王濱,王蘭林,吳濤,劉尊平
(華電濰坊發(fā)電有限公司, 山東 濰坊 261204)
某發(fā)電公司670 MW汽輪機(jī)配置1臺內(nèi)置式無頭除氧器,屬于混合式加熱器,采用滑壓運(yùn)行方式。正常運(yùn)行時由汽輪機(jī)的四段抽汽供汽,啟動及停機(jī)時由輔助蒸汽系統(tǒng)供汽,2根供汽管間有1個電動聯(lián)絡(luò)門。運(yùn)行方式為定-滑-定,滑壓范圍為0.147~1.196 MPa(絕對壓力),正常水位控制在(2 100±50) mm。AVT工況下除氧器出口溶氧應(yīng)低于7 μg/L,安裝標(biāo)高為26.0 m,除氧器凝結(jié)水接口標(biāo)高為36.5 m,水箱有效容積為280 m3,除氧器水箱直徑為?3.8 m,長26.04 m,質(zhì)量為102 t。
該一體化除氧器將除氧和儲水合二為一,除氧器殼體選用優(yōu)質(zhì)碳鋼板焊接而成,殼體上設(shè)有排氣接管,排出氧氣和非凝結(jié)氣體;前、后封頭上設(shè)有人孔裝置,專供搬物和維修用,需除氧的凝結(jié)水從殼體上側(cè)中部進(jìn)入。上部設(shè)有2個恒速噴嘴,采用荷蘭STORK公司的恒速彈簧噴嘴結(jié)構(gòu),具有壓差小、流量大、流量變化率大的優(yōu)點(diǎn)。其除氧過程主要由噴霧除氧段、深度除氧段和儲水組成。
噴霧除氧段。凝結(jié)水進(jìn)入殼體上部水室后,在壓差的作用下,通過恒速噴嘴將凝結(jié)水以圓錐形的膜狀噴出,進(jìn)入噴霧除氧段。在該段空間內(nèi),水與蒸汽充分接觸進(jìn)行噴霧除氧,絕大部分的非凝結(jié)氣體在此段中被除去并通過排氣管排向大氣。
深度除氧段。噴霧除氧后的凝結(jié)水噴灑在除氧器儲水段的水面上,在除氧器儲水段下部布置了蒸汽排管對給水進(jìn)行加熱,不斷進(jìn)行再沸騰,從而完成一個非常完整的深度除氧過程,使鍋爐給水中氧的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于5×10-9。
在除氧器內(nèi),凡是與凝結(jié)水中釋放出的游離氧和非凝結(jié)氣體接觸的零部件材料,全部采用耐熱不銹鋼,以保證鍋爐給水品質(zhì)。
該公司#3機(jī)組自2006年10月正式投入運(yùn)行以來,在機(jī)組冷態(tài)啟動過程中,除氧器設(shè)備投入輔助蒸汽加熱時經(jīng)常出現(xiàn)振動現(xiàn)象,不僅嚴(yán)重影響設(shè)備本身的安全,而且影響整個機(jī)組的啟動速度。2008年2月,在#3機(jī)組一次啟動中,當(dāng)除氧器投入輔助蒸汽加熱時,除氧器發(fā)生劇烈振動,造成除氧器基礎(chǔ)臺座出現(xiàn)裂紋。調(diào)查其他公司的內(nèi)置式無頭噴霧除氧器,冷態(tài)啟動時也普遍存在振動現(xiàn)象。
為尋找振動原因,該公司技術(shù)人員在現(xiàn)場進(jìn)行了幾次不同工況下的試驗(yàn)。
2011-03-29,#3機(jī)組小修后啟動,14:10除氧器投入輔助蒸汽加熱,16:10將除氧器加熱至100 ℃,采取如下降低除氧器振動的措施。
(1)輔助蒸汽加熱管道充分疏水暖管。
(2)除氧器上水至600 mm。
(3)運(yùn)行排氣門和啟動排氣門全部開啟。
采取以上常規(guī)措施后,除氧器的振動沒有減輕,此次試驗(yàn)耗時2.3 h,減緩了啟動速度。圖1為此次啟動的除氧器上水和升溫圖。
2011-04-10, 調(diào)停后啟動,10:00除氧器投入蒸汽加熱,12:20除氧器水溫達(dá)到102 ℃,采取如下降低除氧器振動的措施。
(1)在用輔助蒸汽加熱管道充分疏水暖管的基礎(chǔ)上,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)將輔助蒸汽加熱門最大開至40%。
圖1 除氧器上水和升溫圖a
(2)除氧器投入蒸汽加熱前,要保證凝結(jié)水系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行,系統(tǒng)內(nèi)充滿水,沒有任何空氣,以免發(fā)生水錘現(xiàn)象。
(3)除氧器啟動前,應(yīng)按照廠家說明書和規(guī)程規(guī)定,控制好除氧器水位(600 mm)和上水速度(如圖2所示),既不能過低,也不能過高。嚴(yán)禁冷態(tài)充水至正常水位后才開始投入蒸汽加熱,防止由于水位超過了規(guī)定值啟動,無法使除氧器達(dá)到合適的溫度,引起不穩(wěn)定啟動。
雖然采取了以上措施,但是除氧器的振動現(xiàn)象依然沒有消除,而且耗時2.5 h,同樣增加了鍋爐上水的前期工作。圖3為此次啟動的除氧器上水和升溫圖。
2011-04-24,調(diào)停后啟動,18:10除氧器投入蒸汽加熱,19:40除氧器水溫達(dá)到101 ℃,采取如下降低除氧器振動的措施:加熱蒸汽管道充分疏水;嚴(yán)格控制上水速度和水位;開啟除氧器啟動排氣門;除氧器充水至600 mm時,關(guān)閉輔助蒸汽加熱與機(jī)組四段抽汽加熱聯(lián)絡(luò)門。
圖3 除氧器上水和升溫圖b
除了嚴(yán)格根據(jù)運(yùn)行規(guī)程操作外,將輔助蒸汽加熱與機(jī)組四段抽汽加熱聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉后,輔助蒸汽加熱門開至100%,除氧器振動現(xiàn)象消失。由于加熱門的全部開啟,大大縮短了除氧器的加熱時間,此次試驗(yàn)用時1.5 h。圖4為此次啟動的除氧器上水和升溫圖。
圖4 除氧器上水和升溫圖c
綜合以上現(xiàn)場調(diào)查的情況,在關(guān)閉輔助蒸汽加熱與機(jī)組四段抽汽加熱聯(lián)絡(luò)門后,除氧器振動現(xiàn)象消失,據(jù)此判斷除氧器振動的原因?yàn)椋阂蛩亩纬槠訜峁芎洼o汽加熱管不在同一水平高度上(如圖5所示),當(dāng)機(jī)組啟動或停機(jī)使用輔助蒸汽加熱時,聯(lián)絡(luò)電動門聯(lián)開,輔汽助蒸通過聯(lián)絡(luò)門進(jìn)入四段抽汽管道,上部與下部不在同一高度的2根加熱管同時進(jìn)
圖2 除氧器冷態(tài)啟動溫升和充水曲線
圖5 四段抽汽加熱管和輔汽加熱管不在同一水平高度上
汽加熱,冷熱流體發(fā)生對沖,這是引起除氧器振動的主要原因。沒有嚴(yán)格按廠家說明書要求控制好水位和上水速度是其振動的次要原因。
因此,機(jī)組在啟動及停機(jī)階段,嚴(yán)禁將輔助蒸汽與四段抽汽管道聯(lián)絡(luò)電動門開啟,同時嚴(yán)格按照除氧器冷態(tài)啟動溫升和充水曲線控制除氧器水位和上水速度,輔助加熱蒸汽管道投入前進(jìn)行充分疏水暖管。在此后的啟、停機(jī)過程中,重點(diǎn)對輔助蒸汽與四段抽汽管道聯(lián)絡(luò)電動門關(guān)閉后除氧器的振動情況進(jìn)行了監(jiān)視,除氧器振動現(xiàn)象沒有再出現(xiàn),加熱速度大大提高,設(shè)備安全得到了保證。
參考文獻(xiàn):
[1]汪祖鑫.超臨界壓力600 MW機(jī)組的啟動和運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,1996.