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        600MW汽輪發(fā)電機(jī)組汽流激振故障分析及處理

        2014-10-20 02:08:30陳浩邴漢昆徐厚達(dá)
        綜合智慧能源 2014年8期
        關(guān)鍵詞:汽流激振力軸瓦

        陳浩,邴漢昆,徐厚達(dá)

        (華電電力科學(xué)研究院,杭州 310000)

        0 引言

        汽流激振是汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的非線性振動(dòng),屬于自激振動(dòng),大多發(fā)生于高參數(shù)機(jī)組,尤其是高壓缸轉(zhuǎn)子部分,振動(dòng)具有突發(fā)性且振動(dòng)幅值較大,嚴(yán)重危害機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 汽流激振的機(jī)制

        1.1 汽流激振故障產(chǎn)生的原因

        汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生振動(dòng)故障是因?yàn)橛型饧恿Φ淖饔茫跈C(jī)組發(fā)生汽流激振故障時(shí),便產(chǎn)生相應(yīng)的汽流激振力。作用在轉(zhuǎn)子上的汽流激振力可分為靜態(tài)力和動(dòng)態(tài)力[1]。對(duì)于噴嘴調(diào)節(jié)的汽輪機(jī)而言,蒸汽除了使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生力偶外,還會(huì)附加一個(gè)作用于轉(zhuǎn)子中心的靜態(tài)力,該力有可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)子失穩(wěn)。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子偏心會(huì)造成圓周方向葉頂間隙分布不均和同一級(jí)上葉片氣動(dòng)力不對(duì)稱。葉片周向氣動(dòng)力除了合成一個(gè)扭矩外,還合成一個(gè)作用于轉(zhuǎn)子軸心的橫向力,該橫向力為動(dòng)態(tài)力,隨著轉(zhuǎn)子徑向位移的變化,呈周期性變化。

        1.2 汽流激振故障特征

        汽流激振故障多發(fā)生于高參數(shù)汽輪機(jī)高壓缸部分,在高負(fù)荷下振動(dòng)具有突發(fā)性,振動(dòng)頻譜中包含較高的半頻成分[2]。振動(dòng)與負(fù)荷有關(guān),超過(guò)一定負(fù)荷振動(dòng)會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性,低于該負(fù)荷,振動(dòng)又會(huì)衰減下去。振動(dòng)和主蒸汽參數(shù)有關(guān),降低主蒸汽溫度有利于消除汽流激振故障。

        2 某電廠600 MW亞臨界汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)故障

        2.1 振動(dòng)數(shù)據(jù)分析

        該機(jī)組為600 MW亞臨界機(jī)組,軸系由高、中壓轉(zhuǎn)子、低壓#1轉(zhuǎn)子、低壓#2轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子構(gòu)成。

        該機(jī)組在滿負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),各個(gè)軸瓦的振動(dòng)幅值全部低于100 μm,振動(dòng)處于良好狀態(tài)。穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后,#1,#2,#3,#4軸瓦振動(dòng)幅值陡然增加,尤其#2和#3軸瓦變化最大,超過(guò)報(bào)警值,持續(xù)數(shù)小時(shí)后振動(dòng)又回落,該情況起初每個(gè)月發(fā)生1次或2次,后來(lái)越來(lái)越頻繁,每隔兩三天就會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)突增現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。

        在機(jī)組正常運(yùn)行且負(fù)荷為530 MW時(shí),#2,#3軸瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1,各個(gè)瓦振動(dòng)幅值維持在100 μm以下。2012-07-13 T 15:12,#2軸瓦振動(dòng)突然增大,2x幅值達(dá)到近170 μm,持續(xù)數(shù)小時(shí)又降低,同時(shí)#1,#3,#4軸瓦也出現(xiàn)振動(dòng)突增,此時(shí)負(fù)荷為553 MW,振動(dòng)突增時(shí)#2,#3軸瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)見表2。圖1為振動(dòng)突變時(shí)#2軸瓦頻譜圖。

        表1 負(fù)荷530 MW機(jī)組穩(wěn)定狀態(tài)下振動(dòng)數(shù)據(jù)

        表2 振動(dòng)突變時(shí)#2,#3軸瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)

        該機(jī)組進(jìn)汽方式為部分進(jìn)汽,#2,#3,#4閥門開啟,開度均為65%,#1閥門作為調(diào)節(jié)閥門處于關(guān)閉狀態(tài),進(jìn)汽閥門布置位置如圖2所示。

        圖1 振動(dòng)突變時(shí)#2軸瓦頻譜圖

        圖2 進(jìn)汽閥門布置

        從表1和表2可以看出,當(dāng)發(fā)生故障時(shí),2x振動(dòng)幅值增大到近 170 μm,3x 幅值達(dá)到 120 μm,2x 相位也發(fā)生較大的變化。從圖1可以看出,機(jī)組發(fā)生汽流激振故障時(shí)#2軸瓦頻譜圖中產(chǎn)生很大的半頻成分,半頻幅值超過(guò)工頻幅值,這是典型的自激振動(dòng)故障特征。

        圖3~圖6為2012-07-09 T 14:00—2012-07-10 T 10:00#1,#2,#3,#4軸瓦振動(dòng)趨勢(shì)圖,從圖3~圖6中可以看出,在這段時(shí)間段內(nèi),各個(gè)軸瓦出現(xiàn)2次振動(dòng)波動(dòng),而且波動(dòng)的時(shí)間段都相同,每次波動(dòng)持續(xù)時(shí)間約1 h。

        上述振動(dòng)特征和汽流激振故障特征吻合,分析原因與閥門開啟順序有較大關(guān)系,該機(jī)組為順序閥運(yùn)行,#1閥門作為調(diào)節(jié)閥處于關(guān)閉狀態(tài),轉(zhuǎn)子受到一個(gè)方向向上的汽流力,影響軸承的穩(wěn)定性,激發(fā)出汽流激振故障。

        2.2 振動(dòng)故障分析與處理

        圖3 1 y趨勢(shì)圖(2012-07-09—10)

        圖4 2 y趨勢(shì)圖(2012-07-09—10)

        圖5 3 y趨勢(shì)圖(2012-07-09—10)

        圖6 4 y趨勢(shì)圖(2012-07-09—10)

        根據(jù)以上分析,#1,#2,#3,#4軸瓦發(fā)生振動(dòng)突增現(xiàn)象比較頻繁,而靠低壓缸和發(fā)電機(jī)端的軸瓦沒(méi)有類似現(xiàn)象,故障主要發(fā)生在高壓缸部分,改變負(fù)荷后,各個(gè)軸瓦的振動(dòng)幅值也相應(yīng)減小,根據(jù)故障特征,作者判斷為汽流激振故障。處理措施如下。

        (1)將#2軸承油溫提高5℃。

        (2)調(diào)節(jié)進(jìn)汽方式:開啟#1,#2,#3閥門,關(guān)閉#4閥門,將#4閥門作為調(diào)節(jié)閥;然后開啟#2和#3閥門,再開啟#1閥門,最后開啟#4閥門。

        故障處理后,機(jī)組在高負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行了1個(gè)月,#1,#2,#3,#4軸瓦振動(dòng)一直處于穩(wěn)定狀態(tài),其中#1軸瓦振動(dòng)較小,在20 μm以下,#2,#3,#4軸瓦x方向的振動(dòng)一直處于90 μm以下,y方向振動(dòng)低于70 μm,振動(dòng)處于較良好的狀態(tài)。故障處理后負(fù)荷為500 MW時(shí)各軸瓦的振動(dòng)數(shù)據(jù)見表3。

        表3 故障處理后負(fù)荷為500 MW時(shí)各軸瓦的振動(dòng)數(shù)據(jù)

        3 結(jié)論

        (1)該機(jī)組出現(xiàn)突發(fā)性振動(dòng),主要原因是高壓缸處軸瓦穩(wěn)定性較差并有汽流激振力,建議在大修時(shí)將軸承更換為可傾瓦軸承,以提高軸承的穩(wěn)定性。

        (2)調(diào)節(jié)機(jī)組的進(jìn)汽方式,改變閥門開啟順序,或?qū)㈨樞蜷y控制改為單閥控制,可有效消除汽流激振故障。

        (3)建議在機(jī)組大修時(shí),更換汽封,并將汽封間隙調(diào)整到規(guī)定值,檢修時(shí)將轉(zhuǎn)子和汽缸的偏心值控制在合理范圍內(nèi),可有效減小汽流激振力,消除轉(zhuǎn)子的低頻振動(dòng)。

        [1]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)分析與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

        [2]郭力.大型發(fā)電機(jī)組低頻振動(dòng)剖析[J].電站系統(tǒng)工程,1998,14(5):24 -26.

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