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        正壓氣力除灰系統(tǒng)排灰不暢原因分析與處理

        2014-09-11 00:48:28張曉博
        綜合智慧能源 2014年8期
        關(guān)鍵詞:料位計灰斗圓頂

        張曉博

        (廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮 527328)

        1 系統(tǒng)介紹

        廣東粵電云河發(fā)電有限公司#5,#6鍋爐型號為SG-1036/17.5-M4506,是上海某鍋爐廠自主研發(fā)的首臺300 MW循環(huán)流化床鍋爐,配置2臺雙室五電場電除塵器,采用下引式正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),電除塵器每個灰斗下部設(shè)1個倉泵,灰斗內(nèi)壁設(shè)氣化板,兩側(cè)配置振打器。每臺鍋爐設(shè)3根灰管,灰管為雙套管,其中電除塵器一電場、二電場各設(shè)一根DN 200 mm的輸灰管路(省煤器輸灰管道與一電場灰管并管輸送),三電場、四電場、五電場分別串接后合用1根DN 150 mm的輸灰管路。一電場到五電場倉泵容積分別為2.00,2.00,0.50,0.30和0.15 m3,省煤器倉泵容積為0.30 m3。鍋爐配置3臺體積流量為40.5 m3/min的空壓機(jī),2運(yùn)1備,提供輸送氣源;4臺體積流量為18.0 m3/min、壓力為98 kPa的氣化風(fēng)機(jī),3運(yùn)1備,為灰?guī)旌碗姵龎m器灰斗提供氣化風(fēng)。#5鍋爐在試運(yùn)行期間,出現(xiàn)過電除塵器灰斗嚴(yán)重積灰現(xiàn)象,積灰位置至極板2 m處。

        2 存在問題

        #5鍋爐試運(yùn)行期間,氣力除塵系統(tǒng)存在諸多問題,主要有以下幾個方面。

        2.1 灰斗料位計顯示不準(zhǔn)

        #5鍋爐配置英國弗林頓射頻導(dǎo)納灰斗料位計,灰斗料位計是灰斗料位檢測的重要設(shè)備,由于在調(diào)試時沒有調(diào)整好料位計的靈敏度,導(dǎo)致機(jī)組試運(yùn)行期間多次出現(xiàn)高、低位料位計同時報警,灰斗灰位無法監(jiān)視的現(xiàn)象。

        2.2 進(jìn)料閥故障發(fā)現(xiàn)不及時

        #1~#4機(jī)組早期為濕排灰系統(tǒng),后期被改造為負(fù)壓除塵系統(tǒng),并由干除灰承包單位負(fù)責(zé)運(yùn)行。鑒于#5機(jī)組在試運(yùn)行期間,運(yùn)行值班人員工作量較大且人員較少,對氣力除灰系統(tǒng)采取了定期巡查的值班方式。在設(shè)備廠家調(diào)整好輸送氣源壓力低限、輸送結(jié)束壓力、進(jìn)料間隔時間以及單元進(jìn)料時間等參數(shù)后,設(shè)備進(jìn)入定期巡查狀態(tài),機(jī)組運(yùn)行正常。然而在設(shè)備試運(yùn)行期間,各電場倉泵入口的氣動進(jìn)料閥(圓頂閥),特別是一電場、二電場,經(jīng)常出現(xiàn)閥門沒有按控制信號要求正確到位,進(jìn)而發(fā)出狀態(tài)位黃閃信號報故障,值班人員未能及時發(fā)現(xiàn)。

        2.3 電除塵灰斗氣化風(fēng)止回閥無動作

        該電除塵器每個灰斗設(shè)有2塊氣化板,對灰進(jìn)行流化,促進(jìn)下灰順暢。氣化板側(cè)面布置如圖1所示。

        圖1 氣化板側(cè)面布置

        在氣化板之前設(shè)置了2個閥門,分別為手動截止閥(型號為J41H-16C,參數(shù)為DN 20 mm,PN 1.6 MPa)和止回閥(型號為H41H-25,參數(shù)為DN 20 mm,PN 2.5 MPa)。在機(jī)組試運(yùn)行期間,止回閥之后的管道溫度接近常溫,前后管道溫差較大。

        2.4 灰斗氣化風(fēng)溫度過低

        在氣化風(fēng)進(jìn)入灰斗前,需要經(jīng)過灰斗空氣電加熱器,確保加熱后的溫度不小于150 ℃。然而在設(shè)備試運(yùn)行過程中,氣化風(fēng)加熱器因某種原因未投入,造成氣化風(fēng)未被加熱。止回閥之前的氣化風(fēng)管管壁溫升僅依靠空氣壓縮后所釋放的熱量傳遞。

        2.5 灰斗倉振打裝置電動機(jī)無動作

        灰斗側(cè)部振打裝置在試運(yùn)行期間多次出現(xiàn)振打器無動作故障。

        3 原因分析

        由于試運(yùn)行期間的煤質(zhì)與設(shè)計煤種偏差不大,因而不存在氣力除灰系統(tǒng)設(shè)計出力小的問題,且氣力除灰系統(tǒng)采用雙套管系統(tǒng),也不存在堵管問題,應(yīng)重點(diǎn)從灰斗下灰不暢方面進(jìn)行分析。倉泵原理如圖2所示。

        圖2 倉泵原理

        (1)灰斗料位計高、低位同時報警,導(dǎo)致無法對灰位的高、低作出正確判斷,在調(diào)節(jié)各電場輸送比例與輸送份額方面失去了判斷依據(jù),在一定程度上增加了灰斗積灰的風(fēng)險。

        (2)氣動圓頂閥故障原因較多,如電磁閥箱開關(guān)未置于遠(yuǎn)方位置、閥門機(jī)械卡澀、控制氣源壓力不夠(<0.6 MPa)、行程開關(guān)不到位以及密封圈破損等。在試運(yùn)行期間,通過拆卸維修,發(fā)現(xiàn)氣動圓頂閥故障的主要原因為閥門機(jī)械卡澀和密封圈破損。閥門機(jī)械卡澀是由于部件生銹,而導(dǎo)致生銹的主要原因是循環(huán)流化床鍋爐在整套啟動前需要進(jìn)行烘爐,烘爐導(dǎo)致大量水蒸氣通過電除塵器并凝結(jié)積水。同樣,密封圈破損也是由于機(jī)械卡澀、圓頂閥關(guān)閉不嚴(yán)密、灰流沖刷所致。電除塵器灰斗容積按照鍋爐8 h滿負(fù)荷運(yùn)行設(shè)計,當(dāng)一電場的灰斗進(jìn)料閥故障時,值班人員未能及時發(fā)現(xiàn)并停運(yùn)一電場,造成灰斗大量積灰,積灰很快超過倉泵的平衡管上口,進(jìn)而導(dǎo)致平衡管堵塞。有資料顯示[1],平衡管堵塞后,因倉泵進(jìn)料時空氣無法排出,每次進(jìn)料不足正常進(jìn)料的20%。如此一來,即使圓頂閥故障排除后,當(dāng)灰位超過平衡管上口時,灰斗下灰還會進(jìn)一步減少,形成了惡性循環(huán),直到積灰淹沒陽極板及陰極線。在試運(yùn)行期間,為了確認(rèn)灰斗的真實灰位,曾打開平衡管和平衡閥之間的法蘭,已有灰從平衡管中流出,證實電除塵器灰斗中積灰嚴(yán)重,此積灰是導(dǎo)致灰斗大量積灰的主要原因。

        (3)氣化風(fēng)管采用了彈簧升降式止回閥,閥門開啟壓力在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中并沒有規(guī)定,但依照經(jīng)驗,彈簧升降式止回閥開啟壓力至少需要0.5 MPa,而氣化風(fēng)機(jī)出口壓力為98 kPa,因此氣化風(fēng)壓力無法完全開啟止回閥,導(dǎo)致實際運(yùn)行過程中只有少量氣化風(fēng)進(jìn)入氣化板。在其他方面都正常的情況下,一旦氣化板失去了氣化作用,灰斗下灰速度將會明顯降低,此結(jié)論在試運(yùn)行期間可由止回閥前后管道溫差較大得出。

        (4)灰斗空氣電加熱器未投入運(yùn)行,氣化風(fēng)溫達(dá)不到設(shè)計溫度,在一定程度上惡化了灰斗干灰的流化。

        (5)灰斗振打器無動作,經(jīng)檢查原因為電動機(jī)電源線采用硬電源線,固定好后,經(jīng)過振打器的多次振動,電動機(jī)接線處電源線斷裂或松脫,造成振打器電動機(jī)失電而無法動作。振打器不動作在一定程度上影響了灰斗的排灰。

        4 采取的措施

        #5機(jī)組試運(yùn)行期間,發(fā)電機(jī)定子接地停爐后,鑒于氣力除塵系統(tǒng)的異常情況,公司立即組織人員對電除塵器灰斗積灰進(jìn)行確認(rèn),發(fā)現(xiàn)一電場、二電場積灰嚴(yán)重,個別灰斗積灰已達(dá)到極板極線2 m處。針對試運(yùn)行期間出現(xiàn)的問題,采取以下措施進(jìn)行消除。

        (1)對灰斗料位計靈敏度進(jìn)行調(diào)整,確?;叶妨衔坏臏?zhǔn)確性。

        (2)強(qiáng)化運(yùn)行值班人員對系統(tǒng)的熟悉程度,并將原來2 h巡查改為專人不間斷值班,發(fā)現(xiàn)圓頂閥故障后,及時停運(yùn)對應(yīng)電場,并通知維修人員處理故障。機(jī)組移交生產(chǎn)后,考慮到前期圓頂閥故障率較高,隨后將一電場、二電場的圓頂閥更換為陶瓷雙閘板閘閥。

        (3)針對止回閥無法動作的問題,為了防止氣化板破裂后熱灰進(jìn)入氣化風(fēng)管而堵塞氣化風(fēng)管母管,安排維修人員去掉了止回閥中的彈簧,只在閥中保留閥芯,既確保有氣化風(fēng)進(jìn)入氣化板,又防止熱灰反竄到氣化母管中。

        (4)重新對灰斗氣化加熱器進(jìn)行投運(yùn),增加就地氣化加熱器巡查點(diǎn),并加強(qiáng)運(yùn)行值班人員巡查次數(shù),一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障即退出運(yùn)行,及時投運(yùn)備用設(shè)備。

        (5)對40個灰斗振打器電動機(jī)接線進(jìn)行了更換,將原來的單芯硬電源線更換為多芯軟電源線,確保振打器在運(yùn)行中不會出現(xiàn)失電現(xiàn)象。

        (6)針對氣力除灰系統(tǒng)氣化風(fēng)母管壓力不大的問題,在設(shè)計氣力除灰系統(tǒng)時,在氣化板之前設(shè)置的止回閥不選用升降式結(jié)構(gòu),而選用旋啟式結(jié)構(gòu)。由于結(jié)構(gòu)不同,旋啟式止回閥開啟壓力會小很多。如無法采用旋啟式止回閥,也可取消該止回閥設(shè)置,僅保留截止閥,用于調(diào)整氣化板的氣化量。

        (7)循環(huán)流化床鍋爐澆注料施工完工后需要進(jìn)行烘爐,為避免倉泵上部圓頂閥積水造成部件生銹卡澀,在鍋爐烘爐過程中,僅關(guān)閉上部插板門,拆除進(jìn)料閥(圓頂閥),使倉泵與灰斗形成一個明顯的斷點(diǎn),并對已拆除進(jìn)料閥的倉泵上口做好遮擋,待烘爐結(jié)束后,一次性排出積水,然后再裝復(fù)進(jìn)料閥。

        經(jīng)過以上幾方面的處理后,在#5,#6機(jī)組隨后運(yùn)行中,電除塵器灰斗再無積灰現(xiàn)象,氣化風(fēng)也能正常通過氣化風(fēng)板進(jìn)入灰斗中。

        參考文獻(xiàn):

        [1]李奇?zhèn)?呂小平,張貴煒.邯鄲熱電廠氣力除灰系統(tǒng)存在的問題及改造[J].熱力發(fā)電,2008,37(12):45-47.

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