備,控制器為一臺西門子315-2PN/DP PLC,CPU其帶有DP接口和以太網(wǎng)接口[2]。DP總線上主要設(shè)備為:總線型ET-200M、變頻器。PLC輸出數(shù)字信號直接控制變頻器,作為輸出啟停、固定頻率控制;模擬輸出作為變頻器速度給定。系統(tǒng)螺旋運輸機(jī)型號為LSY300,功率7.5 kW,數(shù)量8臺;變頻器型號選擇為MM 440[3],數(shù)量8臺;系統(tǒng)中接有3個XK2123稱重秤,在同一平面內(nèi)互差120°,輸出4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,送入PLC模量模塊。
本系統(tǒng)對位置、零位無嚴(yán)格要求,因此在電機(jī)非負(fù)載軸端安裝了4臺增量式旋轉(zhuǎn)編碼器作為速度檢測單元[4]。螺旋軸旋轉(zhuǎn)時,編碼器輸出脈沖傳送到PLC的高速計數(shù)器,經(jīng)CPU單元運算處理后,得到速度檢測信號。
由于本文主要介紹的是焙燒配料控制系統(tǒng)的設(shè)計改造,系統(tǒng)硬件變化不大,所以對硬件配置、設(shè)備線路不做過多的介紹。
焙燒配料系統(tǒng)采用分塊化編程方式進(jìn)行程序設(shè)計來進(jìn)行混料控制。在FC中建立DB數(shù)據(jù)塊,而在FB塊中則建立FB背景DB數(shù)據(jù)塊,具體如表1所示[5]。
表1 FC,F(xiàn)B,DB功能表Tab.1 Function table of FC,F(xiàn)B and DB
CPU啟動時,OB100自動執(zhí)行初始化操作。OB100執(zhí)行結(jié)束后,操作系統(tǒng)調(diào)用OB1塊(需要PLC執(zhí)行的順序控制程序),執(zhí)行順序控制,系統(tǒng)控制程序流程如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)控制程序流程圖Fig.5 Flow chart of system control program
配混料系統(tǒng)控制程序經(jīng)過了4周的使用,該系統(tǒng)設(shè)備運行正常,達(dá)到了配料準(zhǔn)確、混料均勻的目的,改進(jìn)前后的數(shù)據(jù)如表2~表3所示。
表2 項目改進(jìn)前熟料轉(zhuǎn)化率情況統(tǒng)計表Tab.2 Clinker conversion tables of improvement projects before
表3 項目改進(jìn)后熟料轉(zhuǎn)化率情況統(tǒng)計表Tab.3 Clinker conversion tables of improvement projects after
從表2、表3中可以看出:熟料轉(zhuǎn)化率從80.24%提高到82.04%,釩收率提高了1.80%。實踐證明,改造后配混料系統(tǒng)的配料精度大大提高,使釩的轉(zhuǎn)化率大幅度提高,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]劉凡才.自動控制原理與系統(tǒng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1999.
[2]程龍泉.可編程控制器應(yīng)用技術(shù)(西門子)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2009.
[3]西門子公司.MICROMASTER 440通用型變頻器0.12~250 kW使用大全版本[Z].2000.
[4]梁森,王侃夫,黃杭美.自動檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.
[5]西門子公司.S7-300編程手冊[Z].2004.